黃軼春,趙丕武,覃建想,譚 斌
(廣西柳工機械股份有限公司,廣西柳州 545007)
機器人焊接,特別是中厚板機器人焊接,在工程機械制造企業(yè)普遍應(yīng)用。機器人焊接在帶來效率和質(zhì)量提升的同時,處理其工作中產(chǎn)生的大量焊接煙塵是一個難點。目前大部分企業(yè)會為每一臺焊接機器人加裝獨立式單機焊接煙塵處理系統(tǒng)(以下簡稱為“除塵系統(tǒng)”),以解決該難點問題。但單獨加裝的除塵系統(tǒng)一旦開啟,不論焊接機器人是否處于工作狀態(tài),若不手動關(guān)閉就會一直運行,導(dǎo)致用電浪費。為此,需要通過改造將除塵系統(tǒng)的啟停與焊接作業(yè)的執(zhí)行進行關(guān)聯(lián),從而達到節(jié)約用電的效果。
某工廠共有32 臺焊接機器人自帶除塵系統(tǒng),除塵系統(tǒng)總功率228.1 kW(表1)。其中,PLC 控制方式的有10臺,非PLC 控制方式的有22 臺。按每年工作300 d、每天工作時間20 h 計算(自動化設(shè)備三班運轉(zhuǎn)),除塵系統(tǒng)每日用電4560 kW·h,年用電量達136.86 萬千瓦時。

表1 焊接機器人除塵系統(tǒng)功率統(tǒng)計
經(jīng)觀察,每臺機器人在焊接過程中,存在機器人清槍、長焊縫焊接完畢后的冷卻、異常問題處理(碰槍、出絲不順暢)等停止焊接情況。
(1)A 型部件每件產(chǎn)品平均焊接時間410 min,停止焊接次數(shù)29 次,停止焊接時間140 min。其中,上下料時間平均20 min/件;異常停機次數(shù)4 次,異常停機總時間54 min/件(表2)。

表2 A 型部件焊接停機時間
(2)B 型部件每件產(chǎn)品平均焊接時間400 min,平均停止焊接時間98 min。其中,上下料時間平均13.3 min/件,異常停機次數(shù)平均7 次,異常停機總時間77 min/件(表3)。

表3 B 型部件焊接停機時間
機器人在停止焊接時間內(nèi),除塵系統(tǒng)仍在滿負荷運行(除塵系統(tǒng)一直在50 Hz 工頻運轉(zhuǎn))。根據(jù)上述數(shù)據(jù)可知,由此造成的用電損耗理論上達每年42.8 萬千瓦時(表4)。

表4 除塵系統(tǒng)用電量損耗數(shù)據(jù)
根據(jù)上述部件焊接停止時間數(shù)據(jù)進行分類(圖1):

圖1 機器人焊接停止時間和次數(shù)
(1)T≤2 min 以及2 min<T≤3 min 的停機有28 次,均為清槍尋位等正常停止焊接,占比51%;停機時間53 min,占比12%。
(2)3 min<T≤4 min 的停機有2 次,均為異常停機,占比4%;停機時間4.05 min,占比1%。
(3)T>4 min 的停機有25 次,均為上下料和異常停機,占比45%;停機時間374 min,占比87%。
從上述分類來看,如果在所有停焊時間內(nèi)都停止除塵系統(tǒng)運轉(zhuǎn),勢必會造成電機頻繁啟停,從而加速電機老化。因此,綜合考慮計劃剔除清槍尋位等正常停止焊接時間,以及T<4 min 的異常停機處理時間,重點解決T>4 min 的焊接停止時間內(nèi),除塵系統(tǒng)造成的用電損耗。
(1)設(shè)置停止除塵系統(tǒng)運行的時間點為停止焊接后4 min,使除塵系統(tǒng)可以充分吸收殘余焊接煙塵,同時可以過濾T<4 min 的停焊時間,從而避免因除塵系統(tǒng)電機頻繁啟停造成的損壞。
(2)設(shè)置自動啟動除塵系統(tǒng)的時間點為開始焊接4 s 后,可以避免因焊接異常造成的短暫停止,從而導(dǎo)致除塵系統(tǒng)電機空運轉(zhuǎn)。
通過增加1 個中間繼電器取得焊機送絲機的電流信號,并增加2 個時間繼電器用于控制除塵系統(tǒng)風(fēng)機啟停時間(圖2)。

