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某熱動力站320t/h煤粉鍋爐脫硝系統(tǒng)優(yōu)化的研究及應(yīng)用

2023-10-24 10:03:08孫濤趙永全劉春林平雙榮徐向東
石化技術(shù) 2023年10期
關(guān)鍵詞:煙氣優(yōu)化

孫濤 趙永全 劉春林 平雙榮 徐向東

陜西延長中煤榆林能源化工股份有限公司 陜西 榆林 718500

我國是一個能源結(jié)構(gòu)以燃煤為主的國家,隨著工業(yè)化進程及城鎮(zhèn)化的加劇,燃煤引起的大氣污染問題日益嚴峻,其中燃煤電廠產(chǎn)生的NOx、SO2及煙塵等污染物對大氣環(huán)境的惡化有重要貢獻[1-2]。NOx不但會造成臭氧層破壞、溫室效應(yīng)、酸雨和光化學(xué)污染等一系列環(huán)境問題,還對人體健康構(gòu)成嚴重威脅。隨著生活水平的提高,近年來大氣污染問題也逐漸受到人們的重視,國家對燃煤電廠大氣污染物的控制力度也不斷加大,并針對火電行業(yè)制定了日趨嚴厲的氮氧化物排放標準,如《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020 年)》及(HJ2053-2018)《燃煤電廠超低排放煙氣治理工程技術(shù)規(guī)范》,要求采取措施進行污染治理[3]。本文對某熱動力站320t/h煤粉鍋爐脫硝系統(tǒng)的升級改造進行實例分析,以期為今后類似項目的升級改造提供經(jīng)驗借鑒與參考。

1 相關(guān)概況

該熱動力站一期啟動項目公用工程系統(tǒng)熱動力站有4×320t/h高溫高壓煤粉鍋爐,每臺爐配2臺熱一次風(fēng)機,2臺送風(fēng)機和2臺引風(fēng)機,配套華西能源有限公司設(shè)計制造單爐膛四角切圓燃燒鍋爐,NOx排放濃度500mg/m3。為滿足《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》的要求,將氮氧化物排放濃度穩(wěn)定的控制到50mg/m3以下,該熱動力站一期機組完成了SCR煙氣脫硝改造及SCR提效改造[4]。通過上述改造措施,目前能夠?qū)⒌趸餄舛瓤刂频?0mg/m3以下,但由于省煤器脫硝裝置入口(SCR)NOx濃度高,分布偏差較大且規(guī)律不穩(wěn)定,催化劑入口NH3與NOx摩爾比分布偏差大,使得SCR出口NOx分布均勻性差、局部氨逃逸高,進而導(dǎo)致空預(yù)器阻力大、氨耗量偏高等問題[5];同時脫硝入口水平煙道、整流格柵、催化劑部分區(qū)域存在較多積灰,嚴重影響設(shè)備安全、經(jīng)濟運行,有必要采取措施進行優(yōu)化改造。為解決上述問題,針對其1、2號鍋爐現(xiàn)有SCR裝置等運行現(xiàn)狀進行評估,提出解決SCR裝置入口NH3與NOx摩爾比分布偏差大、氨逃逸超標、煙道積灰問題的方案,實現(xiàn)機組和SCR裝置的安全可靠運行。

2 常規(guī)SCR 技術(shù)的局限性

現(xiàn)有常規(guī)SCR系統(tǒng)的噴氨及混合技術(shù),要求SCR入口NOx分布均勻且穩(wěn)定,根據(jù)SCR入口NOx分布相應(yīng)調(diào)節(jié)各手動調(diào)節(jié)閥開度,控制各分區(qū)噴入還原劑的量。這種方式的不足在于:

(1)對于SCR入口NOx濃度比較常見的±30mg/m3的變化,當(dāng)出口NOx控制在100mg/m3時這種問題不太顯著。在超低排放情況下,出口NOx通常控制在35mg/m3左右,這種問題變得比較突出。

(3)機組現(xiàn)有噴氨格柵各支管閥門為手動閥門,在進行噴氨調(diào)整試驗后,一般不再進行調(diào)整,因此脫硝裝置入口煙道各位置相對噴氨量固定,需適應(yīng)機組所有負荷、工況下入口NOx分布情況。在此情況下,必然會有部分工況、部分位置存在噴氨不均勻的現(xiàn)象,導(dǎo)致脫硝裝置出口部分位置NOx濃度過低或過高,造成局部氨逃逸過高或NOx排放值偏高的情況。

(4)由于脫硝裝置煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)采樣的滯后及噴氨控制的延遲,會導(dǎo)致噴氨控制跟隨工況變化不佳,超低排放改造后,對脫硝裝置出口NOx濃度的控制穩(wěn)定性要求更高,需對脫硝噴氨控制進行優(yōu)化,減小因工況、煤質(zhì)等變化導(dǎo)致脫硝裝置出口NOx濃度的波動。

