申明月
(瓦房店軸承集團傳動機械軸承研究所,遼寧大連 116300)
圓柱滾子軸承承載能力強,同時額定轉速較高,常用于各行各業的機械設備中,是應用最廣泛的軸承之一。NJ型的圓柱滾子軸承常被用在振動電機中,而振動電機又用于破碎機、振動篩、打包機、打樁機等遍布建筑、建材、冶金、輕工等行業的諸多設備之上。本文通過分析某振動電機用圓柱滾子軸承的損壞形式,探討其損壞機理。
某軸承公司生產的圓柱滾子軸承使用在振動電機上,軸承內圈滾道在載荷區剝離,剝離形貌如圖1所示;軸承內徑面對應剝離位置發生蠕動腐蝕,如圖2所示;軸承外徑面有滑動痕跡,如圖3所示。

圖1 內圈剝離形貌

圖2 軸承內徑面蠕動腐蝕形貌

圖3 軸承外徑面滑動形貌
軸承配合方式:內圈間隙配合;軸承冷卻方式:自然;軸承潤滑方式:脂潤滑。
待檢試樣如圖4所示,從左至右依次為外圈、內圈。

圖4 送檢試樣形貌
采用ARL4460直讀光譜分析儀按GB/T4336—2016《碳素鋼和中低合金鋼多元素含量的測定火花放電原子發射光譜法(常規法)》對送檢的外圈、內圈試樣進行檢測。根據圖紙,送檢的外圈、內圈試樣材料牌號為標準GB/T18254—2016《高碳鉻軸承鋼》中的GCr15,檢驗結果見表1。根據檢測結果,送檢試樣的化學成分均符合圖紙中規定的優質鋼標準要求。

表1 化學成分檢測結果%
采用HR-150A洛氏硬度計(檢測范圍:20~67HRC),按GB/T230.1—2018《金屬材料洛氏硬度試驗方法》對外圈和內圈試樣端面及芯部進行檢測。該軸承內外圈有效壁厚均為13.25 mm,檢測結果見表2。根據圖紙,外圈和內圈試樣硬度均不符合GB/T34891—2017《滾動軸承高碳鉻軸承鋼零件熱處理技術條件》標準要求。

表2 硬度檢測結果HRC
采用LEICA DMRXE金相顯微鏡按GB/T10561—2005《鋼中非金屬夾雜物含量的測定-標準評級圖顯微檢驗法》對送檢試樣進行檢測,檢測結果見表3。根據檢測結果,非金屬夾雜物符合GB/T18254—2016《高碳鉻軸承鋼》標準要求。

表3 非金屬夾雜物檢測結果級
采用LEICA DMRXE金相顯微鏡按GB/T34891—2017《滾動軸承高碳鉻軸承鋼零件熱處理技術條件》對外圈和內圈試樣進行檢測,檢測結果見表4。由于內外圈表層組織中屈氏體含量較大,已無法對其進行淬火馬氏體組織級別評定。外圈和內圈金相組織均不符合GB/T34891—2017《滾動軸承高碳鉻軸承鋼零件熱處理技術條件》標準要求,照片見圖5-10。

表4 顯微組織檢測結果級

圖5 外圈距表層3mm 以內屈氏體×500

圖6 外圈距表層3mm 以外屈氏體×500

圖7 內圈距表層3mm 以內屈氏體×500

圖8 內圈距表層3mm 以外屈氏體×500

圖10 內圈網狀碳化物組織×500
送檢的外圈和內圈試樣表層及芯部屈氏體均超標,這是由于熱處理加熱不足或冷卻不良所致。
超標的屈氏體引起軸承的硬度和強度下降,對其耐磨性和耐疲勞性也不利[1]。由于內圈的屈氏體超標更為嚴重,其硬度遠低于標準要求[2];內圈的網狀碳化物超標,在軸承使用過程中也會加劇其剝離,因此內圈在載荷區首先發生剝離。
軸承顯微組織決定其機械性能,因此產品加工過程中應嚴格執行熱處理工藝,避免產生不合格組織。