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TBM 施工中刀盤損壞現象的機理分析及維修

2023-01-14 13:59:59程永豐
設備管理與維修 2022年4期
關鍵詞:焊縫施工

程永豐

(中鐵十九局集團第一工程有限公司,遼寧遼陽 111000)

0 引言

隨著我國大規模基礎設施[1]項目的實施,各種不同類型的隧道需要建設。由于工程規模、地質條件、施工速度、環保等要求的限制,傳統鉆爆法施工技術[2]已經難以應對。采用開敞式全斷面巖石TBM(Tunnel Boring Machine,隧道掘進機)法隧道施工技術,不僅可以創造很高的掘進記錄,而且能夠穿越不良地質洞段。TBM 在施工過程中,刀盤的檢查,刀具的檢查、更換與維修等作業時間在掘進施工總時間中占有很大比例,同時刀具的損耗費用在總掘進施工費用中也占有很大比例。因此在刀盤設計和制造[3]中需要對此給予足夠的考慮。惡劣和不可預測的地質環境[4]必然會對刀盤造成各種不同程度的損壞,因此需要在掘進過程中密切觀察刀盤的運行狀態,注意維護和保養。

2018 年9 月,中鐵大橋局某TBM 施工項目,刀盤格柵斷裂,格柵撕裂主機皮帶,更換主機皮帶花費10 萬元,停機3 d,后大石塊從格柵斷裂處進入主機皮帶,再次撕裂皮帶,更換皮帶后重新對格柵斷裂處打坡口,按照相關工藝修復,恢復正常。2019 年6月,中國水利水電三局某TBM 施工項目,刀盤耐磨塊不同程度丟失,刀盤主體磨損,刀座壓潰變形嚴重,滾刀異常消耗大,最多曾發現同一區域7 把滾刀偏磨,被迫停機修復。更換刀座,堆焊刀盤磨損部分,重新焊接耐磨塊,整體停工修復1 個月。2019 年8 月,中鐵十八局某TBM 施工項目,滾刀V 形保護塊丟失,造成38#滾刀連續磨損,重新焊接新的滾刀V 形保護塊后恢復正常。由此可以看出,在TBM 施工項目中,刀盤損壞時常發生,對刀盤損壞機理的分析是進一步提出合理有效維修方法的必要保障[5]。為此,本文將介紹某引水項目刀盤損壞現象和后期的修復過程。

1 工程背景

該工程是新疆某引水項目,圍巖以泥盆系凝灰質砂巖、凝灰巖、夾炭質粉砂巖為主,局部洞段存在石英閃長巖、花崗巖[7]。石英閃長巖和花崗巖部位巖石強度高、耐磨性強,TBM 長時間處于高推力,低貫入度狀態,設備本身振動較大,容易造成鋼結構疲勞開裂。刀盤刀座結構本身和相關焊縫在應力集中點向四周開裂[8];滾刀容易松動,發現不及時楔塊就會對刀座承載面造成錘擊,造成刀座壓潰變形。

根據本工程長距離硬巖隧道特點采用焊接扁平式結構,刀盤體采用低合金高強度鋼板焊接而成,同時為了滿足長距離硬巖隧道的掘進,刀盤易磨損區域進行針對性的耐磨設計,特點如下:刀盤面板焊接20 mm 的SA1750CR 或Kenna 復合耐磨板或者Hardox 耐磨板;刀盤過渡弧面及后部錐面焊有Hardox 耐磨板;滾刀側部焊有Hardox 耐磨保護塊;大圓環外側焊有鑲嵌合金耐磨板。刀盤面板和過度弧面及后部的耐磨材料是為了保護刀盤主體結構,滾刀側面的Hardox 耐磨保護塊是為了撥開掌子面的石渣,使滾刀作用在巖面上,同時也可以保護滾刀,防止大石塊卡在刀座和刀盤主體之間,造成滾刀卡轉偏磨。

