耿延輝
(1.瓦斯災害監控與應急技術國家重點實驗室,重慶 400037;2.中煤科工集團重慶研究院有限公司,重慶 400037)
煤與瓦斯突出主要是在地應力和瓦斯壓力共同作用下發生,這種說法一直得到許多學者一致贊同。然而,現場統計發現煤與瓦斯突出并不是瓦斯壓力起到主要作用[1],例如,鄭州礦區有些煤礦瓦斯壓力小于煤與瓦斯突出鑒定臨界值0.74 MPa,通過現場施工發現,煤層瓦斯壓力雖小,但是煤層瓦斯含量卻很大,煤層瓦斯含量接近20 m3/t,鑒定后發現該煤層具有煤與瓦斯突出危險性。對該煤層測得瓦斯壓力較小的原因分析可知:該煤層屬于非常松軟煤層,煤層透氣性系數非常低,流離瓦斯占比小于10%,通過現場施工裸孔孔口測得瓦斯濃度小于1%,絕大多數都是0.5%左右,鉆孔瓦斯涌出量小,鉆孔施工后出現塌孔,從而影響瓦斯抽采效果。為了消除該煤層的突出危險性,一方面需要對于松軟特厚煤層只有采取底板巷穿層鉆孔抽采工作面瓦斯,消除煤層突出危險性;另一方面需要對該煤層進行卸壓增透,加大煤層裂隙為瓦斯運移產生通道[2-3]。
目前,我國超過80%以上的煤礦為地下開采,煤層埋深的增大,使得煤層透氣性變小,尤其對松軟特厚煤層,透氣性更小,雖然煤層節理、裂隙發育好,但是煤層瓦斯流通的通道不連通,增加了煤層瓦斯抽采的難度。為了更好的消除煤層突出性,采用普通抽采鉆孔很難抽出煤層瓦斯[4-6]。為了抽采松軟特厚煤層瓦斯,相關研究學者進行了大量的試驗研究。劉旭東等[1]通過高壓水力“割-壓”鉆孔周圍煤體潤濕范圍演化特征,為“割-壓”聯合增透條件煤層水分滲流規律,從而判斷出水力壓裂技術的有效范圍;周雷等[7]通過理論研究水力壓割聯合增透理論,提出了壓割聯合增透模型,進行了數值模擬壓割聯合增透的裂隙發育規律,驗證了聯合增透的效果;林柏泉等[8]研究了水力化技術措施條件下多場耦合作用機理,驗證了水力化增透技術在松軟煤層中應用效果,結果表明水力化增透作用下大大增加了煤層的透氣性系數,抽采達標時間縮短了50%.
鑒于趙家寨煤礦采掘接替緊張現狀,決定采用超高壓水力割縫增透技術,增加極松軟低透氣性煤層滲透率,進一步擴大煤體裂隙。最后,通過理論分析、現場試驗,驗證了超高壓水力割縫增透技術,對提高極松軟煤層透氣性系數具有良好的效果。
趙家寨煤礦主要可采煤層為二1煤層,煤層瓦斯賦存規律呈西高東低的特征,最大煤層瓦斯壓力0.45 MPa,瓦斯壓力整體偏小,但是瓦斯含量整體較大。目前研究的區域最大瓦斯含量為18.11 m3/t,煤層透氣性系數0.115 4~0.289 0 m2/(MPa2·d),測得二1煤的堅固性系數f值為0.09~0.28,瓦斯放散初速度ΔP為15.7~22.
本次走向需要消突的區域為14201工作面回風巷,該巷道長1 008.7 m,傾向消突控制范圍上幫向上37.4 m、下幫向下50 m;煤層厚2~26.4 m,平均11.4 m,煤層部分區域含有夾矸1~2層,夾矸厚0.10~2.27 m,夾矸巖性多為泥巖和炭質泥巖,煤層結構整體簡單。
通過超高壓水力壓裂后,煤體瓦斯含量和壓裂孔周邊煤體應力降低。此時,通過超高壓水力割縫技術,對松軟煤體進一步卸壓,煤體內部孔裂隙大大增加[9]。創造了瓦斯運移和釋放的通道,提升瓦斯抽采效率,進而降低瓦斯含量與壓力,達到消突的目的[10]。水力割縫鉆孔與普通鉆孔增滲消突機制對比圖如圖1所示。

