李志東
(山西煤炭進出口集團左云長春興煤業有限公司,山西 大同 037100)
煤礦巷道支護技術是煤礦開采中的關鍵技術,保持圍巖穩定,控制巷道變形和破壞是實現礦山安全、高效生產的必要條件[1-4],隨著礦井向深度和廣度發展,巷道支護問題表現得越來越突出。目前對于工作面巷道的頂板支護主要采用全錨桿支護,存在的缺陷是錨桿錨固長度較小,桿體破斷力較小,抗沖擊性能差[5-7],支護不佳,另外,所使用的鋼帶強度和剛度小,容易撕裂和拉斷,護頂效果差;而對于巷道的兩幫支護,也采用全錨桿支護,且缺乏金屬網和鋼帶,很容易造成兩幫位移[8],導致頂板支護失效或減弱。以長春興煤礦601運輸順槽為研究對象,對巷道掘進期間支護失效機理進行合理分析,并對其進行優化改進。
山西煤炭進出口集團左云長春興煤業有限公司601 運輸順槽位于井田南盤區,巷道東西走向布置,巷道東部為南盤區大巷,北部為601工作面,南部為井田邊界,西部為礦井西部礦界及山煤集團韓家洼煤礦。
601運輸順槽掘進長度為1700m,巷道設計為矩形斷面,巷道掘進寬度為5.4m,高度為3.5m,巷道沿22#煤層底板進行掘進,煤層平均厚度為9.5m,平均傾角為2°,煤層結構情況如下:
平均煤層厚度:9.5m;煤層結構:含夾矸3~4層;煤層傾角:2°;開采煤層:22#;煤種:氣煤:穩定程度;較穩定;煤的容重:1.4t/m3;煤層硬度:2~3;可采指數:1;變異系數:11.57%。煤層情況描述:工作面布置于石炭系太原組中下部22#煤層中,22#煤層結構復雜,厚度較穩定,根據工作面鉆孔Z906得知,22#層上距最近16-2#煤層約99.15m,下距最近25-1#煤層約12.7m,工作面煤層總厚12.47m,儲量計算厚度9.5m,含3~4層夾矸。煤層大致走向東西,傾向北。傾角較小,平均-2°。呈一單斜構造。
601運輸順槽采用綜合機械化掘進工藝,截止目前巷道已掘進至870m 處,巷道掘進至855m 處揭露一條逆斷層,斷層落差為2.4m,傾角為42°,受斷層影響巷道掘進至855m處圍巖出現嚴重破碎現象,巷道頂板支護失效率高。
601運輸順槽頂板初步采用錨桿、錨索、金屬網、W型鋼帶進行聯合支護,具體支護方案如下:
(1)錨桿支護:601運輸順槽頂板采用螺紋鋼錨桿,錨桿桿體總長度為2.5m,桿體直徑為22mm,錨桿兩側為無縱筋結構,端頭為螺紋結構,螺紋長度為100mm,錨桿采用加長錨固方式[9],每根錨桿采用兩支錨固劑進行錨固,錨桿錨固長度為0.95m;頂板每排布置6 根錨桿,錨桿布置間距為1.0m,布置排距為1.0m。
(2)錨索支護:頂板錨索采用長度為6.5m,直徑為17.8mm 鋼絞線,錨索采用端頭錨固方式,每根錨索采用3支錨固劑進行錨固,錨固長度為1.55m,每排布置3根錨索,錨索間距×排距=2.0m×3.0m。
(3)W 型鋼帶支護:頂板采用的W 型鋼帶長度為5.2m,鋼帶寬度為0.25m,鋼帶與頂板錨桿配合支護,鋼帶布置時與巷道兩幫垂直。
(4)金屬網支護:鋼帶、錨桿支護前在頂板鋪設一層金屬網,金屬網采用棱形網格且采用8#鉛絲編制的,金屬網長度為7.0m,寬度為2.0m,金屬網鋪設時網延伸至兩幫長度不得低于0.5m,相鄰兩卷網采用疊加布置,疊加寬度為0.2m。
