韓海忠 王文超
燒結工序作為傳統“長流程”煉鋼生產工藝中的重要環節,是將鐵礦粉、煤粉、石灰按照一定比例混合,經燒結制成有足夠強度和粒度的燒結礦。燒結礦作為煉鐵工序的熟料,在生產中對于提高高爐系數,降低焦比,提高高爐透氣性,保證高爐生產順行,具有重要作用。
在全球積極推進碳減排和碳中和的背景下,國內外眾多鋼鐵企業開始研究探索低碳冶金、超低碳冶金等前沿技術課題。截至2020年底,中國電力行業煤電超低排放改造完成率高達88%,大氣污染防治重點從電力行業向非電行業轉變,鋼鐵行業已成為減排重點。據測算,2017年鋼鐵行業顆粒物、SO2和NOx排放量分別為281萬噸、106萬噸和172萬噸,分別占全國排放總量的20%、7%和10%左右,是工業部門最大的污染物排放源。燒結工序是鋼鐵行業中僅次于高爐煉鐵的高能耗工序,其能耗占鋼鐵生產總能耗的10%左右。同時,燒結也是目前鋼鐵生產過程中煙氣污染最嚴重的工序,其污染物排放量占比近40%。[1]因此,燒結工序節能降耗對于推進鋼鐵行業碳減排和碳中和意義重大。
2021年,該企業燒結工序煤氣消耗達到39.92m3/t,高于行業先進水平。基于燒結煤氣消耗偏高的現狀,該企業通過分析煤氣消耗高的原因,研究制定改善措施,開展降低煤氣單耗途徑的探索。采取對燒結主機風箱設置自動調節控制,合理控制點火負壓,實行微負壓點火,以改善點火質量,降低煤氣消耗等舉措;同時,對助燃風換熱器和點火器燒嘴進行清理優化,以改善點火質量,提高燒結產量和成品率。
2.1.1 設置自動調節控制
2022年1月,開始重點對燒結主機1~3號風箱執行器進行修復,并設置自動調節控制(每20分鐘各風箱翻板活動一次,防止風箱堵塞),通過優化面式點火器、連續單排結構噴嘴等點火裝置,控制點火負壓,實行微負壓點火,根據點火負壓、料層厚度及溫度等實時條件自動調節點火溫度、點火時間與空燃比,有效降低點火能耗。[2]目前1、2號風箱負壓已能夠控制到主煙道負壓的60~70%,點火爐膛負壓控制到2.0Pa至6.0Pa,在點火質量改善的同時,降低了煤氣消耗。
2.1.2 專人檢修清理
利用3、4號燒結機檢修的機會,安排專人清理助燃風換熱器和點火器燒嘴,改善點火質量。現在這兩項工作已列入檢修時的常規檢查項。
2.1.3 加生產管理
通過提高燒結產量和成品率,降低高爐煤氣單耗,2022年較2020年燒結轉鼓強度升高0.2%,臺時產量增加57t,高返率降低1.75個百分點,高爐煤氣單耗降低3.18m3/t。
高爐煤氣單價按0.1 元/m3計算,通過上述一系列創新舉措,每月實際節約高爐煤氣成本=617428t×3.18m3/t×0.1元/m3=19.63萬元,2022年共實現高爐煤氣降耗235萬元。
2021年該企業燒結工序固體燃耗為49.83kg/t,高于公司既定目標47.0kg/t。該公司通過組織分析固體燃料偏高的原因,初步制定“一、二混加熱水,使用熱水消化,提高燒結礦混合料料溫;與麥肯錫配合,優化燒結配礦結構,提高燒結產量、強度和成品率;優化燒結工藝參數,完善工藝制度,加強標準化操作”的工藝路線,從而達到降低固體燃耗單耗的目的。
2.2.1 燒結余熱系統
2021年10月份原脫硫污水池改造完成后,污水池安裝水泵、蒸汽管道,一、二混安裝污水管道及加水吊掛,日常生產可利用軋鋼打過來的污水和收集的燒結余熱系統疏水,通入蒸汽預熱后將熱水加入一次混合機,二次混合機加蒸氣,充分預熱混合料提高料溫,現已正常使用。目前3、4機一混加熱水消化,料溫達到75℃左右,二混加蒸汽預熱,料溫達到82℃左右,燒結主機布料平臺料溫平均65℃以上。
