*申永強 張明 張立權 易鵬昌 李強 劉日淦
(中海油田服務股份有限公司油田化學事業部湛江作業公司 廣東 524000)
國內L氣田儲層黏土礦物含量高達36%,以蒙脫石為主,伊利石為輔;結構較為疏松;儲層的巖心屬于中—特高孔、低—特高滲儲層,儲層非均質性較強;儲層的氣體滲透率為10~1000mD,跨度較大,存在固相侵入堵塞與液相侵入造成的水鎖損害并存的現象;五敏實驗表現出強-極強水敏損害、中等偏強速敏損害,存在強的應力敏感損害,儲層保護難度較高。而隨著氣田開發的進一步深入,各儲層均存在不同程度的壓力衰竭,承壓能力較低,且該氣田開發方式為淺層大位移井開發模式,對鉆井液的井眼清潔能力及潤滑性提出了更高的挑戰。在前期的現場作業過程中經統計,L氣田大位移水平井的平均起鉆時效僅為78m/h,遠低于類型水平井起鉆時效120m/h,主要原因是由于水平井鉆開液的井眼清潔不到位,導致起鉆過程中出現遇阻、憋泵等情況,而由于L氣田衰竭儲層承壓能力弱,鉆開液的封堵性能不足導致井壁失穩及井漏頻發,甚至導致提前完鉆,嚴重降低了作業時效[1-5]。
因此基于L氣田大位移水平井存在的井眼清潔難度大、儲層壓力衰竭導致儲層長水平段的漏失難題,亟需對現有EZFLOW鉆開液體系進行優化,在滿足流變性的基礎上,提高水平井鉆開液的連續攜砂性能、衰竭儲層的承壓能力和潤滑性能,從而降低卡鉆和井漏風險,提高起鉆時效。
針對L氣田壓力衰竭型大位移水平井儲層鉆開液所面臨的難題,對現有EZFLOW鉆開液提出了以下的技術對策:首先,在保證攜巖性能的情況下,盡量采用低密度、低黏切的鉆開液,降低鉆開液ECD值[6-7],控制鉆井液的流變參數,以保證攜巖效率最大化和井眼清潔;其次,依據D90規則優選承壓封堵劑粒徑級配,提高儲層承壓能力,降低井漏風險;最后,優選高效潤滑劑,降低大位移井水平段的摩阻系數,防止井下復雜情況的發生,以保證L氣田大位移水平井的高效開發。

表1 PF-EZVIS加量對鉆開液流變性能影響

表2 EZFLOW鉆開液(未加暫堵劑)對不同滲透性砂盤的承壓封堵性能(80℃)

表3 EZFLOW鉆開液(加暫堵劑)對不同滲透性砂盤的承壓封堵性能(80℃)
通過DRILL BENCH軟件模擬出L氣田水平井或大位移井的攜巖性及鉆開液的流變性能要求如下:低剪切速率LSRV≥30000mPa·s,Φ6值在9~15之間,YP值10~18Pa左右。
針對L氣田優化增黏劑PF-EZVIS的加量,分別測定EZFLOW鉆開液在不同PF-EZVIS加量的流變參數如表1所示,隨著增黏劑PF-EZVIS量的增加,井眼清潔性能逐步提高,低黏度剪切速率LSRV逐步增加,由于LSRV值太高不利于鉆開液的返排,因此綜合考慮L氣田大位移水平井鉆開液的流變性、攜巖性能和儲層保護效果,PF-EZVIS加量控制在0.4%。
優選了兩種不同粒徑的暫堵劑PF-EZCARB和PF-EZCARB F,其中PF-EZCARB粒徑較粗,D90為47.51μm,用于顆粒架橋[8];PF-EZCARB F粒徑較細,D90為4.27μm,用于顆粒填充;因此,將PF-EZCARB和PF-EZCARB F復配作為暫堵劑能夠兼具兩者共同特點,復配后D90為37.26μm。
分別測定加入暫堵劑前后的EZFLOW鉆開液對不同滲透率(400mD、700mD、2D、5D)砂盤的封堵性能。EZFLOW鉆開液未加暫堵劑時,400mD和5D砂盤在15MPa下全部漏失,承壓能力較差,結果如表2所示;加入3%PF-EZCARB和3%PF-EZCARB F封堵劑后,改進后的EZFLOW鉆開液在7MPa和15MPa下能成功封堵不同滲透性(400mD、700mD、2D、5D)的砂盤,有效提高L氣田衰竭儲層的承壓能力,結果如表3所示。

