韓瑞飛,劉振國,徐海波
(遷安中化煤化工有限責任公司,河北唐山 064404)
遷安中化煤化工有限責任公司建設有3 套煙氣脫硫脫硝系統,配套用于6 座6 m 焦爐的煙氣凈化(每套供應兩座焦爐)。在煙氣脫硫脫硝系統中,燃氣熱風爐主要用于氨水汽化和煙氣加熱,是系統的重要環節,直接影響系統的脫硝效率以及煙氣的達標排放情況。熱風爐是一種通用性熱風裝置,廣泛應用于化工、冶金、煉鐵等行業。熱風爐形式多樣,根據燃料不同可分為燃煤爐、燃油爐、燃氣爐和電爐等[1]。
燃氣熱風爐采用直混式,以焦爐煤氣為燃料,由鼓風機將空氣送入燃燒室內,然后在空氣中氧氣的作用下,在熱風爐爐體內充分燃燒[2]。最后在熱風爐的混風室內與配風機送入的低溫煙氣進行混合,形成高溫的熱風,在爐尾的負壓作用下進入后續工藝,為系統工藝提供所需的熱量。熱風爐系統主要由熱風爐本體、燃燒器、配風機、鼓風機、管路、閥門等設備和結構部件以及自動控制系統組成(圖1)。

圖1 燃氣熱風爐工藝流程示意
在實際使用過程中,燃氣熱風爐存在以下問題:①燃氣壓力波動導致熱風爐停爐;②氣動閥動作異常;③點火故障;④爐膛吹掃后氣體置換不徹底導致點火失敗;⑤爐體掉磚;⑥系統的配風機與鼓風機無備用風機;⑦鼓風機入口被異物遮擋導致停機。
燃氣熱風爐系統的燃料是焦爐煤氣,從煤氣管網取氣后通過管道輸送至使用點位,為保障使用安全,設備安裝使用時,熱風爐燃氣壓力設有相關的連鎖值。當壓力過高或過低時熱風爐會連鎖停機,系統停止加熱將會影響系統的穩定運行。經過現場研究、分析發現,熱風爐燃氣壓力波動的常見原因主要有燃氣系統主管網壓力波動、燃氣管道內積水較多、冬季燃氣管道內積水結冰等。
為解決燃氣壓力波動問題,保障熱風爐系統的穩定運行,主要從以下3 個方面進行改造、調整:①在熱風爐燃氣管道進口處加裝燃氣壓力調節閥,并加裝旁路,使得燃氣壓力穩定在一定的范圍內,避免管網壓力大幅波動造成熱風爐停機;②在燃氣管道低點處加裝煤氣水封,排出管道內的積水,避免管道內積水過多,導致燃氣壓力降低;③為燃氣管道、沿線閥門及儀表設備加裝伴熱和保溫,防止冬季天氣寒冷時管道內的積水結冰,造成燃氣壓力下降。
熱風爐系統點火時有時會出現點火失敗問題,但檢查點火針及其他點火部件均無問題,檢查燃氣管道、壓力也無異常。經過對點火系統的點火過程進行監控,發現熱風爐點火時兩個氣動閥動作不一致,有一個氣動閥動作慢、有滯后,導致燃氣無法及時送入熱風爐內,熱風爐因缺少燃氣而點火失敗。
檢查動作滯后的氣動閥,發現該閥控制氣路上的氣動三聯件內有污物,閥門動作緩慢、滯后,氣源不通暢,導致點火器點火后燃氣無法及時進入熱風爐內,使得點火失敗。因此,氣動三聯件是氣動閥控制回路的過濾組件,需要定期檢查、清理,避免污物過多,造成閥門動作受阻,影響設備的正常動作。
如果遇熱風爐或系統需要進行停機檢維修,當檢修結束后再重新開啟時,會發生熱風爐點火失敗的問題。通過對監控畫面的分析發現,點火過程中點火針處無火焰產生(即點不著火)。經過現場的深入分析,對各部位進行拆卸檢查,發現點火針表面濕潤、有水漬,起初懷疑為燃氣內所帶的水分進入點火系統、導致點火失敗,隨即組織對燃氣管路進行低點排水、有水排出,同時發現點火器的現場控制箱內有積水。該控制箱為防爆控制箱,箱門密封良好。檢查控制箱的進線后發現,進線取自上方的電纜槽,而電纜槽的開口在槽的底部,遇到下雨時雨水容易順著電纜的護套管進入控制箱內、產生積水,而積水有可能會沿護套管進入點火器,導致點火針無法正常點火。上述兩種情況都有可能造成點火針表面沾水,進而點火失敗。為防止類似問題的發生,首先,在燃氣管道進入熱風爐前的部位加裝泄水裝置,有效排出燃氣內的水分;其次,對區域內的電纜槽進出線進行檢查,將其進出口開在電纜槽側面中間及以上的位置,并要求以后的新建項目也按此落實。