圖1 水力割縫與普通鉆孔增滲機制對比圖
結合趙家寨煤礦目前瓦斯抽采實際情況,在14201工作面回風巷掘進前,采用底板巷施工穿層鉆孔結合水力割縫,提高掘進煤巷條帶區域瓦斯抽采效率,實現快速降低煤層瓦斯含量,達到消突的目的。為提高割縫效率,底板巷穿層鉆孔設計為8 m×8 m模式,即為單組扇形鉆孔孔間距設計為8 m,每組設計鉆孔16個,組間距也為8 m.鉆孔設計剖面圖如圖2所示。

圖2 底板巷穿層鉆孔水力割縫剖面圖
底板巷穿層鉆孔從左到右鉆孔編號分別為1~16號孔,鉆孔終孔點位置為穿過煤層頂板0.92 m,煤巷條帶回風巷上幫控制范圍37.4 m,下幫控制范圍50 m,終孔間距8 m;鉆孔割縫從8號、9號鉆孔分別向兩側依次進行割縫。
水力割縫壓力為60 MPa左右,底板巷穿層鉆孔水力割縫時沖出大量煤粉,通過割縫卸煤量增加,煤粉顆粒大小為0.01 cm左右,在高壓水射流和螺旋鉆桿的共同作用下,14201工作面回風巷掘進工作面累計完成水射沖刷32個鉆孔,每個鉆孔共沖刷次數3~7刀,每次沖刷時間40~80 min,平均單孔沖出煤粉量為7.2 t,平均每刀沖刷排屑量為1.2 t.
M=πr2hKγ
(1)
式中:π為圓周率,取3.14;M為水射流沖刷后排出煤粉量,t;r為水射流沖刷后縫隙的半徑,m;h為縫隙的高度,根據地面試驗割縫后產生縫隙的高度為0.03~0.05 m;K為割縫后煤的損失率,取0.85~0.95;γ為煤的密度,t/m3.
根據公式(1)反算在每刀平均排出煤屑量M=1.2 t的條件下,割縫后形成縫槽半徑r=2.51 m.
根據14201回風巷割縫鉆孔抽采純量統計,平均單孔日抽采純量繪制如圖3所示。

圖3 平均單孔純量變化趨勢
根據14201工作面回風巷超高壓水力割縫增滲工藝后對鉆孔抽采純量進行統計分析,超高壓水力增滲鉆孔施工完成后,平均單孔日抽采純量大幅增加,平均單孔抽采純量峰值達到568.48 m3/d.抽采39 d后,平均單孔日抽采純量出現衰減,平均值仍然保持在130 m3/d,是未割縫區域鉆孔的瓦斯抽采純量51.42 m3/min的2.5倍,抽采純量增加顯著。
14201工作面回風巷在二1煤層中掘進,該區域煤層平均瓦斯含量為8.91 m3/t.超高壓水力割縫增滲鉆孔抽采28 d后,在底抽巷施工3個穿層鉆孔測量殘余瓦斯含量結果分別為5.61 m3/t、4.71 m3/t和5.74 m3/t,數據顯示使用壓割工藝增加煤巖透氣性后,煤層瓦斯抽采效率得到顯著提升。
1) 總結了松軟煤層水力割縫理論,并對水力割縫鉆孔設計進行了優化。
2) 采用超高壓水力割縫增滲工藝后,瓦斯抽采日純量平均為130 m3/min,是未割縫區域鉆孔的瓦斯抽采純量51.42 m3/min的2.5倍,割縫工藝后的抽采純量增加顯著。
3) 該區域煤層平均瓦斯含量8.91 m3/t.割縫后鉆孔抽采28 d后,瓦斯含量降低到5.74 m3/t,達到了突出煤層消突的目的。