閆虎君,于貴生,朱 輝,趙亞洲,俞衛星
(1.華亭煤業集團有限責任公司,甘肅 華亭;2.中煤科工集團沈陽研究院有限公司,遼寧 撫順;3.煤礦安全技術國家重點實驗室,遼寧 撫順)
作為一個產煤大國,煤炭長期一直占據著我國的主要能源地位,而在煤炭開采過程中,煤炭自燃又是我國煤礦生產過程中面臨的主要災害之一[1],嚴重威脅著煤礦安全生產。
為了對煤炭自燃進行有效的治理和預防,國內外已有很成熟的技術方法了,如注漿、注氮、噴灑阻化劑、注惰性氣體等其他各種防滅火材料,這些技術方法在煤炭火災防治中發揮著重要作用,但也存在一定缺陷。如氮氣易隨采空區漏風擴散,不易滯留火區;黃泥灌漿容易順溝流失,不易形成膠體、穩定性差,甚至惡化工作面環境;噴灑阻化劑對煤體自燃作用區域有限,作用時效性短;凝膠流動性差,擴散范圍較小;三相泡沫雖然能在防滅火區域向高處堆積,但泡沫破裂后大量水漿容易流失,很難實現長期密封火災區域[2-5]。
以上防滅火技術材料雖各有特點,但尚需一種成膠時間可控、熱穩定性好、滅火效果顯著等優點的高吸水性聚合物。因此,擬提出性能更加完備的礦用大骨料堆積隔離材料,為了促進該技術的進一步發展和推廣,必須對其阻化特性與滅火性能進行系統地研究。
高吸水性聚合物具有三維網狀結構,且有很強的親水性基團,它通常能夠吸收數叟倍以上的水,在高溫受壓的情況下也具有良好的持水能力[6]。高吸水性聚合物種類繁多,但適合防治煤自燃的防滅火材料并不多,而礦用大骨料堆積隔離材料是一款新型的成本低、效果好的防滅火阻化材料,它是由甲、乙兩種單漿液以1∶1 體積比混合制成,其中:甲材料是以鋁土礦與超緩凝劑燒制形成;乙材料是以石膏與速凝劑復合形成;甲、乙單漿液分別配水(料水比為1∶5)形成[7-8]。因此,選用高吸水性聚合物(礦用大骨料隔離材料)來研究其性能與對煤阻燃的效果。
2.1.1 測試方法
分別稱取0.5 g 甲、乙材料干樣品進行混合,并用紗布包裹放置于燒杯中,在燒杯中加入足量的蒸餾水,將燒杯放在恒溫箱中,每隔5 min 對樣品進行一次稱量,按照公式(1)計算得出吸水倍率。實驗測得了大骨料分別在15 ℃、35 ℃、55 ℃、75 ℃下隨時間變化的吸水倍率,并依據時間變化繪制溶脹動力學曲線。
式中:α 為吸水率;m2為大骨料吸水后的質量;m1為大骨料的原始質量。
2.1.2 測試結果
實驗得出大骨料材料的吸水倍率與吸水速率,見圖1。從圖中可以看到,吸水率在0~40 min 內顯著增加,最大吸水倍率為374.7;曲線的斜率即為材料的吸水速率,隨著溫度的升高,吸水速率也是越來越快,到達溶脹平衡的時間也越短。原因分析:大骨料吸水溶脹過程中,在溫度沒有達到臨界溶解溫度時,隨著溫度的升高,使得大骨料中親水性基團活躍度提高,加快了材料的吸水速率,表現出良好的吸水性能;其次在55~75 ℃下,大骨料吸水后很快就到達了臨界溶解溫度,高的溫度破壞了原來水分子形成的有序結構,迫使大骨料凝結,快速釋放水分。

圖1 大骨料產品的溶脹動力學曲線
2.2.1 測試方法
準備2 個盛有等量蒸餾水的燒杯,其次向一個燒杯中加入1 g 大骨料,靜置40 min 后將2 個燒杯置于恒溫干燥箱中,每隔30 min 進行一次稱量,稱重完立即放回。用此方法,分別在30 ℃、60 ℃、90 ℃條件下測試大骨料與水的保水率。保水率按照公式(2)計算,如下:
2.2.2 測試結果
實驗測得大骨料與水在不同溫度下隨時間變化的保水率曲線見圖2。從圖中可以看出,隨著時間變化,蒸餾水和大骨料保水率呈現遞減趨勢,但大骨料保水率會慢慢趨于平緩;相同溫度下,隨時間變化,大骨料的保水率都要比蒸餾水高的多;相同的加熱時間里,溫度越高大骨料與蒸餾水的保水率越小,且水的保水率是急劇變小。

