黃 輝,吳 松,王美斌
(江西中煙有限責任公司贛州卷煙廠,江西贛州 341000)
隨著科技水平的不斷進步,人們對產品質量要求也不斷提高,精細化生產越來越重要。煙草行業為提高產品質量與節能減排,各大煙廠紛紛引入了集中工藝風力平衡系統,以確保煙支生產過程中系統卷煙機負壓的穩定供應。目前系統負壓主要通過對調節裝置開度的調節來控制負壓大小[1]。裝置開度與負壓成一定比例關系,通常采用PID(Proportion Integration Differentiation,比例、積分、微分)控制調節方式。PID 控制方式具有很強適應性,不受環境以及元器件老化等影響,但也存在響應時間長和超調量大的問題。針對該問題,本文采用了一種自適應PID 快速調節方式,將傳統經驗控制與PID 控制相結合的G-PID 控制算法,縮短系統響應時間、降低系統超調量,以達到快速穩定負壓的目的。
PID 控制是最早發展起來的控制策略之一[2],由于其算法簡單、魯棒性好、可靠性高,被廣泛應用于工業過程控制,尤其適用于可建立精確數學模型的確定性控制系統。PID 控制的傳遞函數為:
其中,KP為比例系數,Ti為積分時間常數,τ 為微分時間常數,三者都是可調參數。
PID 控制器的輸出信號為:
其中,e(t)為t 時刻u(t)當前值與上一時刻值的差值,系統穩定在e(t)=0。
在實際應用中,通常采用增量式離散PID 控制方式。假設采用時間間隔為T,則在k 時刻:偏差為e(k);積分為e(k)+e(k-1)+e(k-2)+…+e(0);微分為(e(k)-e(k-1))/T。其控制方程為:
這樣,就只需確定Kp、Kd、Ki參數即可。Kp、Kd、Ki數值的確定取決于被控量與反饋量。令被控量的最大值為a,反饋量的最大值為b,取Kp=0.618×a/b、Kd=0.3×Kp、Ki=0.5×Kp。
經驗控制[3],也稱為記憶控制,是一種應用廣泛的控制方式。該控制方式把由隨機控制得出的結果用于指導下一次的控制。經驗控制根據以往數據,通過輸入數值,直接輸出控制結果,具有極快的系統響應速度。但系統的自適應性能力差,在系統出現擾動或者干擾時,無法保持控制系統的穩定性。
卷煙機負壓,即VE 負壓,直接影響煙支空投等工藝指標,穩定合適的VE 負壓,可以提高煙支生產質量。通常選用PID 調節方式來控制負壓的穩定,控制流程如圖1 所示[1,4-5]。

圖1 VE 負壓控制流程
從圖2 可以看出,系統通過PID 調節,VE 負壓可穩定保持在目標值附近。但從初始值到目標值有一段較長的執行時間,大約在第113 步進入穩定區域,響應時間相對較長,且存在較大的超調量。

圖2 改進前VE 負壓的PID 控制曲線
為了提高系統響應速度,在實際運行過程中,將閥門開度與對應的VE 負壓值進行記錄,當輸入目標VE 負壓值時,系統立即執行相應的閥門開度。此時,實際系統負壓與目標VE 已接近,再啟動PID 調節,進一步控制其達到目標值。具體操作流程如下:
(1)建立數據塊區。數據塊大小根據所需的存儲數據量來決定,通常將數據分為20 等份,數據塊大小設置為80 個字節,即可存儲20 個實數變量。
(2)對目標量及受控量進行歸一化處理,將目標量全量程按等差數列對應數據塊,并在數據塊內存入受控量的數值(初始值均為0)。
(3)運行系統,輸入目標量,確定目標量所對應的受控量,執行機構執行動作。執行機構動作到位后,系統開始執行PID 控制算法,使系統穩定在目標值附近。系統運行過程中,對數據塊內存儲的受控量數值進行更新。
圖3 為G_PID 控制程序的封裝,各參數含義見表1。

表1 G_PID 參數

圖3 G_PID 控制程序
以某卷煙機為例,負壓Pve為目標值,被控量負壓調節閥開度為K。數據塊命名為DB10,大小為80 個字節,可存儲20 個實數型開度變量。令Pve的最大值為20 000 Pa,則20 個開度值分別對應1000 Pa,2000 Pa,3000 Pa,……,20 000 Pa。
啟動系統,輸入目標值為20 000 Pa(Pve最大值),20 000 Pa 對應DB10.DBD19 中的開度值(初始值為0),執行器將閥門開度(初始開度為0)執行到位,并記錄此時的負壓值。然后以Pve為目標值執行PID 控制,控制期間閥門會連續動作,負壓隨之連續變化。當負壓從上一檔變為轉變為下一檔時,將此時的開度值存入上一檔負壓值對應的數據地址,直到系統穩定。為了減少系統運行壓力,只有當存儲值與當前值相差超過最大值的2%時才執行存儲操作,否則不執行存儲指令。
將改變目標值大小為實際所需的10 000 Pa,執行器快速將閥門開度穩定到DB10.DBD10 所存儲的開度,然后以10 000 Pa為目標值執行PID 控制,直到系統穩定在目標值。改進后的系統仿真曲線如圖4 所示。

圖4 改進后VE 負壓的G_PID 控制曲線
從圖4 的仿真結果可以看出,在采用G_PID 控制后,系統在第33 步進入系統允許誤差內,達到系統穩定,且調節時間段,沒有出現超調現象。
采用此控制模式對風力平衡系統進行升級改造,通過取2#、3#、4#、5#卷煙機的壓力數據進行前后對比,數據如圖5~圖8 所示。

圖5 2#卷煙機改造前后壓力曲線

圖6 3#卷煙機改造前后壓力曲線

圖7 4#卷煙機改造前后壓力曲線

圖8 6#卷煙機改造前后壓力曲線
從以上結果可以看出,改造前當系統工況發生變化時,機組在10~22 s 才恢復到正常波動范圍內,且波動一般超過300 Pa。改造后系統工況變化時,2~5 s 就可以調節到正常范圍內,且波動一般不超過200 Pa。
對傳統PID 控制原理進行分析,在PID 控制的基礎上引入傳統經驗控制。通過Simulink 仿真,結果表明G_PID 控制方式切實可行。通過實際的工程應用,驗證G_PID 控制方式極大地提高了系統響應速度,并有效減少了系統超調量,有利于系統負壓穩定性,技術可以在其他煙廠推廣應用。