2 現場故障情況

2.1 刀盤損壞初期特征

在2020 年1 月初,TBM 掘進11.7 km 左右,發現刀盤在相同巖層、同推力下刀具磨損異常,同時刀具固定螺栓松動、掉落現象比以前明顯增加,2 月初發現刀盤刀座部分焊縫,鋼結構磨損嚴重,2 月中旬發現面刀塞板部分丟失,刀盤格柵斷裂,同時刀盤刀座部分焊縫開裂,局部鋼結構磨損更加嚴重。由于外部因素,廠家服務人員不能及時到現場進行維修,只能降低刀盤推力,導致現場掘進效率低,平均日進尺僅8.6 m,嚴重影響施工進度。

2.2 刀盤檢查情況

在3 月中下旬廠家服務人員到達現場全面檢查刀盤,發現刀座壓潰(約4 mm),中心刀座焊縫,面刀承載面磨損嚴重(約6 mm),鏟刀焊縫開裂、溜渣擋板破損,同時格柵、面板磨損,需迅速修復。

3.3 刀盤損壞分析

刀座壓潰的主要原因是巖石耐磨性強,設備在高推力低貫入度時振動大,部分焊縫交界處焊接設計不合理,沒有考慮應力釋放,造成刀座和刀盤各焊縫不同程度開裂。

3 刀盤修復方法

更換損壞的中心刀刀座,用J807 焊條修復壓潰刀座,修補刀盤主體結構的開裂,保證中心刀刀座正常,壓潰的刀座能鎖緊滾刀,刀盤主體具備大推力破巖條件及耐磨屬性。

3.1 刀盤修復準備

TBM 在掘進4.502 km 處停機,確認圍巖完整,無裂隙、無滲水,適合焊接工作;退刀50 cm,由專業工程師和鉚工結合圖紙,對中心刀座定位,確認兩組以上的基準點;刀盤班組人員集中拆刀,49 把刀全部拆除;繼續退刀2 m,由焊工對作業位置進行確定,用噴漆進行位置標記;掘進工班對標記位置打鉆,完成后聯系炮工和相關人員放炮,炸出“貓洞”,以滿足焊工正常施工;刀盤前進1 m,搭接好工作腳手架,維保班配合廠家服務人員對刀盤進行修復。

3.2 刀盤修復

為了恢復刀盤性能,對壓潰5 mm 以上的刀座進行修復,開裂的刀盤結構進行打磨處理后重新焊接,補齊缺失的刀座賽板和保護塊。

(1)刀座部分。1#3#、2#4#中心刀座更換,刀座取出后,發現刀箱四處直角位置發現3 處裂紋,長約10 mm,深5 mm,修復后打磨平整;修復壓潰的44 處刀座承載面。

(2)刀盤體部分。內外刀座板焊縫開裂修復,刀座外側支撐板焊縫開裂修復,背板裂紋修復,支撐板與背板接觸處開裂修復。

(3)鏟斗部分。鏟斗大圓環、后錐板開裂修復;鏟刀座焊縫開裂:掉落格柵換新補齊。

(4)耐磨組件部分。刀座位置刀座保護塊均磨損嚴重,上層復合耐磨板均已局部缺失,下層handox 板磨掉肉嚴重,均堆焊后堆耐磨處理,上層耐磨板缺失位置均耐磨網格處理。

3.3 刀盤修復注意事項

(1)焊接前應檢查并確認焊接設備及輔助工具等處于良好狀態,利用風機或風扇增加刀盤內部的空氣流通和除濕,若溫度過低則采用電暖片加熱環境溫度,若有漏水必須采取措施避免對焊接造成影響。

(2)焊機地線搭接必須靠近焊接區域,避免焊接電流損壞主驅動。

(3)焊前清除焊縫坡口及兩側20~50 mm 內表面的鐵銹、油污、水分等雜質,至露出金屬光澤。

(4)嚴格按預熱溫度和范圍進行焊前預熱。

(5)氣體保護焊所用的氣為瓶裝氣,應配有預熱器和流量計,當壓力低于1.0 MPa 或氣體流量小于10~25 L/min 時停止使用。選用瓶裝氣體為氬氣(Ar)和二氧化碳氣體(CO2),混合比為8∶2。

