接來春
(中核核電運行管理有限公司,浙江 嘉興 314300)
不凝氣體的存在會阻礙凝汽器內部蒸汽的換熱,使傳熱端差增大,凝汽器真空降低,還會增大凝結水過冷度,降低機組熱經濟性,需要真空泵及時將不凝氣體抽取出來,避免不凝氣體積聚。水環式真空泵性能由于工作介質溫度高等原因,夏季高溫下,真空泵的出力會顯著下降,凝汽器真空度偏低,進而影響整個機組的安全經濟性。因而,對凝汽器抽真空系統的研究及改進有著重要意義[1]。
影響凝汽器真空的因素有很多,主要有真空泵的性能、凝汽系統的嚴密性、凝汽器本體的換熱性能、冷卻水流量及冷卻水溫度等。
凝汽器壓力等于其內蒸汽凝結溫度對應的飽和壓力,凝汽器內之所以會形成真空,是因為汽水兩相共同存在于凝汽器內的蒸汽側。正常情況下,若循環冷卻水溫度較低,蒸汽凝結的溫度也就較低,例如蒸汽凝結的溫度為30℃左右,此時的飽和壓力大約就只有4Kpa~5Kpa,相較于大氣壓,明顯大大降低,這就形成了凝汽器的高度真空[2]。
絕對理想情況下,凝汽器內無不凝氣體,凝汽器內的壓力就等于凝結水溫度下的飽和壓力。實際上,凝汽器中的壓力總是大于這一理想壓力。實際凝汽器中的壓力可由與之相對應的凝結溫度ts來確定。由凝汽器熱平衡及換熱條件可知,蒸汽凝結溫度為:
相應的凝汽器壓力近似為:
式(1)中:ts—凝汽器內凝結水溫度,℃;tw1—冷卻水的入口溫度,℃;Δt—冷卻水在凝汽器中的溫升,℃;δt—凝汽器的傳熱端差,℃;pk—凝汽器壓力,Kpa。
因此,凝汽器壓力主要受海水入口溫度tw1、凝汽器的傳熱端差δt、海水進出口溫升Δt三方面因素影響。電站所在的環境氣候決定了海水的進口溫度tw1。
對于開式冷卻水系統來說,如果在機組負荷與冷卻水流量不變的情況下,隨水溫的升高凝汽器的真空降低,隨水溫的下降真空升高。所以在其他條件都相同的情況下,冬季時凝汽器的真空比夏季時要高。
但是實際情況是:凝汽器內由于各種原因,如汽輪機排出的蒸汽中本身就含有不凝氣體,汽水回路水化學控制過程中分解出氣體,以及汽水回路存在極微小的漏點使空氣吸入等,都將導致凝汽器或多或少會積聚部分不凝氣體。
凝汽器內的壓力pk應該是不凝結氣體和蒸汽混合物分壓力的總和,因為有不凝結氣體漏入凝汽器的汽側,根據道爾頓分壓定律可知,各組分的分壓力之和才是混合物的總壓力,可將凝汽器總壓力pk表示為如下:
式(3)中,ps、pa分別是凝汽器內蒸汽壓力和不凝結氣體分壓。
盡管不凝結氣體的存在略微增加了凝汽器的壓力,但對真空的影響并不大。不凝結氣體嚴重影響蒸汽與凝汽器的冷卻水進行換熱,才是真空度降低的最主要影響因素[4,5]。
圖1中橫坐標是不凝結氣體在凝汽器氣空間里混合物所占的質量百分比,縱坐標是凝汽器空間里混合物的放熱系數αs與純蒸汽放熱系數α0之比。從圖1可看出ε越大,α越小。如果真空泵效率差,不能有效將不凝氣體盡可能多地抽出,那么不凝結氣體將會積聚在凝汽器內,降低了凝汽器傳熱系數,凝汽器的傳熱端差也會增大,汽水循環效率變差,導致機組的熱經濟性變差。

