韓志強,劉敬彬,高平原
(中交一航局第一工程有限公司,天津 300456)
廣西浦北至北流高速公路線路全長125 km,采用雙向四車道高速公路標準建設(shè),設(shè)計速度為120 km/h,路基寬度為26.5 m,其中八標施工段承擔(dān)五標墨菜水大橋至九標清灣河大橋范圍內(nèi)共40座橋梁上的箱梁預(yù)制和安裝施工工作。預(yù)制箱梁采用后張預(yù)應(yīng)力混凝土箱梁,結(jié)構(gòu)體系為先簡支后結(jié)構(gòu)連續(xù),預(yù)制箱梁共計3 108榀,其中30 m箱梁2 836榀,40 m箱梁272榀。
本工程共布置5號和6號2個預(yù)制場,負責(zé)沿線預(yù)制梁的預(yù)制供應(yīng)。30 m預(yù)制箱梁高度為1.6 m,中梁頂寬為2.4 m,邊梁頂寬為2.85 m,底寬為1.0 m;40 m預(yù)制箱梁高度為2.0 m,中梁頂寬為2.4 m,邊梁頂寬為2.85 m,底寬為1.0 m。其中40 m箱梁中梁斷面結(jié)構(gòu)見圖1。

圖1 40 m箱梁中梁斷面圖(mm)Fig.1 Cross-section diagram of the middle beam of 40 m box grider(mm)
本工程預(yù)制箱梁數(shù)量多、質(zhì)量標準要求高,為提升箱梁施工質(zhì)量和提高預(yù)制場的施工效率,從工程策劃開始到施工過程中,對部分傳統(tǒng)施工工藝進行改進,采用了一系列加強質(zhì)量通病治理措施,主要有預(yù)制箱梁臺座端頭底座改進、采用液壓系統(tǒng)支拆外側(cè)模板新工藝、局部模板優(yōu)化、預(yù)應(yīng)力筋張拉及智能噴淋養(yǎng)護系統(tǒng)應(yīng)用等,取得明顯效果。
箱梁臺座端頭底座基礎(chǔ)采用混凝土加可調(diào)節(jié)鋼底模工藝,即在澆筑臺座基礎(chǔ)混凝土?xí)r,使臺座端頭區(qū)域混凝土頂面標高降低15~20 cm;然后在端頭底座上安裝帶有可調(diào)節(jié)螺栓的鋼底模。在預(yù)制簡支梁時通過調(diào)節(jié)鋼底模來保證支座預(yù)埋板的縱度,與傳統(tǒng)沙箱施工工藝相比,用調(diào)節(jié)鋼底模工藝預(yù)埋支座板平整度能控制在1 mm以內(nèi)(規(guī)范要求不大于2 mm)[1],且坡度易控制,施工方便快捷、效率高。
在前期梁場策劃時,外模板采用制造及施工工藝理念先進、施工質(zhì)量易保證、使用上快速便捷的液壓系統(tǒng)模板,由外側(cè)模板、液壓系統(tǒng)和行走系統(tǒng)等組成。其中液壓及行走系統(tǒng)包括:液壓泵站、開模液壓油缸、頂升液壓油缸、縱移驅(qū)動馬達、控制系統(tǒng)等。每套外模共設(shè)2個液壓泵站,每側(cè)模板配1個,給各種油缸與馬達提供動力來源。單側(cè)配置的執(zhí)行元件分別為開模液壓油缸4件,頂升液壓油缸4個,馬達4個。其中開模液壓油缸極限行程950 mm,以滿足模板與箱梁端橫梁外伸筋不干涉的要求,頂升液壓油缸極限行程170 mm,用于實現(xiàn)模板的高低調(diào)整。單側(cè)外模拼裝成整體后,通過開模、頂升液壓油缸的前后、上下移動來調(diào)整模板,油缸既能單獨操作也能同時控制。當側(cè)模縱移到位精確對位后,啟動開模液壓油缸將模板推向底模并靠攏,再開啟頂升液壓油缸調(diào)整側(cè)模板的高度,使側(cè)模板底面與底模齊平,側(cè)模板高度到位后繼續(xù)使用開模液壓油缸使側(cè)模與底模貼緊。緊固側(cè)模上下對拉桿,使側(cè)模與底模緊密貼合,防止底部漏漿,使模板頂口尺寸符合設(shè)計要求。待箱梁混凝土強度不小于5 MPa,方可進行外模拆除,外模拆除時首先使用頂升液壓油缸將模板下降50 mm,使模板脫離梁體,再利用開模液壓油缸將模板向外橫移500 mm,然后再將模板下降120 mm,使整個拆模工作全部完成。最后將模板橫移到最大脫模位置,檢查無誤后用行走系統(tǒng)縱向移動模板至下一個臺座。為滿足液壓系統(tǒng)模板操作要求,相鄰臺座中心線間距為7.0 m,臺車行走軌道軌距為1.8 m,見圖2,制梁臺座高度為600 mm、寬度為900 mm。

