李 超
(晉能控股煤業集團挖金灣煤業有限責任公司,山西大同037000)
在當前的煤礦產業發展中,既要運輸機具備遠距離、大運量的運輸能力,并且需要由人工操作的模式向逐漸轉變成為智能自動化控制。當前皮帶輸送機的研制與應用,其核心技術包括:①廣泛地采用動態分析技術、機電一體化和計算機監控等高新技術;②電機驅動技術,可以實現電機運行功率和轉向的快速調節;③大量的運用了一些具有高性能和高可靠性的元部件,如變頻控制、調速耦合等;④控制系統采用高檔可編程控制器PLC,通過編程技術和各種繼電器,能夠實現系統的工作狀態監測、工作指令的傳輸、工作故障的診斷;⑤帶式輸送機具有多種保護裝置,可以在打滑、溫度異常等多種工況下保護運輸機的安全。經過實踐調查,煤礦帶式運輸機在使用過程中存在一些弊端。例如在實際操作中還需要大量的人員操作,自動化水平較低,不僅生產效率得不到保證,并且還威脅到工人的生命安全,煤礦的智能化升級趨勢已不可阻擋,需要及時進行升級。
晉能控股煤礦在礦井的西南側設置了主要輸送帶大巷,其巷道位于20210回風聯絡巷和主要輸送帶運輸巷的交匯點。DTL 100/100/2×2805 ( A)帶式輸送機是礦井中運煤的主要設備,輸送帶采用了強力阻燃材料,B表示帶寬,其取值范圍在800~1400之間,單位:mm;L表示長度,其取值范圍在100~3000之間,單位:m;Q表示輸送量,其取值范圍在100~8000之間,單位:t/h;P表示功率,其取值范圍在30~1000之間,單位:kW。
改造前該DTL 100/100/2×2805(A)帶式輸送機各項運行性能的狀態包括:①開啟及停止狀況。主運輸皮帶大巷DTL100/100/2×280S(A)帶式輸送機需要專門的控制人員,始終保持在工作崗位上控制設備的工作狀態。在實際的工作中采用人工操作,工作人員在機尾向機頭位置的司機傳遞指令信號。從實際效果來看,改造前對工作人員的需求量較大,且勞動強度大,效率低。②保護系統狀況。DTL100/100/2×280S(A)帶式輸送機在運行中,在安全系統的設置中存在較大的監控漏洞,各個系統是相互獨立的,不能通過中央控制單元實現各系統的控制,實現遠程控制難度較大,面臨較大的安全風險。例如在出現參數異常時,無法及時獲取到故障信息,無法及時地進行停機操作,導致故障發生的概率較高,生效效率大大降低。
針對主運輸皮帶大巷DTL100/100/2×280S(A)在運行過程中存在的系統缺陷,對該系統實施全面的智能化升級。升級完成以后,該智能控制裝置的關鍵部分是PLC。本控制系統的關鍵部分是PLC 控制,它包括操作界面、PLC 控制器和各種保護傳感器。該體系共包括如下三個結構層:第一,頂層為監控信息層;第二,中間層為控制執行層;第三,底層為收集信息的執行器層。通過主站控制,可以在監控平臺上監測運行參數,并發出操作指令,對運輸機進行遠程控制;井下通信系統采用了一種以工業環形網交換器為核心的通信系統,通過光纖連接來實現數據的實時交互;礦井下的控制區,通過監控系統實時地將數據上載,并按照這些數據發送操作命令;井下感應執行器層,通過各種不同類型的感應器對皮帶運輸車的速度、溫度、跑偏進行檢測,同時可以將相關指標參數上傳至中央控制器。
(1)系統控制功能:智能化系統具備完整的功能模塊,可以在手動模式和自動模式之間進行便捷的切換,同時具有自動鎖止和自動停車等保護功能。①遠程控制:通過控制主站發送控制指令,遠程改變皮帶主機的工作模式;②就地自動控制:在自動控制裝置發生失效時,由自動操作變為人工操作;③手動控制:當需要對設備進行日常的檢修時,工作人員可以通過手動模式對保護功能進行控制;④閉鎖控制:用于控制工作時各模塊的工作順序,例如在系統開始時主皮帶先開始工作,然后開始給煤設備。在系統關閉時,應該先關閉給煤設備,然后再關閉主皮帶;⑤緊急停車:在裝置操作中發生故障時,可以對裝置進行緊急關閉,并對與其相關的裝置進行控制。
(2)連鎖控制功能:與MST 控制柜、給煤機和其它輸送帶進行聯動控制。實現不同設備工作狀態的先后控制,在皮帶輸送機起動后,送煤裝置的安全鎖定控制可以解除,否則不能獨立起動。且主皮帶的工作狀態受到受煤皮帶的控制,只有受煤皮帶啟動了,帶式運輸機才能開始輸煤。該系統是否能夠工作,依賴于保護系統運行狀況,只有在其運行正常時,它才能夠正常地運行。當系統出現故障時,能夠隨時對系統進行停機控制。
(3)帶式輸送機在線檢測的參數:6 個電機上的溫度監測點、4個軸承上的溫度監測點、6個電機電流檢測點、2 個電機電壓監測點、電機的系統工作狀態、電控柜、MST 控制柜監控等。監控功能的實現是保障系統功能實現的重要手段。
監控系統是大巷DTL100/100/2×280S(A)帶式輸送機的核心模塊之一,該模塊的組成包括底層的信號監測裝置、通訊接口、顯示操作界面和中央控制中心等。①以中心站點為核心,通過中心主站發出相應的控制指令可以實現帶式運輸機的運行;②在運輸機的驅動模塊加裝監控模塊,可以實時采集系統工作的參數,并進行驅動控制;③主控從控之間有電氣連接接口,功能是實現主站和分站之間的即時通訊。
SCADA的顯示頁面可以實時監控并顯示出運輸機的工作參數,圖1描述了運輸機在工作過程中的各參數指標變化情況。

圖1 帶式輸送機運行期間存儲的數據曲線變化圖
SCADA的主要作用是根據計算機的操作界面來調節運輸設備的運行參數。
主要輸送帶大巷DTL 100/100/2×2805(A)型輸送帶智能PLC,可實現各種控制。該智能化控制系統采用57-1500型PLC控制柜,該控制柜作為系統的信息處理中心,將經計算得到的控制指令及時發出,保證設備按照預期進行工作。
在2021 年8~9 月,該礦完成了主運輸皮帶大巷DTL 100/100/2×280S(A)升級改造,添加了智能控制和安全保護模塊,并將改造后的系統正式投入到正式的生產活動中。試驗結果顯示:大巷輸送機主要輸送帶大巷輸送機的智能監控系統工作穩定、可靠,使其能夠進行智能、集中、遙控地進行主要傳送帶、大巷輸送機的操作,具有良好的穩定性和安全性能。
(1)安全效益。更新和優化控制系統的硬件和功能,使得大巷DTL 100/100/2×280S(A)運輸機增加了智能模塊,可以實現遠程監控、管理、保護,同時大大提升了系統運行的可靠性和安全性。
(2)經濟效益。大巷DTL100/100/2×280S(A)帶式輸送機的改造可以極大地減少人力資源的消耗,以一臺運輸機為例,改造后每臺系統需要的人數減少了4人,僅每年節省的人力成本就達到了45萬元。
(3)社會效益。智能化監控體系的更新和使用,拋棄了傳統的手工操作方式,采用智能化、自動化控制技術,對輸送帶輸送機的作業進行了最優控制,是實現智能化、智能化礦山的基礎。