牛偉旗
(長春興煤業有限公司,山西 大同 037101)
長春興煤業有限公司105 運輸順位于井田北盤區東翼,工作面東西走向布置,西部為北盤區大巷,東部、北部為北盤區井田邊界,南部為103工作面采空區。
105 運輸順槽設計長度為1700m,主要擔負著105工作面煤炭運輸任務,巷道開口前20mm范圍內主要用于穩裝帶式輸送機,斷面規格為寬×高=5.5m×4.5m,200~1700m 段斷面規格為寬×高=4.5m×3.5m,巷道沿22#煤層底板進行掘進,掘進煤層厚度為9.5m,巷道掘進期間預留頂煤厚度為6.0m;105運輸順槽采用機械化掘進工藝,截止2020年3月17日巷道已掘進450m。
105運輸順槽圍巖主要采用錨桿、錨索、金屬網、W型鋼帶進行聯合支護,頂板每排布置一根長度為4.5m,寬度為0.25m“W”型鋼帶以及5 根長度為2.5m,直徑為22mm 左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,錨桿與鋼帶配套使用,錨桿布置間排距為1.0m;頂板每排布置3 根長度為5.3m,直徑為17.8mm 錨索,錨索間距為2.0m,排距為3.0m;巷幫每排布置3 根長度為2.0m,直徑為20mm 螺紋鋼錨桿,間排距為1.0m;頂板及幫采用8#鉛絲編制的棱形金屬網,頂板網長度為5.0m,寬度為1.3m,幫網長度為4.0m,寬度為2.0m。
105運輸順槽在前440m掘進過程中圍巖穩定性相對較好,采用傳統錨桿索支護時能夠有效控制圍巖變形現象,掘進過程中未出現頂板破碎、冒漏以及片幫現象;當巷道掘進至442m處時巷道左幫揭露一條F3正斷層,斷層落差為1.5m,傾角為52°,斷層從左幫向右幫逐漸延伸,當巷道掘進至446m處時在巷道右幫完全揭露斷層。
105 運輸順槽揭露F3斷層時巷道左幫先出現片幫現象,隨著巷道掘進延伸,當斷層延伸至巷道迎頭時頂板出現破碎現象,巷道掘進機割煤后在施工永久支護前,頂板出現大面積破碎垮落,當巷道掘進至445m處時頂板最大空頂距達2.2m,采用機載超前以及絲杠式超前支護時支護效果差,永久支護無法及時對圍巖控制,巷道掘進速度降低至2.2m/d,嚴重威脅著巷道施工安全。
巷道在掘進過程中受斷層應力影響工作面前方5~10m 范圍內初選超前破壞現象,通過對工作面前方頂板施工窺視孔觀察發現,圍巖破碎嚴重,出現嚴重斷裂現象,當巷道掘進后在支護永久支護前,應力沿圍巖裂隙向巷道掘進空間釋放卸壓,在卸壓過程中迎頭煤體手剪應力作用出現破碎、垮落現象,從而增加了空頂距,加劇頂板破碎力度。
原頂板采取錨桿索支護時只能對巷道開挖空間頂板進行支護,無法對巷道頂板超前支護,當巷道迎頭煤巖體出現斷裂、破碎后導致支撐強度降低,巷道頂板出現折斷現象,且頂板出現圍巖松動圈,而錨桿(索)支護主要利用錨固劑將桿體端頭粘接在頂板上,并安裝承載件施加預應力,達到支護作用,當頂板出現松動圈后錨桿(索)錨固強度降低,降低了錨桿(索)支護效果。
為了彌補傳統錨桿(索)支護不足,實現對斷層區圍巖超前支護作用,決定對巷道頂板采取超前管棚支護,如圖1所示。

圖1 105運輸順槽超前管棚支護示意圖(單位:mm)
通過對巷道迎頭頂板施工一排垂直煤壁的超前支護鉆孔,對鉆孔內安裝一排超前支護體,當巷道迎頭煤巖體在應力作用出現斷裂、破碎時,超前管棚支護體形成梁效益結構,對圍巖實現超前支護作用,降低圍巖超前破碎現象。
105 運輸順槽斷層區采取的超前管棚支護主要由支護體、夾板等部分組成,支護體采用高錳鋼磨具澆筑形成的無縫中空鋼管,長度為3.0m,直徑為32mm,超前管棚支護體前段為實芯削尖結構,長度為0.5m;在支護體四周均勻布置三排直徑為12mm卸壓小孔。
(1)105運輸順槽掘進至450m處時采用EBZ260型掘進機將迎頭煤矸清理干凈,并將頂板及兩幫支護到位,空頂距不得大于0.3m。
(2)采用手持式鉆機在巷道迎頭設計位置施工一排超前支護鉆孔,每排布置10個,孔間距為0.5m,鉆孔深度為3.0m,直徑為35mm,鉆孔允許水平和垂直方向最大偏角為3°。
(3)支護鉆孔施工完后,采用風管對鉆孔內煤屑進行清理,若出現塌孔現象必須重新補打鉆孔,然后對鉆孔內插入超前支護體。
(4)超前管棚支護施工完后巷道在掘進時第一刀掘進深度為0.5m,掘進后及時在超前支護體下方施工一排W錨桿鋼帶。
(5)105 運輸順槽掘進過程中若頂板破碎嚴重時,管棚支護安裝后對支護體內埋入一根直徑為20mm 注漿軟管,然后進行注漿施工,注漿過程中使超前支護體與圍巖鑲嵌為一體,提高超前支護強度。
截止2020 年3 月27 日105 運輸順槽已掘進至507m處,巷道已完全過斷層影響區,F3斷層對巷道掘進影響長度為62m,巷道在后期過斷層期間對頂板每隔20m 安裝一臺YH-300 型頂板離層儀進行頂板變形監測,通過現場觀察發現:
通過對巷道頂板施工超前管棚支護后,控制在迎頭煤巖體超前破壞現象,減少了裂隙帶發育,阻止了裂隙帶向巷道開挖空間內頂板延伸,提高了永久支護質量,通過現場監測發現,采取管棚支護后頂板下沉量控制在0.14m以下,錨桿(索)支護失效率由原來的11%降低為3%,巷道掘進速度提高至5.2m/d。
長春興煤礦針對105 運輸順槽在過斷層期間圍巖破碎嚴重、巷道掘進效率低以及支護難度大等現象,采取超前管棚支護技術后,有效控制了圍巖破碎、頂板下沉、冒漏現象,超前管棚支護實現了超前應力梁支護作用,削弱了頂板垂直應力對圍巖產生超前剪切破壞作用,取得了顯著應用成效。