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壓緊式改性纖維球過濾器數(shù)值模擬分析

2023-11-24 06:19:40
裝備制造技術(shù) 2023年9期

馬 粵

[中海石油(中國)有限公司湛江分公司,廣東 524057]

0 引言

隨著海上油田開發(fā)到后期,生產(chǎn)水量增大,同時(shí),相關(guān)法規(guī)對(duì)含油污水排放的要求和監(jiān)管日益嚴(yán)格,為此,南海西部某FPSO 終端對(duì)生產(chǎn)水處理系統(tǒng)進(jìn)行改造,新增一套裝填改性纖維球?yàn)V料的過濾裝置。目前海上油田使用改性纖維球過濾器對(duì)生產(chǎn)水處理的成功案例不多,相關(guān)的研究較少。過濾器結(jié)構(gòu)有壓緊式和非壓緊式兩種[1-2]。變頻反沖洗,泵洗反沖洗,氣液聯(lián)合反沖洗等多種反沖洗方式可提高其效果[3]。王婷[4]研究了攪拌式自壓反沖洗對(duì)核桃殼濾料的反沖洗效果;姜立欣[5]等針對(duì)石英砂濾料跑料、漏料問題。于忠臣[6]等對(duì)攪拌式核桃殼濾料進(jìn)行實(shí)驗(yàn),研究反洗強(qiáng)度和反洗時(shí)間對(duì)污染物的去除效率。王利平[7]等對(duì)石英砂濾層進(jìn)行氣-水反沖洗試驗(yàn)研究,探索氣、水反沖洗強(qiáng)度和時(shí)間對(duì)反沖洗效果影響,崔金泉[8]針對(duì)核桃殼濾料再生不徹底問題,對(duì)過濾流程進(jìn)行改造。本文采用CFD 技術(shù),結(jié)合現(xiàn)場改造調(diào)試經(jīng)驗(yàn),對(duì)改造前后裝置過濾流程和反洗流程的進(jìn)行仿真計(jì)算,探究影響過濾裝置流通性能的因素,對(duì)比其內(nèi)部流場的變化及對(duì)反沖洗效果的影響,為改性纖維球過濾器的選型,現(xiàn)場調(diào)試及設(shè)計(jì)提供參考。

1 FPSO 終端水處理工藝流程

生產(chǎn)水由生產(chǎn)水泵從生產(chǎn)水艙泵送至水力旋流器和脫氣罐兩級(jí)處理后排海,如圖1 所示。為提高生產(chǎn)水處理效果,在在水力旋流器出口增加一套改性纖維球過濾裝置,形成三級(jí)水處理流程如圖2 所示。

圖1 原FPSO 生產(chǎn)水處理系統(tǒng)

圖2 FPSO 生產(chǎn)水處理系統(tǒng)

新增過濾裝置為壓緊式濾器如圖3 所示,由5 個(gè)濾器罐體組成,運(yùn)行時(shí)4 個(gè)濾器處于過濾流程,另1 個(gè)濾器處于反沖洗流程,采用氣-水反沖洗設(shè)計(jì)。引處理合格的生產(chǎn)水對(duì)纖維球床層進(jìn)行反沖洗。氣反洗時(shí),引高壓天然氣對(duì)床層進(jìn)行沖洗。反沖完成后重新進(jìn)入過濾流程,并切換至下一個(gè)濾器進(jìn)入反沖洗流程。

圖3 改性纖維球過濾裝置撬塊

過濾裝置原始設(shè)計(jì)的出口集液管形式,如圖4 所示,投入使用后發(fā)現(xiàn)過濾器的壓差過大且反沖洗效果不佳,濾料受污染程度不均勻。之后將集液管改造成如圖5 所示的T 型管形式。

圖4 改造前的集液管形式及床層內(nèi)部結(jié)構(gòu)(松開

圖5 改造后的集液管形式及床層內(nèi)部結(jié)構(gòu)(壓緊)