隨著超低排放標準的全面推廣,機組SCR脫硝效率往往超過90%,氨氮比平均值超過0.9,當(dāng)入口NOx濃度波動時,常規(guī)SCR的催化劑上游截面處的氨氮比超過1.0的位置將大為增加,這些位置的氨將大量逃逸,造成空預(yù)器嚴重堵塞;而氨氮比低于平均值的位置,脫硝效率不能達標。在已進行了超低排放改造的鍋爐中,這種問題比較普遍。

3 脫硝噴氨優(yōu)化方案

3.1 總體思路

按照流場優(yōu)化+分區(qū)改造+分區(qū)測量+總量控制方案,對現(xiàn)有脫硝流場通過調(diào)整或優(yōu)化導(dǎo)流板的布置方式進行適當(dāng)優(yōu)化,進一步提高現(xiàn)有脫硝裝置的濃度場、速度場、溫度場等性能。通過對脫硝裝置入口煙道位置的噴氨格柵進行分組,按煙道寬度進行分區(qū)控制,同時在脫硝裝置出口煙道按寬度方向設(shè)置分區(qū)測量裝置,根據(jù)測量結(jié)果實時調(diào)整入口分區(qū)的閥門開度,控制噴氨量。

3.2 設(shè)計改造

脫硝噴氨優(yōu)化改造采用“流場優(yōu)化+分區(qū)改造+分區(qū)測量+總量控制”的方案。在一次設(shè)備具有調(diào)節(jié)余量且無缺陷、催化劑活性滿足要求的前提下,按小時均值計算,改造后SCR出口NOx分布均勻性預(yù)期可以達到如下效果:

(1)穩(wěn)定工況SCR出口任一分區(qū)NOx濃度與該煙道平均NOx濃度平均值的偏差不超過±10mg/m3;

2.3.1 一般護理 患者一般采用全麻或硬膜外麻醉,回病房后取去枕平臥位6 h;如腰麻則需去枕平臥12~24 h,頭偏向一側(cè),保持呼吸道通暢,以免嘔吐物、分泌物嗆入氣管,引起吸入性肺炎。6 h后取半臥位,利于腹腔引流,同時減輕腹部張力,促進切口愈合。協(xié)助患者每2 h床上翻身1次,大多數(shù)患者常因擔(dān)心活動會牽拉傷口引起疼痛、滲血、切口裂開而不敢翻身活動,護士應(yīng)耐心講解早期活動的重要性,促使患者主動配合。

(2)穩(wěn)定工況煙囪入口NOx濃度與SCR出口NOx濃度平均值偏差≤5mg/m3;

(3)穩(wěn)定工況煙囪入口NOx濃度波動范圍≤±5 mg/m3;

(4)動態(tài)運行工況煙囪入口NOx濃度波動范圍≤±8 mg/m3;

(5)SCR出口各分區(qū)NOx濃度分布相對標準偏差CV<20%。

3.2.1 流場優(yōu)化

根據(jù)具體機組的具體煙道特點建立計算流體動力學(xué)(CFD)模型,通過在煙道彎頭、擴口段等位置通過導(dǎo)流與整流的方式使煙氣在頂層催化劑入口處達到如下性能保證值:

(1)速度分布:相對標準偏差CV值≤15%;

(2)溫度最大偏差:平均值的±10℃;

(3)煙氣入射催化劑最大角度(與垂直方向的夾角):≤10°;

(4)NH3與NOx摩爾比分布:相對標準偏差CV值≤5%;

原有導(dǎo)流板等設(shè)施根據(jù)性能指標要求進行配合設(shè)計,對各種煙氣條件進行設(shè)置,反復(fù)模擬和優(yōu)化,確定最優(yōu)的分區(qū)及混合的流場設(shè)計方案。

3.2.2 分區(qū)改造

精細化噴氨管路模塊,要實現(xiàn)噴入的氨與脫硝各區(qū)域的實際需求相匹配,各區(qū)域噴氨量的控制至關(guān)重要。隨著機組負荷、磨機運行組合方式等因素變化時各區(qū)域的氮氧化物總量會發(fā)生變化,因現(xiàn)有的噴氨格柵均為手動門控制,無法實現(xiàn)遠方調(diào)節(jié),故本方案將煙道噴氨格柵分為4個區(qū),分別加裝氣動調(diào)節(jié)門和流量計加以調(diào)節(jié)和計量;構(gòu)建“噴氨總閥+分區(qū)調(diào)平閥(氣動)+支管調(diào)節(jié)閥”的三級串聯(lián)調(diào)節(jié)的執(zhí)行模塊。對應(yīng)的,需要對氨與空氣混合氣體管道進行分區(qū)改造。氨/空氣混合集箱切割封堵分別對應(yīng)4個自動控制閥對應(yīng)的噴氨格柵,煙道內(nèi)部原有的噴氨格柵更換,噴氨支管按照4分區(qū)進行相應(yīng)管道調(diào)整。

