孔 苑,蘇 寧,亢 侃
(1.馬鋼股份有限公司,安徽馬鞍山 243000;2.安徽省特種設備檢測院;3.合肥永固特種設備職業培訓學校,安徽合肥 230000)
馬鋼能環部發電二分廠現裝有1臺額定蒸發量為480 t/h 高壓中間再熱自然循環汽包鍋爐、1 臺額定功率為135 MW 的發電機組和1 臺額定功率為153 MW 的燃氣-蒸汽聯合循環機組。一直以來,試驗室按照《火力發電機組及蒸汽動力設備水汽質量》(GB/T 12145-2016)的要求監控水汽系統中銅的含量,試驗方法采用《工業循環冷卻水和鍋爐用水中銅的測定》(GB/T 13689-2007)中鋅試劑法來測定含銅量,當然還有其他測定方法[1-2]。日常生產中,依據國家標準規定流程進行顯色操作,繪制銅標準曲線[3],在顯色過程中經常出現溶液結晶、顯色液褪色、相關系數差等情況。本文從顯色溫度和反應時長等方面分析顯色過程的影響因素,并研究解決措施。
先將水樣中的全銅溶解為離子態,在pH 值為3.5~4.8 的條件下與鋅試劑(C20H16O6N4SNa)反應形成藍色絡合物,然后用分光光度計在600 nm 波長下測定其吸光度。[4]
用1.00 μg/mL銅標準溶液配制系列銅工作曲線溶液,加入銅質量分別是0.00 μg、1.00 μg、2.00 μg、3.00 μg、4.00 μg、5.00 μg,根據銅的質量計算需要加入的標準溶液體積數,分別注于一組100 mL容量瓶中,然后依次加入8 mL濃鹽酸(優級純)、50 mL高純水后搖勻。再依次加入25 mL 乙酸銨溶液(50%)和2 mL 酒石酸溶液(1 mol/L),此時試液的pH 值約為3.5~4.8,然后再加入0.2 mL 的鋅試劑溶液(濃度為1.6×10-3mol/L,溶液配制后在冰箱中貯存不能超過5 天)進行發色,用高純水(一級水)稀釋至刻度后混勻。用100 mm 長比色皿,在600 nm 波長下測定吸光度,以銅含量為橫坐標,吸光度為縱坐標,繪制工作曲線。
在繪制銅工作曲線的實際操作過程中,當水樣溫度較低(20 ℃左右)時,加入1 mol/L的酒石酸溶液后,溶液會出現不同程度的結晶現象,隨著溶液溫度的降低,結晶現象加劇,溫度在15 ℃以下時,會產生較大量結晶。溶液結晶會影響溶液的清澈度,比色時造成光線散射使吸光度變大,這是造成工作曲線相關系數差的主要原因。銅含量的升高也會影響工作曲線相關系數,尤其是銅含量大于20 μg/mL時,工作曲線相關系數更差。
要防止結晶,需要保證試驗過程在20 ℃以上進行,因此采用30 ℃水浴鍋低溫加熱的方式,保證在整個操作過程中的溫度控制在20 ℃以上,杜絕了結晶現象的發生。
平時酒石酸溶液也可以保存在25 ℃水浴鍋中,避免溫度過低,藥品氧化、結晶。
使用濃度為1.00 μg/mL銅標準溶液繪制工作曲線,分別移取1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL 和5.00 mL 銅工作溶液,對應試驗樣含銅量分別為1.00μg、2.00 μg、3.00 μg、4.00 μg、5.00 μg。試驗中推薦加入的鋅試劑濃度為1.6×10-3mol/L,加入量為0.20 mL,試劑用量少,難以準確操作,導致試驗結果相對誤差較大。實際操作中,將鋅試劑濃度降低為1.6×10-4mol/L,增大了鋅試劑用量,易于操作,可以有效減少相對誤差。
按照國家標準《工業循環冷卻水和鍋爐用水中銅的測定》(GB/T 13689-2007)顯色流程,操作時間長,操作時因為工作量和熟練程度等因素,影響了各顯色試劑的加入試劑時機和反應時長,使顯色液不穩定,容易褪色。
經過多次的試驗和摸索,對顯色過程操作進行了改進,確定了明顯效果。
(1)先通過理論計算,統計顯色過程中規定的各試劑準確用量和加入標準溶液體積數,用規定的定容體積數100.00 mL 減去計算體積之和,得出定容需要的高純水(一級水)的準確加入量。
(2)用一根檢定合格的50 mL 刻度移液管先準確移取計算得出的相應體積數的高純水(一級水),置于250 mL 高型燒杯中,將燒杯放入30 ℃水浴鍋中。依次準確加入相應體積銅標準溶液,8.00 mL濃鹽酸、25.00 mL 乙酸銨溶液(50%)、2.00 mL 酒石酸溶液(1 mol/L)、1.00 mL 鋅試劑(1.6×10-4mol/L),每加入一種試劑都將溶液充分搖勻。將顯色液在分光光度計上進行比色,選擇600 nm 波長,選用100 mm比色皿,以高純水(一級水)作參比,測定吸光度,繪制銅含量與吸光度工作曲線。
通過上述改進,確保了顯色操作過程在30 min內完成,每個樣品從鋅試劑發色到測定結束在10 min內完成,消除顯色液褪色現象。
每次配制鋅試劑溶液后,均重新繪制銅工作曲線,降低曲線繪制中的試劑誤差。
(1)采用上述改進后的方法進行顯色操作,工作曲線的相關系數有明顯改善,改進前、后工作曲線的相關系數對比見表1。

表1 改進前、后工作曲線的相關系數對比
(2)整個試驗都采用刻度移液管定容這種方式,可以有效降低試驗器皿帶來的分析誤差,提高分析的準確性,且減少了容量器皿的校驗成本。
(3)將鋅試劑濃度降低至1.6×10-4mol/L,加入量相應提高到1.00 mL,可以有效避免試驗過程中出現的結晶現象,且有利于充分發色,減少試劑帶來的相對誤差。
曲線繪制在化學定量分析中的作用非常重要,在企業生產中進行大批樣品分析時,可省略多級計算,從吸光度值直接查閱曲線,快速求得被測物質濃度。實踐證明,采用先定容后加藥方式、30 ℃水浴加熱、降低鋅試劑濃度及縮短試驗時間等系列改進舉措,使銅工作曲線繪制的精密度、準確度大幅提升。方法改進近一年以來,試驗室4 名化驗員共繪制9次銅工作曲線,全部一次性成功,無一個結晶標樣出現,曲線相關系數得到較大提高,反標濃度的誤差也日趨減小。此改進方法已完全可以應用于實際檢驗操作。
在針對《特種設備作業人員考核規則》(TSG Z6001-2019)附錄eb6 實際操作技能考試的歷次培訓和考核中,鍋爐水處理作業人員運用上述改進方法后,實操成績和技能均有顯著提升,通過率明顯提高。