目前海上油田使用改性纖維球過濾器對(duì)生產(chǎn)水處理的成功案例不多,相關(guān)的研究較少。本文采用CFD 技術(shù),結(jié)合現(xiàn)場改造調(diào)試經(jīng)驗(yàn),對(duì)改造前后裝置過濾流程和反洗流程的進(jìn)行仿真計(jì)算,探究影響過濾裝置流通性能的因素,對(duì)比其內(nèi)部流場的變化及對(duì)反沖洗效果的影響,為改性纖維球過濾器的選型,現(xiàn)場調(diào)試及設(shè)計(jì)提供參考。

2 數(shù)值計(jì)算模型

2.1 控制方程

選擇標(biāo)準(zhǔn)的k-ε 模型進(jìn)行數(shù)值模擬。過濾器裝置中的纖維球床層被擋板和帶孔擋板包圍,數(shù)值模擬時(shí),將帶孔擋板和纖維球床層均設(shè)為多孔介質(zhì)區(qū)域[9-10](圖6)。布液管、前后擋板、壓板均為厚度6 mm 的帶孔擋板,孔直徑8 mm,孔間距為16 mm 的帶孔擋板(圖7)。一方面允許流體通過,另一方面,孔徑要足夠小,防止纖維球在流體的沖擊作用下,穿過帶孔擋板,出現(xiàn)“跑球”現(xiàn)象,數(shù)值模擬時(shí)將帶孔擋板簡化為各向同性且均質(zhì)的多孔介質(zhì)區(qū)域。它們的在操作壓力范圍內(nèi)的流通能力如圖8 所示,兩者的流通性基本一致。

圖6 纖維球過濾器內(nèi)流場區(qū)域示意

圖7 帶孔板結(jié)構(gòu)示意

圖8 帶孔擋板流通性能

對(duì)于纖維球床層,流體流速較慢,層流區(qū)域的多孔介質(zhì)模型采用經(jīng)驗(yàn)公式來定義多孔介質(zhì)的流動(dòng)阻力,其中黏性阻力項(xiàng)[11]。

慣性阻力項(xiàng):

2.2 幾何模型及邊界條件

本研究對(duì)單個(gè)臥式過濾裝置纖維球床層被壓緊時(shí)(過濾流程)和松開時(shí)(反沖洗流程)的形態(tài)進(jìn)行幾何建模,由ICEM 前處理軟件分區(qū)域劃分非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格,如圖9 所示。流場內(nèi)的介質(zhì)為生產(chǎn)水,其密度為1000 kg/m3,動(dòng)力黏度為0.001 Pa·s。入口為速度入口,根據(jù)處理量500 m3/h 的要求,對(duì)于過濾流程設(shè)置入口速度V= 1.57 m/s,出口為壓力出口,背壓為200 kPa。對(duì)于反沖洗流程,進(jìn)出口采用壓力進(jìn)口和壓力出口邊界,監(jiān)測計(jì)算過程各方程的殘差和入口壓力,直至計(jì)算收斂。

圖9 改性纖維球過濾裝置內(nèi)部流場網(wǎng)格及改造前后集液管結(jié)構(gòu)

3 結(jié)果分析

3.1 過濾器流場分布

圖10 和圖11 分別展示了集液管改造前后,纖維球床層表面生產(chǎn)水速度分布云圖,改造前生產(chǎn)水進(jìn)入過濾裝置后,主要從過濾器前端靠近入口區(qū)域進(jìn)入纖維球床層,生產(chǎn)水進(jìn)入纖維球床層的分布不均勻,進(jìn)入床層的最大流速可達(dá)約0.04 m/s,這將導(dǎo)致過濾過程中,床層受污染程度不均勻而影響處理效果。將集液管的形狀改造為T 型管,更符合濾料的分布情況,流通面積也有所增大。改造后生產(chǎn)水從纖維球床層的前后左右及上方各個(gè)面均勻地進(jìn)入,最大流速降低至約0.01 m/s。

