鐘 暉
(大慶鉆探工程公司鉆井工程技術研究院,黑龍江 大慶 163413)
側鉆開窗已經成為油田發展后期的重要手段,側鉆開窗是油田開發后期重要的增產手段,具有以下優點:①可使老井復活,保證原有的井網完善;②延長油井年限,提高采收率;③充分利用原井眼降低生產成本;④節約基建費用,保護環境;⑤可獲得最新地質材料,為后期開發提供依據。常規的開窗工具在下入管柱的過程中,工具及鉆具水眼內會進入大量的油砂,常規開窗工具受結構所限無法將油砂排出,導致陀螺定位無法得到有效數值,甚至在打壓坐封時,液壓無法有效傳遞至錨定機構上,使得坐封失敗,嚴重影響了施工進度。
為解決常規開窗工具在老井側鉆過程中遇到的難題,研制了可循環式開窗工具,既可以實現常規開窗工具結構簡單、錨定力強等優點,同時下到指定位置后可以進行循環作業清除管內油砂,保證了側鉆施工的成功率。
可循環式開窗工具主要由上接頭、送入桿、扶正盤、導斜體、噴管、外殼體、上下卡瓦、上下活塞、中心桿等部件組成(如圖1所示)。

圖1 可循環式開窗工具結構示意圖
工具上接頭連接鉆具并隨鉆具下至設計井深,調整至預定方位,開泵憋壓至15~20MPa,推動上、下活塞外推上下卡瓦錨定在套管內壁上,特殊的鎖定裝置鎖定活塞,正轉鉆柱倒扣起出送入工具。然后,下入配合的開窗銑錐一次即可完成開窗作業。
(1)準備工作:工具下到預定位置后,調節方入,保證方鉆桿入轉盤(頂驅不考慮),鎖死剎把,連接管線。
(2)坐封工作:小排量鉆具內灌液,觀察泵壓;泵壓升高,液體推動工具的液壓總成內的活塞上下移動,推動卡瓦牙外伸,直至與套管內壁接觸,泵壓繼續上升至坐封壓力(19~21MPa),穩壓5min,壓降不超過1MPa,使卡瓦牙錨定在套管內壁上,保證工具一次完全坐封在套管上。
(3)檢查坐封情況及實現銑錐與工具脫離:穩壓5min 后,上提鉆具,觀察懸重變化(一般上提20~30kN),下放鉆具,觀察懸重變化(一般下壓20~30kN),檢查導斜器是否坐封,坐封到位后,放置鉆具至中和點(建議:現場指重表鉆壓為零或上提10~20kN),以20~40r/min低速正轉鉆具,觀察扭矩變化(3000m 鉆具限定扭矩設置20kN·m),鉆具突然釋放扭矩,正常剪切分離,然后下壓80kN,檢查工具坐封效果。
(4)開窗:與工具斜面接觸,上提下放至鉆具懸重為0,標記為“0 刻度線”,開泵返出正常,正常磨銑開窗作業。
注:可循環式開窗工具下入前一定要用標準通井規(外徑大于導斜器2~3mm)通洗井,其導斜器部分為先置球設計,采用的是單流閥方式,下鉆過程中嚴禁開泵。
可循環式開窗工具主要施工工藝:
(1)按表1 中鉆具組合設計連接鉆具,井口測量角差;

表1 坐掛工具作業鉆具表
(2)鎖定轉盤,以每柱(2 根一柱)3min 的速度下入可循環式開窗工具坐掛組合,工具頂部到達設計深度;
(3)下鉆時,仔細觀察指重表,每下10 柱(20 根鉆桿),上下活動鉆柱稱量并記錄;
(4)當可循環式開窗工具通過套管尺寸變化位置時要特別注意阻卡掛碰,緩慢下放;
(5)下鉆到預定開窗位置后,測套內前磁,根據測量結果,校正井深,在鉆桿處做好標記。
(6)下陀螺儀測可循環式開窗工具方向,調整可循環式開窗工具斜面至指定方位(嚴禁正轉鉆具,反轉調節方位后上提下放釋放應力);
(7)可循環式開窗工具坐掛,開泵憋壓到19~21MPa,穩5min,壓降不超過1MPa即可;
(8)丟手送入工具,轉盤正轉24 圈以上,觀察泵壓下降至0MPa。此時,可下放鉆具加壓2~3t確認斜向器是否坐住,確認后起出送入工具;
(9)起出送入工具勻速起鉆,把鉆桿立在井架上。坐掛工具作業鉆具表如表1所示。
應用可循環式開窗工具施工中需要注意的幾個問題:
(1)原井筒必須通暢,滿足可循環式開窗工具下入的需要。
(2)下工具前,檢查工具水眼,是否暢通,下鉆過程中,確保鉆具水眼通暢,灌液過程中,保證鉆井液清潔,無結塊情況。
(3)下鉆過程中,均勻送鉆,如遇阻,下壓不得超過20kN,不能通過后,記錄井深,起鉆修復井筒。
(4)開窗過程中,送鉆平穩,參數參考施工參數設計,時刻關注轉盤扭矩、懸重、泵壓變化,觀察好鉆井液返出情況,出口處放置磁性裝置。
(5)開窗磨銑過程中,長時間進尺慢或無進尺,嘗試改變施工參數進行施工。
該工具系統的性能參數如下:最大外徑118mm;工具通徑50mm;工具長度3980mm;適應井徑118~124mm;適應溫度150℃以內;打開壓力10~15MPa。
(1)工具結構簡單,加工難度低,結構優化后組裝簡易。
(2)設計了錨定卡瓦,能夠穩定有效在套管內支撐,可承受的重量達到300kN以上。
(3)研制了可循環式噴嘴及中心管,球下落到工具下端后便可打壓坐封。
(4)斜面采用高頻淬火處理,硬度遠高于套管本體,保證側鉆成功。
可循環式開窗工具目前在大慶采油七廠臺105 區塊成功應用7口井,全部施工成功,見表2。