3.2.3 分區(qū)測量

新增一套分區(qū)控制優(yōu)化系統(tǒng),實現(xiàn)脫硝系統(tǒng)環(huán)保考核NOx濃度壓線運行,降低噴氨總量。針對反應(yīng)器出入口CEUS系統(tǒng)數(shù)據(jù)(NOx/O2)滯后性問題,CEMS系統(tǒng)單點或多點輪巡采樣監(jiān)測的煙氣參數(shù)代表性差的問題。本方案擬采用多點原位式在線數(shù)據(jù)采集儀表測量,根據(jù)鍋爐脫硝實際工況,反應(yīng)器入口設(shè)置1個測點,出口設(shè)置4個測點,各測點相互獨立且每個測點均配置獨立的分析單元,同步測量實時輸出數(shù)據(jù),區(qū)別于傳統(tǒng)CEMS單點或輪巡抽取檢測方式,要求儀表響應(yīng)時間小于5s,各測點取樣管路反吹數(shù)據(jù)保持不得超過10s,數(shù)據(jù)采集傳感器直接安裝于煙道上,為各分區(qū)調(diào)整提供實時、精準的數(shù)據(jù)。噴氨格柵依據(jù)出口4測點數(shù)量分為4個區(qū),每個區(qū)加裝氣動調(diào)節(jié)閥,并根據(jù)各測點數(shù)據(jù)實時調(diào)整各分區(qū)閥門,實現(xiàn) NH3與NOX均勻混合,降低氨逃逸量,有限緩解空預(yù)器堵塞問題。

3.2.4 總量控制

控制邏輯透明的植入DCS控制系統(tǒng),自動控制方案采用基于脫硝反應(yīng)原理(氨氮摩爾比)的控制理念。具體控制方法為串級調(diào)節(jié),控制的主調(diào)節(jié)有別于傳統(tǒng)的輸出(修正供氨量),主調(diào)節(jié)輸出數(shù)據(jù)和控制器采集的相關(guān)數(shù)據(jù)運算后得出副調(diào)節(jié)的給定值(即供氨量),副調(diào)節(jié)給定值為供氨流量調(diào)節(jié)信號,消除了現(xiàn)場調(diào)節(jié)閥門流量特性對調(diào)節(jié)性能的影響,實現(xiàn)了動態(tài)氨氮摩爾比控制。脫硝優(yōu)化控制系統(tǒng)具有自學(xué)習(xí)和自適應(yīng)模型,通過模型實時計算并尋找在實際運行狀態(tài)下,被控系統(tǒng)可以達到的最優(yōu)化的控制目標,并以此為定值實現(xiàn)系統(tǒng)的優(yōu)化控制。要求精準噴氨優(yōu)化控制系統(tǒng)具備在任何工況下噴氨量過大時的“保護功能”,即在機組任一負荷下,因NOx儀表或其它參數(shù)異常,導(dǎo)致噴氨優(yōu)化指令遠高于實際需要的噴氨量,為防止此種情況下過量噴氨造成氨逃逸,優(yōu)化控制系統(tǒng)給噴氨優(yōu)化指令設(shè)計相應(yīng)的保護定值,從自動調(diào)節(jié)角度最大程度減小氨氣逃逸量,使調(diào)節(jié)門能夠?qū)崿F(xiàn)按需噴氨,確保噴氨能夠按照實際工況需求變化閥門的開度,避免過量噴氨。整個系統(tǒng)可全面提升噴氨控制的品質(zhì),使 SCR性能適應(yīng) NOx超低排放要求,達到節(jié)約噴氨量、降低NOx排放濃度、降低空預(yù)器堵塞幾率、減輕尾部設(shè)備積灰等綜合效果。

4 改造后效果分析

目前,該熱動力站一期機組已實現(xiàn)NOx排放濃度低于50mg/m3排放運行,氨逃逸偏高。本次改造后,可在NOx達標同時保證氨逃逸低于3μL/L排放,減少了氨逃逸對環(huán)境的污染。改造后的性能試驗檢測數(shù)據(jù)見表1。

表1 性能試驗數(shù)據(jù)

5 結(jié)束語

通過對該熱動力站鍋爐現(xiàn)有脫硝設(shè)備運行情況綜合評估,針對目前SCR系統(tǒng)的運行現(xiàn)狀,得出以下主要結(jié)論:

1)針對現(xiàn)有脫硝設(shè)備運行性能現(xiàn)狀,提出了“流場優(yōu)化+分區(qū)改造+分區(qū)測量+總量控制”的升級改造思路,消除局部NH3與NOx摩爾比超過1.0的現(xiàn)象,從而安全、經(jīng)濟地實現(xiàn)氮氧化物超低排放。

2)在SCR入口加裝全斷面煙氣混合器,降低SCR入口NOx分布偏差,將預(yù)混后的煙道分為四個分區(qū),分區(qū)截面接近方形,可對該截面內(nèi)的煙氣進行充分混合,在SCR出口斷面各分區(qū)內(nèi)進行在線NOx測量,實時調(diào)整各分區(qū)噴氨量;同時對噴氨總量及各分區(qū)的噴氨量的控制邏輯進行優(yōu)化升級,最終通過SCR將NOx排放穩(wěn)定控制到50mg/m3以下,氨逃逸<3μL/L。

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