圖10 布液管改造前立體進(jìn)入纖維球床層速度分布

圖11 布液管改造后立體進(jìn)入纖維球床層速度分布

3.2 過濾器過濾壓差分析

過濾階段,纖維球床層被壓緊,體積為V=1.973 m3,初始孔隙度為為92%,單個(gè)纖維球罐的處理量Q 為125 m3/h,可將入口生產(chǎn)水的含油濃度降低至10ppm以下,過濾過程中,生產(chǎn)水中的油和雜質(zhì)占據(jù)纖維球床層的空隙,使得纖維球床層的孔隙度下降,流動(dòng)阻力上升。過濾時(shí)間為t時(shí)刻的床層孔隙度可由式(3)計(jì)算得到,再帶入式(1)和式(2)得到床層的黏性阻力系數(shù)和慣性阻力系數(shù)。

由于入口生產(chǎn)水中的含油濃度受上游設(shè)備處理效果影響,圖12 顯示了入口為50 ppm 和20 ppm 時(shí),床層孔隙度和流動(dòng)阻力隨過濾時(shí)間的變化。當(dāng)入口含油濃度為50 ppm 時(shí),床層的孔隙度在300 min 內(nèi)從92%下降至90.73%,當(dāng)入口含油濃度為20 ppm 時(shí),300 min 內(nèi)從92%下降至91.68%。入口含油濃度較高,床層的截油量大,床層過濾生產(chǎn)水孔隙度下降快,床層的流動(dòng)阻力上升速度快。

圖12 纖維球床層過濾流動(dòng)阻力時(shí)間的變化

圖13 集液管改造前后水反洗強(qiáng)度及水反洗用水量

3.3 集液管改造對(duì)反沖洗影響

裝置不設(shè)增壓泵,靠過濾水自身的壓力進(jìn)行反沖洗,水反沖洗的壓差為30 kPa。過濾器進(jìn)行水反沖洗時(shí),床層頂部的壓板上提0.5 m,松開纖維球床層,床層體積由1.973 m3增加到2.959 m3,過濾時(shí)間長3.5 h,過濾器將含油污水從50 mg/L 降低至10 mg/L 計(jì)算,床層進(jìn)入反沖洗階段時(shí)的初始孔隙度為0.938 時(shí),改造前水反洗強(qiáng)度為0.0159 m3/s,改造后增加到0.02639 m3/s。若每次反沖洗程序中進(jìn)行3 次氣-水交替反沖洗,每次水反洗時(shí)間為210 s,反洗用水量從改造前的10.017 m3增加到16.62 6m3。占過濾裝置處理量從4.57%增加到7.61%。

集液管改造前后,水反洗過程中過濾器內(nèi)部不同高度截面的速度云圖如圖14 和圖15 所示。集液管改造前,圓柱形的集液管反沖洗的范圍較小,反沖洗水主要從床層的兩側(cè)和底部等距離集液管較近,流動(dòng)阻力較小的路徑離開床層。床層頂部前后兩端存在較大的沖洗死角。集液管改造后,增大了反沖洗強(qiáng)度,同時(shí)增大了水反沖洗范圍,減小了反沖洗死角區(qū)域。

圖14 集液管改造前水反沖洗流時(shí)過濾器內(nèi)部不同高度截面的速度

圖15 集液管改造后水反沖洗流時(shí)過濾器內(nèi)部不同高度截面的速度

4 結(jié)論與展望

改性纖維球過濾裝置的壓力損失,主要發(fā)生在出口集液管附近,通過改變集液管的形式,使之符合濾料分布情況,可有效降低過濾壓差,同時(shí)使床層內(nèi)流速分布更均勻,避免床層內(nèi)給部分濾料污染程度分布不均勻情況。對(duì)于反沖洗流程,增強(qiáng)了水反洗強(qiáng)度,減小了水反洗的死角區(qū)域。但同時(shí)增加了反沖洗用水量。

改性纖維球過濾裝置作為生產(chǎn)水深度處理設(shè)備可將含油污水中的含油濃度降低至10 ppm 以下,適用于入口含油濃度較低的工況。對(duì)于海上FPSO 終端生產(chǎn)水含油濃度往往可達(dá)30~50ppm,適應(yīng)性較差。

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