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鍋爐煙氣再循環風機軸承故障診斷分析

2023-09-23 02:29:22馬海余
設備管理與維修 2023年16期
關鍵詞:振動故障

李 磊,成 果,馬海余

(1.蘭州石化公司研究院,甘肅蘭州 730060;2.蘭州石化公司化工儲運中心,甘肅蘭州 730060;3.蘭州石化分公司機電儀運維中心,甘肅蘭州 730060)

0 引言

能源作為社會發展的動力源泉,同時也是社會經濟增長的物質基礎。我國在能源戰略中長期發展的規劃中,能源電氣化是主要方向,并且可以有效推動社會經濟轉向綠色發展[1]。余熱回收可以做到有效提高能源利用效率,鍋爐煙氣再循環系統可以對余熱進行回收利用。

1 監測簡介

2023 年1 月,公用工程一部動力與水處理區域出現振動異常信號,排查發現故障來源為1#鍋爐裝置煙氣再循環風機系統,現場生產要求鍋爐持續運行,無法滿足長時間停止運行的需求,當停機過久時,可能導致不滿足生產需要,并為生產現場帶來很大的困難與隱患[2]。在發現異常情況后,現場迅速通知相關人員,相關的監測人員對監測數據進行及時且詳細的分析,及時發現故障來源,并進行排查。

1.1 循環風機測點布置

循環風機包括軸承座、風機、電機等(圖1),沒有布置固定測點,監測人員在采集數據時,針對風機兩個軸承座的水平(H)、垂直(V)、軸向(A)共6 個位置進行采集數據,圖1 中1 測點為驅動端軸承座;2 測點為風機葉輪側軸承座。

圖1 風機測點

1.2 風機主要參數

該設備型號為XOEI53-63,介質為煙氣,溫度250 ℃,壓力651 Pa,風量3364.8 m3/h,設備轉速2970 r/min,功率90 kW,寧波伯克杰特工業風機有限公司生產,軸承型號為滾動軸承SKF2218K,D=200 mm,d=110 mm,n=18,N=970/60 r/min=49.5 r/min(D:外環直徑,d:內環直徑,n:滾動體數目,N:轉速頻率)[3]。

1.3 監測數據

根據各測點的振動監測數據,對驅動端(1V、1H、1A)及葉輪端(2V、2H、2A)軸承座數據進行了頻譜分析。檢修前各測點振動值見表1。

表1 檢修前各測點振動值

頻譜圖、波形圖及peakvue 頻譜如圖2 所示。

圖2 驅動端2H、2V 方向速度、Peakvue 頻譜

2 故障分析

該風機為環保設備,須各部門溝通后處理,暫時進行監測特護運行。1 月11 日至15 日特護監測運行數據無波動,1 月16 日再次補充潤滑脂后數據(泵驅動端:水平1.9、垂直4.2、軸承沖擊24.9 g′s,泵自由端:水平1.8、垂直2.8、軸承沖擊6.4 g′s)均有明顯好轉。

從現場技術員了解到該軸承為滾動軸承,查詢軸承故障相關特征頻率經驗公式[3],將現場實際設備參數代入相關經驗公式,得出故障頻率,SKF2218K 軸承相關部位的結果如下:①滾動體故障頻率:BSF≌N(0.5-1.2/n)=21.78 Hz;②保持架故障頻率:FIT≌N(0.2n-1.2/n)=195.03 Hz;③內環故障頻率:BPFI≌N(0.5n+1.2)=554.4 Hz;④外環故障頻率:BPFO≌N(0.5n-1.2)=435.6 Hz。

結合振動數據及圖譜分析,400 Hz 故障頻率與軸承外環故障特征頻率435.6 Hz 相吻合,故判斷驅動端軸承外圈和滾動體存在點蝕、保持架出現故障。建議立即停機檢修,1 月18 日停機檢修。更換2218K 軸承1 套,加注防水耐高溫潤滑脂回裝并試車。400 Hz 外圈故障頻率消失,PK+值恢復正常范圍,與故障判斷分析基本一致。

診斷結論如下:①軸承的整體結構分析結果表明,故障點可能存在于軸承的外環;②經過專家的診斷分析,建議該機組進行停車,并整體檢修,在檢修期間,需注意對軸承、葉輪等部分的檢修;③現場工況復雜,并且因為需要連續性生產,壓縮機組暫無法進行停車檢修操作,為應對這種情況,需向該軸承內部空間強壓入過量潤滑脂,與此同時,需進一步加強對該機組的狀態監測,例如監測軸承溫度,一旦溫度出現較大波動則需要立即停車,以防止故障的發生,如抱軸的現象[4]。

3 現場驗證

3.1 拆機檢查

2023 年1 月18 日,經過檢修人員拆檢,發現如下問題:①軸承2218K 外圈損壞明顯,坑槽可能是異物導致(但未發現,保持架未發現缺陷)(圖3a));②滾動體劃痕與外圈坑槽有關(圖3b));③更換2218K 軸承1 套,加注防水耐高溫潤滑脂回裝并試車。400 Hz 外圈故障頻率消失,PK+值恢復正常范圍,與故障判斷分析基本一致。

圖3 2218K 軸承故障

3.2 試車運行評價

檢修后試車各測點振動值見表2,檢修后軸承驅動端頻譜如圖4 所示。

表2 檢修后試車各測點振動值

圖4 更換軸承后驅動端2H、2V 方向速度頻譜

3.3 監測總結

各測點數據均在標準范圍,軸承部件故障頻率的準確性是導致判斷準確率的唯一標準,加強故障頻率計算分析能力,軸承安裝過程避免異物進入軸承盒內,杜絕此類故障發生。更換軸承后,送風機在驅動端軸承的振動值降至2.13 mm/s 以下,說明現場設備運行情況良好。故障特征頻率情況顯示,設備不存在軸承外環故障特征頻率,說明維持該狀態保持軸承健康運行。

4 故障總結

現場設備出現振動異常信號后,經過排查,發現故障來源為1#鍋爐裝置煙氣再循環風機系統,對現場情況進行診斷分析,結果表明產生故障的主要原因是潤滑脂被嚴重污染,同時軸承間隙過大,最終造成軸承失效。被污染的潤滑脂導致滾動體表面與滾道產生點痕,軸承間隙過大使軸承內環滾道表面存在劃痕,導致軸承的振動參數出現較大波動,最終導致軸承磨損失效[5]。

對該故障進行診斷分析后,總結現場維修處理經驗如下:今后在現場維修、維護中,要確保新軸承的安裝操作符合相關標準,并注意軸承鎖緊,保證螺母到位;在加注潤滑脂方面,需要確保加注器的干凈,保證潤滑油油質不受到外界污染等事項;設備故障發生后,要及時進行排查,并對數據進行整理分析,找到相關故障發生原因、總結經驗,避免類似的情況再次發生。

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