侯彥軍,賀玉嶺,陳天野
山推工程機械股份有限公司 山東濟寧 272073
推土機是我公司的主導產品,臺車是推土機的主要大型結構件之一,是推土機上主要的聯接類零件,是整個推土機行走的核心部件,承擔著將最終傳動裝置的動力傳遞到行走裝置的作用;此外,臺車還與主機架連接,與平衡梁共同調節主機行走時的擺動。臺車與行走機構的執行部件履帶是通過支重輪放置聯接的,這里的支重輪通過螺栓把合在臺車底面上,一旦臺車上的螺紋出現質量問題,就會造成螺栓的松動脫落,甚至會造成行走機構整體損毀。螺紋加工現場如圖1所示。

圖1 螺紋加工
臺車整體是焊合件,而底面加工螺紋的部位是由方鋼焊接而成的,使用硬度儀檢測方鋼表面硬度,如圖2所示。臺車整體較均勻,鉆孔位置基本沒有太大的硬度變化點,整體屬于易切削件。

圖2 檢測方鋼表面硬度
臺車底面螺紋質量通過螺紋塞規檢驗,對于單件臺車而言,允許少量螺紋孔出現塞規檢測不通,但不允許出現螺紋檢測不止的情況。經過對現場多件臺車螺紋質量調研,發現此處螺紋的實際加工情況是部分出現螺紋不通或不止,因此決定將所有能夠想到的影響螺紋質量的因素一一檢驗,找出真正影響螺紋質量的因素,并制定相應對策,這里日常加工的臺車機型為SD16、SD22和SD32,其中底面螺紋規格分別對應M18、M22和M24。
以下是操作人員在所有加工參數都一致的情況下,共抽取10臺SD32臺車、5臺SD22臺車和8臺SD16臺車檢驗螺紋對比,發現操作人員馮使用的1#設備合格率最高,不同操作人員加工產品合格率見表1。

表1 不同操作人員加工產品合格率 (單位:%)
將操作人員調換不同的鉆床進行加工試驗,測試的螺紋合格率變化不大。這說明3位操作人員的加工技能水平接近,非主要影響螺紋質量的因素。
操作人員馮使用的1#設備加工螺紋合格率最高,因此將1#設備的加工參數等作為試驗基準。在此基礎上也列出試驗變量,見表2。

表2 試驗變量
同時2#、3#設備也按照1#設備調節各項參數和工具,做到完全一致,分析各種影響因素。
螺紋加工部分使用的是中捷Z3080鉆床,這里通過對比鉆床變換不同轉速時,主軸及對應鉆套、絲錐套的抖動情況判斷剛性的好壞。將試驗用鉆床分別編號1#、2#、3#,試驗結果見表3。

表3 鉆床剛性試驗結果
當其他因素不變,將變量定為轉速時加工M18的合格率如圖3所示。

圖3 變量為轉速時不同設備加工M18螺紋的合格率
從圖3得出結論:1#、2#設備轉速為250r/min時合格率較高,3#設備轉速為315r/min時合格率較高,但出現部分螺紋止規不止現象,因此將M18攻螺紋轉速定為250r/min。
使用1#、2#、3#設備加工M22螺紋數據如圖4所示,可以看出3#設備加工M22螺紋合格率最低,因此加工M22螺紋時盡量不要使用此設備,而1#、2#設備轉速為250r/min時,合格率最高,因此選用250 r/min進行加工。

圖4 不同轉速不同設備加工M22螺紋合格率
使用1#、2#、3#設備加工M24螺紋數據如圖5所示,可以看出3臺設備轉速為200r/min時,產品合格率相對都較低,轉速為250r/min時,雖然產品合格率不低,但是均出現止規不止現象。綜合考慮刀具使用壽命,低轉速時刀具磨損較慢,因此選用160r/min進行加工。

圖5 加工M24螺紋數據情況
按照上面試驗結果將攻螺紋轉速固定后,試驗螺紋底孔對螺紋質量的影響。
加工M18螺紋底孔合格率如圖6所示,通過數據對比可以發現底孔為φ15.6mm時,M18螺紋合格率最高。

圖6 加工M18螺紋底孔合格率
加工M22螺紋底孔合格率如圖7所示,通過數據對比可以發現底孔為據對比發現底孔為φ19.5~19.6m m時,M22底孔合格率最高。圖7中當底孔達到19.7mm時出現止規不止現象,因此該規格不適用。

