張志軍
(陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院,陜西 西安 710300)
帶式輸送機是工業(yè)領域非常重要的運輸裝備,具備結(jié)構(gòu)簡單、環(huán)境適應性強、可實現(xiàn)散裝物料連續(xù)運輸?shù)缺姸鄡?yōu)勢,在煤礦開采領域具有廣泛應用[1]。隨著煤礦領域技術(shù)水平要求的不斷提升,很多原先使用的帶式輸送機控制系統(tǒng),已經(jīng)無法滿足現(xiàn)代化煤礦的基本需求[2]。很多煤礦中使用的帶式輸送機無法實現(xiàn)變頻調(diào)速,即無論帶式輸送機輸送煤礦物料質(zhì)量多少,都按照大功率運行[3]。然而煤礦開采存在一定的動態(tài)性,部分時間段需要輸送的煤礦相對較少,此時帶式輸送機還是以高功率運行,就存在浪費電能的問題[4]。不僅會在一定程度上增加煤礦企業(yè)的生產(chǎn)成本,也與我國節(jié)能減排的大政策相違背,不利于煤礦企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展[5]。
基于此,有必要從節(jié)能降耗的角度對帶式輸送機的控制系統(tǒng)進行設計,引進先進的變頻調(diào)速技術(shù),提升煤礦設備的智能水平[6]。近年來,人們在帶式輸送機的變頻領域進行了一定的研究,王志廣等[7]分析了帶式輸送機變頻控制系統(tǒng)的應用情況,結(jié)果發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的應用可以在一定程度上降低設備的能耗;田永超等[8]研究了煤礦井下膠帶輸送機中永磁同步變頻直驅(qū)系統(tǒng)的應用情況,與傳統(tǒng)的系統(tǒng)相比較,變頻系統(tǒng)取得了很好的效果;賀紅宙[9]從節(jié)能降耗角度分析了變頻技術(shù)在帶式輸送機中的應用效果,其研究成果與王志廣和田永超等人的基本相同,即變頻技術(shù)的應用效果良好。
帶式輸送機最基本的結(jié)構(gòu)是兩個滾筒以及包圍在滾筒上面的膠帶,滾筒與膠帶之間通過摩擦力傳遞力矩[10]。帶式輸送機的主要結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 帶式輸送機主要結(jié)構(gòu)Fig.1 Main structure of belt conveyor
由圖1可知,除驅(qū)動滾筒和膠帶外,機械結(jié)構(gòu)上還包括轉(zhuǎn)向滾筒、托輥、機架、卸料漏斗、張緊裝置等部分。轉(zhuǎn)向滾筒的作用是改變膠帶的運動方向,托輥的作用是對膠帶進行托舉,避免膠帶在物料重力的作用下過度下垂。張緊裝置的作用是為膠帶提供一定的張力,避免張力過大影響膠帶使用壽命,或張力過小導致驅(qū)動滾筒與膠帶之間出現(xiàn)打滑現(xiàn)象,影響帶式輸送機的正常工作。機架固定在地基上,為整個設備提供支撐,確保設備零部件之間的位置關系正確。
需要輸送的煤礦物料裝載在膠帶上面,由電機提供的動力經(jīng)過傳動系統(tǒng)后輸入到驅(qū)動滾筒中。由于膠帶具有合適的張緊力,所以驅(qū)動滾筒的力矩可通過摩擦力驅(qū)動膠帶做循環(huán)往復運動,進而實現(xiàn)膠帶上面物料的直線運輸。膠帶與滾筒之間的摩擦系數(shù)及其包角是衡量帶式輸送機輸送能力的重要指標,實際操作時可以對以上指標進行調(diào)整,以適應不同的工況環(huán)境[11]。
