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薄壁類殼體零件加工精度問題分析及解決方案

2023-02-04 03:34:34高文敏梁迪張顯文
金屬加工(冷加工) 2023年1期
關鍵詞:檢測

高文敏,梁迪,張顯文

紐威數控裝備(蘇州)股份有限公司 江蘇蘇州 215153

1 序言

薄壁類變速器殼體零件,由于其結構特點,在加工中易受加工工藝、環境及設備條件等多方面因素的影響,導致此類零件的尺寸精度和幾何公差不易保證,加工難度高,批量加工的穩定性差,因此需要從多方面進行分析,制定相應的解決方案。

2 零件的加工精度

加工一種薄壁類變速器殼體零件,毛坯先在機床上進行半成品面和部分孔的粗加工,半成品零件如圖1所示。在立式加工中心上進行精度要求高的孔和面的精加工,零件的裝夾如圖2所示,成品零件如圖3所示。孔的尺寸公差等級達IT7級,孔距尺寸的公差等級達IT5~IT6級。

圖1 半成品零件

圖2 零件的裝夾

圖3 成品零件

成品零件檢測時,孔徑的尺寸公差基本都能達到或優于圖樣的公差等級要求,但是孔間距的尺寸精度有超差情況,且超差情況不一致、不穩定。

3 機床精度的復檢

在檢查時發現,機床未按設備地基圖施工[1],機床未落到地基孔里,未進行灌膠固定,于是對機床的精度進行復檢,結果見表1,機床水平精度和幾何精度均有變化[2],且超過合格證要求。

表1 機床精度復檢結果

解決方案:恢復機床的水平精度和幾何精度,使其達到出廠狀態。機床精度恢復數據見表2。

表2 機床精度恢復數據

4 零件的加工和檢測

4.1 問題分析

在工件的試切、檢測和對數據的統計分析過程中發現,工件在不同的檢測條件下三坐標復檢,前后數據變化較大。

4.2 統計分析

在前期的試切和檢測過程中,由于受三坐標檢測條件的影響,機床試切的工件不能及時安排檢測,發現不同批次前后檢測數據波動較大,造成超差情況,隨后在不同檢測條件下對工件進行復檢,發現前后數據變化較大,具體如下。

1)檢測條件一:恒溫前后對比。當天加工完送三坐標檢測的數據,與在車間放置一夜后,第二天送三坐標檢測,且放置了3h恒溫后的復檢數據對比發現,數據變化較大,工件上不同結構位置的尺寸變化的方向并無一定的規律可循,有尺寸變大的+0.0297mm,也有尺寸變小的-0.0213mm。

2)檢測條件二:環境大幅降溫,零件未進行恒溫前后對比。當天加工完送三坐標檢測的數據,與在車間放置一夜后,第二天送三坐標檢測,但未能恒溫即復檢的數據對比發現,當天降溫達10℃,且未恒溫的數據變化更大,有尺寸變大的+0.0286mm,也有尺寸變小的-0.0501mm。

而且與檢測條件一恒溫后檢測的數據相比,恒溫檢測時,向尺寸加大方向變大+0.0297m m的685.08mm尺寸,環境大幅降溫且未恒溫檢測時,卻向尺寸減小方向變小了-0.0501m m,相差達0.0798mm;恒溫檢測時,向尺寸減小方向變小了-0.0213mm的206.332mm尺寸,環境大幅降溫且未恒溫檢測時,卻向尺寸加大方向變大了+0.0286mm,相差達0.0499mm。

4.3 結論

從數據對比分析得出,工件受以下3方面的影響:①工件受內應力變形影響。②工件受溫度變化的影響。③工件受檢測條件不一致影響。

4.4 處理方案

針對3方面影響因素的處理方案如下。

(1)減小工件內應力影響的處理方案 改進加工工藝路線,盡量把加工內應力較大的工序提前,要求較高的精加工工序盡量靠后[3],使加工內應力得以提前釋放,以減少內應力變形的影響[4]。改進前后加工工藝路線對比如下。