圖7 加工M22螺紋底孔合格率
加工M24螺紋底孔合格率如圖8所示,通過數據對比發現底孔為φ21.2~21.3mm偏向21.2mm時,M24底孔合格率最高。

圖8 加工M24螺紋底孔合格率
螺紋加工時臺車的擺放方式有兩種,一種是斜支撐遠離鉆床,如圖9所示,另一種是斜支撐靠近鉆床,如圖10所示。

圖9 臺車擺放方式1

圖10 臺車擺放方式2
無論采用哪種方式,試驗的結果都是靠近臺車最后方與最前方2~4個孔易發生不通,靠外側最中間3個孔易發生不通。這說明該項不是影響螺紋質量的重要因素,但是為了方便操作人員加工,統一規定加工時斜支撐靠近鉆床,在工件內側的擺放方式(見圖10)。
對于大部分螺紋孔都是采用普通的絲錐從上方攻螺紋,然后反轉從上方退出的方式。但對于臺車最后方與最前方的2~4個孔,這些孔為通孔,可以采用將絲錐從上方攻入,攻通后直接將絲錐從下方取出的方式。這種方式減少了絲錐反轉退出時對螺紋牙型的損壞,螺紋質量更好,但因為只對通孔有效,因此決定只對最邊緣的通孔采用這種方法[1]。
(1)切削液介質 先后試驗了透明類水基切削液、乳化液和植物油3種切削液。
(2)切削液潤滑類型 潤滑類型一般有兩種,一種是切削液加水稀釋后,采用澆注法連續式潤滑,另一種是使用切削原液,然后將絲錐蘸取原液后攻螺紋,完成單次攻螺紋后,重新蘸取完成下一次加工。這里對透明類水基切削液、乳化液使用上述兩種方式進行對比,透明類水基切削液采用連續式潤滑效果良好,采用蘸取式潤滑螺紋質量極差。乳化液兩種方式加工螺紋質量差別不明顯,但蘸取式直接使用原液對切削液損耗極大。使用植物油只試驗了蘸取法,對比來說加工的螺紋質量是最好的,但極易發生絲錐斷錐。因此這里植物油不適用[2]。
(3)切削液防銹效果 對比透明類水基切削液、乳化液,工件與透明類水基切削液接觸表面,生銹速度很快,即使加入防銹劑效果也不明顯。因此相對來說加了防銹劑的乳化液效果更好。
(4)切削液濃度 使用折光儀檢測切削液濃度,根據公式C=KN(C是切削液濃度,K是折光儀讀數,N是折光系數與液體配比,與折光率有關,對于同種介質不變),同種切削液折光儀讀數與溶質濃度成正比,因此對比折光儀讀數分別在2、4、6的切削液潤滑情況,如圖11所示。使用讀數在2的切削液時螺紋部分不通,而使用讀數在4、6的切削液加工的螺紋質量區別不明顯。綜合考慮成本等因素,使用折光儀讀數為4的切削液最合適[3]。

圖11 檢驗切削液濃度
(5)切削液清潔度 記錄切削液使用的時間、切削液不同時段的切削效果,當車間溫度為26℃,切削液連續使用時,加工M18(φ15.5mm)切削液的使用效果見表4。

表4 切削液使用效果
從表4可以看出該切削液在16h內綜合切削效果最好。
(1)絲錐質量 現場分別對直槽、螺旋槽絲錐進行試驗,不同廠家產品試驗結果見表5。

表5 不同廠家產品試驗結果
從表5可以看出,排除止規不止項,再對比成本。最后選用絲錐為C廠家直槽M18、A廠家螺旋槽M22、A廠家直槽M24。
(2)絲錐壽命 對上面選出的絲錐進行壽命試驗,結果為M18能加工524個孔左右,M22能加工450個孔左右,M24能加工400個孔左右。
(3)檢測時間 對于使用上述絲錐加工后的螺紋,使用螺紋塞規在不同時段檢測后,發現直柄絲錐剛加工時通,但加工完放置一段時間后,孔內易生銹或粘灰塵導致不通,螺旋絲錐剛加工時部分止規不止,但加工放置1天后止規止。對于這種檢測“合格”的螺紋孔,實際上在使用中的強度是不合格的。因此螺紋的檢測結果以4h內的檢測結果為準。
(4)檢測工具 對于檢測用的塞規,因為現場操作人員螺紋塞規使用頻率較高,如果使用時沒有對正螺紋或用力不當,造成塞規磨損,就會導致操作人員最終螺紋檢驗結果與檢查員的不一致。這時檢測結果以檢查員塞規的為準,如果操作人員塞規檢驗結果相差大,則立即對量具報檢。
通過前面一系列的調整和改善,螺紋加工質量得到了很大改善,具體改善數據見表6。

表6 改善數據
工序改進后,推土機臺車的螺紋質量基本穩定合格,M18、M22、M24后續不存在螺紋不止的現象。