范冬冬
(南方醫科大學南方醫院,廣東廣州 510515)
直線加速器是現代腫瘤疾病放射治療的主要儀器,具有精度高、操作較為靈活、維修成本低等諸多優勢。但大量實踐表明,該儀器使用過程中會受到諸多因素的影響而出現一些故障,影響其在腫瘤疾病放射治療中的應用效果,不利于患者身體的恢復。因此,當儀器出現故障時,應及時對故障進行診斷,并根據診斷結構制定最佳的故障維修方案,及時排除故障,恢復設備功能,提升設備運行效率。
對腫瘤疾病患者進行放射治療時,采用了由瑞典醫科達公司生產的Precise 直線加速器,它配備了40 對MLC(多葉準直器),通過反光系統對腫瘤進行定位。具體來說,可將整個儀器分成4個模塊,分別為:①光學攝像模塊,用于對腫瘤位置、大小等信息進行拍攝,由攝像頭、反光鏡等元件構成;②葉片運動模塊,用于調節葉片的位置,用于向患者病變位置輸送放療射線;③顯示模塊,用于將患者病變部位直接顯示在醫生眼前;④控制系統,用于對整個系統的運行進行控制。
在MLC 中共包含4 個大的參考反光點,在各分葉片上也設置了一些小的反光點。設備啟動后,機頭內的燈具亮起,并將小反光點照亮,以此得到清晰的成照視野。光線照射到反光鏡后,將其傳輸給攝像頭,并將其中存儲的光學信號提取出來,然后以光纖為媒介將信號傳輸給控制板與MLC 電源分配板,以得到對象的圖像信號。之后,利用光纖將處理后的圖像信號傳輸給加速器的控制系統,以此對信號予以分析,判斷患者病變位置,并發出相應控制指令,控制MLC 移動到相應位置。最后,再次對葉片位置信息進行采集、分析與計算,判斷設備是否出現異常,若出現異常系統則會自動發出報錯信息。直線加速器結構如圖1 所示。

圖1 醫科達Precise 直線加速器結構
應用醫科達Precise 直線加速器時,每年均會出現一些故障(表1)。本文選擇4 例典型故障進行具體分析。

表1 設備故障發生情況
2.1.1 故障現象與診斷
醫科達Precise 直線加速器啟動后,設備可以正常開機,操作人員選擇治療模式后,按下出束鍵,設備未能正常發出放射線,并在狀態欄上顯示“HTOCNK”報錯信息,不能對患者進行測量。出現該問題后,操作人員先將治療模式退出,點擊維修模式,并繼續按下出束鍵,觀察顯示屏發現CON K 值出現了變化,由0 變為1,而CON D 與CON J 未發生改變,數值依然顯示為0。查閱設備說明書可知,在出束模式下,上述3 個符號所代表的元件均勻處于閉合狀態,即數值顯示為1[1]。而實際上,CON K 值為1,CIN K 值與CON J 值為0,表明其對應的元件依然處于斷開狀態,不能向出束元件施加高壓,從而導致設備無法正常運行。對設備電路圖進一步分析可知,CON J 的閉合主要是利用繼電器進行控制,由此對該故障作出初步判斷:①ROC 供電電源異常;②DIE 電路板異常;③IRC電路板異常。
2.1.2 故障維修
根據上述故障的初步分析,先對DIE 電路板進行檢測。檢測時,只要將CON K 對應元件的13 與14 腳短接即可進行檢測操作。若檢測結果依然為0,說明DIE 電路存在異常,若結果為1,則表示該電路板無問題。本次故障檢測發現,CON K 的結果是1,因而排除DIE 電路板異常的可能性。
分析電路,設備的電路板分為A、B 兩部分,性能完全一致,將兩部分電路板進行替換,觀察設備運行情況,以進一步縮小故障范圍。將ROC 電路板進行替換后,設備依然存在故障,由此判斷ROC 電路板無異常。
最后,對IRC 電路板進行替換檢測,替換后CON J、CON K與CON D 全部閉合,設備“HTCONK”報錯信息消失。由此最終確定該故障是由于IRC 電路板出現異常而引發的,只需更換繼電器即可。維修后再次將設備調節到治療模式時,設備未出現“HTCONK”報錯信息,表明該故障已解決。
2.2.1 故障現象與診斷
設備處于停機狀態或將設備關閉后,治療機頭依然會頻繁轉動,嚴重時甚至由0°轉動到180°,不利于設備的后續使用。Precise 直線加速機運行過程中,機頭控制模式主要有3 種,分別為:機房手控盒轉動控制、計算機自動控制與加速器撥輪開關控制。控制模式如果出現異常,均可能引發機頭轉動故障。為此,維修人員先對控制計算機進行檢查,發現系統內機頭角度相關參數并無變化,且無人員對按鍵進行操作,由此排除了計算機自動控制模式出現異常。之后,對機房手控系統分析,發現其主要由撥輪開關和使能鍵兩部分組成,只有兩者同時進行操作才可導致機頭控制出現異常,而兩者同時出現異常的概率非常低,由此也可將機房手控系統異常排除。基于此,初步判斷該故障為加速器撥輪開關異常導致的。
2.2.2 故障維修
設備機頭處共有4 個撥輪開關,其中,Y 軸方向上2 個,X軸方向上2 個,用于對機頭位置的調節。操作設備,使其進入到維修模式,分別觀察撥輪信號,用符號Drot.Y.dem 與Drot.X.dem表示。正常操作情況下,撥輪位于中心區域,信號結果顯示為0。而通過對故障設備的檢測后可以發現,其值處于8~11 范圍內,由此初步判斷該設備Y 軸方向的撥輪開關出現了問題。將Y 軸撥輪開關向外波動之后,在其自身彈性的作用下,可自動恢復到正常狀態,且中間無卡頓。將撥輪面板拆下,分別對第2、7 引腳進行測量,得到結果見表2。由表2 可知,撥輪開關一直處于正常區間內。對Y 軸方向的開關面板進行清理,設備又出現了轉動異常問題,以此可以排除撥輪開關故障。由此,判斷該故障可能是由設備控制電路出現問題而引發的,并對電路進行了梳理與改造,則設備未再次出現故障。