圖2 蒸餾水與大骨料隨溫度、時間變化的保水率曲線
2.3.1 測試方法
通過一種實驗裝置進行測試,裝置由抽氣泵、負壓表、柱形容器和模擬局部破碎煤層等幾部分組成,其中金屬網上是300 mm 厚的模擬破碎煤層(粒徑為25~35 mm)。實驗過程:將配制好的大骨料防滅火漿體注入到破碎煤層封堵段,待漿體全部覆蓋住停止注漿,靜置3 min 待初凝后,開啟抽氣泵,等負壓表數值穩定時,關閉抽氣泵停止抽氣,觀察負壓表記錄數值,并繪制時間-壓力值變化曲線。
2.3.2 測試結果
由實驗得到如圖3 所示的負壓曲線變化,在抽氣泵停止前,壓力呈線性降低,達到峰值;抽氣泵停止后,氣壓逐漸回升,并在50 min 后穩定在-0.028 MPa。這是由于煤體間空隙率存在各向異性,大骨料注入時擴散不均勻,導致某些微小空隙內擴散不到,在負壓的作用下,大骨料在孔隙里發生蠕動重新分布,因此負壓有所回升,當間隙內大骨料分布均勻并將所有裂隙封堵住后,負壓逐漸趨于穩定。

圖3 大骨料封堵性能測試結果
實驗采用程序升溫氧化實驗系統[9]。實驗系統由供氣單元、程序升溫單元和氣體樣品分析單元3 部分組成,其中供氣單元可以對送入的干空氣進行預熱處理;程序升溫單元置有煤樣罐,能實現恒溫與程序升溫,可控溫度范圍為室溫至350 ℃;氣體樣品分析單元為氣相色譜儀,分析煤樣罐出氣口中氣體組分濃度。
以華亭煤礦煤5 層煤為實驗煤樣,破碎篩分出粒徑0.30~0.45 mm 的煤樣,稱取30 g 樣品3 份進行充氮封裝,依次編號為1#~3#,其中1#煤樣不做處理,2#煤樣加入10 g 水攪拌均勻,3#煤樣加入10 g 大骨料漿液攪拌均勻。將處理過的煤樣放入煤樣罐進行實驗,供給60 mL/min 的干空氣,升溫速率為1 ℃/min,溫度范圍30~260 ℃,煤樣溫度每上升10 ℃取氣樣1次,并利用色譜儀分析。
選取CO 作為指標氣體考察高吸水性聚合物對煤的阻燃效果,如圖4 所示為各試樣升溫過程中CO 濃度變化量。可以看出:不同煤樣產生CO 的初始溫度是不同的,原煤樣<水處理煤樣<大骨料處理煤樣,這是由于水或大骨料很明顯的抑制了煤自燃的進程和氧化物的生成;不同煤樣在各個溫度下CO 生成量也不同,氧化物的生成量體現了煤氧反應程度,實驗過程中水或大骨料處理煤樣的CO 生成量均有所降低,但是水處理煤樣中水分蒸發完,抑制煤氧反應作用減弱,氧化產物開始遞增,而大骨料處理煤樣在高溫下不僅水分散失較少,持續吸收反應熱的同時,凝結在煤體表面,隔絕煤氧接觸與阻止熱傳遞的作用,抑制了煤氧反應,故氧化產物生成量更少,對煤的阻燃效果更好。

圖4 不同煤樣CO 生成量變化曲線
(1)通過溶脹熱力學測試,表明大骨料防滅火材料能在短時間內吸收大量水分,且高溫下失水較少,具備良好的保水性能,這對防治煤氧化自燃有重要作用。
(2)該大骨料具有良好的流動性和堆積性,能有效覆蓋煤體表面,滲透到煤體裂隙之間封堵漏風,有效隔絕了煤與氧氣的接觸,抑制了煤自燃的進程。
(3)與水比較,大骨料堆積隔離材料能隔絕氧氣且持續吸收煤氧反應熱,使氧化產物生成初始溫度更高,生成量更少,明顯抑制煤自燃的進程,阻燃效果更佳。因此,礦用大骨料堆積隔離材料可作為一種新型防滅火材料,值得在防治煤炭自燃領域加以研究和推廣。