圖1 不凝結氣體含量與放熱系數的關系Fig.1 Relationship between non-condensable gas content and heat release coefficient
在電廠中常用的抽氣裝置主要有:射汽式抽氣裝置、射水式抽氣裝置,以及水環式真空泵[3]。
本廠應用的為二級水環式真空泵。它具有很多優點,比如節能效果顯著,效率高,性能穩定,運行可靠,不易損壞。
真空泵抽氣能力的好壞會影響漏入的空氣在凝汽器內積聚的程度,而影響真空泵抽氣性能的因素主要有以下幾點:
1)工作介質的溫度:工作介質溫度升高會導致部分工作介質汽化,會占用泵殼體積還容易產生汽蝕損壞泵的葉片,導致真空泵失效。
2)凝汽器內氣體溫度:凝汽器內氣體溫度越高會使真空泵工作介質的溫度升高,降低真空泵的吸氣能力。
3)凝汽器內的壓力:凝汽器內的壓力升高可以增加真空泵的吸氣能力,但是壓力過高會影響凝汽器的真空,凝汽器壓力太低又容易引起真空泵工作介質汽化[2]。
圖3是海水溫度、SRI溫度、凝汽器真空,及真空泵工作介質的溫度趨勢圖,從圖3可以看出海水溫度由4月30日的21.5℃上升到7月30日的32.7℃,SRI溫度由29.29℃上升到36.56℃,工作介質溫度由24℃上升到36.2℃,凝汽器真空由6.1Kpa上升到10.8Kpa。

圖2 真空泵吸氣量隨工作水溫的變化曲線Fig.2 Curve of the suction volume of a vacuum pump changing with the working water temperature

圖3 相關參數的趨勢變化Fig.3 Trend changes of related parameters
在趨勢變化期間,調門開度多次超過56%,機組執行降功率的操作見以下部分日志:
1)由于海水溫度上升,機組效率變差,調門開度超過56%,于01:19開始以1MW/min速率從670MW降功率,01:20降功率到669MW。
2)由于海水溫度上升,機組效率變差,熱功率超過1930MW,于08: 37開始以1MW/min速率從669MW降功率到668MW。
3)由于海水溫度上升,機組效率變差,熱功率超過1930MW且調門開度超過56%,于2018年6月28日21:07開始以1MW/min速率從668MW降功率,21:08功率到達667MW。
雖然,凝汽器真空度下降的決定因素是海水溫度,但經過實踐發現,夏天(冬季真空泵的工作介質溫度足夠低)降低真空泵的工作介質溫度,可提高真空泵工作效率,從而改善凝汽器真空度。如圖4所示,通過改變系統運行方式,調節真空泵的工作介質溫度,凝汽器真空度隨工作介質的溫度變化有明顯改變。
綜上所述,改善真空泵運行工況,提高真空泵效率,可提高凝汽器真空度,是提高汽水循環的一個良好途徑。
結合機組實踐經驗、長期缺陷跟蹤、同行業技術對比等,提出以下改進建議。
經長期跟蹤總結,發現真空泵工作介質回路上的過濾器約2~3個月就發生明顯的堵塞現象,導致工作介質的溫度升高,真空泵工作效率變差。更換或者清洗過濾器后,真空泵的工作效率明顯提高。根據堵塞物的收集分析,密封膠殘余物和管道銹蝕物居多。
因此,建議將過濾器清洗工作形成周期預防性檢修項目,納入真空泵的檢修周期中(形成PM項),避免雜質堵塞過濾器,導致影響凝汽器真空度和真空泵的停運檢修次數增加。此外,可考慮改進密封膠使用方法和管道設備的防腐方法。
真空泵的工作介質為閉式循環水,在汽水分離器液位低時才向里面補充SER水。在真空泵運行的過程中,氣體和少量水汽從排氣管線排出,長此以往補水中所含的雜質會逐漸濃縮,積聚在汽水分離器的底部,容易造成過濾器堵塞,因此建議:
1)在系統初步在線規程(S、D規程)中,增加汽水分離器沖洗操作。
2)在真空泵定期切換的PT規程中,對待啟動的真空泵的汽水分離器進行換水操作。