表2 撥輪開關第2、第7引腳測量結果 kΩ
2.3.1 故障現象與診斷
設備啟動后,點擊治療模式,12 MV 能量級電子線劑量數值頻繁波動,同時在顯示器上顯示“Magnetron timer 聯鎖”報錯信息。出現該故障后,先對設備運行模式進行調整,使設備處于維修模式。之后分別將出束參數設置成電子線20 MV、10 MV、6 MV以及X 射線15 M 與6 M,并監視系統運行情況,判斷顯示器是否出現“Magnetron timer 聯鎖”報錯信息。通過檢查可以發現,只有參數設置為電子線6 MV 時,才會顯示“Magnetron timer 聯鎖”報錯信息,而其他參數條件下設備均可正常運行,無報錯信息。根據工作經驗,結合說明書中的解釋,初步判斷該故障主要是由于磁控管異常引起的。
2.3.2 故障維修
根據上述分析,維修人員通過替換磁控管的方式對該故障進行處理,主要操作流程為:①將設備打開,按順時針方向將機架調整270°,將開關、氣泵完全暴露出來;②將設備關閉,并在放氣口處套上一個塑料袋,并打開放氣閥門,收集設備產生的有毒氣體并排放到室外,以免對室內工作人員的身體健康造成危害;③關閉水管閥門,松開水管,以將管內剩余的水分排出,以免工作人員接觸有毒液體而對身體健康造成危害;④將與磁控管相連的電容打開,待磁控管溫度下降到一定溫度后緩慢將其去除,這時后腔處于負壓狀態,應小心仔細地將與磁控管相連的連接管卸下,以促進后腔內外空氣的流通,使內外側氣壓處于同一水平;⑤將新的磁控管安裝到特定位置,并依次將其與氣管、電容等連接到一起;⑥對修復后的系統進行檢測,以判斷故障是否解決[3]。本設備器維修檢測后發現,故障已得到解決。
2.4.1 故障現象與診斷
將設備啟動后,顯示器上顯示“Thy.Grid420 聯鎖”報錯信息。本設備采用的是Cx1154 閘流管,檢測該元件可以發現電壓值處于正常狀態。在設備機械運作模式下,進一步對柵極電壓進行檢測,檢測結果約為DC 132 V,且呈現出不斷上升的趨勢。當數值達到正常設定值時,“Thy.Grid420 聯鎖”報錯信息自動消失,整個過程用時3 min。通過上述檢測現象可以判斷出,閘流管元件出現異常。
依次對所有元件的電壓水平進行檢測,其中在陰極燈絲檢測時發現該處電壓不穩定,反復出現過低壓與過高壓的情況。由相關資料查詢可知,陰極燈絲處于正常狀態時電壓數值為正常標準。若測量結果偏高,可初步判斷其原因是設備使用時間較長,發射電子的能力降低,加之線路老化,電路內阻升高,從而在陰極出現了還原反應。若測量結果偏低,則會導致管內氫氣濃度下降,使得電路導通,從而產生持續放電的現象,閘流管自動跳閘。基于上述分析,判斷該故障是由于閘流管異常,使電路內電壓出現較大偏差而引發的[2]。
2.4.2 故障維修
對設備檢測可以發現,柵極電壓為DC 132 V,儲氫處的電壓為AC 5.4 V,陰極燈絲處的電壓為AC 5.9 V。導致這一問題的原因為:設備內氫氣濃度低于正常水平,導致柵極不能正常導通,提升了電阻的阻值,與燈絲連接高壓提升,使得整個設備處于超負荷工作狀態。因此,對該問題的維修方法是,將儲氫電壓增加至5.8 V、陰極燈絲電壓提高至6.1 V,將柵極電壓降低至114 V,即可消除該故障。
綜上所述,醫科達Precise 直線加速器工作過程中可能出現各種故障,影響設備正常使用。所以,當設備出現故障后,應根據故障現象、報錯信息,通過查詢說明書等方法確定故障原因,并以此為基礎制定相應的維修策略,有效排除故障,為設備安全、穩定運行提供支持。