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基于電量采集智能算法的新型稱重系統(tǒng)研發(fā)與應(yīng)用

2022-12-14 03:05:44申鵬程
現(xiàn)代食品 2022年22期
關(guān)鍵詞:作業(yè)設(shè)備系統(tǒng)

◎ 申鵬程,申 鵬,滕 健

(日照港裕廊股份有限公司,山東 日照 276826)

1 項目研究背景

1.1 現(xiàn)狀問題

在散雜貨碼頭日常運行中,統(tǒng)計計量往往是通過裝車過磅、測量船身水尺實現(xiàn),這種計量方式存在成本高、精度較低、難以分類統(tǒng)計等問題。現(xiàn)有的門座式起重機均配備了稱重系統(tǒng),用于日常的貨物稱重計量,一般不作為貿(mào)易計量依據(jù)。而且隨著門機使用年限的增加,稱重系統(tǒng)均存在不同程度的老化,出現(xiàn)了各種各樣的問題,主要問題如下。

(1)精度不足。面對起重設(shè)備多種工況,有時從開始到完成起升高度發(fā)生明顯變化,以及面對司機操作習(xí)慣及操作快慢情況。復(fù)雜的動態(tài)過程,難以精確追蹤重量,稱重誤差大于5%,失去參考價值和意義。

(2)穩(wěn)定性欠佳。對于計量系統(tǒng)頻繁數(shù)據(jù)漂移或故障在生產(chǎn)繁忙時往往會忽視而不能及時校準(zhǔn)或修理,這樣的結(jié)果就會導(dǎo)致單臺和整體計量不準(zhǔn)確,系統(tǒng)不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)誤報警或不報警情況。

(3)過載保護失效。對超載反應(yīng)的時間由原來的3~5 s逐漸變長,甚至超載后自動斷電保護等功能失效,存在極大的安全隱患。

(4)維護費用高。進口傳感器壽命10年左右,國產(chǎn)在3~5年,且由于安裝方式、機械應(yīng)力、沖擊等,傳感器易損壞(如圖1),相應(yīng)的維護成本逐年增加。

圖1 現(xiàn)場原有稱重傳感器實景圖

以上4點直接關(guān)系到系統(tǒng)的可用性,數(shù)據(jù)出現(xiàn)較大偏差對生產(chǎn)管理、組織管理、維修管理意義不大,增大了安全隱患,降低了工作效率。部分使用15年以上的門機稱重系統(tǒng),已無法起到任何原有功能,單班次作業(yè)量統(tǒng)計甚至需要司機根據(jù)刮板機流量刻度進行估算,極不便利,且誤差性極大,安全性能無法保障,因此急需對稱重系統(tǒng)進行更換升級。

1.2 項目實施的必要性

事實證明,一個免維護系統(tǒng)不僅能提高工作效率,而且能讓所有參與人員科學(xué)合理協(xié)調(diào)地工作。因此可靠、穩(wěn)定的系統(tǒng)是增加管理深度,提高工作效率的必要基礎(chǔ)。

按照國家標(biāo)準(zhǔn)《起重機械超載保護裝置》(GB/T 12602—2020),起重機械超載保護裝置分為起重量限制器和起重力矩限制器[1]。傳統(tǒng)的起重量限制器通常由稱重傳感器、控制器和儀表組成,采集起重量直接參與控制。當(dāng)起重機械起吊重物,重量傳輸?shù)椒Q重傳感器使其產(chǎn)生微量電壓變化,通過放大器放大后,經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換器變成數(shù)字信號,數(shù)字信號經(jīng)處理后換算成重量值[2]。傳統(tǒng)的稱重傳感器,如卷筒軸承座壓式傳感器、卷筒座杠桿受壓式傳感器、旁壓式柱式承壓傳感器,對彈性體應(yīng)力集中區(qū)域設(shè)計合理性要求非常高,安裝復(fù)雜,短期內(nèi)需經(jīng)常進行校準(zhǔn),且由于安裝方式、機械應(yīng)力、沖擊等,傳感器易損壞,已不滿足于當(dāng)前智慧綠色港口建設(shè),對設(shè)備自動化、智能化提出的新要求。因此,為解決老舊門機稱重傳感器老化失效的難題,恢復(fù)并提升門機稱重系統(tǒng)整體性能,改變原有的稱重模式,采用最新的、無接觸式的新型稱重傳感測量技術(shù)成為必然的趨勢。