1)改進前:10銑面(銑大平面,銑φ136H7孔端面)→20銑面(銑φ100K7孔底面)→30鏜孔(粗鏜φ100K7孔留量)→40鏜孔(粗鏜2個φ90K7孔留量)→50銑面(銑2個φ90K7孔端面,銑φ100K7孔端面)→60倒角(φ136H7、φ100K7和φ90K7孔口倒角)→70鉆孔(鉆各孔及螺紋底孔)→80擴各孔→90倒角(孔口倒角)→100鏜孔(精鏜2個φ90K7孔)→110鏜孔(精鏜φ100K7孔,精鏜φ25H9孔)→120鏜孔(粗鏜φ136H7孔留量)→130鏜孔(精鏜φ136H7孔留量)→140擴孔(擴2個φ10H7孔留量)→150擴孔(擴2個φ15H7孔留量)→160鉸孔(鉸2個φ10H7孔)→170鉸孔(鉸2個φ15H7孔)→180攻螺紋(各螺紋孔攻螺紋)。

2)改進后:10銑面(銑大平面,銑φ136H7孔端面)→20銑面(銑φ100K7孔底面)→30鏜孔(粗鏜φ100K7孔留量)→40鏜孔(粗鏜2個φ90K7孔留量)→50鏜孔(粗鏜φ136H7孔留量)→60銑面(銑2個φ90K7孔端面,銑φ100K7孔端面)→70倒角(φ136H7、φ100K7和φ90K7孔口倒角)→80鉆孔(鉆各孔及螺紋底孔)→90擴各孔→100倒角(孔口倒角)→110攻螺紋(各螺紋孔攻螺紋)→120鏜孔(精鏜2個φ90K7孔)→130鏜孔(精鏜φ100K7孔,精鏜φ25H9孔)→140鏜孔(精鏜φ136H7孔留量)→150擴孔(擴2個φ10H7孔留量)→160擴孔(擴2個φ15H7孔留量)→170鉸孔(鉸2個φ10H7孔)→180鉸孔(鉸2個φ15H7孔)。

(2)減少溫度變化影響的處理方案 零件加工完成后,在三坐標測量房間恒溫3h后檢測[5]。

(3)減少檢測條件不一致影響的處理方案 除統一恒溫時間外,在三坐標檢測時,采用編程自動檢測方法,避免為節省時間而使用手工采點的檢測方法。

5 工藝改進效果

工藝改進后,進行批量加工和檢測,每天左側和右側工位各3組,試切了2天,共加工12件殼體零件,從統計結果看,零件尺寸精度及精度穩定性滿足要求,尺寸的最大波動也在所要求的公差帶內。

6 結束語

針對薄壁類變速器殼體零件的加工,總結出以下經驗。

1)機床自身方面,嚴格按地基圖要求施工,保證地基強度,確保機床精度的穩定性,同時機床的運動水平精度和幾何精度調整得越高越好。

2)加工工藝方面,合理有效地控制毛坯鑄造階段的內應力,應做去應力退火處理,減少和消除鑄件的內應力,穩定尺寸,減小變形;合理安排工藝路線,粗、精加工分開進行,工序中間增加時效處理,如振動時效,使加工內應力快速釋放,減少應力變形。

3)環境因素及檢測條件方面,因工件受環境溫度變化影響較大,所以應盡量在恒溫車間加工;加工前進行開機預熱,首件調試需要參考三坐標檢測結果時,盡量保證前后檢測條件一致。

專家點評

本例中的薄壁類殼體零件,精加工階段受到工藝條件、環境溫度和設備精度等多方面因素影響,存在孔間距尺寸超差和加工精度穩定性差的問題。

文章結構完整,論點突出,視角獨特,洞察力強。根據零件的結構特點和加工誤差狀況,全面分析加工過程中潛在的問題和應力變形隱患,并制定合理的解決方案。通過檢查機床精度、改進加工工藝及優化檢測方法等措施,提高了零件的加工精度。

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