圖2 PLC 控制的除塵系統(tǒng)聯(lián)控方式原理

圖3 非PLC 控制的除塵系統(tǒng)聯(lián)控方式原理
(1)在除塵器主接觸器安裝一個輔助觸頭,在觸頭上并接出一根24 V 電源線,該24 V 電源線連接到機器人電焊機負極主接觸器控制線圈連接點上。新增加KA5 中間繼電器,使用機器人焊機送絲電機的電源供電。
(2)送絲機得電送絲,KA5 中間繼電器線圈得電,常開觸點吸合、常閉觸點斷開。反吹系統(tǒng)KA3/KA4 中間繼電器線圈得電,反吹電磁閥工作。
(3)新增KT1 通電延時繼電器線圈得電,延時4 s 后KT1 常開觸點吸合,除塵器啟動輸入信號X1 得電,PLC 系統(tǒng)控制接觸器KM 線圈得電,除塵風(fēng)機啟動。
(4)KM 常閉觸點斷開,啟動輸入信號X1斷開(PLC 控制風(fēng)機啟動,為電動信號),防止啟動輸入信號X1 一直得電,無法正常停止風(fēng)機。KM 常開觸點吸合,KA5 中間繼電器線圈得電,KA5 常閉觸點斷開,新增的KT2通電延時繼電器不工作。
(5)機器人送絲機停止工作時,KA5 線圈失電,常閉觸點吸合,新增的KT2 通電延時繼電器線圈得電,延時4 min 后,KT2 常閉觸點斷開,除塵器停止輸入信號X2 失電,除塵器停機。KM 常開觸點斷開,KT2 通電延時繼電器線圈失電,常閉觸點吸合,除塵器停止輸入信號X2 得電,除塵器啟動。
通過增加1 個中間繼電器取得焊接保護氣體的流量信號,并增加2 個時間繼電器用于控制除塵系統(tǒng)風(fēng)機啟停時間。
(1)當(dāng)機器人開始焊接時,氣體開關(guān)信號給到中間繼電器KA,線圈得電吸合,KT1 通電延遲時間繼電器線圈得電,4 min后KT1 導(dǎo)通。
(2)S3 開關(guān)打到遠控狀態(tài)時(11、14連通),KT1 導(dǎo)通后觸發(fā)KM 線圈得電,電機主電路得電,電機開始工作。此時KM常開點吸合(13、14),除塵風(fēng)機供電持續(xù)保持。
(3)當(dāng)焊接停止時,氣體開關(guān)無信號,KA 繼電器失電,KT1 立即斷開,KT2 斷電延時繼電器延遲4 s 后斷開,KM 線圈失電,除塵風(fēng)機停止工作。
經(jīng)現(xiàn)場驗證,所有機器人已實現(xiàn)停止焊接超過4 min 后,除塵系統(tǒng)停止運行;開始焊接4 s 后除塵系統(tǒng)自動運行,實現(xiàn)了聯(lián)控功能。節(jié)能效果測算數(shù)據(jù)見表5。

表5 除塵系統(tǒng)節(jié)能效果測算
根據(jù)GB/T 28750—2012《節(jié)能量測量和驗證技術(shù)通則》[1],節(jié)能量的計算公式為:
式中 Es——節(jié)能量,kW·h
Er——統(tǒng)計報告期能耗,kW·h
Ea——校準(zhǔn)能耗,kW·h
根據(jù)上述節(jié)能量測算數(shù)據(jù),得出統(tǒng)計報告期能耗Er、校準(zhǔn)能耗Ea分別為:
按電費0.82 元/千瓦時計算,32 臺焊接機器人預(yù)計可節(jié)約用電213 299.25 kW·h,節(jié)約電費17.49 萬元。
獨立式單機除塵系統(tǒng)電機功率并不大,因此焊接機器人集成商往往忽略了除塵系統(tǒng)的耗電問題。但隨著焊接機器人投入數(shù)量的增多,除塵系統(tǒng)電機空運轉(zhuǎn)的耗電量積少成多,成為企業(yè)節(jié)能管理中不可忽視的環(huán)節(jié)。本文闡述了一種簡單的自動化控制方式,對大于4 min 的停焊時間內(nèi)實現(xiàn)除塵系統(tǒng)的聯(lián)控,以達到節(jié)能的效果。但實際上,小于4 min 的停止焊接時間仍有節(jié)能空間可以挖掘,可以通過加裝變頻器實現(xiàn)降頻運行等方式實現(xiàn)。另外,這種聯(lián)控方法還可供機器人集成商參考,在新設(shè)備的設(shè)計調(diào)試中就加入此項功能。