穆俊來
(山西省華陽集團七元煤業有限責任公司,山西 晉中 045400)
煤礦資源屬于不可再生資源,隨著開采程度的加深,資源含量隨之減少,因此需要引入提高開采效率的先進技術。結合大量實踐資料來看,在開采過程中,會出現瓦斯難以抽放以及煤層透氣性差的情況,容易帶來開采事故,無益于防突指標下降。為此,實際作業中應當引入CO2氣相壓裂增透技術,拓展原生裂隙,提高透氣程度,避免出現瓦斯突出產生瓦斯包的問題,降低危險性。
本工程的地質條件為陸相湖泊型沉積,其巷道斷面結構為6 m×3.7 m,長度為1 688 m,煤層容重為1.5 t/m3,總厚度為7.05 m。整體采取全錨支護形式,經過初始瓦斯基礎參數測試,對應的結果,如表1 所示。

表1 采煤工程初始瓦斯基礎參數測試結果
運用邊掘邊抽的方式,設置雙翼邁步鉆場,沿著巷道兩側布置鉆場,并將步距設置為40 m。利用鉆孔將鉆場均分為兩排三列,鉆孔傾角、孔徑和孔深分別為1°、120 mm、120 m,并設置掘進頭抽采鉆孔,于工作面平行分布3 排孔,鉆孔傾角、孔徑和孔深分別為0°~2°、120 mm、120 m。針對鉆孔設置符合兩翼結構的工作面和鉆場,以此保證在并網帶抽的過程中能夠對鉆孔實施相應操作,使得單孔濃度、工作面抽采參數和各鉆場的觀測時間超過3 d[1]。
實施觀測作業后,進入到并網預抽環節,就工作面和兩翼鉆場的CO2預裂鉆孔作用約5 d,對比分析前后瓦斯抽采量,并分設壓裂鉆孔置于左右鉆場。設定鉆孔參數為:距外輪廓線1.2 m、傾角為1°、方位角1°、距煤層底板距離1.5 m、處于左鉆場、鉆孔深度120 m、孔徑Φ120 mm,并保證與掘進面垂直。另一鉆孔的參數為:距外輪廓線1.2 m、傾角為1°、方位角0°、距煤層底板距離1.5 m、處于右鉆場、鉆孔深度120 m、孔徑Φ120 mm,并保證與掘進面垂直。利用麻花鉆桿施工,運用自動排渣手法設置壓裂鉆孔,并保證施工速度維持等速狀態,整體速度較緩,檢查孔位是否光滑平直。試驗中所鉆壓裂孔深度大于120 m,清除煤渣,保持孔內清潔[2]。此次試驗中掘進面試驗鉆孔的布置情況,如圖1 所示[3]。

