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煤礦巖巷掘進爆破封孔材料研究

2023-04-29 00:44:03胡潔黃文堯謝平吳國群牛草原檀鑫孫寶亮孫彥臣
爆破器材 2023年3期

胡潔 黃文堯 謝平 吳國群 牛草原 檀鑫 孫寶亮 孫彥臣

[關鍵詞]煤礦巖巷:掘進爆破:封孔材料:封孔工藝:掘進效率

[分類號]TD263.3+1

0引言

由于成本較低、爆破效果較好,鉆眼爆破一直被運用于掘進爆破中。然而,在實際施工中,傳統炮孔的封堵工藝復雜,工作人員較多且效率低下。井下封孔作業時,多采用柱體黃泥為封孔材料,操作時工人需用炮棍將黃泥搗入炮孔。柱體黃泥封孔時多為不耦合狀態,導致炮孔密封效果差,存在較大的安全隱患,易發生沖孔和火焰外泄現象,甚至引起瓦斯爆炸。如何提高爆破過程中的封孔效率,國內外學者進行了廣泛的研究。路曉榮等在深孔爆破中使用硫鋁酸鹽水泥作為封孔材料,配合新型囊袋封孔工藝,取得良好的爆破效果:王杰等采用硅酸鹽水泥外加復合劑,降低封孔材料的凝固時間來提高爆破效率;楊威等采用水封耦合,并配合封孔器材來提高炸藥的利用率與井下爆破安全性。上述研究中的封孔技術均需要在孔口使用封孔器材,即使使用速凝水泥,仍需1h以上的封孔凝固時間,大大增加了施工的時間與成本,且操作較為復雜。

因成本低廉、來源廣泛、物理化學性質穩定,大理石粉被廣泛應用于輕工、建材等領域。獨特的分子結構,遇水發生溶脹,使瓜爾膠迅速成為性能優越的新型環保凝膠劑,同時還被廣泛應用于食品、石油和建筑等領域。大理石粉、瓜爾膠和水三者按比例混合來制備封孔材料,材料成本每噸260元,相對于黃泥降低了20%.并且具有高黏度、剪切變稀、可泵送、水平放置不易流動的流體特性。配合攪拌泵送一體機將封孔材料送至炮孔,封孔模式為耦合封孔,并且孔口無需封孔器材,封孔完成即可爆破,從開始封孔到封孔結束僅需半個小時,大大地提高了掘進爆破作業效率與安全性。該封孔材料及工藝以淮南顧北煤礦巷道掘進施工為應用背景,進行了現場爆破實驗,炮孔利用率高,爆破效果良好,為我國煤礦快速機械化封孔提供了一個切實可行的方法。

1封孔材料的制備與特性

1.1封孔材料的選擇

大理石粉,工業級,安徽軒朗新材料科技有限公司;瓜爾膠,食品級,鄭州富太化工產品有限公司。封孔材料的質量分數配比如表1所示。

1.2封孔材料流變特性和穩定性實驗

大理石粉不溶于水,與水混合均勻后形成漿體。在室溫、空氣相對濕度(65±5)%的環境下,按表1配比,將大理石粉和瓜爾膠置于干凈燒杯中攪拌混合50 s,緊接著加水攪拌200 s。流變測試采用美國TA公司生產的HR-20混合型旋轉流變儀,使用平行板夾具,恒溫平臺設定25℃,15 min取樣一次,每組樣品取樣3次做平行實驗,對封孔材料在不同剪切速率下的剪切應力進行測定。測定原理如圖1所示。上平行板以不同剪切速率旋轉帶動測試流體,從而得到不同剪切速率下的剪切應力,隨后將樣品靜置60 min,并觀察物理狀態。

1.3結果與分析

各組封孔材料的流變曲線如圖2所示。其中,樣品l-a、2-a、3-a沒有屈服應力,剪切應力與剪切速率呈線性關系。相同條件下,剪切應力隨著大理石粉含量的增加而增加,符合Newtonian模型。同時,實驗中發現這3組樣品均發生沉降分層。樣品1-b、1-c、1-d與樣品2-b、2-c、2-d存在屈服應力,當剪切速率在20 s-1以下時,剪切速率與剪切應力呈曲線相關,符合Herschel-Bulkley模型;剪切速率在20s-1以上時,剪切速率與剪切應力呈線性相關,符合Bingham模型。每組樣品進行3次平行測試,流變曲線無明顯變化。樣品3-b、3-c、3-d不能形成連續相流體,無法測試流變性能。