(6)焊接需滿足以下要求:施焊前一般應預熱至100~150 ℃,必須預熱區應在焊縫兩側,每側寬度不應小于焊件厚度的兩倍且不小于100 mm;根據具體情況選用合理的焊接參數進行焊接,不允許超大電流焊接。打底焊時,使用的焊接電流要小;焊填充焊道時,為提高效率,通常使用較大的焊接電流;而蓋面焊道時,為防止咬邊和獲得較美觀的焊縫,使用電流較小;所有焊縫不允許在拐角處起弧及收弧,需采用繞焊的方式施焊且確保接頭位置錯開拐角處30 mm 以上;氣體保護焊除根部和蓋面層,坡口焊縫每層厚度不應超過5 mm,平焊、橫焊焊層的寬度不應超過12 mm,立焊焊層的寬度不應超過18 mm,超過以上參數,采用多層多道焊;多層多道焊,各層道相連接的部位必須相互錯開30 mm 以上,不允許在同一斷面起弧及收弧;對接接頭及T形接頭息弧處熔合不良的焊縫采用氣刨方式刨除,刨除焊縫長度≥50 mm,深度為焊縫截面。刨除過程中留出錯邊焊接位置,采用工藝要求的焊接參數補焊,并且小電流收弧,將弧坑填滿,收弧處不允許存在缺陷;焊接過程中使用風鏟逐層逐道敲擊焊縫,減少焊接應力,并清除焊渣等雜物;焊后用氣割槍重新加熱焊縫至100~150 ℃,再采用石棉布對焊縫進行緩冷保溫:用寬度大于400 mm,3 層以上的石棉布覆蓋緩冷。

4 刀盤修復效果

刀盤修復后檢查確認:刀座部分、中心刀座更換;中心刀座18 處承載面修復完成;12 處正滾刀座處刀座承載面修復完成;20 處刀座承載面修復完成。刀盤體焊縫開裂部分:4 處刀座外刀座板焊縫開裂修復完成;2 處刀座支撐板焊縫開裂修復完成;11個刀座塞板丟失,全部補齊修復。鏟斗部分:3 處鏟斗大圓環缺失,現場修復完成;10 處后錐板開口開裂修復;溜渣擋板破損嚴重,加固焊接,無法加固處割除處理,刨除后加塊支撐;6 處鏟斗所掉落格柵換新,磨損格柵修復,6 處加強格柵筋板過高影響鏟刀更換,統一高度割除1/2,共割除18 處50 mm 厚筋板。耐磨組件部分:刀座保護塊缺失1/4 以上均長肉后堆耐磨處理,上層耐磨板缺失位置均耐磨網格處理,共30 處;耐磨板開裂補焊處理后堆耐磨。探傷結果:所有焊接焊縫均滿足要求。

修復前限制推力,掘進速度較慢,月進尺不足300 m,滾刀偏磨和擋圈斷裂等道具異常損耗嚴重,單月異常損耗可達60把;焊接修復后,推力恢復最大,月進尺高達703 m,單月滾刀異常消耗8 把,修復效果顯著。

5 結語

刀盤的壽命是TBM 快速掘進的重要保證,其中,刀盤的設計、加工制造又是影響刀盤壽命的重要因素,否則后期會嚴重影響掘進效率,給施工方造成不可估量的損失。同時,現場施工方也需注意對刀盤的檢測、保養,發現異常現象要及時處理。本文通過介紹刀盤損壞初期推力受限、掘進速度慢,到全面排查問題,發現中心刀刀座損壞,20 個刀座承載面不同程度壓潰,大圓環和鏟刀座開裂,以及耐磨保護塊磨損嚴重,后對損壞中心刀座進行更換,壓潰刀座承載面進行修復,大圓環和鏟刀座以及磨損嚴重的耐磨保護塊進行打磨焊接,恢復大推力快速掘進的性能。

焊縫交界位置預留應力釋放點,應力可以釋放,掘進過程中后續檢查發現焊縫正常,刀盤格柵焊接修復后,無大石塊進入皮帶,出渣情況滿足皮帶正常運行,刀座塞板修復后,刀座振動情況好轉,刀座開裂減少,刀座壓潰修復后滾刀共同受力,無突出、偏磨減少。

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