關慶
(廣州市越德企業管理咨詢有限公司)
廣州市越堡水泥有限公司6 000t/d 生產線窯的規格為Φ5.2m×70m,其中配套的熟料冷卻機是采用德國CP公司型號為HE9-1445R/1445R的冷卻機+天津水泥工業研究設計院第四代篦冷機,水泥磨為3 臺Φ4.2m×14m 球磨機,年產水泥超過300 萬t。3#、4#、5#為開路磨,2017 年5 月,水泥磨系統原來3#,4#,5#磨增加3 臺Φ1800×1400mm 輥壓機作為預粉磨的改造。水泥磨系統的改造后經過幾年生產,臺產偏低,電耗偏大,在水泥庫內容易形成結塊。
2022年1月份,針對水泥磨機臺產偏低,電耗偏大,水泥過粉磨等現象,越堡組織對3#水泥磨進行了隔倉板改造,將原有4 層盲板拆掉3 層,更換間隙為6mm 的篩板并在頭倉增加鑄件進行保護,共減輕負載約5噸,圖1為水泥粉磨改造前后中間篩對比。2 月26 日起根據新隔倉板特點,重新進行工藝操作調整,因3~6月份3#磨中修、設備故障及熟料質量等原因開機率比較低,從7月份開始進行PII水泥的生產進行對比分析。

圖1 水泥粉磨改造前后中間篩對比
PII52.5R 水泥主要由3#磨生產,表1 為3#磨中間篩改造前后電耗、臺產對比,,中間篩改造前后電耗下降約1.18kwh/t,平均臺產增加21t/h。

表1 3#磨中間篩改造前后電耗、臺產對比
根據2021 年越堡PII 水泥產量、平均電費0.6 元/度計算,全年共可以節約電費677459 元;同時增加了磨機檢修時間,提高了產量。
根據改造前后篩余對比(表2)和為改造后篩余曲線圖(圖2),與隔倉板改造前相比較得出:

表2 改造前后篩余對比

圖2 改造后篩余曲線
⑴頭倉與尾倉之間比表、細度變化幅度比去年平緩;
⑵磨內通風變好,溫度下降后磨內不再包球,提高了粉磨效率;
⑶頭倉和尾倉之間沒有再像以前一樣,出現細度和比表的突變;
⑷物料在磨內的時間變短,減少物料再磨內的過粉磨現象,提高水泥通過時間和產量,也能減輕庫內水泥結塊,優化水泥標稠等性能;
⑸改造后,在12m、13m、14m 處,細度和比表均相對平和,變化不大,可以考慮進一步降低裝載量或者增大入磨物料的細度,為提高產量創造出有利條件。
圖3為磨機內檢查的情況,檢查情況如下:

圖3 磨機內檢查
⑴頭倉水泥明顯較少,大部分埋在1.5 層鋼球以下;
⑵磨內沒有包球現象,鋼球表面光亮;
⑶中間篩沒有明顯磨損;
⑷頭、尾倉頭倉襯板表面光滑;
⑸尾倉物料微浮在鋼鍛表面,鋼鍛表面光滑不包鍛。
由表3 可以看出,磨內通風改善后,可以降低入磨物料的比表,減少輥壓機的物料循環壓力,提產降耗。

表3 水泥磨主要工藝參數對比
由表4 可以看出,磨內改造后,可以根據實際情況,降低了輥壓機動選的轉速,提高了磨機和輥壓機的工作效率,提高了產量。

表4 輥壓機改造前后參數變化
⑴按噸水泥電耗降低1.18kwh/t,全年節約電費67萬元;
⑵工藝優化后,入輥物料均勻,使得輥壓機做功更好,入磨物料細度反而下降;
⑶物料在磨內時間變短,磨內的通風有所改善;
⑷水泥45μm 由8.5%左右上升至10%左右,標稠有所改善,同時有望改善過粉磨和庫內結塊現象;
⑸輥壓機動選轉速由原來的72%下降到最低58%,入磨物料反而更細,輥壓機做功由原來的76A 提高到80~85A,實際臺產可以提高15~20t/h,整體工藝工況改善;
⑹動選回料細度變粗,同時回料量相應會減少,入動選壓力下降,說明動選和V 選回料在輥壓機的循環量相應的降低。