1.3 項目解決問題

為提升散雜貨碼頭門座起重機(以下簡稱“門機”)運行效率,準(zhǔn)確計量貨物從船艙轉(zhuǎn)移到料斗或者堆場過程中的貨物重量,設(shè)計門機智能稱重管理系統(tǒng),使用起重機起升電機運行時的相關(guān)電量數(shù)據(jù),通過獨立運算,有效地計量每一次起重機在抓貨時的準(zhǔn)確重量,具有低使用成本、高精度、易分類統(tǒng)計等優(yōu)點。

2 項目研究內(nèi)容和技術(shù)方案

2.1 新型智能稱重系統(tǒng)簡介

基于電量采集智能算法的新型智能稱重系統(tǒng)主要由安裝在門機上的數(shù)據(jù)采集前端設(shè)備、數(shù)據(jù)通訊設(shè)備、安裝在后臺的數(shù)據(jù)保存設(shè)備及數(shù)據(jù)處理軟件等組成。其中前端設(shè)備包括顯示器、主機箱、角度傳感器、水平回轉(zhuǎn)傳感器、總電能表、電量信號采集單元、電流傳感器、電壓傳感器、4G/5G工業(yè)路由器和天線等(如圖2)。新型智能稱重系統(tǒng)通過電機的電流電壓分析建立數(shù)學(xué)模型獲得重量,以保證核心要求得到滿足。

圖2 系統(tǒng)示意圖

2.2 智能動態(tài)稱重數(shù)據(jù)獲取原理

隨著傳感器和信號處理硬件的發(fā)展,基于重物轉(zhuǎn)矩理論計算,依據(jù)起升電機動態(tài)運行時參數(shù)與重量之間的關(guān)系建立數(shù)學(xué)模型獲取稱重數(shù)據(jù)。電機的電參數(shù)很多,如電流、電壓、線路電阻、線路電感和電磁感應(yīng)等,在此涉及的電參數(shù)是實時在線監(jiān)測到的電壓和電流[3]。

通過采集開閉電機和支持電機的電量信號實時計算出轉(zhuǎn)矩數(shù)據(jù),計算出起重機負載實時重量與精準(zhǔn)重量。門機稱重時根據(jù)電量傳感器電信號的采樣,把采樣信號送到微處理器,然后結(jié)合外界位置檢測器和機械結(jié)構(gòu)參數(shù)可計算出最終最準(zhǔn)確的重量(如圖3)。在實際測試過程中,其稱重精度可達到1%以內(nèi)。

圖3 作業(yè)采集流程圖解

該系統(tǒng)通過電壓傳感器、電流傳感器對起重機電機的電量參數(shù)進行實時監(jiān)測,電量監(jiān)測模塊計算得到電機的電壓U、電流I、功率P等參數(shù)(如圖4)。同時,根據(jù)起重機的整體結(jié)構(gòu)建立起重機動態(tài)稱重系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型,起重機負載重量m為與電機電壓U、電流I、功率P呈非線性函數(shù)關(guān)系,為m=f(U,I,P)。將電量監(jiān)測模塊的數(shù)據(jù)代入函數(shù)公式進行計算,則得到起重機負載重量m,通過對負載重量的綜合分析,即可以得到精確的負載統(tǒng)計重量[4]。