圖3為有、無瓜爾膠實驗樣品靜置60 min后的對比。大理石粉受自身的重力影響,產生沉降作用,與水分層。3種流變模型方程中,式(1)為Newtonian模型;式(2)為Herschel-Bulkley模型;式(3)為Bingham模型。

圖4反映了大理石粉-水-瓜爾膠復合封孔材料塑性黏度的變化。未加入瓜爾膠的封孔材料塑性黏度保持恒定:大理石粉-水-瓜爾膠復合封孔材料在靜態時表現出極大的黏度。當剪切速率小于20 s-1時,隨著剪切速率的增大,塑性黏度迅速降低;當剪切速率大于20 s-1時,塑性黏度逐漸降低,最終趨于平衡,表現出剪切變稀的性質。大理石粉與水質量比(水灰比)相同的情況下,隨著瓜爾膠含量增加,封孔材料的塑性黏度呈上升趨勢,在30 min內封孔材料的流變性能穩定,不隨時間變化。

1.4大理石粉與瓜爾膠的相互作用對封孔材料流變性能的影響

對于未加入瓜爾膠的封孔材料,大理石粉內部間隙較大,顆粒無連接性,表現出牛頓流體的性質,在短時間內由于重力作用發生沉降分層,穩定性差。圖5為實驗所用的大理石粉與瓜爾膠的SEM圖片。大理石粉為表面粗糙、形狀不規則并帶有磁性的多面體顆粒;瓜爾膠未在水中溶脹時為團狀顆粒。瓜爾膠在水中迅速溶脹,大分子長鏈結構在水中舒展,形成連續的網絡結構,填補了大理石粉顆粒之間的間隙,限制了顆粒之間的相互滑動,同時給予顆粒支撐作用,有效阻止了封孔材料沉降分層,增大了封孔材料內部流動的阻力,形成穩定的體系(圖6)。所以,加入瓜爾膠和降低封孔材料的水灰比,都會大幅度增加封孔材料的屈服應力與塑性黏度。根據制備的封孔材料樣品的流變性能,以直徑55 mm的一次性塑料杯裝入100 g實驗樣品橫放不流出為標準(圖7),確定大理石粉、水、瓜爾膠三者質量比為70:30:0.15。以此配方配制煤礦掘進爆破最終使用的封孔材料,如需進一步提高封孔材料強度,可增加瓜爾膠含量。由于瓜爾膠的加入,新型封孔材料表現出更加穩定的物理性質;同時,極高的屈服應力與塑性黏度可有效防止沖孔現象的發生:質量分數30%的水分可以吸收炸藥爆炸產生的熱量并有效抑制火焰傳播,使井下掘進爆破更加安全。

2機械化封孔技術的研究

2.1封孔工藝

巷道掘進爆破的效率受制于封孔材料與封孔工藝,傳統的封孔材料黃泥柱與水炮泥需要提前制備。采用一炮三泥封孔工藝和不耦合裝藥結構(圖8)。封孔裝藥時,先用炮棍將一個長為10 cm左右的柱狀固體黃泥推入炮孔底部,隨后依次裝入炸藥、水炮泥、黃泥。其中,黃泥封孔長度不小于50 cm,整個過程需要6人配合完成。這種封孔方式的缺點在于:固體黃泥無法保證封孔的密封效果:封孔操作繁瑣使得施工效率低下:不耦合的裝藥結構會導致炸藥單耗高,掘進深度較淺。

為了提高封孔質量與掘進爆破速率,使用新型大理石粉-水-瓜爾膠復合封孔材料和自研的封孔材料攪拌與泵送一體機(簡稱一體機)。其中,一體機主要由攪拌桶與輸送泵組成。由于流體的封孔材料黏度高,在仰角為90°時不易流出,同時炮掘工作面高的炮孔,封孔時阻力大,需要強大的輸送壓力;因此,攪拌桶選用螺紋葉輪混拌機,輸送泵選用高性能螺桿泵,兩者均滿足煤礦井下機械設備要求。

新型封孔工藝流程如圖9所示。封孔在裝藥結束后進行。將氣動泵接人一體機。把提前混合好的大理石粉、瓜爾膠與水按比例加入攪拌桶,混合攪拌5 min。隨后,將輸送管插入炮孔,打開氣動泵,直到封孔材料裝滿炮孔為止。封孔機的使用可大幅提高封孔效率,在封孔作業時僅僅需要3人。1人使用自動化裝藥機進行裝藥;1人制備封孔漿體、控制封孔機的運轉;1人控制輸送管與更換炮孔。和傳統的掘進爆破封孔工藝相比,新型封孔工藝大幅簡化了封孔流程,減少了封孔作業人數,降低了工人勞動強度。