表2 大慶采油七廠臺105區塊工具施工情況表
以T96-S134 井為例,該井構造位置在大慶采油七廠臺105區塊,位于黑龍江大慶肇源,為了挖掘剩余油氣資源,決定進行老井側鉆工。
T96-S134 井位于大慶采油七廠臺105 區塊,全井射開砂巖厚度5.2m,有效厚度3.7m,主要發育PI32 層,有效厚度2.0m。初期日產液1.7t,日產油1.5t,含水9.5%。2010 年11 月壓裂,初期日增油1.2t。2020 年7月日產液1.4t,日產油0.6t,綜合含水56%,累積產油量0.45×104t。
為了保證窗口質量和降低側鉆施工難度,窗口位置選擇同時遵守以下基本原則:
(1)根據老井測井解釋,選擇固井聲幅質量優質的井段。
(2)根據錄井巖屑草圖,選擇砂巖穩定地層。
(3)核實新老井的補芯差,規避老套管接箍位置,選擇套管中部開窗。
T96-S134 井設計垂深1418.9m,斜深1792.16m,開窗點位置1439m,入靶點垂深1437.50m,側鉆水平段長260m。目的層位PI3層,側鉆方位角NE111°,入靶點橫向位移60m,目的層鉆進方向地層上傾,傾角4.09°,水平段鉆進平均井斜角94.09°。側鉆剖面如表3所示,根據側鉆軌跡和窗口選擇,下入可循環式開窗工具,從1439m 開始側鉆,側鉆井段2.9m,井斜由17.42°增加至19.22°,方位從137.22°調整至130.00°。

表3 T96-S134 井軌道設計
窗口的品質不僅與開窗工具有直接關系,同時與修窗過程中的鉆具組合密切相關,建議采用以下開窗鉆具組合:
開窗鉆具組合:可循環式開窗工具+陀螺定位接頭+?73mm 鉆桿(1 根)+?73mm 短鉆桿(標記短接)+?73mm鉆桿(到井口)。
優點:
(1)提高開窗效率,施加鉆壓。
(2)使用鉆鋌修窗,提高窗口質量。
開窗過程中,隨時調整和完善鉆井液性能,尤其是攜砂性和防塌性:
(1)開窗過程中,保證鉆井液粘度,保證開窗過程中的鐵屑、巖屑及時攜帶出井口,保證不影響之后的儀器的下入。
(2)開窗進入裸眼地層后,鉆井液要有充足的防塌性能,保證出窗后的裸眼段井壁穩定,不影響工具的下入。
大慶采油七廠臺105區塊T96-S134 井井應用可循環式開窗工具。
鉆具組合:
(1)清洗通井:?120mm×1.5m 通徑規+?73mm 鉆桿(到井口);
(2)刮壁:GX140T 套管刮削器+?73mm 鉆桿(到井口);
(3)坐掛工具:可循環式開窗工具+陀螺定位接頭+?73mm鉆桿(1根)+?73mm短鉆桿(標記短接)+?73mm鉆桿(到井口);
(4)開窗磨銑:?120mm 銑錐+?88.9mm 鉆鋌(8根)+?73mm鉆桿(到井口);
施工參數:鉆壓5~15kN;扭矩1~6kN·m;排量8L/s;泥漿密度1.12g/cm3;
施工情況:開窗進尺3.48m,開窗結束后反復修窗10次,上提下放無刮卡顯示。
經后期起下鉆及完井下篩管檢驗,應用可循環式開窗工具的窗口,與分體式銑錐開窗效果一致,未出現窗口起下鉆刮卡現象,同時,未出現與順延老井套管情況,窗口質量滿足施工需要。
(1)可循環式開窗工具結構新穎、性能可靠、使用方便,可以解決老井側鉆過程中油砂進入管柱內造成坐封失敗的技術難題;
(2)與常規開窗工具相比,該工具的結構更加簡單,組裝工藝簡化,同時在下鉆后具有可循環的特點,大大提高了工具施工成功率;
(3)與常規的開窗相比,可循環式開窗工具有效地針對了老井側鉆的所帶來的困難,保證原有工具的特點外增加了可循環功能,提高了坐掛成功率。具有良好的推廣應用前景。