李晶,辛穎,胡福林,黃少侃,陳曙
(中國船舶集團(tuán)有限公司第七二二研究所,武漢 430205)
船只在航行或停靠中的振動(dòng)環(huán)境會(huì)以累積和周期性的方式對(duì)安裝于其內(nèi)部的電子設(shè)備造成影響,使電子設(shè)備在危險(xiǎn)頻率上放大倍數(shù)過大,導(dǎo)致電子設(shè)備產(chǎn)生疲勞破壞,使其功能和性能受到不良影響。危險(xiǎn)頻率上放大倍數(shù)過大,則容易引起設(shè)備的失效,使設(shè)備出現(xiàn)故障或性能超差與失靈[1]。所以,在船用電子設(shè)備量產(chǎn)前,需對(duì)其進(jìn)行振動(dòng)試驗(yàn)。通過振動(dòng)試驗(yàn)分析出其特定的危險(xiǎn)頻率及其危險(xiǎn)頻率放大倍數(shù),在危險(xiǎn)頻率上進(jìn)行耐振試驗(yàn),以判定其是否符合客戶的使用要求。
某智能語音電暖風(fēng)機(jī)(以下簡(jiǎn)稱試驗(yàn)設(shè)備)在危險(xiǎn)頻率上進(jìn)行縱向耐振試驗(yàn)時(shí),產(chǎn)品外殼底板脫焊斷裂,初步斷定為該設(shè)備危險(xiǎn)頻率放大倍數(shù)過大所致,預(yù)示著產(chǎn)品的設(shè)計(jì)存在缺陷,嚴(yán)重影響了產(chǎn)品的使用,實(shí)船安裝易發(fā)生故障。環(huán)境試驗(yàn)工程師針對(duì)此設(shè)計(jì)缺陷需提出改進(jìn)方法及措施,并通過振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)及相關(guān)數(shù)據(jù)采集等手段進(jìn)行測(cè)量和驗(yàn)證。
振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)作為對(duì)試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行振動(dòng)試驗(yàn)的重要設(shè)備,可以檢驗(yàn)設(shè)備結(jié)構(gòu)的振動(dòng)性能。依據(jù)設(shè)備結(jié)構(gòu)的振動(dòng)性能,可以在實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用中,采用改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)或其他更加合理的方式來降低船用電子設(shè)備危險(xiǎn)頻率上的放大倍數(shù),并最大限度的發(fā)揮船用電子設(shè)備的功能效用。
利用現(xiàn)代化數(shù)字儀表結(jié)合計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集技術(shù),對(duì)振動(dòng)試驗(yàn)時(shí)船用電子設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)測(cè)量與分析,尋得其危險(xiǎn)頻率及其放大倍數(shù)后,便可使得試驗(yàn)設(shè)備的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)弱點(diǎn)得以暴露,有利于環(huán)境試驗(yàn)工程師針對(duì)此產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷提出改進(jìn)方法及措施,進(jìn)而降低影響設(shè)備功能性能的危險(xiǎn)頻率放大倍數(shù),降低設(shè)備使用風(fēng)險(xiǎn)與維護(hù)成本,提升振動(dòng)試驗(yàn)后續(xù)服務(wù)品質(zhì)。
依據(jù)正弦振動(dòng)試驗(yàn)的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求,方法參考某行業(yè)產(chǎn)品在船用振動(dòng)試驗(yàn)大綱中的船主體區(qū)正弦振動(dòng)試驗(yàn)條件,該試驗(yàn)設(shè)備試驗(yàn)條件如下:
功能試驗(yàn)振動(dòng)量值:
頻率(1~16)Hz,位移1 mm;
頻率(16~60)Hz,加速度10 m/s2。
掃頻方式:對(duì)數(shù)掃頻。
掃頻速率:1 oct/min。
掃頻次數(shù):10次掃頻循環(huán)。
試驗(yàn)軸向:縱向、橫向。
該試驗(yàn)設(shè)備實(shí)船安裝時(shí)不帶減震器,故在振動(dòng)試驗(yàn)時(shí)通過工裝夾具與振動(dòng)臺(tái)體剛性連接,如圖1所示。
圖1 試驗(yàn)設(shè)備振動(dòng)試驗(yàn)安裝示意圖
3.2.1 振動(dòng)臺(tái)狀態(tài)
振動(dòng)臺(tái)主要由激振器、伺服閥、液壓站和電控系統(tǒng)(數(shù)控和模控)組成。當(dāng)被試產(chǎn)品通過工裝夾具固定于試驗(yàn)臺(tái)后,開啟耐振試驗(yàn),尋找危險(xiǎn)頻率及其放大倍數(shù),檢驗(yàn)被試產(chǎn)品的設(shè)計(jì)是否存在缺陷。本次試驗(yàn)的振動(dòng)臺(tái)信息如表1。
表1 試驗(yàn)振動(dòng)臺(tái)信息
3.2.2 試驗(yàn)設(shè)備外殼板參數(shù)
試驗(yàn)設(shè)備外殼板設(shè)計(jì)是使用厚度為1.2 mm的022Cr19Ni10的不銹鋼。試驗(yàn)設(shè)備1件,外殼板外觀光潔平整、去除毛刺銳邊、角,無變形。
3.2.3 試驗(yàn)設(shè)備產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖
本次試驗(yàn)設(shè)備產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖如圖2、3所示。
圖2 試驗(yàn)設(shè)備設(shè)計(jì)示意圖
將試驗(yàn)設(shè)備固定在試驗(yàn)臺(tái)上,按功能試驗(yàn)振動(dòng)量值要求進(jìn)行試驗(yàn),確定危險(xiǎn)頻率及其放大倍數(shù)。該試驗(yàn)設(shè)備在危險(xiǎn)頻率上進(jìn)行縱向耐振試驗(yàn)時(shí),產(chǎn)品外殼底板脫焊斷裂,初步斷定為該試驗(yàn)設(shè)備危險(xiǎn)頻率放大倍數(shù)過大所致,需改進(jìn)設(shè)計(jì),避開共振[2],或降低危險(xiǎn)頻率上的放大倍數(shù)。
該設(shè)備外殼板采用材料為022Cr19Ni10的不銹鋼設(shè)計(jì),外殼板厚度為1.2 mm。其橫向、縱向振動(dòng)圖譜如圖4所示。
圖4 1.2 mm厚外殼板振動(dòng)圖譜
圖3 試驗(yàn)設(shè)備外殼整體示意圖
如圖4,試驗(yàn)設(shè)備采用1.2 mm厚不銹鋼外殼板設(shè)計(jì),通過傳感器在橫向振動(dòng)試驗(yàn)時(shí)采集到的危險(xiǎn)頻率為42.453 7 Hz,放大倍數(shù)數(shù)據(jù)為4.710 8,其縱向振動(dòng)采集到的危險(xiǎn)頻率為48.797 2 Hz,放大倍數(shù)數(shù)據(jù)為4.309 0。可見,在此情況下試驗(yàn)設(shè)備兩個(gè)軸向上的危險(xiǎn)頻率放大倍數(shù)較大。
該試驗(yàn)設(shè)備危險(xiǎn)頻率放大倍數(shù)控制改進(jìn)方案有加厚產(chǎn)品外殼,或?qū)Ξa(chǎn)品外殼進(jìn)行加強(qiáng)筋設(shè)計(jì)等。我們通過這兩種方法進(jìn)行設(shè)計(jì)改進(jìn),并通過振動(dòng)試驗(yàn)圖譜分析改進(jìn)后的效果。試驗(yàn)設(shè)備連接方式見圖1。
4.2.1 2.0 mm厚外殼板設(shè)計(jì)振動(dòng)試驗(yàn)圖譜分析
試驗(yàn)設(shè)備采用2.0 mm厚不銹鋼外殼板設(shè)計(jì),其橫向、縱向振動(dòng)圖譜如圖5所示。