圖4 電量采集稱重系統(tǒng)主要部件圖

2.3 信息處理與控制

在門機的實際作業(yè)過程中,會產(chǎn)生很多作業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)、故障信息、工作狀態(tài)、環(huán)境等信息。這些信息需要一款能長期正常工作的具有抗干擾、耐高低溫、抗機械振動的設(shè)備進行處理,同時還需要在司機室內(nèi)與門機操作員進行人機交互,從而將這些信息與狀態(tài)處理后,通過互聯(lián)網(wǎng)或?qū)S镁W(wǎng)絡(luò)發(fā)送給后臺服務(wù)器,因此對芯片選型、電路板設(shè)計與制造有嚴格要求。隨著嵌入式技術(shù)的發(fā)展,采用NXP的LPC1788作為主控芯片,適配對應(yīng)的PCB電路板,可實現(xiàn)實時檢測傳感器信號、電機動態(tài)稱重數(shù)字信號、每次作業(yè)產(chǎn)生的開關(guān)量信號、門機大臂幅度角度信號和門機實時作業(yè)回轉(zhuǎn)角度信號。稱重系統(tǒng)服務(wù)器綜合處理這些信號后,再匯總轉(zhuǎn)換成數(shù)字信息,顯示在HMI人機交互顯示屏上(如圖5、6、7)。

圖5 角度傳感器實景圖

圖6 電量采集單元圖

圖7 顯示屏實時顯示圖

2.4 設(shè)備網(wǎng)絡(luò)集成化

單臺稱重系統(tǒng)設(shè)備只能統(tǒng)計單臺起重機的相關(guān)信息,無法適配整個港口或碼頭的需求,因此需要多臺稱重設(shè)備聯(lián)網(wǎng)同步使用。在4G/5G環(huán)境下,采用物聯(lián)網(wǎng)專用通道,數(shù)據(jù)傳輸速率、信號穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)安全性都能夠滿足大多數(shù)智能硬件設(shè)備聯(lián)網(wǎng)的需求,且資費低,是智能設(shè)備通信的首選方案(如圖8)。多臺稱重設(shè)備聯(lián)網(wǎng)后,可明顯提高碼頭作業(yè)效率,充分利用碼頭資源,智能分配人員操作與施工,可以實時查看每臺門機的實時狀態(tài)信息,包括作業(yè)記錄、系統(tǒng)狀態(tài)、實時作業(yè)量和耗電量等關(guān)鍵信息。

圖8 系統(tǒng)信號傳輸布局圖

2.5 實時作業(yè)量統(tǒng)計

港口中控室可以通過后臺系統(tǒng)實時查看到門機以及船只和貨物對應(yīng)的作業(yè)量,也可以準(zhǔn)確了解每一次門機抓貨的單次計量重量(如圖9、10)。在日常生產(chǎn)管理中,港口方在需要了解港口過泊作業(yè)進度情況時,可登錄后臺網(wǎng)站,實時查詢整個港口上的泊位、船只、船艙、門機現(xiàn)有的計量噸位等信息,能清晰地掌握整個港口的裝載量情況。借助上述功能,可實現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲和分析,通過對數(shù)據(jù)進行分析對比,可逐步形成企業(yè)特有的知識庫用于未來的管理決策[5]。

圖9 作業(yè)量實時統(tǒng)計圖

2.6 超負荷保護及記錄

當(dāng)負載95%時聲光報警,當(dāng)負載100%時急速聲光報警,當(dāng)負載超過105%時,發(fā)出控制信號,停止向上起升,支持下放重物。能夠?qū)⒊d次數(shù)及最大超載值記錄在后臺,可供查詢分析。若因生產(chǎn)特殊原因需臨時性超負荷運行,可切換旁路進行作業(yè)。

圖10 船艙作業(yè)情況統(tǒng)計圖

2.7 保養(yǎng)周期可視化

設(shè)置鋼絲繩、滑輪、減速機、抓斗等部件潤滑維修更換節(jié)點,系統(tǒng)根據(jù)易耗部件作業(yè)量及作業(yè)時間提供維修更換建議。如若用戶設(shè)置48萬t和50萬t分別作為鋼絲繩檢修和更換預(yù)警點,當(dāng)鋼絲繩總裝卸量達到48萬t或50萬t時,系統(tǒng)將提醒維修人員檢查或更換,此數(shù)據(jù)需要根據(jù)鋼絲繩生產(chǎn)商、鋼絲繩種進行調(diào)整,可提高備件使用率10%(如圖11)。

