李堰
(云南天朗環(huán)境科技有限公司)
煉鐵廠1#高爐出鐵場布袋除塵器由于建設(shè)投運時間較久,之前環(huán)保要求的顆粒物排放標準要求低,依據(jù)現(xiàn)行環(huán)保要求,無法滿足超低排放,擬對煉鐵廠1#高爐出鐵場布袋除塵器升級改造,實現(xiàn)顆粒物超低排放的目標。
原出鐵場除塵器處理風(fēng)量設(shè)計能力140×104 m3/h,實際運行風(fēng)量100×104 m3/h,排口濃度30 mg/m3,無法滿足現(xiàn)行實施的鋼鐵行業(yè)顆粒物超低排放濃度≤10 mg/m3控制值的要求。原高爐出鐵場除塵器參數(shù)見表1。

表1 原高爐出鐵場除塵器參數(shù)
本項目按將原有濾袋加長考慮,將原有6 m長的布袋加長為8.5 m 長,控制過濾風(fēng)速小于0.7 m/min,滿足超低排放的技術(shù)要求,除塵器中箱體整體加高3 m,上部凈氣室等整體相應(yīng)抬高并技改更新,包括噴吹系統(tǒng)、氣包等全部更新等。
技術(shù)改造后除塵器主要技術(shù)參數(shù)見表2。

表2 技術(shù)改造后除塵器主要技術(shù)參數(shù)
(1)花板是除塵器本體中重要部分,花板孔采用高精度激光自動切割,一次成型,花孔板孔光滑無毛刺,花孔板表面無變形,平面度偏差不大于1/1 000,花孔板孔中心偏差<1.5 mm,孔徑偏差≤0.05 mm。花孔板板厚6 mm,邊緣花孔板布袋距箱體凈空≥95 mm,花板孔間中心距≥236 mm控制。
(2)布袋噴吹彎頭與直管插接,噴吹時無泄漏。噴吹直管兩端螺栓孔采用圓孔定位、固定,中間設(shè)一組U 型螺栓加固。每個噴吹氣包設(shè)一套壓力檢查裝置,含球閥、表彎、充油耐震壓力表,高度通過計算機模擬確定。
(3)濾袋籠骨直徑Φ155 mm,雙節(jié),采用Φ4 mm 的冷拔鋼絲,表面噴涂防腐,噴涂后骨架鋼絲直徑≥Φ3.8 mm。濾袋骨架豎筋14 根,每隔200 mm 設(shè)一個支撐環(huán)。采用微機控制的多點焊接生產(chǎn)線制作。
(4)除塵濾袋:材質(zhì)超細纖維滌綸針刺氈,表面PTFE 覆膜;單位面積質(zhì)量≥550 g/m2,透氣度偏差小于20 %,斷裂強度/[N/(5×20)cm2],徑向≥1 200,緯向≥1 400;伸長特性,斷裂伸長率,徑向≤35 %,緯向≤50 %;過濾阻力≤240 Pa;靜態(tài)除塵效率≥99.9 %;動態(tài)除塵效率≥99.9 %;顆粒物剝離率≥60 %等技術(shù)指標的要求。濾袋是實現(xiàn)超低排放的關(guān)鍵技術(shù),使用熱溶貼合工藝的濾袋,采用針刺、水刺、紡粘、熔噴等各類非織造方式加工并經(jīng)過后處理制成。
(5)過濾風(fēng)速控制:過濾和清灰是核心參數(shù),根據(jù)工況及顆粒物特性及使用環(huán)境,過濾風(fēng)速控制0.65-0.8 m/min 以內(nèi),確保更久的過濾時間及提高高價值布袋使用壽命。
(6)清灰參數(shù)的控制及措施:清灰主要是運用3(76 mm)寸淹沒式脈沖閥噴吹,對箱體內(nèi)布袋上所粘附的顆粒物進行剝離。參數(shù)包括清灰壓力、清灰氣源氣量、清灰頻次、氣源的干燥度、脈沖寬度、間歇時間以及清灰時間的經(jīng)驗設(shè)置等[1]。合理的清灰參數(shù)設(shè)置能夠較為高效的實現(xiàn)清灰目的,實現(xiàn)精細化清灰,本文是前述的提高中部箱體,增加過濾面積。
(7)脈沖閥使用壽命應(yīng)大于100 萬次,提供質(zhì)量性能保證,IP65 防護等級,需提供進口原產(chǎn)地證明和報關(guān)單,并簽訂官方質(zhì)保協(xié)議,貨到現(xiàn)場需要邀請廠家人員攜帶官方授權(quán)手續(xù)進行現(xiàn)場驗貨。
(8)除塵器各室進口彎管改造,使得管內(nèi)風(fēng)速低于11 m/s,并設(shè)關(guān)閉蝶閥、出口設(shè)提升閥。除塵器做流場模擬(圖2、圖3),設(shè)氣流分布裝置,使各室氣流均勻分布。
(9)除塵器頂部提升閥具備自鎖功能,保證氣缸閥板不發(fā)生故障掉落情況,同時,提升閥更換應(yīng)可以在除塵器外部完成。
(10)為保證設(shè)備制造精度,選用三維機械設(shè)計軟件建模,更加直觀的3D 設(shè)計讓我們把重點放在除塵設(shè)備改進和升級上,不斷優(yōu)化設(shè)計意圖,進一步提高制造要求,確保實現(xiàn)100 %精度保證在生產(chǎn)前產(chǎn)品正確,同時對結(jié)構(gòu)干涉檢查,氣流仿真進行模擬,達到最優(yōu)設(shè)計。
(11)頂部門蓋優(yōu)化設(shè)計,用弧形門,進一步減少漏風(fēng)率,我們對檢修門密封條進行了優(yōu)化和改進,減少漏風(fēng)率的可能性。
3.3.1 通過模塊化設(shè)計解決停機改造工期短的實際困難
由于此次停機時間短,常規(guī)設(shè)計無法滿足改造要求,此次設(shè)計將采用模塊化設(shè)計思路,將原除塵器中箱體加高段、凈氣室、氣包等全部在地面按除塵器倉室組裝成數(shù)個大的模塊后吊裝,極大的縮減現(xiàn)場停工施工周期(圖1 模塊示意圖)。