普通的帶式輸送機正常工作時運行速度始終保持恒定,無法根據(jù)實際需要對運行速度進行調(diào)整,使輸送量與運行速度相匹配,達到節(jié)能降耗的效果。但是在現(xiàn)代化煤礦中,煤礦開采效率更高、輸送量更大、運行速度更快,以恒定速度運行暴露出的問題越來越嚴重[12]。利用現(xiàn)代化的先進的變頻調(diào)速技術(shù)可以很好地解決該問題。
帶式輸送機控制系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖2 帶式輸送機控制系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)Fig.2 Overall structure frame of belt conveyor control system
系統(tǒng)整體上可以分為6大部分:①上位機監(jiān)控系統(tǒng)。此部分主要是接收下位機上傳的數(shù)據(jù)信息,并在監(jiān)視屏幕上實時顯示帶式輸送機的運行狀態(tài),也可在上位機中下達指令對井下帶式輸送機進行遠程控制。②PLC控制器。PLC控制器是控制系統(tǒng)的核心部分,作用是對傳感器檢測獲得的數(shù)據(jù)信息進行采集,并綜合分析后判斷設備的運行狀態(tài),進而下達指令對帶式輸送機進行控制。③變頻驅(qū)動系統(tǒng)。此部分主要包括變頻器,具體型號為6ES71,變頻器采用的是交—直—交的結(jié)構(gòu)設計,自帶過電流、過電壓、欠電壓、過載等多種形式的保護,能顯著提升裝置的運行可靠性。④保護系統(tǒng)。本研究中利用KTC101保護裝置對帶式輸送機進行保護,從而保障設備運行過程的安全性。⑤信號監(jiān)測裝置。作用是對帶式輸送機運行時的電壓、電流、溫度等關鍵參數(shù)進行實時監(jiān)測。⑥通信裝置。作用是實現(xiàn)各硬件裝置之間的數(shù)據(jù)通信,包括工業(yè)以太網(wǎng)和Profibus通信。
研究的帶式輸送機由3臺電機同時驅(qū)動,為每臺電機配備變頻器和配電柜。3臺變頻器通過Profibus通信協(xié)議與PLC控制器進行連接,接受PLC的控制。利用傳感器檢測的數(shù)據(jù)信息會及時上傳到PLC中進行綜合分析,判斷煤礦輸送量與運行速度之間的匹配性,并根據(jù)結(jié)果下達指令,控制帶式輸送機的運行速度[13-15]。PLC控制器通過交換機和工業(yè)以太網(wǎng)與上位機進行連接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)通信。
煤流量以及膠帶運行速度是影響帶式輸送機能耗的重要因素,根據(jù)膠帶實際輸送的煤流量,對其運行速度進行調(diào)整控制,可實現(xiàn)節(jié)能降耗的效果?;谀:刂破鞯乃俣瓤刂圃砣鐖D3所示。圖3中,e和ec分別為設定速度和實際速度之間的偏差和偏差變化率,E和Ec分別為模糊化處理后的偏差和偏差變化率。系統(tǒng)運行時根據(jù)運輸?shù)拿毫髁拷o定一個理想的膠帶運行速度,同時利用傳感器對膠帶實際速度進行檢測,將兩者進行比較得到速度偏差和偏差變化率,利用模糊控制器處理后可以獲得速度調(diào)整量,并作用于變頻器上,變頻器根據(jù)調(diào)整量輸出對應的電壓頻率,對電機的輸出轉(zhuǎn)速進行控制。