圖2 液壓系統(tǒng)模板斷面圖(mm)Fig.2 Cross-section diagram of hydraulic system formwork(mm)
外模采用全液壓操作系統(tǒng),與傳統(tǒng)分塊式拆裝施工工藝相比,可提高生產(chǎn)效率,降低勞動強度,每個班可節(jié)省3~4工日。模板整體安裝無拼縫,無電焊加固模板現(xiàn)象,解決拼縫處混凝土缺陷,提升混凝土觀感質(zhì)量[2]。模板變形小,周轉(zhuǎn)率高,可重復(fù)使用,吊裝作業(yè)和交叉作業(yè)少,安全風(fēng)險小。
2.3.1 簡支端模優(yōu)化
預(yù)制邊跨梁簡支端傳統(tǒng)方法是采用二次澆筑封端混凝土工藝,即先按中跨連續(xù)梁方法預(yù)制,內(nèi)模可從兩端脫模;待預(yù)應(yīng)力張拉施工后,再進行二次封端混凝土澆筑施工[3]。為控制簡支端施工質(zhì)量和減少澆筑次數(shù),把簡支梁端模優(yōu)化成整體式模板,模板優(yōu)化后簡支端混凝土可一次澆筑成形,內(nèi)模由原來的兩端脫模改為單端脫模。通過對端模的優(yōu)化,避免簡支端二次進行鋼筋綁扎、模板支立和混凝土澆筑,可使混凝土易振搗密實、提升混凝土觀感質(zhì)量,見圖3,同時減少施工工序,與傳統(tǒng)施工方法相比可節(jié)省10工日/榀。

圖3 簡支端混凝土成品Fig.3 Finished concrete of simply supported end
2.3.2 箱梁懸臂端模板優(yōu)化
箱梁懸臂端模板邊角由直角優(yōu)化成圓弧角,并焊接通長圓鋼作為滴水槽,模板拆卸方便,且箱梁懸臂端邊線線形圓順、滴水槽順直,減少破邊掉角現(xiàn)象、提高外觀質(zhì)量。吊裝孔模板用鋼板制作成方形盒,用絲桿貫穿方形盒和箱梁模板,通過對拉絲桿使兩模板接觸緊密,澆筑混凝土?xí)r無漏漿現(xiàn)象,吊裝孔棱角分明。吊裝孔成品見圖4。

圖4 吊裝孔混凝土成品Fig.4 Finished concrete of lifting hole
2.3.3 負彎矩槽口模板優(yōu)化
對箱梁頂負彎矩張拉槽口模板進行優(yōu)化,采用組合式鋼板制成,為安拆方便,接縫處使用小鋼板在內(nèi)側(cè)螺栓連接固定;模板四角布置肋板支撐,使模板穩(wěn)固無變形。與傳統(tǒng)用梳齒板制作槽口模板相比,優(yōu)化后模板牢固,槽口四周混凝土易振搗密實,槽口棱角順直無崩邊。
預(yù)應(yīng)力張拉采用自動智能張拉設(shè)備,自動控制預(yù)應(yīng)力筋張拉,一臺終端操作平臺可同時精準控制4臺油泵,實現(xiàn)兩端張拉的“同步性”。系統(tǒng)操作簡單,可避免傳統(tǒng)人工操作的誤差,保證施加預(yù)應(yīng)力的準確性,控制精度較高。通過遠程監(jiān)控系統(tǒng)和手機APP軟件,可遠程監(jiān)控張拉過程,觀察張拉曲線和數(shù)據(jù),及時掌握預(yù)應(yīng)力張拉施工質(zhì)量。
2.4.1 錨墊板孔止?jié){措施優(yōu)化
梁端頭錨墊板與金屬波紋管之間縫隙用輕質(zhì)材料發(fā)泡劑封堵時,經(jīng)常存在混凝土漿進入錨墊板孔道內(nèi),造成孔道狹窄,若清理不到位會出現(xiàn)鋼絞線受拉時與千斤頂不同心,易使預(yù)應(yīng)力損失或滑絲等危害。訂制專用錨墊板橡膠止?jié){塞,見圖5,使用時只需對止?jié){塞進行刷油,安裝波紋管時將止?jié){塞嵌塞進錨墊板孔道內(nèi),可使縫隙封堵密實,達到很好的止?jié){效果。