2.2.2 優化配礦結構
與麥肯錫結合,優化燒結配礦結構,建立適合的燒結主礦系,保證主礦系的基本穩定;合理優化配礦結構,適當引入燒結性能適宜的巴西赤鐵礦粉,配礦采用赤鐵礦+褐鐵礦+磁鐵礦精粉的合理搭配結構,保證赤鐵礦比例盡量不低于50%,并且控制SiO2不低于5.0%,Al2O3不高于2.0%,鋁硅比(Al2O3/SiO2)≤0.4;另外注意控制入廠焦粉粒級,≤0.5mm的粒級盡量控制在20%以下。
2.2.3 優化工藝,標準化操作
從2022年初開始,該企業重點優化燒結工藝參數,完善工藝制度,加強標準化操作。
1月份開始建立每日指標分析制度,以工段為單位對當班未完成指標進行總結分析,查找原因,制定改善措施,跟蹤后續改善結果。2月份重新優化、制定了適合當前燒結生產條件的工藝操作制度,目前已實現三班統一標準化操作。
2021年該企業燒結工序平均電耗為29.22度/噸,高于行業平均水平。該企業分析原因,初步從“治理燒結主機和環冷采熱段漏風;優化主機工藝參數,完善工藝制度,穩定燒結終點,提高燒結產量、質量;加強設備管理,降低設備停機率”三個方面制定降低電耗措施。
2.3.1 定期檢查維護
從2022年開始,該企業在日常生產過程中加強對臺車游板檢查、更換頻次;對滑道及潤滑系統開展定期檢查維護。利用計劃檢修時機重點對燒結機的頭尾密封、雙層卸灰閥、環冷水密封、環冷余熱采溫罩和機頭除塵器箱體等漏風點進行治理,從密封結構和密封材料兩個方面對燒結環冷機進行漏風治理,升級為可調節的密封結構和磁性金屬刷式密封材料,降低燒結系統的漏風率20%以上,[3]提高了主抽風機運行效率和燒結余熱利用率。
2.3.2 加強燒結工藝操作
制定并優化工藝制度,各工段通過標準化操作提高燒結礦質量,降低噸礦能源消耗,著重強化燒結終點控制,減少因燒結機尾過燒導致環冷采熱段溫度低、熱量少和欠燒造成的燒結礦質量缺陷。
2.3.3 加強設備管理
做好設備點檢維護和定修管理,降低設備停機率,2022年比2020年設備停機率降低3.93個百分點。
通過技術攻關和工藝改進,2022年實際噸礦電耗降低6.46kwh,每月可節約成本199.43萬元,2022年累計節約成本近2400萬元。
前言:國有企業是當代經濟發展的重要支撐企業,對國家建設、經濟進步等起到了較為突出的正面影響。其中國有企業審計對資產保護、風險防范具有保障性價值,是促進國企順利完成改革過程的重大要素。深化改革過程中,國有企業和審計發展具有較高相關度,一方面企業改革的推廣會影響環境變化,是體制完善、方法更新、管理體系升級優化的過程;另一方面,結合改革發展基本要求,充分落實審計要求的國企會更具發展活力,利于企業快速承擔企業責任,實現企業長期穩定發展,并快速提高企業控制力、影響力。
2021年該企業燒結工序3、4號燒結雙機小時蒸汽回收量90.4t(根據燒結機運行時間統計),為通過提高余熱鍋爐蒸汽回收量增加汽機做功、發電,從而有效降低燒結電耗的角度分析,該企業研究制定“加強設備管理,提高設備作業率,減少事故停機;加強余熱鍋爐系統的設備維護和操作,保證鍋爐高效穩定運行;優化工藝操作,提高燒結產量,合理控制燒結終點,從而提高環冷余熱溫度”的工藝路線。
2.4.1 設備管理
2022年通過重點加強設備管理,提高設備作業率,減少事故停機。2022年設備停機率1.89%,較2021年的3.28%降低了1.39個百分點。