圖3 基于模糊控制器的速度控制原理Fig.3 Speed control principle based on fuzzy controller
硬件是實現(xiàn)控制系統(tǒng)各項功能的物質(zhì)基礎,硬件性能會對控制系統(tǒng)的整體性能產(chǎn)生決定性的影響,帶式輸送機控制系統(tǒng)的主要硬件結(jié)構(gòu)如圖4所示??梢钥闯?硬件部分以PLC控制器為核心,同時利用各類傳感器對帶式輸送機的運行狀態(tài)進行檢測,結(jié)合檢測結(jié)果下達指令,控制變頻器的輸出頻率,進行實現(xiàn)對電動機轉(zhuǎn)速的精確控制。

圖4 控制系統(tǒng)的主要硬件結(jié)構(gòu)Fig.4 Main hardware structure of the control system
(1)PLC控制器。PLC控制器選用的是西門子研制的S7-1200型。此型號控制器在工業(yè)領域具有非常良好的應用,且能夠滿足礦井復雜的工況環(huán)境,具有成本低、性能好等綜合優(yōu)勢。控制器采用模塊化思想設計,由不同的模塊構(gòu)成,其中CPU模塊是最重要的模塊,型號為1214C DC/DC/DC,需要在CPU中存儲用戶和系統(tǒng)程序,利用程序?qū)Σ杉臄?shù)據(jù)信息進行綜合分析處理,并下達指令對變頻器進行控制。還包括電源模塊、模擬量輸入模塊、數(shù)字量輸入和輸出模塊、通信模塊和通訊模塊等。電源模塊型號為PM1207,數(shù)字量輸入模塊型號為SM 1221,模擬量輸入模塊型號為SM 1231,通信模塊型號為CM 1243-5,通訊模塊信號為CM 1241(RS422/485)。利用電源模塊可將系統(tǒng)提供的120 V或220 V交流電壓轉(zhuǎn)變成為24 V直流電壓,供控制系統(tǒng)其他硬件設施使用。
(2)變頻器。對于本系統(tǒng)而言,變頻器與PLC控制器具有同等的地位,因為系統(tǒng)需要利用變頻器對電壓頻率進行調(diào)整,進而控制電機的輸出轉(zhuǎn)速,達到節(jié)能降耗的效果。變頻器最基本的工作原理,是將交流電壓轉(zhuǎn)變成為直流電壓,再轉(zhuǎn)變成為交流電壓,并在最后轉(zhuǎn)變時根據(jù)實際需要對電壓頻率進行控制。為了確保PLC控制器和變頻器之間相互兼容,變頻器同樣選擇西門子公司生產(chǎn)的6ES71型號,變頻器正常工作時的額定電流和電壓分別為860 A和600~690 V。配備有3臺變頻器,并為每臺變頻器設置了配電柜。
(3)電子膠帶秤。電子膠帶秤的作用是對帶式輸送機中輸送的煤流量進行實時檢測,其性能會對系統(tǒng)的控制精度產(chǎn)生直接影響,系統(tǒng)中選用的膠帶秤型號為ICS-ST。該裝置以重量傳感器為核心,同時配合其他外圍電路實現(xiàn)對煤流量的檢測。
(4)傳感器。系統(tǒng)設置有多種類型的傳感器,最重要的是速度傳感器,還設置有綜合保護傳感器。選用的速度傳感器型號為GSC4,該裝置工作時的額定電流和額定電壓分別為50 mA和12 V DC,可以測量的速度范圍為0~5 m/s,測量精度可控制在0.5%以內(nèi),完全能滿足本系統(tǒng)的實際要使用要求。綜合保護傳感器由多種類型的傳感器構(gòu)成,主要包括撕裂傳感器、煙霧傳感器、堆煤傳感器、溫度傳感器、跑偏傳感器、拉繩開關和急停開關等。
考慮PLC控制器是整個控制系統(tǒng)的核心部分,因此在介紹控制系統(tǒng)軟件程序時,主要介紹PLC控制器的軟件程序。該程序基于模塊化思想進行設計,整個程序包含一個主程序以及多個具備有不同功能的子程序。在編寫程序時針對每個子程序可以單獨編制并調(diào)試,不僅方便軟件程序的編寫,也方便程序后續(xù)的維護。PLC操作系統(tǒng)程序運行過程中,利用主程序可以隨時調(diào)用子程序?qū)崿F(xiàn)對應的功能。PLC控制系統(tǒng)主程序的主要工作流程如圖5所示。由圖5可知,操作系統(tǒng)的程序開始工作后,首先進行系統(tǒng)初始化處理,確保各項硬件裝置都能夠正常工作并對參數(shù)進行設置,還具備故障自診斷功能,能及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在的缺陷問題,提升軟件程序運行的穩(wěn)定性和可靠性。主程序啟動后按照一定的順序依次啟動各子程序。

圖5 控制系統(tǒng)主程序的主要工作流程Fig.5 Main work flow of the main program of the control system
(1)控制方式選擇子程序。控制方式選擇子程序的工作流程如圖6所示。由圖6可知,程序開始工作后,首先對PLC以及其他設備進行自檢。若PLC存在故障,則只能進行手動方式操作,若設備存在故障,則需要啟動檢修操作。若設備都能夠正常工作,則可以進行操作方式選擇,共有遠程方式、檢修方式和就地方式3種方式,滿足條件的情況下可以啟動對應的操作。遠程方式指在上位機上對帶式輸送機進行控制,就地控制指在設備現(xiàn)場對帶式輸送機進行控制。遠程方式和就地方式可以進一步分為手動操作方式和自動操作方式。多數(shù)情況下采用自動操作模式,系統(tǒng)按照設定的程序完成系列操作,保障設備的安全和可靠運行。

圖6 控制方式選擇子程序的工作流程Fig.6 Workflow of control mode selection subroutine
(2)功率平衡控制子程序。帶式輸送機同時由3臺電機進行驅(qū)動,如何保證各電機之間的功率平衡是需要解決的問題,這樣才能保證輸送機運行的穩(wěn)定性,并提升電機的使用壽命。功率平衡控制子程序的工作流程如圖7所示。電機的電流和轉(zhuǎn)速是反映其功率的重要指標,該程序主要對各電機的電流和轉(zhuǎn)速值進行測量,并對電機之間的檢測結(jié)果兩兩進行比較。若兩者之間的差值超過系統(tǒng)設定的閾值,則基于模糊控制算法依次計算得到電流和轉(zhuǎn)速的偏差及偏差變化率e和ec,并計算得到模糊化后的偏差及偏差變化率E和Ec,查模糊控制表后計算各電機理想的運行頻率。

