王志東
(福建馬坑礦業股份有限公司)
馬坑鐵礦主要采用大直徑深孔階段礦房嗣后充填法,采場寬度為15 m[1],回采高度約為66 m,共布置2個水平,分別為上部大直徑孔鑿巖水平及下部出礦水平;上部大直徑鑿巖硐室布置垂直向下的46 m深的大直徑深孔,下部出礦水平布置上向20 m高的扇形中深孔,切割天井高度與回采高度一致,高位溜井的施工如采用常規方法,則工人作業條件差、通風困難、效率低、安全管理難度大,切割天井的施工質量及速度好壞,嚴重影響著礦山穩定生產。為解決此難題,馬坑鐵礦擬采用VCR 成井爆破技術,該方法回采水平少、單次崩礦量大,為實現大型設備機械化生產創造有利條件,大大地提高了礦山的生產能力。以利文斯頓爆破漏斗理論為基礎進行了單孔爆破漏斗試驗,并根據其分析結論確定出VCR成井爆破的鑿巖爆破參數。
該礦山礦體頂底板圍巖及礦體夾石總體上穩固性較好,屬塊狀堅硬或中硬巖層。礦石結構緊密,為塊狀構造。主礦體下盤底板臨近F2′斷層,傾向北西,傾角約85°,次生構造發育,斷層附近裂隙較發育,巖體較破碎,局部會出現裂隙淋水現象。礦體及相鄰圍巖的普氏系數在10~16。主要礦體和圍巖物理力學性質如表1所示。

根據利文斯頓漏斗理論,爆破能量是守恒的,炸藥釋放的能量與裝藥量成正比,其藥包最佳埋置深度d0與藥包質量G之間有如下關系[2]
式中,d0為藥包最佳埋深,m;Δ0為藥包最佳埋深比,即藥包最佳埋深d0與極限埋深d的比值;E為彈性變形系數;G為藥包質量,kg。
2.2.1 炮孔布置
該試驗礦山平巷,采用水平爆破漏斗方案,即在巷道壁上鑿水平孔進行試驗。設計單孔相鄰炮孔間距3 m,炮孔垂直于巷道壁的巖面。考慮到磁鐵礦巖體與矽卡化(夾石較多)低品位礦石巖體的性質略有區別,本次試驗分磁鐵礦石巖體(以下簡稱磁鐵礦體)和夾石低品位礦石巖體(以下簡稱夾巖礦體)2組,并且每組采用不同藥量進行試驗。夾石低品位巖體中分別在巷道兩側壁布置8 個孔,共16 個試驗鉆孔,孔號1~16。磁鐵礦巖體中同樣在巷道兩側壁布置8個孔,孔號17~32,試驗炮孔布置如圖1所示[3]。

2.2.2 裝藥參數設置
試驗鉆孔直徑為42 mm,炸藥為2 號巖石乳化炸藥(藥卷直徑32 mm,長度350 mm,質量300 g/支)。單孔爆破漏斗試驗裝藥量分2種形式,一種是孔內裝半支炸藥,藥包長度17.5 cm、質量150 g(由35 cm 標準炸藥裁取一半)、直徑32 mm 的2#巖石乳化炸藥,藥包長徑比為5.47;另一種裝藥方式為孔內裝整支炸藥,藥包長22 cm(由35 cm 標準炸藥拆裝填滿整個炮孔)、質量300 g、直徑42 mm 的2#巖石乳化炸藥,藥包長徑比為5.24。2 種形式的藥包長徑比均不大于6,可視作球狀藥包。裝藥順序:用高壓風對炮孔吹洗→用塑料管裝填藥包→用炮泥封堵孔口。起爆方式采用毫秒導爆管雷管孔底反向起爆,為避免相鄰試驗炮孔相互影響,每次爆破炮孔需相隔至少10 m。
2.2.3 試驗操作步驟
試驗具體操作步驟:①鉆孔前將壁面浮石清理干凈,使其平整;②為收集、測量爆破下來的巖塊,將試驗場地巷道底板的碎石鏟除,必要時鋪上一層廢舊風筒布或編織布,排除雜物干擾,以便獲得準確的測量結果[4];③炮孔深度和角度應嚴格按照設計施工;④裝藥爆破。
單孔爆破漏斗孔深及漏斗半徑測量結果如表2所示。根據實測結果計算得出各個孔的爆破漏斗深度D、抵抗線W、平均漏斗半徑R、爆破作用指數n 等值,根據表2 所測爆破漏斗底面8 個方向的r值,運用3Dmine 軟件,采用樣條曲線構建爆破漏斗底面及截面輪廓,求出面積值,代入漏斗深度D值,繪制實體,再利用實體體積功能得出爆破漏斗體積值。并經計算得出表3所示爆破漏斗參數計算值。
本次試驗藥量設置了150 g 和300 g 2種,并分別針對磁鐵礦體和夾巖礦體進行試驗,故而對結果分別進行分析。
在圍巖巖體中,藥量為150 g 的炮孔,其中5 號孔表面未有剝巖破壞,孔深接近的14 號孔有130 mm 的表面剝巖,為準確起見,藥包極限埋置深度取兩孔藥包的平均埋置深度值。在圍巖巖體中,藥量為300 g的7 號炮孔孔口有20 mm 的剝落,并產生微小裂隙。可以認為該孔藥包埋深為極限埋深值,同理可得出磁鐵礦體的極限埋深值。根據公式(1)可計算出2種藥量下礦、巖體中的變形能系數。以150 g、300 g 2種藥量下的極限埋深和變形能系數如表4所示。