圖1 模塊示意圖
3.3.2 除塵器外側(cè)濾袋底部易磨損現(xiàn)象
通過現(xiàn)場踏勘及技術(shù)交流及分析,發(fā)現(xiàn)除塵器外側(cè)濾袋底部磨損現(xiàn)象的主要原因有:除塵器中箱體高度為6 m,濾袋高度為6 m,濾袋底部未預(yù)留足夠沉降空間;除塵器灰斗進風(fēng)口流速過高,灰斗進風(fēng)口處煙氣流速約為28.9 m/s;
解決方案:
此次濾袋長度由6 m 加長到8.5 m,為保證濾袋底部預(yù)留足夠沉降空間,此次將中箱體加高3 m,可將大顆粒顆粒物沉降空間增加0.5 m;
改造除塵器灰斗進風(fēng)口結(jié)構(gòu),將除塵器灰斗進風(fēng)口煙氣流速降低到11 m/s 以下,有效減少局部高流速氣流對濾袋底部的沖刷,避免局部高流速氣流沖刷到濾袋表面[2];
重新對除塵器氣流組織進行模擬(見圖2、圖3),依據(jù)模擬結(jié)果增加除塵器進風(fēng)道、灰斗進風(fēng)口及灰斗內(nèi)的阻流、均風(fēng)技術(shù)處理,改善氣流速度過高的問題,同時可以使進入到每個除塵倉室的煙氣量基本一致,每條布袋同時貢獻過濾,可有效降低噴吹頻率,延長濾袋壽命。

圖2 流場模擬試驗(一)

圖3 流場模擬試驗(二)
3.3.3 除塵器頂部蓋板檢修
除塵器頂部檢修蓋板尺寸較大,不利于檢修;技改調(diào)整脈沖閥間距,減小門蓋板尺寸。
3.3.4 離線提升閥系統(tǒng)改造
現(xiàn)場離線提升閥主要存在以下問題:頂蓋板未設(shè)計檢修門,閥板如出現(xiàn)故障無法快速檢修;閥孔處煙氣流速過高,會導(dǎo)致局部阻力增加,不利于除塵器穩(wěn)定運行;提升氣缸無法在除塵器頂蓋外直接更換。技改頂蓋板增加檢修門;增加閥板尺寸,將閥孔處煙氣流速控制在12 m/s 以下;重新設(shè)計提升氣缸閥座,使提升氣缸可以在除塵器頂蓋外直接更換。
3.3.5 焊接要求
除塵器所有焊縫必須連續(xù)焊接且平直,無焊接缺陷,焊縫焊腳高度符合規(guī)范,并進行煤油滲漏試驗,三檢合格才可進入下道工序。
3.3.6 現(xiàn)場安裝
(1)除塵器最終使用效果和安裝質(zhì)量息息相關(guān),要嚴格把控安裝質(zhì)量,除塵器的濾袋全部安裝完畢后,在箱體凈室內(nèi)必須要做“熒光粉檢漏”,檢驗布袋安裝、結(jié)構(gòu)密封焊接投入使用的二次檢驗。
(2)正確且認真的安裝,嚴禁花板或濾袋內(nèi)部不妥善安裝而導(dǎo)致漏灰,嚴禁濾袋安裝時內(nèi)部未清掃造成二次污染。布袋袋口與花板口要可靠密封及固定、濾袋垂直懸空在花板下面、相鄰濾袋之間不相互碰撞、濾袋與框架配合正確。
煉鐵廠1#高爐出鐵場布袋除塵器顆粒物超低排放技改后指標見表3、表4。

表3 新區(qū)煉鐵1#高爐出鐵場廢氣1#除塵器排氣筒廢氣檢測結(jié)果

表4 新區(qū)煉鐵1#高爐出鐵場廢氣2#除塵器排氣筒廢氣檢測結(jié)果
(1)響應(yīng)國家綠色環(huán)保政策,企業(yè)清潔生產(chǎn)和降本增效要求的推動,為了實現(xiàn)布袋除塵器實現(xiàn)超低排放,在滿足關(guān)鍵參數(shù)的同時,關(guān)鍵參數(shù)還需做流場模擬分析,其中布袋花板中心距≥240 mm,噴吹管距花板高度需控制在230-295 mm之間,底部設(shè)計距灰斗口距離≥650 mm,濁室進口流速V ≤11 m/s,濾袋、花板、袋籠三者的公差配合≤±0.05 mm等技術(shù)參數(shù)的控制較為關(guān)鍵。
(2)項目技改后煙囪排口顆粒物排放≤5 mg/Nm3,取得了較好技術(shù)成果,最終實現(xiàn)了煉鐵廠1#高爐出鐵場布袋除塵的超低排放的目標。