圖7 功率平衡控制子程序的工作流程Fig.7 Workflow of power balance control subroutine
(3)速度控制主程序。煤礦工作面實際工作時,受各方面因素影響,采煤機開采獲得的煤炭資源數(shù)量呈動態(tài)變化的特點,即每時每刻的煤流量存在一定差異,那么帶式輸送機工作時的實際輸送煤流量也會不同。如果帶式輸送機的速度嚴格按照煤流量大小進行調(diào)整,意味著控制系統(tǒng)需要不斷地對速度進行調(diào)整控制,反而會影響輸送機的運行穩(wěn)定性。為了降低速度調(diào)整的頻次,本系統(tǒng)將煤流量劃分成若干個區(qū)間,當煤流量一直處于同一區(qū)間時,不需要對速度進行調(diào)整,當超過該區(qū)間后才考慮調(diào)整速度。當煤流量超過系統(tǒng)設置的安全閾值時,會向外發(fā)出報警信號,并停機處理。速度控制子程序的工作流程如圖8所示。

圖8 速度控制子程序的工作流程Fig.8 Workflow of the speed control subroutine
為了驗證控制系統(tǒng)的運行可靠性,根據(jù)本研究設計的整體方案,將其應用到帶式輸送機工程實踐中,結(jié)果發(fā)現(xiàn)取得了良好的效果。以下從節(jié)能效果和機械損耗兩個方面進行分析。
以某煤礦使用的帶式輸送機為例進行分析,該礦井設計生產(chǎn)能力3.2 Mt/a。主斜井中使用的帶式輸送機長1 600 m、寬1.2 m,設計的煤礦運輸量為800 t/h,最大工作傾角為6°,膠帶最大運行速度為4 m/s。由3臺功率為250 kW的電機同時驅(qū)動,電機工作電壓為660 V。帶式輸送機每天工作18 h,每年工作300 d。根據(jù)以上數(shù)據(jù),假設煤礦按照設計的產(chǎn)量進行生產(chǎn),則帶式輸送機全年平均的煤流量大小為593 t/h。設備實際的運輸量為800 t/h,意味著設備存在26%左右的功率冗余。
未使用設計的控制系統(tǒng)時,帶式輸送機長時間以額定功率運行。根據(jù)設備功率及運行時間,可以計算得到帶式輸送機全年的耗電量為405萬kWh。
使用設計的控制系統(tǒng)以后,帶式輸送機可以根據(jù)實際煤流量對運行速度進行調(diào)整控制,有效規(guī)避了電能浪費問題,因此整體功耗出現(xiàn)了一定程度的降低。按年平均流量593 t/h進行計算,可知帶式輸送機平均速度為3 m/s,3臺電機的實際平均功率只有550 kW?;谝陨蠑?shù)據(jù),可以計算得到使用控制系統(tǒng)后,帶式輸送機全年用電量為297萬kWh。
使用控制系統(tǒng)前后帶式輸送機的全年耗電量對比如圖9所示。由圖9可以看出,控制系統(tǒng)的成功實踐應用,使得帶式輸送機的全年耗電量降低了108萬kWh,與未使用系統(tǒng)前相比較,降低幅度大約為27%。電費按照0.65元/kWh進行計算,則每年可以為企業(yè)節(jié)省的電費為70.2萬元。

圖9 使用控制系統(tǒng)前后帶式輸送機的全年耗電量對比Fig.9 Comparison of annual power consumption of belt conveyors before and after using the control system
帶式輸送機未使用本控制系統(tǒng)前,長時間高速度運轉(zhuǎn),不僅造成了大量電能浪費,還加速了機械零部件的磨損,加速設備老化,設備故障率居高不下,設備壽命縮短。使用本控制系統(tǒng)后,設備實際運行速度可以根據(jù)輸送的煤流量進行實時調(diào)整,意味著當實際輸送的煤流量較小時,膠帶的運行速度也非常小,由此帶來的設備損耗比較小??傮w而言,控制系統(tǒng)的成功應用,使得帶式輸送機的運行穩(wěn)定性提升,設備故障率降低,每年可以為企業(yè)節(jié)省的設備維護保養(yǎng)費用大約為14.6萬元。
帶式輸送機控制系統(tǒng)利用傳感器檢測膠帶運行速度及其煤流量,基于模糊控制算法分析兩者之間的偏差,通過閉環(huán)控制實現(xiàn)對膠帶運行速度的調(diào)整,確保運行速度和煤流量相匹配,避免出現(xiàn)“大牛拉小車”的問題。PLC控制器、變頻器、電子膠帶秤和速度傳感器等是控制系統(tǒng)的重要硬件構(gòu)成部分,其型號分別為S7-1200、6ES71、ICS-ST和GSC4。軟件方面基于模塊化思想設計,由主程序和子程序構(gòu)成,主程序運行是可以調(diào)用子程序?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)的各項功能,便于程序編寫和后期維護。將系統(tǒng)應用到煤礦工程實踐中,每年可以節(jié)省電費70.2萬元,節(jié)省設備維護保養(yǎng)成本14.6萬元,經(jīng)濟效益顯著。