2.2裝藥結構抗沖擊分析與破巖機理

如圖10,大理石粉-水-瓜爾膠新型復合封孔材料取代了黃泥、水炮泥和座底泥,在流體材料受到炸藥爆炸產生的沖擊作用后,會發生彈性變形。由于流體本身的高黏度特性,與傳統黃泥材料相比,非牛頓(Herschel-Bulkley)流體與孔壁貼合更加緊密。該材料的黏度在靜止時很大,增大了封孔材料與孔壁之間的摩擦力,足夠的封孔長度會使向外的沖擊作用大幅減弱,可以有效防止沖孔現象的發生。新的封孔工藝采用流體耦合裝藥,封孔材料填補了炸藥與炮孔之間的空隙。這種裝藥結構,利用非牛頓流體的流變特性,流體介質成為炸藥爆轟產物與巖石間的彈性緩沖層,增加了能量傳遞,延長了沖擊波的作用時間,加大了爆炸的作用范圍。實現耦合,可以降低炸藥單耗,提高單循環進尺;封孔材料的高含水量可以有效抑制炸藥產生的火焰,降低瓦斯爆炸的風險,同時起到降塵的作用。

3工程應用

3.1工程簡介

顧北煤礦中央1#煤頂板軌道巷為中央1#煤采區的采區軌道系統巷道,設計長度987 m,近似1#煤層走向布置,位于1#煤層頂板,距離1#煤層7~28 m,平均15 m;斷面規格5.4 m×4.3 m、5.8 m×4.5 m。采用錨網索噴支護;運用鉆裝機、錨桿、錨索鉆車施工;每個循環施工炮眼約130個。巖性主要為粉細砂巖、中細砂巖等,巖層裂隙,滑面發育;局部發育小褶曲。粉細砂巖抗壓強度為14.95 MPa,中細砂巖抗壓強度為22.6~76. 91MPa。巷道主要在1#煤頂板層位施工。

3.2工程實驗

根據巷道巖石分布情況,對巷道掘進爆破進行參數設計:炮眼直徑為42 mm;掏槽眼孔深2.40 m,裝藥4卷;中心眼2.40 m,不裝藥;輔助眼孔深2.40m:底眼孔深2.40 m,裝藥3卷;周邊眼孔深2.2 m,裝藥2卷,采用不耦合裝藥,封孔長度1m。掏槽眼、中心眼、輔助眼和底眼均使用新型封孔材料封滿。炸藥使用高威力煤礦三級煤礦許用水膠炸藥,規格為φ35 mm×330mm×330 g。將傳統的一炮三泥技術與新型機械化封孔進行對比實驗,爆破效果見表2和表3。

表2與表3中,傳統的封孔工藝進行裝藥、封孔,平均炮眼128個,需要6人操作施工,134min完成,工作效率為9.95孔/(人·h),炮眼利用率為75.8%;采用新型封孔工藝,平均炮眼128個,2人封孔,1人裝藥,64 min完成,工作效率為40.18孔/(人·h),炮眼利用率達到90.4%,單循環進尺提高14.6%,工作效率提高304%。使用新型封孔工藝,在炮孔中實現耦合裝藥結構,單循環進尺顯著提高,未發生沖孔現象,滿足施工要求。

4結論

1)針對掘進爆破中易沖孔、操作復雜等問題,研發了一種高黏度、可泵送的新型流體封孔材料。瓜爾膠使新型封孔材料擁有良好的穩定性和剪切變稀的流體性質:隨著水灰比的減小或瓜爾膠含量的增加,該材料的塑性黏度均增加。確定大理石粉、水和瓜爾膠按照70:30:0.15的質量比均勻混合,配制成高黏度、水平放置不流出的流體封孔材料。

2)采用攪拌與泵送一體機,實現了機械化封孔作業,解決了掘進爆破封孔工藝復雜、封孔效果差等難題。封孔后的裝藥結構為流體耦合裝藥,提高了炸藥的利用率,同時可以改善爆破效果;配合封孔材料的高含水量,可以降低瓦斯爆炸的風險。

3)該封孔技術在顧北煤礦巷道掘進施工中取得很好的效果,單循環進尺提高14.6%,工作效率提高304%;現已在淮南多數煤礦推廣運用。

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