圖5 橡膠止?jié){塞安裝圖Fig.5 Installation diagram of rubber stopper
2.4.2 鋼絞線穿束施工優(yōu)化
為滿足鋼絞線的穿束質(zhì)量,特加工鋼絞線梳編臺。梳編臺是由1個臺座和1對錨具組成,臺座的高度要滿足鋼絞線穿束施工要求;錨具利用現(xiàn)場工作錨,分別布設(shè)在臺座頂前后端,并保證前后錨中心線基本一致。在使用時只需將梳編臺移至箱梁端頭處,把下好料的鋼絞線按順序依次通過前后錨具,然后對鋼絞線編號、整束綁扎和穿束,穿束時只做平動,禁止轉(zhuǎn)動或扭動。采用梳編臺編束、穿束,可有效避免鋼絞線在孔道中發(fā)生纏繞,保障鋼絞線張拉時受力均勻[4]。
2.4.3 超張拉值確定
為減小預(yù)應(yīng)力的損失,預(yù)應(yīng)力筋在張拉時要考慮超張拉。超張拉值的確定是根據(jù)施工前期管道摩阻試驗和檢測鋼絞線錨下預(yù)應(yīng)力,并結(jié)合實際施工工藝水平綜合確定的。前期通過對合山中橋右幅3-2號30 m箱梁左N3和左N4預(yù)應(yīng)力孔道摩阻試驗,可知預(yù)應(yīng)力管道摩阻系數(shù)實測值μ=0.269 3、k=0.001 5,設(shè)計取值為μ=0.25、k=0.001 5,實測值略大于設(shè)計取值,存在預(yù)應(yīng)力損失現(xiàn)象[5-6]。
為選擇更合適的超張拉值,分別按超張3%、2%、1.5%進行預(yù)應(yīng)力筋張拉,對應(yīng)超張拉值分別檢測其鋼絞線錨下預(yù)應(yīng)力。按3%超張拉時,經(jīng)錨下預(yù)應(yīng)力檢測,實測張拉力合格率才40%,合格率偏低,超張拉值過大;按2%超張拉時,經(jīng)錨下預(yù)應(yīng)力檢測,實測張拉力合格率80%,不合格點偏大;按1.5%超張拉時,經(jīng)錨下預(yù)應(yīng)力檢測,實測張拉力合格率96%,僅有個別張拉力比設(shè)計值稍偏大一點,其中同束和同斷面的不均勻度均符合要求,見表1。經(jīng)綜合分析對比,在確保預(yù)應(yīng)力張拉施工質(zhì)量的前提下,超張拉值按1.5%考慮。

表1 按1.5%超張拉錨下預(yù)應(yīng)力檢測值表Table 1 Test value of prestress under 1.5%over-tensioned anchor
混凝土養(yǎng)護采用全自動智能噴淋養(yǎng)護系統(tǒng),噴淋養(yǎng)護系統(tǒng)一般由供水系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)和控制系統(tǒng)等組成[7],打開控制系統(tǒng)總電源開關(guān),設(shè)定好噴淋養(yǎng)護臺座編號和噴淋循環(huán)的總持續(xù)時間以及間隔時間,壓力水泵和噴淋系統(tǒng)開始工作。梁體表面養(yǎng)護由預(yù)埋在臺座中可伸縮噴頭噴淋養(yǎng)護,噴頭間距為5 m,見圖6。箱梁頂面采用塑料管扎眼噴水養(yǎng)護,與梁體表面養(yǎng)護同步;箱梁內(nèi)部采用蓄水養(yǎng)護。該系統(tǒng)可通過手機APP軟件,隨時查看養(yǎng)護情況和設(shè)定養(yǎng)護時間,無需人工現(xiàn)場操作,達到全天候、全方位、全濕潤養(yǎng)護質(zhì)量標準,提升混凝土養(yǎng)護質(zhì)量。養(yǎng)護水可回收循環(huán)利用,經(jīng)濟、環(huán)保。

圖6 自動噴淋養(yǎng)護系統(tǒng)Fig.6 Automatic spray maintenance system
通過在箱梁預(yù)制施工中不斷對施工工藝的優(yōu)化和改進,質(zhì)量通病治理效果顯著。特別是使用液壓系統(tǒng)模板和對簡支梁端頭、懸臂端及負彎矩槽口等位置模板的優(yōu)化,使箱梁表面無錯臺、掉角現(xiàn)象、箱梁懸臂端邊線線形順直、負彎矩槽口混凝土密實,箱梁整體觀感質(zhì)量提升明顯。使用智能張拉、壓漿設(shè)備[8]和智能噴淋養(yǎng)護系統(tǒng),可減少人為因素、系統(tǒng)操作簡單、控制精度高,提高了工程實體質(zhì)量。
隨著對箱梁預(yù)制場的精細化、標準化、自動化和智能化要求程度越來越高,在施工中不斷進行施工工藝的優(yōu)化和創(chuàng)新,形成一系列質(zhì)量通病治理措施,特別是觀感質(zhì)量達到了較好的效果,使本工程箱梁預(yù)制在2021年度獲得了中交集團優(yōu)質(zhì)混凝土獎,為今后類似工程施工提供借鑒。