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抱子石水電廠1 號機定子改造技術

2023-11-16 01:38:18宋和斌祝初等
水電站機電技術 2023年10期
關鍵詞:發電機

宋和斌,祝初等,幸 波

(江西贛能股份有限公司抱子石水電廠,江西 九江 332400)

1 電站概況

抱子石水電站位于江西省修水縣城下游,是修河干流10 個梯級電站中的第6 個梯級電站。電站安裝兩臺燈泡貫流式水輪發電機組,總裝機2×20 MW。電站兩臺機組分別于2004 年2 月、6月相繼投產發電。

發電機定子機座采用整圓結構,由鋼板焊接而成。定子鐵心為貼壁式,無徑向通風溝,采用優質低損耗硅鋼片疊壓而成。改造前發電機基本參數如表1 所示。

表1 改造前發電機基本參數

2 存在的問題

抱子石電站1 號機自2004 年投產以來一直存在著定子溫升偏高的問題。雖對通風系統進行了多次改造,發電機的運行條件有所改善,但因未對定子做結構性的改造,定子運行溫度偏高、定子鐵心松動等問題一直未能得到徹底解決。

2.1 定子溫度偏高

改造前抱子石電站1 號機帶17 MW 有功時,定子最高運行溫度超過120 ℃。為確保發電機安全穩定運行,發電機不得不長期限負荷運行。

2.2 定子鐵心松動

經過近20 年的運行,抱子石電站1 號機出現了大面積的定子鐵心松動。還曾由于定子鐵心松動磨損了線棒端部,引起了定子一點接地故障的發生。

圖1 定子一點接地故障現場照片

2.3 空氣冷卻器換熱容量小

發電機采用密閉強迫通風系統,在定子上游側設有6 個空氣冷卻器用于帶走發電機內部產生的大部分熱量。由于空氣冷卻器換熱容量較小,使得發電機散熱能力不足。

3 原因分析

3.1 定子溫度偏高原因分析

(1)電磁設計方面

分析改造前發電機的基本參數可知,原發電機電磁設計時選取了較高的熱負荷、電密以及定子溫升等參數,選擇較高的電負荷水平雖然可以減少有效材料的用量,但也會使定子產熱增加,引起定子溫升偏高。

(2)散熱方面

抱子石電站發電機為貼壁燈泡貫流式水輪發電機,機組產生的熱量主要是通過定子機座壁和通風冷卻系統帶走。

由于貼壁式機組實際運行時散熱能力受到機座與鐵心貼合程度的影響,機座壁的散熱能力往往達不到理想值。若機座壁散熱能力不佳,多余的熱量只能通過通風系統帶走,從而增加通風系統散熱負荷。若風機風量或空冷器換熱容量余量不足,熱量會在發電機內部累積使其環境溫度升高,從而引起定子溫升偏高。

3.2 定子鐵心松動原因分析

(1)定子溫度偏高

由于定子運行溫度過高,定子鐵心熱膨脹后受軸向應力作用產生翹曲變形。發電機啟停以及負載變化使定子鐵心溫度發生冷熱交替,長期多次的熱脹冷縮引起鐵心松動[1]。

(2)定子鐵心壓緊方式不可靠

抱子石電站機組定子鐵心采用焊接齒壓板壓緊結構,該鐵心壓緊方式無彈性儲備。發電機經過一段時間運行以后,定子沖片表面漆膜收縮、冷熱態交替以及鐵心在工作狀態下的正?;虍惓U駝拥仍蚓鶗鸲ㄗ予F心松動。

4 解決措施

4.1 優化電磁設計

由于改造前機組電磁設計時選取的熱負荷、電密以及定子設計溫升等參數較高,制定的改造方案需要增加有效材料的用量,以降低定子電密和熱負荷,從而降低定子最高溫升。

4.2 選擇更加可靠的發電機貼壁技術

貼壁貫流機組定子鐵心背部與機座間隙的處理對定子溫升影響很大。抱子石1 號機定子改造采用了導熱膠貼壁技術,該導熱膠具有傳熱能力強、富有彈性、流動性好、抗老化性強等特點。

導熱膠在定子鐵心壓緊后灌注,因此可以彌補機座加工偏差和定子的起吊變形,確保導熱膠與機座、鐵心間接觸良好,從而有效地將發電機定子產生的熱量導出。

4.3 定子線棒絕緣系統優化

抱子石電站1 號機定子線棒采用VPI 絕緣結構。該絕緣結構:一方面具有更低的介質損耗增量,更高的擊穿場強,更高的耐電、熱老化壽命;另一方面,與改造前多膠模壓線棒相比,絕緣厚度更薄,能夠進一步提高槽內絕緣傳熱性能,有利于將熱量傳遞給鐵心,降低線棒溫度。

4.4 采用小于360°換位技術

發電機的定子線棒是由多股線在兩端并聯組成。定子線棒處在電機槽部和端部十分復雜的漏磁場中,為了減少并聯股線的環流損耗,改善線棒內股線溫度的分布[2],抱子石電站1 號機采用小于360°的換位方式。

圖2 定子線棒股線換位

采用小于360°的換位方式,能有效減少由于端部漏磁而在定子線棒中產生的附加環流,使股線間溫度均勻,降低線圈股線溫差,從而降低線圈最大溫升,改善絕緣老化,延長線圈壽命,并減小附加損耗。

4.5 提高空氣冷卻器的換熱容量

發電機的大部分熱量通過通風冷卻系統帶走,為了提高發電機通風系統的散熱能力,需要提高空氣冷卻器的換熱容量。

4.6 優化定子鐵心壓緊方式

定子鐵心的壓緊采用穿心螺桿+碟簧的固定方式。由于碟簧具有足夠的彈性儲備,發電機長期運行鐵心發生收縮時,碟簧的壓縮量將會補償穿心螺桿的伸長量,使定子鐵心仍然能夠維持足夠的壓緊力,以保證定子鐵心長期運行后不松動[3]。

圖3 改造后定子鐵心壓緊結構

在工藝措施方面,為了保證定子鐵心的壓緊質量,抱子石1 號機鐵心疊片時采用分段壓緊的方式,并在鐵損試驗后再次壓緊。

此外,抱子石1 號機定子鐵心端部采用粘膠片結構,加強了鐵心端部的整體性[4]。鐵心采用浮動鴿尾定位筋結構,能夠適應鐵心熱膨脹,消除了熱膨脹的內應力,防止鐵心翹曲變形。

5 改造效果

2023 年1 月,抱子石電站1 號機定子及其輔助部件改造完成并順利投入商業運行。發電機通風溫升試驗結果如表2 所示。

表2 電站1 號機定子改造前后定轉子溫升對比

由發電機溫升試驗數據可知:

(1)電站1 號發電機在額定容量、額定電壓、額定功率因數運行至熱穩定時,定子線圈最高溫升為52.3 K,較改造前的98.6 K 溫升降低了46.3 K。

(2)電站1 號發電機在額定容量、額定電壓、額定功率因數運行至熱穩定時,轉子線圈平均溫升48 K,較改造前的56 K 降低了8 K。

改造后的發電機定子溫度顯著降低,解決了定子鐵心松動的問題,達到了改造的預期目標。該機組的成功改造經驗,為后續同類型水輪發電機定子改造提供了寶貴借鑒。

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