注:漏斗深為21 mm意為自由面未剝落,圓錐體尖在炮孔內約為21 mm深。
根據試驗結果,對藥包埋深W、爆破漏斗體積V、比例爆破漏斗體積V/G、比例埋置深度W/G1/3、比例爆破漏斗半徑r/G1/3等參量分析[5],最終得出夾巖礦體藥包最佳埋深為0.52 m,最佳深度比Δ0為0.51;磁鐵礦體藥包最佳埋深為0.48 m,最佳深度比Δ0為0.53;綜合最佳比例體積為0.41;綜合最佳比例埋深為0.72;綜合最佳比例半徑為0.81。
馬坑鐵礦VCR 成井鑿巖設備為KQG-150 型高壓環形潛孔鉆機,鉆孔直徑為150 mm,根據以上試驗結果,最終采用的爆破漏斗試驗參數:最佳深度比Δ0為0.53;綜合最佳比例體積為0.41;綜合最佳比例埋深為0.72;綜合最佳比例半徑為0.81。依據單位炸藥量爆破漏斗體積公式(2)可得在礦體中2#巖石乳化炸藥不同藥量的最佳埋深和極限埋深的理論計算值。

注:表格里序號14與5、20與21的極限埋深及變形能系數為兩個孔號的平均值。
式中,b為比例埋深;V為爆破漏斗體積,m3;Q為裝藥量,kg。
計算得出不同藥量下炸藥最佳埋深設計值和極限埋深設計值,見表5、表6。


工程應用地點位于礦體下盤運輸巷附近的18~90 m 水平13-2#,直徑為3.5 m 的圓形溜井,井深64.5 m,KQG-150 型高氣壓環形潛孔鉆機,采用的成孔直徑為150 mm,該溜井的工程地質條件與試驗地點類似,成井方式采用VCR成井爆破技術,在90 m水平向下施工直徑150 mm 的炮孔,利用以上爆破漏斗試驗成果,在90 m 水平裝藥,以天井下端空間為自由面,從下往上依次爆破,每次設計爆破高度為2.26 m。
根據以上爆破漏斗試驗,單孔裝藥量為24 kg 的形成的漏斗半徑約為2.3 m,考慮2%的孔偏斜率(井深64.5 m,孔底偏差可能達1.3 m 左右)及掏槽爆破的夾制作用,設計掏槽孔間距為0.3~0.5倍的漏斗半徑(0.7~1.2 m),周邊眼間距取0.4~0.5 倍的漏斗半徑(0.9~1.2 m)。最終選取的布孔形式為中間一個裝藥孔,在半徑為0.7m 左右的圓圈上布置3 個裝藥孔(孔間距為1.2 m),在半徑為1.75 m 左右的圓圈上(與里圈裝藥圈間距1.05 m)布置8 個裝藥孔(孔間距為1.2 m),共計布置13個裝藥孔。炮孔布置見圖2。

采用的炸藥為2 號巖石乳化炸藥,其直徑為130 mm,長度42 cm,質量6 kg/支。裝藥結構為耦合連續裝藥,每支藥卷在直徑150 mm 孔內可裝32 cm 高度。根據以上爆破漏斗試驗,選取每次單孔裝藥24 kg(4支2 號巖石乳化炸藥卷),單孔炸藥長度1.26 m,孔底采用水泥預制塊堵塞,填塞0.5 m以上的巖粉,為確保爆破效果,孔底不裝藥長度控制在0.7~1 m之,最長不超過1.4 m,孔口堵塞長度為1.5 m 左右的巖粉,選取的藥包最佳埋深為2.26 m。裝藥結構詳見圖3。

孔內炸藥采用導爆索連接,導爆索引出孔外—各個孔的導爆索通過毫秒導爆管雷管(雙發雷管)連接,各個孔的毫秒導爆管雷管按魚刺狀連接在主導爆索上,起爆雷管綁在主導爆索。
經過26 次的爆破,將64.5 m 的高位溜井爆破成功,溜井壁與最外圈炮孔連線相似,井口為近似圓形,與設計基本一致,達到預期的效果。利用爆破漏斗試驗結果在VCR 成井爆破技術中成功應用,爆破技術參數見表7。

(1)通過爆破漏斗試驗,得到藥包最佳埋置深度及對應的爆破漏斗半徑,經單位炸藥量爆破漏斗體積公式換算后,得到最佳深度比Δ0為0.53,綜合最佳比例體積為0.41,綜合最佳比例埋深為0.72,綜合最佳比例半徑為0.81,并應用于VCR 成井爆破中,確定出2#巖石乳化炸藥不同藥量的最佳埋深和極限埋深的理論計算值。
(2)在工程應用過程中,應考慮炮孔偏斜率及掏槽爆破存在的夾制作用,經爆破漏斗試驗及工業試驗得出,掏槽孔間距取0.3~0.5 倍的漏斗半徑,周邊眼間距取0.4~0.5倍的漏斗半徑,孔底不裝藥長度控制在0.7~1 m,每次裝藥高度為1.26 m是可行的。