裴緒亮
(中煤能源新疆煤電化有限公司,新疆昌吉 831700)
對于汽輪機管道振動的研究,首先需要了解汽輪機內部結構及工作原理,再結合實際工況分析可能發生損壞的部位。其次根據相關資料計算出事故產生原因,制定有效合理的防控措施并提出解決方法。最后針對管道沖擊問題研究出相應預防方案,減少損失,降低風險。
在汽輪機EH 油系統中,沖擊波主要是通過管道傳遞到相應的設備上,沖擊波會對轉子造成一定程度影響。而引起振動的原因有很多種,其中最為主要的是由管壁處產生泄漏和流化現象,其次是流體動平衡時出現流動不均勻等因素導致流動失衡、流量分配不當等,這些情況會給汽輪機EH 油系統帶來不利影響。為防止此類事故發生,必須加強對管道定期檢查及相關實驗。
EH 油又稱抗燃油,是供應給DEH(Digital Electro-Hydraulic,汽輪機數字電液控制)系統的一種高壓阻燃防爆油,是汽輪機系統中專門用來驅動汽輪機調門開關的油。EH 油系統主要包括油箱、油泵、油再循環泵、再生裝置、冷油器、蓄能器、油動機等附件,按其功能分為EH 供油系統、執行機構部分、危急遮斷部分。每臺機組配置一臺EH 油箱、兩臺壓力補償式變量柱塞泵、兩臺100%容量的冷卻器和溫度調節裝置、兩臺循環泵、兩套EH 油再生裝置,靠再生裝置保持油品質,靠冷油器有效維持油溫。當系統流量增加時,系統油壓將下降,如果油壓下降至壓力補償器設定值,壓力補償器會調整柱塞的行程來提高系統的壓力和流量。同理,當系統用油量減少時,壓力補償器減小柱塞泵行程,減少泵的油排量。
某電廠有兩臺660 MW 燃煤火力發電機組,采用東方汽輪機有限公司生產的D660AZ 汽輪機(NJK660-27/600/610 型)。
(1)3 號機組在600 MW 及以上高負荷運行時、快速升降負荷過程中,發現EH 油管道在高調門開度到60%以上時EH 油管道劇烈振動、高調門門桿波動嚴重。
(2)4 號機組負荷由650 MW 升至660 MW、高壓調門開度在由57%開至68%位置時,高壓調門出現連續性抖動、EH 油管道晃動較大并且油箱伴隨振動,但是在負荷降至600 MW 之后、高壓調門開度在60.8%以下時,EH 油管道及油箱振動消失。
(1)因汽輪機高壓缸只有兩個進汽調門,呈左上和右下切向布置,油動機上安裝為東方汽輪機自主研發大流量伺服閥,導致調門開度超過50%以后調節速率所需要的進油量更大。由于場地限制彎管較多、油管道壓損較大,造成局部阻力過大,限制了油量增加。在EH 油系統設計有6 組丁基橡膠皮囊式蓄能器,預充氮壓力為(10±0.2)MPa,當油動機進油量突然加大時,因蓄能器數量不足而不能保持系統油壓穩定,造成油壓大幅波動。
(2)高壓調節閥配汽曲線不合理。因汽輪機廠設置的配汽曲線在汽機主控指令96.16%時對應的調門開度指令為50.35%,主控指令100%時對應的調門開度指令為81.34%,汽機主控指令從96.16%變化到100%,對應的調門開度指令變化達到30%,其配汽曲線過陡,從而造成閥門開度過大、油動機所需油量急劇增加,因EH 油泵供油量調整不及時造成系統油壓大幅波動,進而引起管路振動。
在管道中油管受到的沖擊主要是壓力波,其產生振動的原因有很多,如材料因素、施工工藝和現場管理等,其中最重要的是壓力波動。首先,在管道內壓力波傳播過程中是以氣液兩相為主體進行流動,而當流速過大時容易引起泄漏現象,從而導致油溫升高以及溫度下降速度加快,造成事故隱患。其次,在管壁附近形成較大面積的沖擊力,使其產生振動并對周圍環境有一定影響,從而導致油溫升高和溫度下降,甚至引起管道內壓強增大、導致破裂等事故發生。
為防止管道振動,造成后期管夾支撐松動,及對現場對振幅較大的EH 油管進行加固,并對油管路滑動支撐與地面連接進行加固,取消滑動支撐,改為與地面預埋件滿焊連接。后期利用等級檢修,對EH 油管進行專項檢查,如焊縫、管道支吊架等相關附屬設備。
根據計算結果,在EH 油管路增加2 組2×40 L 的蓄能器,以確保EH 油油量突變時油壓不發生大幅變化(圖1)。

圖1 蓄能器安裝示意
通過與東汽相關技術人員進行溝通,對配汽曲線進行了重新調整,目前閥門開度限制值與上版不變,并對滑壓曲線進行了調整,適當提高各負荷下主汽壓力,降低運行時閥門開度。
高壓調節閥配汽的對應數據如表1 所示。其中,H 為閥桿總行程,包括預啟閥和調節閥升程,Dc為調節視喉部直徑,各高壓調節閥全開時,相對升程H/Dc均為36.88%,考慮到減小大開度下縄門波動,將最大相對升程限制為30.0%,影響高壓進汽流量為3%;流量百分比是在某蒸汽參數F 通過閥門的流量占,在該參數下閥門全開所能通過流量的百分數。

表1 高壓調節閥配汽對應數據
汽輪機調門油動機伺服閥卡澀或內漏,也是引起EH 油管道振動的原因之一。當伺服閥接收到指令信號后,因其內部故障產生振蕩,使輸出流量發生變化,造成油動機擺動,從而引起油壓發生變化,導致EH 油管道振動。因此加強EH 油系統油質監督,發現油質不合格及時分析原因并加強濾油,確保油質特別是顆粒度指標在合格范圍內。對于伺服閥的檢查,利用停機時間及時進行更換并返廠進行清洗,清洗后要有清洗合格報告。對管道進行清理檢查,也是防止EH 油管道振動的有效辦法。
(1)對于有油污、蒸汽等雜質的地方,應及時清除,防止堵塞,發現問題要立即停止運行。
(2)更換管壁泥漿中含有大量腐蝕性物質的管道和閥門。(3)在清洗過程中需要注意,應在沖洗干凈之后再徹底清掃槽底殘留物,最后用除銹劑除去油污或雜質。
采取上述措施之后,在汽輪機靜態拉閥試驗過程中,EH 油管未出現大的振動,調門開度限制也由53%調整至66%,這在一定程度上提高了機組負荷響應速度和一次調頻能力。
汽輪機EH 油系統管道的振動會引起各類問題,主要原因是EH 油管壁處存在較大的摩擦力,另外還有一些零部件本身存在一定的磨損。因此,必須對其進行嚴格控制。在分析過程中應考慮很多方面因素:首先,應該確定什么情況下使用何種方式來減小沖擊波;其次,通過計算得到相應頻率上產生沖擊波時,如何將沖擊壓力有效降低到最低并使管道處于安全范圍內;最后,根據實際運行條件選擇合適類型和參數,以達到減少管壁處振動的破壞作用。
EH 油系統在整個汽輪機機組的安全穩定運行過程中發揮著重要作用,本文進行分析并制定了相應解決方案,以期為此類機組的穩定運行提供維護經驗。