2.4.2 余熱鍋爐系統維護
加強設備維護機操作,保證鍋爐高效穩定運行:利用每次檢修機會對鍋爐本體內部換熱管清灰,提高鍋爐的換熱效率,提高鍋爐產汽量;完善燒結余熱鍋爐操作制度,根據環冷機1、2段煙溫變化,隨時調整循環風機頻率及風門開度,通過調節鍋爐入口的風量,更好地調節鍋爐換熱能力,減少波動,提高蒸汽回收量。
2.4.3 優化燒結工藝操作
提高燒結產量,合理控制燒結終點,從而提高環冷余熱溫度。2022年臺時產量443.2t/h,較2021年的385.3t/h提高57.9t/h。
通過提高燒結蒸汽回收率的技術實踐,2022年3、4號燒結雙機小時蒸汽回收量較2020年增加15.5,蒸汽單價按50元/噸計算,增加的蒸汽回收量產生的效益:10602t×12×50元/噸=636.12萬元。因燒結余熱鍋爐自產蒸汽用于內部汽機做功、發電,所以蒸汽回收率的增加有效降低了燒結電耗和用電成本。
生石灰是燒結工序的重要原料。該企業通過加強對3~6#窯原料的成分、粒度、雜質的檢測和把控,更換原料篩分篩板,將入窯石灰石控制在要求范圍內,降低噴煤消耗。
3.1.1 控制原料成分
嚴格按公司內控要求進料,對來料成分中鈣含量低于52%的原料全部拒收,將40mm以下和80mm以上粒度占比從之前的16%左右降至現在的7%左右。
3.1.2 更換棒條篩板
更換20mm的棒條篩板完成后,相同的石灰石用量,廢料量由原來每天800噸左右將至現在每天的300噸左右,粒度也充分均勻混合,更利于煤粉燃燒。
通過上述舉措,3~6#石灰窯煤粉單耗降低1Kg/t,全年石灰產量約為2400×360=800000噸。按原煤進廠單價1200元/噸計算,2022年降低石灰窯煤粉消耗約96萬元。
企業通過加強對1~2#窯原料的成分、粒度檢測和把控,更換原料篩分篩板,重點對煤氣系統進行改造,提高煤氣壓力和熱值,降低煤氣單耗。
通過加粗窯前煤氣管道,1~2#窯使用的煤氣壓力達到18Kpa~20Kpa,滿足了工藝生產要求。后續通過煤氣的回收選擇,現煤氣的CO含量已達35%以上,煤氣流量和壓力均能滿足工藝要求,可以實現在不噴煤的情況下單窯產量提到14噸/時。
改造前1~2#窯煤氣總用量:8000+10000=18000m3/t,煤粉總用量:450+450=900kg/t(換算成煤氣為:900×7500/30/30.4≈7500m3/t)。
改造后1~2#窯煤氣單耗降低:(973-839)m3/t=134m3/t,2022年石灰的產量約為600×360=216000噸,煤氣單價約0.2元/m3,全年節約成本:134*216000×0.2=578.88萬元。
2021年以來,該企業通過對降低燒結高爐煤氣消耗、降低燒結固體燃耗、降低燒結工序電耗、提高燒結蒸汽回收率、降低石灰窯噴煤消耗、降低轉爐煤氣消耗等工藝路徑,有效降低了燒結系統各環節成本,在燒結源頭和過程節能減排的同時,實現了燒結系統全過程分段節能。[4]其中:高爐煤氣單耗降低3.18m3/t、固體燃耗降低2.03kg/t、電耗降低6.46kwh/t、蒸汽回收量增加15.5t/h、石灰窯煤粉單耗降低1Kg/t、煤氣單耗降低134m3/t,各環節綜合降本達到(235+1500+2400+636+96+580)萬元/年=5447萬元/年,按740萬噸的燒結礦年產量計算,燒結礦噸礦成本降低7.36元/t。該企業燒結系統節能降耗探索實踐,對公司其他環節的節能降耗,乃至全國燒結系統的節能降耗,具有重要借鑒意義。