圖1 工程掘進面試驗鉆孔布置圖
此次掘進面施工前需對所使用的CO2預裂器型號予以確定,其中,對應參數為:壓力70~270 MPa、反應時間20~45 ms、液態CO2膨脹體積1∶600、液態CO2質量1 400 g、長度200 mm、直徑68 mm、型號C74。施工前需檢查CO2預裂器是否處于正常工作狀態,在打好鉆孔中送入填裝完畢的CO2預裂器。此次試驗所使用的CO2預裂器為15 個,將其利用連接件連接過程中應當檢查電阻數據,針對電阻數據異常情況需深入研究原因,以此確保在后續試驗中能夠提供正常作用。
通過讀圖可以發現,使用膠囊封孔器連接CO2預裂器的最后一端,連接前經過封孔引出桿依次放入鉆孔中,并在連接管中穿出引線,置于封孔另一區域,外部與注液高壓軟管連接,在距離孔口約13 m 位置放置膠囊封孔器。整體連接方式從左至右為頂桿、打壓泵、注液高壓軟管、封孔引出桿、封孔膠囊和CO2預裂器,當打壓泵與注液高壓管連接完畢,打壓至5~9 MPa,將孔封閉[4]。
檢查整體連接是否符合試驗要求后,施工人員需轉移場地,并張拉放炮引線,張拉長度應當超過350 m。精準檢驗測試數據,參照放炮標準,檢查人員撤離情況,按照先連接爆發器后深孔預裂煤層的順序,將CO2高壓氣體作用于煤層深孔中。實施預裂作業后,測定鉆孔內壓力,讀取高低壓力表讀數。經過0.5 h,壓力趨近于0,此時瓦斯處于安全狀態,及時撤出封孔器,逐個取出CO2預裂器,而后接通抽采結構,完成抽采和數據記錄工作。查看孔內壓力,若壓力值>0.5 MPa,應當泄壓釋放孔內壓力,直至壓力值符合要求,繼續拆除封孔。
經試驗,明顯減少工作面響煤炮問題,避免出現瓦斯包,在巷道掘進作業中均勻釋放瓦斯。在此基礎上,針對偏幫和高頂問題也在應用CO2氣相壓裂技術后有所改善,不易出現瓦斯預警超限問題,提高施工安全性。
經試驗,井下實測結果可以得到:預抽前的瓦斯含量最大值、瓦斯壓力最大值和K1實測最大值分別為0.84 m3/t、0.53 MPa、0.63;抽測后的瓦斯含量、瓦斯壓力和K1實測最大值分別為7.3 m3/t、0.29~0.44 MPa、0.3~0.4 間,對比抽測前后數據看出,應用CO2氣相壓裂技術能夠有效降低防突指標,具備較為明顯的消突成效,有效抑制突出問題,便于在煤層抽采中提供良好作業條件。
經試驗,氣相壓裂前后的透氣性系數分別為0.029 4 m2/(MPa2·d)、0.798 3 m2/(MPa2·d),處理后透氣性增加27 倍,說明透氣性明顯提升,符合可抽采煤層結構特點。
經試驗,氣相壓裂前后的割煤循環時間分別為50~55 min/排、40~45 min/排,說明應用CO2氣相壓裂技術能夠有效縮短單排割煤時間,提高生產效能。
經試驗,氣相壓裂后的預抽單孔抽采純量最大值、單孔衰減、預抽單孔平均抽采純量分別為0.4、0.05、0.125 m3/min,說明增透能力提高,抽采達標所需時間減少,抽采效果顯著提高。
以某煤礦為例,該煤礦是高瓦斯礦井,其設計生產能力為4 Mt/a。經過前探鉆孔探測后,其主采煤層以亮煤為主,煤層厚度約5.81 m,下部結構為炭質泥巖,頂板為泥巖。經過實測,區域瓦斯的原始壓力處于2.23~3.72 MPa 區間,瓦斯含量為20.14 m3/t,出現明顯的瓦斯動力情況,應當采取防突和消突處理。
應用CO2氣相壓裂增透技術引入型號為C-47的氣象壓裂設備,其封孔長度、壓力、反應時間、單根壓裂桿長度、壓裂桿直徑分別為1 m、60~270 MPa、20~40 ms、2 m、67 mm。在距離煤層頂板法向距離約9 m 處開展擴區進風立井工作,設定氣相壓裂孔數量為32 個,且在各個壓裂孔中設置壓裂桿4 根,每個壓裂桿間以串聯方式相互作用,且將起爆裝置安裝于壓裂桿頭。裝填壓裂桿作業完畢后,運用氣相壓裂施工辦法,布置鉆孔位置,并按照表2 參數配置壓裂鉆孔。

表2 某煤礦擴區進風立井壓裂鉆孔參數
將2BE1335-1BD3型號的水環真空泵安裝于距離進風立井井口約55 m 處,并就在井筒懸吊抽放干管,其內徑為Φ160 mm,支管材料為PVC,內徑為Φ60 mm,使用聚氨酯材料作為封孔材料。抽放管路于鉆孔施工完畢后接入,避免運用自然排放方式,防止出現瓦斯超限問題。待鉆孔作業完全結束后,實現并網。設置閘閥,放置于各個抽放支管上,便捷單孔抽放量的觀察和控制工作。
將鉆屑瓦斯解吸指標和瓦斯含量作為防突效果檢驗指標,分別為K1和Δh2,依照防突規定,設計效果檢驗試驗。分別于施工時間最晚和施工密度最小的鉆孔施工附近,選取4 個試驗對象,測量鉆孔內濕煤樣的鉆屑瓦斯解吸指標和瓦斯含量。經過測定,K1=0.2 mL/(g·min1/2),Δh2=120 Pa,殘余瓦斯含量為6 m3/t。因此,可以得出距離煤層頂板法向5 m 為可掘進范圍。由此說明,試驗指標均可符合防突需要,煤層經CO2氣相壓裂增透技術應用并處理后,突出危險消失,可繼續開采。
基于防突指標下降視角的CO2氣相壓裂增透技術應用的現場試驗布置和準備方法,并通過試驗得到與防突指標相關的指標數值。經過前后氣相壓裂作用結果對比,以及實踐應用,得到應用CO2氣相壓裂增透技術能夠降低瓦斯預警超限事故率、提升透氣性、縮短割煤循環時間、降低防突指標的結論,說明應用此技術能夠有效提升抽采效果。