表4 鉆開液封堵砂盤后返排性能

圖1 鉆開液返排性能
為了更好的保護油氣層,實際作業中要求儲層鉆開液具有良好的返排性能,主要通過測定儲層鉆開液的返排的突破壓力來評價,返排壓力越低儲層保護效果越好。本實驗采用自主研發的返排壓力測定儀進行測試,加入暫堵劑PF-EZCARB后返排性能如圖1所示,實驗結果如表4所示:加入6%暫堵劑PF-EZCARB后,EZFLOW鉆開液的返排突破壓力從4.801Psi降低至3.662Psi,有效地降低了EZFLOW鉆開液的返排壓力,同時配合MSA解堵液使用,返排壓力進一步降至0.053Psi,更有利于儲層保護;同時用電子顯微鏡對比分析添加PF-EZCARB暫堵劑前后的返排濾餅如圖2所示,EZFLOW返排后的濾餅較為徹底。

表5 EZFLOW鉆開液潤滑性能

表6 國內L氣田現場使用的鉆井液的損害評價結果

圖2 EZFLOW濾餅返排后掃描電鏡照片
鉆井管柱的摩阻扭矩問題是大位移井技術的核心問題之一,它決定水平位移的最大延伸,而提高鉆井液的潤滑性是降低井下摩阻的主要手段之一。分別測定EZFLOW體系在不同潤滑劑加量條件下的潤滑性能,結果如表5所示,結果表明:當高效潤滑劑PF-AQLUBE加量≥1.0%時,極壓潤滑系數<0.10,加量≥3.0%時,極壓潤滑系數<0.05,能有效降低大位移水平井的摩阻系數,結合經濟性考慮,PF-AQLUBE加量為2%。
采用巖心滲透率、動態損害評價一體化實驗儀,選用與L氣田高度吻合的天然露頭巖心,利用“高壓穩態法”評價了L氣田現場使用的鉆井液對儲層的損害,優化后的EZFLOW鉆開液的滲透率恢復值在90%以上,具有較好的儲層保護效果,結果如表6所示。
針對儲層強水敏損害,結合鉆開液的成本因素,采用3% KCl作為抑制劑,8% NaCl作為加重劑,能有效地提高鉆開液抑制性能;通過處理劑的篩選與評價,得出了國內壓力衰竭型L氣田大位移水平井優化后的EZFLOW鉆開液體系的配方:海水+0.1%NaOH+0.1%Na2CO3+1.5%PF-EZFLO(降濾失劑)+0.4%PF-EZVIS(增黏劑)+3%PF-EZCARB(暫堵劑)+3%PF-EZCARB F(暫堵劑)+3%KCl+8%NaCl+1.0%PF-AQLUBE(潤滑劑)(密度:1.10g/cm3)。
(1)針對國內壓力衰竭型L氣藏儲層大位移水平井井眼清潔難、井漏風險大、儲層保護難等問題,室內通過對現場鉆開液流變參數、承壓封堵、潤滑性、儲層保護逐一進行了優化,形成了優化后的壓力衰竭型氣藏儲層EZFLOW鉆開液體系配方。
(2)室內試驗表明,優化后的EZFLOW鉆開液能夠滿足衰竭型L氣田大位移水平井防漏和儲層保護的需要,可為國內其他衰竭型大位移水平井開發提供借鑒。