圖11 設(shè)備保養(yǎng)部署管理圖

2.8 能耗測算精準(zhǔn)化

門機智能數(shù)據(jù)采集設(shè)備和稱重管理系統(tǒng)通過RS-485方式與智能電表建立連接,讀取電表能耗數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)與稱重系統(tǒng)相結(jié)合,因此可從后臺稱重系統(tǒng)查詢與統(tǒng)計到最真實的作業(yè)能耗。同時,也將門機工作能耗數(shù)據(jù)進行匯總,并按照門機設(shè)備編號、司機工號、班組和時間進行分類統(tǒng)計、對比,可為企業(yè)根據(jù)這些能耗指標(biāo)進行精細化管理提供決策依據(jù),助力節(jié)能減排。

3 成果應(yīng)用推廣情況

3.1 成果應(yīng)用

目前,日照港裕廊股份有限公司(簡稱“裕廊公司”)西五泊位6號、7號門機已安裝應(yīng)用此基于電量采集智能算法的新型稱重系統(tǒng),使用效果良好,現(xiàn)場稱重系統(tǒng)穩(wěn)定,前期借用專用砝碼對其稱重精準(zhǔn)性進行校準(zhǔn),15 t砝碼,6號門機稱重顯示14.99 t,7號門機稱重顯示14.91 t,誤差率均小于1%(如圖12)。精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)采集,可靠的安全防護,高效的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,解決了之前稱重系統(tǒng)老化帶來的粗放式統(tǒng)計作業(yè)量的問題,消除了稱重過載安全隱患,降低了工作人員的勞動強度,后臺實時監(jiān)控門機工作狀態(tài)和作業(yè)數(shù)據(jù),提高了工作效率,對單機成本核算的開展提供了強有力的技術(shù)支持。

圖12 稱重校準(zhǔn)示意圖

3.2 推廣情況

該系統(tǒng)在裕廊公司的順利應(yīng)用,為后續(xù)其他門機稱重系統(tǒng)改造提供了技術(shù)方案和樣本,裕廊公司后續(xù)門機稱重系統(tǒng)改造后統(tǒng)一并入相同的服務(wù)器后臺,為后續(xù)作業(yè)數(shù)據(jù)集成可視化、作業(yè)數(shù)據(jù)整合共享、歸口統(tǒng)一管理分析提供了實施方向。

3.3 預(yù)期應(yīng)用前景

門座式起重機是港口散貨裝卸的主力生產(chǎn)設(shè)備,基數(shù)龐大,稱重系統(tǒng)作為門機必不可少的兼具計量和保護功能的系統(tǒng),有很大的改造升級需求。隨著港口智能化水平要求越來越高,新型的電量采集稱重智能傳感系統(tǒng)將逐步取代傳統(tǒng)壓力式傳感器,更多地應(yīng)用于門機稱重當(dāng)中,數(shù)據(jù)采集的精準(zhǔn)性、管理分析的便捷性以及成本核算的嚴要求下,新型門座式起重機智能稱重系統(tǒng)將越來越普及。

4 結(jié)語

新型智能稱重系統(tǒng)采用新技術(shù)實現(xiàn)了對傳統(tǒng)稱重測量技術(shù)的升級再造,運用智能化電量采集數(shù)據(jù)算法等新技術(shù),依托信息化手段集成整合系統(tǒng),實現(xiàn)了多方聯(lián)動協(xié)同管理,對生產(chǎn)大數(shù)據(jù)進行了綜合有效利用;解決了之前稱重系統(tǒng)老化帶來的粗放式統(tǒng)計作業(yè)量的問題,消除了稱重過載安全隱患,降低了工作人員的勞動強度,提高了工作效率,對單機成本核算的開展提供了強有力的技術(shù)支持;增強了計量的精準(zhǔn)性,維護了客戶的利益,提升了公司的對外形象,是公司科技強安、踐行智慧港口的具體舉措。

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