柯志敏,陳鵬輝
(1.廣東中天創(chuàng)展球鐵有限公司,廣東英德 513042;2.廣東省高性能大型鑄件制造及模擬工程技術(shù)研究中心,廣東英德 513042)
重稀土球化劑應(yīng)用廣泛,釔具有獨(dú)特的抗球化衰退能力,特別是在大斷面球銑球化處理過程中取得了較好的效果,所以國內(nèi)大多數(shù)意見為在生產(chǎn)厚壁球鐵件時(shí),都應(yīng)采用重稀土鎂合金做球化劑,由于近幾年重稀土球化劑價(jià)格的飛速上漲,導(dǎo)致生產(chǎn)壁厚件球鐵的成本也水漲船高,為了成本控制的需要,急需尋找一種可以替代重稀土球化劑的輕稀土球化劑。清華大學(xué)梁吉等人,曾對釔基重稀土和輕稀土球化劑的抗球化衰退及抗石墨畸變能力進(jìn)行了對比試驗(yàn),得出結(jié)論:用輕稀土鎂球化劑同樣可以生產(chǎn)出機(jī)械性能良好,金相合格的厚壁球鐵鑄件。為此,我司嘗試用輕稀土球化劑生產(chǎn)厚壁球鐵件的研究和應(yīng)用。
采用15t 中頻電爐熔化,優(yōu)質(zhì)廢鋼增碳的工藝,加料順序:加增C 劑→加廢鋼→加增C 劑,增C 劑隨廢鋼分批加入,選擇堤壩式球化包,采用沖入法的球化工藝。
采用新型的鈰基輕稀土球化劑A,球化劑的成分如表1 所示。

表1 新型輕稀土球化劑A 的成分表
輕稀土元素起球化作用的溶度范圍較窄,加入量不足則難于球化,加入量過量,則白口傾向嚴(yán)重,并容易出現(xiàn)異形石墨,普通球化劑Mg 含量較高,球化反應(yīng)激烈,導(dǎo)致煙霧增多和鐵水飛濺,不僅惡化車間環(huán)境,而且鐵水浪費(fèi)嚴(yán)重,影響球化效果。該新型球化劑A 鎂含量低,含有一定量的稀土和較高的鈣含量,可使球化作用比較平穩(wěn),鎂吸收率高,受其他反球化元素的影響小,鎂光和煙霧也大量減少,可以大大改善車間環(huán)境和減少鐵水浪費(fèi)。
該注塑機(jī)頭板鑄件重量9t,碼模面壁厚達(dá)280mm;注塑機(jī)二板鑄件重量10t,碼模面壁厚達(dá)250mm。注塑機(jī)頭板、二板鑄件材質(zhì)為QT500-7A,抗拉強(qiáng)度要求大于500MPa,屈服強(qiáng)度大于300MPa,延伸率大于7%,硬度要求:170~200HB;并且該二板鑄件過橋厚80mm;碼模面上銑有深度達(dá)50mm 深的T 型槽,同時(shí)碼模面上還鉆有很多通孔,所有的這些T 型槽和通孔的內(nèi)部,不允許有縮松夾渣等缺陷。頭板鑄件如圖1 所示;二板鑄件如圖2 所示。

圖1 注塑機(jī)頭板鑄件

圖2 注塑機(jī)二板鑄件
在注塑機(jī)頭板、二板鑄件碼模面上,放厚度160mm 的大冷鐵,一方面是防止碼模面有縮松,同時(shí)可以加快鐵水凝固,防止石墨球畸變出現(xiàn)灰斑,采用半開放式加過濾器底注式澆注系統(tǒng),保證澆注平穩(wěn)并防止鐵水中夾雜物進(jìn)入型腔。
根據(jù)該注塑機(jī)頭板、二板鑄件平時(shí)的生產(chǎn)實(shí)際情況,確定最終化學(xué)成分如表2 所示。

表2 主要元素化學(xué)成分 w/%
球化及孕育處理:新型輕稀土球化劑A,依據(jù)我司生產(chǎn)情況以及供應(yīng)商試驗(yàn)數(shù)據(jù)最終確定球化劑A 加入量1.15%;對于厚壁件球鐵孕育效果不只是依靠孕育劑的組成和數(shù)量,而更重要的是在于孕育作用時(shí)間,所以,采用多次孕育+瞬時(shí)孕育的孕育方式是很有效的方法,也更容易得到細(xì)小、圓整度好的石墨球,同時(shí)也達(dá)到延緩孕育衰退的效果,所以,確定如下孕育處理工藝:在包底加入0.4%~0.5%(一次孕育),出水過程加入0.2%~0.3%(二次孕育),在澆注過程中使用漏斗加入粒度為0.2mm~0.7mm 的氧硫孕育劑0.1%~0.15%(三次孕育)。
澆注后取該注塑機(jī)頭板、二板鑄件的附鑄試塊B 和C,并將B 和C 加工成國標(biāo)要求的試棒尺寸,檢查其力學(xué)性能和金相組織,并對試塊進(jìn)行濕法分析,獲取試塊B、C 的化學(xué)成分。力學(xué)性能采用WA-600KD 型電液式萬能試驗(yàn)機(jī)測試,硬度用TH110 里氏硬度計(jì)測量,金相觀察用XJG-05 大型顯微鏡。
經(jīng)檢測附鑄試塊B、C 化學(xué)成分如表3 所示,附鑄試塊B、C 力學(xué)性能如表4 所示。

表3 附鑄試塊B、C 主要元素的化學(xué)成分 w/%

表4 附鑄試塊B、C 力學(xué)性能
在附鑄試塊B 和C 加工后的拉伸試棒上各截取?20mm×15mm 試樣進(jìn)行金相檢測,金相組織如圖3、4 所示,具體試樣金相檢測結(jié)果見表5。

圖3 附鑄試塊B 金相組織

表5 附鑄試塊B、C 金相基體組織評價(jià)結(jié)果
通過上述力學(xué)性能和金相組織結(jié)果,證實(shí)注塑機(jī)頭板、二板鑄件各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到客戶的要求。輕稀土球化劑A 中鎂只有5.5%左右,屬于低鎂球化劑,反應(yīng)平穩(wěn),鐵水沒有飛濺,鎂的吸收率可達(dá)50%~60%,因此輕稀土球化劑A 可以在保證了鐵水球化效果同時(shí)也改善了車間環(huán)境。
使用輕稀土球化劑A,由于其本身價(jià)格比重稀土球化劑低,而且加入量也較重稀土要少,可以大大降低生產(chǎn)成本,表6 是使用輕稀土球化劑A與重稀土球化劑的成本比較。由此可知,使用輕稀土球化劑A 后,同比使用重稀土球化劑,每噸鐵液成本降低13 元,所取得的年經(jīng)濟(jì)效益非常可觀。

表6 輕稀土球化劑A 與重稀土球化劑的成本比較
(1)實(shí)踐證明輕稀土球化劑也是處理厚壁件球鐵的一種良好球化劑,在250mm 左右的壁厚件中,能夠獲得合格的鑄態(tài)機(jī)械性能:抗拉強(qiáng)度大于500MPa,延伸率大于7%。
(2)輕稀土球化劑A 在250mm 左右的壁厚件中能夠獲得合格的金相組織。
(3)輕稀土球化劑A 每噸鐵水所需球化劑的成本比重稀土球化劑要少13 元,在生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益方面更有優(yōu)勢。

圖4 附鑄試塊C 金相組織