圖5 2.0 mm厚外殼板振動(dòng)圖譜
如圖5,試驗(yàn)設(shè)備采用2.0 mm厚不銹鋼外殼板設(shè)計(jì),通過傳感器在橫向振動(dòng)試驗(yàn)時(shí)采集到的危險(xiǎn)頻率為24.530 2 Hz,放大倍數(shù)數(shù)據(jù)為5.899 6。其縱向振動(dòng)采集到的危險(xiǎn)頻率為35.487 7 Hz,放大倍數(shù)數(shù)據(jù)為6.648 1。可見,在此情況下試驗(yàn)設(shè)備兩個(gè)軸向上的危險(xiǎn)頻率前移,放大倍數(shù)反而更大。
4.2.2 加強(qiáng)筋外殼板設(shè)計(jì)振動(dòng)試驗(yàn)圖譜分析
試驗(yàn)設(shè)備采用1.2 mm厚不銹鋼外殼板經(jīng)內(nèi)部加強(qiáng)筋設(shè)計(jì)后,其橫向、縱向振動(dòng)圖譜如圖6所示。
如圖6,試驗(yàn)設(shè)備采用1.2 mm厚不銹鋼外殼板經(jīng)內(nèi)部加強(qiáng)筋的設(shè)計(jì)后,通過傳感器在橫向振動(dòng)試驗(yàn)時(shí)采集到的危險(xiǎn)頻率為43.740 6 Hz,放大倍數(shù)數(shù)據(jù)2.453 4,其縱向振動(dòng)采集到的危險(xiǎn)頻率為33.442 8 Hz,放大倍數(shù)數(shù)據(jù)為2.650 2。在此情況下,試驗(yàn)設(shè)備在兩個(gè)軸向上的危險(xiǎn)頻率基本和1.2 mm厚不銹鋼外殼設(shè)計(jì)無差異,且有效地抑制了放大倍數(shù)。
圖6 1.2 mm厚外殼板內(nèi)采用加強(qiáng)筋設(shè)計(jì)振動(dòng)圖譜
綜上所述,不同設(shè)計(jì)下試驗(yàn)設(shè)備振動(dòng)結(jié)果如表2所示。
表2 不同設(shè)計(jì)下試驗(yàn)設(shè)備振動(dòng)圖譜數(shù)據(jù)
4.2.3 振動(dòng)臺(tái)采集的部分圖譜展示
振動(dòng)臺(tái)振動(dòng)譜圖如圖7所示。
圖7 振動(dòng)圖譜的波形
由于篇幅所限,數(shù)據(jù)的采集譜圖就不逐一列出,經(jīng)過以上分析可以初步得出的結(jié)論是:三種不同的設(shè)計(jì)方案所得出的測(cè)試數(shù)據(jù)和頻譜圖均表明在試驗(yàn)設(shè)備外殼內(nèi)部進(jìn)行加強(qiáng)筋設(shè)計(jì)時(shí)效果最佳,此時(shí)試驗(yàn)設(shè)備性能測(cè)試的數(shù)據(jù)較為真實(shí)可靠,且對(duì)試驗(yàn)設(shè)備的保護(hù)效果最佳。
綜合以上的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,得出圖8所示的比較圖形。
圖8 不同外殼板設(shè)計(jì)下數(shù)據(jù)采集量值比較
由圖可知,當(dāng)采用加厚外殼板設(shè)計(jì)時(shí),危險(xiǎn)頻率上的放大倍數(shù)增大,當(dāng)采用加強(qiáng)筋設(shè)計(jì)時(shí),放大倍數(shù)明顯降低了,也預(yù)示著振動(dòng)臺(tái)對(duì)設(shè)備造成的影響最小,設(shè)計(jì)效果最佳。在后續(xù)試驗(yàn)中繼續(xù)收集更多的有效案例數(shù)據(jù)加以分析,以彌補(bǔ)本次測(cè)量的不足。
通過振動(dòng)試驗(yàn),我們可以分析出船用電子設(shè)備的危險(xiǎn)頻率及其放大倍數(shù),從而提出降低危險(xiǎn)頻率放大倍數(shù)的改進(jìn)設(shè)計(jì)方案。通過分析不同改進(jìn)方案的振動(dòng)數(shù)據(jù)采集圖譜,驗(yàn)證改進(jìn)設(shè)計(jì)的有效性,對(duì)比得出最佳改進(jìn)設(shè)計(jì)方案,最大限度的發(fā)揮船用電子設(shè)備的功能效用,降低設(shè)備使用風(fēng)險(xiǎn)與維護(hù)成本,提升產(chǎn)品質(zhì)量。