根據現場觀察發現,巷道在揭露斷層時頂板破碎現象,頂板錨桿錨固效果差,錨桿失效率達13%,綜合分析頂板支護失效機理主要表現在以下幾方面:巷道在揭露斷層時,由于受構造應力影響,巷道頂板圍巖穩定性差,特別是601運輸順槽煤厚9.5m,巷道預留頂煤厚度為6.0m,斷層侵入煤層后破壞了頂煤穩定性,頂煤在斷層作用下出現裂隙帶[10],導致頂煤出現松動圈,而錨桿支護時利用錨固劑進行錨固,然后施加預應力傳遞至穩定巖體內,但是當圍巖破碎后錨桿錨固質量差,造成錨桿出現失效現象。
頂板支護優化巷道頂板布置鋼筋網、頂鋼帶以及每根鋼帶上間隔布置的頂錨桿,和在巷道兩側的幫錨桿,每根頂鋼帶上增設頂錨索,頂錨桿位于頂鋼帶的最中間兩排,相鄰頂鋼帶上的頂錨桿呈交錯排列,總體上呈“Z”字形排列。為了進一步加強巷道兩幫的支護,防止兩幫位移導致頂板支護失效,本實用新型還包含增設在巷道工作面兩側的鋼筋網及幫鋼帶,相距一定距離的幫鋼帶上增設至少一個幫錨索。
鋪設在巷道頂板上的鋼筋網、頂鋼帶以及每根鋼帶上間隔布置的頂錨桿,間排距為900mm×900mm,頂錨桿規格為?20mm×2400mm 螺紋鋼樹脂錨桿,還包含設置在巷道兩側的幫錨桿,間排距為900mm×900mm,板規格為?18mm×2000mm 螺紋鋼樹脂錨桿,每根頂鋼帶上增設頂錨索,頂錨索規格為?17.8mm×5200mm 鋼絞線,頂錨桿位于頂鋼帶的最中間兩排,相鄰頂鋼帶上的頂錨桿呈交錯排列,總體上呈“Z”字形排列,頂鋼帶為12#槽鋼。如圖1所示,同時還包含增設在巷道工作面兩側的鋼筋網及幫鋼帶,相距一定距離的幫鋼帶上增設一個幫錨索,幫錨索規格為?17.8mm×3500mm鋼絞線。

圖1 601運輸順槽支護優化后平面示意圖
(1)601 運輸順槽斷層區頂板支護優化后,減少同一排錨桿數量,增加錨索數量,將原來的單錨索更換為錨桿、錨索聯合同排支護,從而實現了錨桿(索)組合梁(拱)支護和懸吊支護同步施工,通過錨索將錨桿支護區域巖體進行懸吊,控制錨桿支護區域巖體下沉量,從而提高錨桿支護質量。
(2)通過對兩幫增加鋼筋網、錨索構件,控制斷層區巷幫煤體出現破碎現象,提高兩幫巖體穩定性,采用巷道頂板和兩幫同時加固的原則,加強兩幫支護,大大增強支護效果,避免了因兩幫失穩導致巷道頂板穩定性下降、頂板斷裂破碎現象。
(3)由于原頂板采用的W 型鋼帶厚度小且支護強度低,在應力區支護時鋼帶極易出現變形現象,不利于工作面后期回采時回收,而頂板支護優化后頂板W 型鋼帶更換為槽鋼,不僅可回收重復利用,而且改變了原有鋼帶強度不足的現狀。
2021年8月17日早班對601運輸順槽頂板支護進行優化,截止8 月25 日巷道已掘進至925m,巷道已過斷層應力區,通過對斷層區每隔20m 安裝一臺YH-300 型頂板離層儀,共計安裝兩臺,通過10d 現場觀察發現,支護優化后,應力區頂板下沉、破碎現象明顯降低,在0~5d 范圍內圍巖出現塑性變形,頂板支護未起到有效的耦合支護作用,頂板出現小量下沉現象,隨著支護作用體現,頂板下沉量逐漸減小,在第8d頂板停止下沉,頂板總下沉量為0.14m。
巷道掘進期間圍巖控制是重要一項環節,通過對圍巖采取合理有效的支護技術,從而降低圍巖變形、破碎現象,防止頂板事故,保證巷道安全掘進,但是在實際巷道掘進過程中,由于受地質構造、煤巖層結構以及支護技術等影響,采用傳統的單錨桿(索)支護時,支護單一、支護效果差,達不到預期支護效果;長春興煤礦601運輸掘進過程中針對錨桿支護失效機理,對原支護進行優化改進后,在不增加支護成本費用得同時,大大提高了支護質量,簡化了支護工序,滿足大斷面巷道破碎圍巖支護作用,具有一定的推廣意義。