圖5 紅色加粗部分為換水管線Fig.5 The bold red part represents the replacement of the water pipe line
3)可以在分離器的合適位置設置取樣管路,定期對分離器內水質進行化驗,及時了解分離器內的水質情況,以便采取相應措施。
2015年提交了一個技改,由于3/4#機組SRI至CVI的冷卻水取水點在SEN/SRI板式熱交換器B與C之間,導致SEN/SRI板式熱交換器C的冷卻水無法進入CVI系統,即SEN/SRI板式熱交換器C運行、B和A反洗或備用時,CVI冷卻水溫度升高,凝汽器真空變差。
這個技改于2017年將CVI的冷卻水取水點從SEN/SRI板式熱交換器B與C之間,更改至SEN/SRI板式熱交換器C之后,避免了CVI冷卻水溫度升高。經過一年多時間的運行,機組的效率不再受SEN/SRI板式熱交換器切換的影響,并且相對之前的真空更好些。
雖然上述技改對真空泵的效率有所提高,但是如進一步降低真空泵的工作介質的溫度,其效率仍有改善空間。相較于目前的SRI管線,可以考慮加粗相應的管線,并在管線上增加流量調節閥。這樣可以根據季節的變化調節SRI水的流量,使凝汽器的真空不至于過高或者過低,也可以增大真空系統的換熱器體積,保證流過更多的SRI水來冷卻真空泵的工作介質,從而來降低工作介質的溫度。
雖然改善工作介質與冷卻水的換熱效果能夠提高真空泵的工作效率,但由于夏季時,SRI冷卻水的溫度本身就高達35℃左右,故降低真空泵工作介質的裕度有限。如在夏季利用DES系統輸出的冷凍水(12℃左右)經過換熱器降低工作介質溫度,則可成為提高真空泵效率的更加有效途徑。
圖6是以其中一臺水環泵為例,抽真空系統改造后的示意圖。在每年的5月到11月為DES投運期間,可以將DES的冷凍水引到CVI熱交換器,進而冷卻SRI水,降低工作介質溫度。在此期間外,按照之前的冷卻措施,對真空泵的工作介質直接利用SRI冷卻水進行降溫。

圖6 抽真空系統改造后的示意圖Fig.6 Schematic diagram of the modified vacuum system
根據國內火電廠的運行經驗,在真空泵入口增加羅茨泵組,如圖7所示,羅茨泵將抽取的氣體升壓,水環真空泵入口壓力提高,高于其工作介質水溫對應的飽和壓力。因此,配置的水環真空泵不易發生氣蝕并且系統的極限真空大大提高,在任何工況下均能滿足系統極限真空要求,進而保證了真空泵的工作效率,更容易維持凝汽器真空。
綜上所述,通過對液環式真空泵夏季時運行效率較差問題的分析,本文提出了多種改善真空泵工作效率的建議方案:
周期性清理過濾器和定期對汽水分離器進行排污是最易實現的方法,對過濾器頻繁堵塞的缺陷有針對預先干預方案。
增加真空泵工作介質的換熱效果,可在一定限度內提高其運行效率。
引入DES冷凍水對真空泵工作介質進行冷卻的方案,可以將夏季真空泵的工作介質溫度降低到接近冬季的溫度,但冬季時候不宜使用,避免凝汽器真空過低,汽機背壓過低,汽機葉片應力過大,損壞葉片(哈汽生產葉片多次斷裂)。
真空泵前增加羅茨泵的方案,最為復雜、成本最高,但技術成熟,在其他高功率的電廠有良好的使用經驗。但是對于600MW機組來說,不一定適用,因冬季過低的真空,對汽機葉片影響過大。
以上建議是結合機組實踐經驗、長期缺陷跟蹤、同行業技術對比等因素提出的,具體方案還需電廠各部門研究討論,或與外部部門如設計院等多方討論后確定。