燃氣熱風爐使用的燃料為焦爐煤氣,它是一種有毒、易爆炸性氣體,危險性大,因此在熱風爐停機檢修時,在停爐后需要對爐膛進行吹掃、氣體置換,檢驗合格后方可進行施工作業。熱風爐停爐進行的氣體置換采用的是氮氣,而氮氣是一種惰性氣體,當爐膛內氮氣含量到達一定濃度時會導致點火失敗,而此時的熱風爐系統并無故障。這種情形下可適當延長熱風爐開機前的鼓風機吹掃時間,以降低爐膛內的氮氣濃度。
熱風爐爐體主要是由爐殼、耐火磚、耐火泥及其他耐材等組成,而耐火材料一般有一定的使用壽命。熱風爐使用投產使用3年多后,崗位人員在日常檢查時發現,爐體的外保溫有發白現象且該部位溫度較高,初步判斷為爐體內部隔熱襯磚損壞。系統停機后對熱風爐內部檢查,發現熱風爐頂部部分襯磚脫落,且頂部未脫落的部分也有塌陷現象,熱風爐殼體上部已經破損。經過分析,熱風爐損壞的原因主要有兩個,一是熱風爐投產后一直在使用,未對內部使用情況進行仔細檢查;二是投產時對熱風爐進行了烘爐操作,但后期因為系統檢修、故障停機等原因造成熱風爐開停機次數較多,且開機時均未對熱風爐進行烘爐而直接升溫,由于溫度大幅變化、熱脹冷縮等,造成耐火泥、耐火磚脫落,致使爐體損壞。
熱風爐爐殼的外部表現,如爐殼溫度異常超標、發紅等現象,直接反映了內襯耐材的破損程度[3]。長時間使用后,受熱風爐內部耐材老化、長期溫度應力大等多種因素的影響[4],爐體內部會出現一定程度的破損。因此,日常應加強對爐體的檢查,可通過檢查外觀、測量爐體表面溫度,定期停機檢查爐體內的耐火磚脫落情況,如有脫落、破損等異常情況應及時修復,恢復至原有設計狀態。另外,還應嚴格按要求進行開停機操作,如有的烘爐要求一定要嚴格執行開機前的烘爐操作,以延長爐體的使用壽命,避免因爐體損壞嚴重,導致設備故障停機。
熱風爐系統設置有配風機和鼓風機兩種風機,且每種風機原設計均為單臺、無備用風機。風機運行時是集機械與電氣自動化于一體的復雜系統,發生故障的隱患點較多,且一旦某一點出現故障,風機將停止運行,進而導致熱風爐系統連鎖停機,影響環保設備的穩定運行。
經過現場實際勘查、研討,為降低熱風爐系統運行時的故障率,為現有配風機、鼓風機分別加裝了1 臺備用風機,備用風機與現有風機并聯設置,出入口管道上分別設置有控制閥門,當臺風機出現故障時可快速切換至備用風機,有效降低設備故障率,為熱風爐系統的順穩運行提供保障。
在熱風爐正常使用過程中,突然出現熱風爐兩個火焰探測器頻繁報警,熱風爐聯鎖停機。經過逐步排查,是由于鼓風機進風口被白色塑料包裝物遮擋,導致運行過程中進入熱風爐內的空氣量不足、燃燒不充分,使得火焰探測器檢測到異常、發出報警,并聯鎖停機。
熱風爐在正常使用時,鼓風機負責往爐內送入空氣助燃,鼓風機入口設有防護鐵絲網,能夠有效防止異物進入風機內部,但由于是負壓操作,質量較輕的異物容易被吸附在防護網表面進而遮擋風機進風口,影響風機正常工作。因此,日常要加強對風機入口防護網的檢查、清理,尤其是飄絮季節更要勤加檢查,避免因風機入口被遮擋影響系統進風量,甚至導致熱風爐停機。
熱風爐系統使用中發生的故障較多,本文列舉了一些比較常見的故障加以分析,并提出相應的應急處理措施及改進方法[5]。通過對故障處理的分析、研究,總結相應經驗,既為系統的穩定運行提供技術支持,也為同類設備的故障處理提供參考。