袁 彪
(中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江 鶴崗 154100)
中海石油華鶴煤化有限公司(以下簡稱公司)尿素裝置設(shè)計規(guī)模為52 萬t/a,其中主工藝采用斯塔米卡邦2000+CO2汽提技術(shù),將合成氨裝置送來的液氨及二氧化碳制成質(zhì)量分?jǐn)?shù)96%的尿液,送至造粒裝置。裝置于2015年9月投入生產(chǎn)運(yùn)行。精餾塔為低壓系統(tǒng)的重要設(shè)備,作用是進(jìn)一步將來自汽提塔的尿液進(jìn)行提濃,甲銨在此進(jìn)一步分解。筆者就精餾塔2015 年投產(chǎn)以來出現(xiàn)的異?,F(xiàn)象、造成的影響及處理措施進(jìn)行總結(jié),以期為同類型裝置提供一些經(jīng)驗(yàn)。
二氧化碳精餾低壓分解流程:來自汽提塔底部的尿素-甲銨溶液,經(jīng)過汽提塔的液位控制閥減壓到0.48 MPa,溶液中大部分二氧化碳和氨得到閃蒸,氣-液混合物從精餾塔頂部進(jìn)入。精餾塔上部為填料塔,起著氣體精餾作用,下部為分離器,經(jīng)過填料段下落的尿素-甲銨溶液流入循環(huán)加熱器,溫度升高到135 ℃,甲銨進(jìn)一步分解,而后進(jìn)入精餾塔下部的分離器分離,液體經(jīng)液位控制閥流入閃蒸槽,氣體上升到精餾塔填料段,精餾后的氣體導(dǎo)出精餾塔,送到浸沒式低壓甲銨冷凝器中。閃蒸系統(tǒng)中的液相繼續(xù)提濃后進(jìn)入尿液儲槽,氣相通過調(diào)節(jié)閥進(jìn)入常壓吸收塔。
精餾塔主要由升氣管、錐體、鮑爾環(huán)填料(約2.0 m3)、駝峰支撐板、中心升氣管等組成。設(shè)計壓力0.75 MPa,工作壓力0.381 ~0.570 MPa,設(shè)計溫度185 ℃,工作溫度135 ~170 ℃,主要介質(zhì)為尿液。循環(huán)加熱器為立式管殼式換熱器,殼程走低壓蒸汽(0.45 MPa),管程走尿液,共計1 921 根管(?19 mm×2 mm),管長6 028 mm,材質(zhì)為S22253(國產(chǎn)雙相不銹鋼)。換熱器底部管口有?12 mm 的分布器。精餾塔的流程及設(shè)備結(jié)構(gòu)示意見圖1。

圖1 二氧化碳精餾低壓分解流程及設(shè)備結(jié)構(gòu)
2022年6月14日,尿素裝置低壓系統(tǒng)精餾塔出現(xiàn)異常現(xiàn)象,精餾效果明顯下降[1],主要表現(xiàn)為:①精餾塔長期處于高液位操作,液位達(dá)到80%以上,正常情況下液位控制在30%;②精餾塔出液溫度自控設(shè)定135 ℃,實(shí)際溫度只有131 ℃;③在精餾塔循環(huán)蒸汽加熱調(diào)節(jié)閥全開、蒸汽壓力接近低壓蒸汽包壓力0.40 MPa的情況下,精餾塔出液溫度仍沒有提高。
自2022年5月28日以來,常壓系統(tǒng)氣相放空閥基本處于長期全開狀態(tài),壓力控制較高,精餾塔液位及常壓系統(tǒng)壓力處于大幅度波動狀態(tài),精餾塔加熱蒸汽調(diào)節(jié)閥處于全開狀態(tài),殼側(cè)壓力升至低壓蒸汽包壓力,精餾效果較差,精餾塔出液濃度低于設(shè)計指標(biāo),導(dǎo)致負(fù)荷后移至閃蒸系統(tǒng),大部分氨被放至常壓吸收塔,最終排放至煙筒,系統(tǒng)的氨耗超出控制指標(biāo)。精餾塔分解效率嚴(yán)重下降,精餾效果差,負(fù)荷已無法提高,低壓系統(tǒng)負(fù)荷增加,高壓系統(tǒng)負(fù)荷由100%減到95%運(yùn)行,尿素產(chǎn)量下降,系統(tǒng)消耗增加。低壓系統(tǒng)負(fù)荷增加,尿液中游離氨濃度增加,蒸發(fā)系統(tǒng)真空度下降,解吸水解系統(tǒng)負(fù)荷增加,最大增至116%負(fù)荷運(yùn)行。6月初到8月初(裝置大修前)系統(tǒng)的氨耗統(tǒng)計及精餾塔出液尿素濃度見表1。

表1 系統(tǒng)氨耗及精餾塔出液尿素質(zhì)量分?jǐn)?shù)
通過與類似裝置對比及查閱文獻(xiàn)得出,精餾塔出液尿素濃度偏低,原因可能為尿液由汽提塔進(jìn)入精餾塔后有部分尿素未經(jīng)過循環(huán)加熱器而直接由精餾塔內(nèi)升氣管流至循環(huán)加熱器頂部再流至出液管線,循環(huán)加熱器處于滿管或流速較慢的狀態(tài),未達(dá)到升膜式加熱,加熱效果差,出液溫度低,部分尿液走短路,導(dǎo)致精餾效果差。部分尿液未走循環(huán)管線有2 種可能,一是循環(huán)管線存在部分堵塞,尿液流通不暢;二是循環(huán)加熱器底部液體分布器或循環(huán)加熱器列管堵塞,尿液流通不暢。
由于精餾塔出現(xiàn)異常發(fā)生在2022年5月底,7月中旬尿素裝置才進(jìn)入年度大修,在此期間裝置需要連續(xù)運(yùn)行,因此在這段時間采取以下在線處置措施。
(1)根據(jù)汽提塔出液溫度,提高殼側(cè)加熱蒸汽壓力,汽提塔溫度由171.8 ℃提升至173.3 ℃,進(jìn)而提升精餾塔出液溫度,從而降低低壓系統(tǒng)、常壓系統(tǒng)的負(fù)荷。
(2)優(yōu)化高壓系統(tǒng)操作壓力、氨碳摩爾比、甲銨返回量、池式反應(yīng)器及汽提塔的液位控制,維持較高的二氧化碳轉(zhuǎn)化率和汽提效率,進(jìn)而減少低壓系統(tǒng)的負(fù)荷。
(3)提高低壓蒸汽包的壓力至0.45 MPa,提高蒸發(fā)系統(tǒng)一二段動力噴射器的動力,減少蒸發(fā)系統(tǒng)真空度的下降程度。
(4)為減少常壓吸收塔氨的流失,增加常壓系統(tǒng)吸收液的流量,提高常壓系統(tǒng)操作壓力至50 kPa。
(5)優(yōu)化解吸水解系統(tǒng)的進(jìn)料汽液比、頂部回流比、水解塔的進(jìn)入蒸汽量,穩(wěn)定出液電導(dǎo)率,盡量減少返回低壓系統(tǒng)的水量[2]。
(6)如果精餾塔溫度繼續(xù)下降,為維持低壓、常壓、蒸發(fā)、解吸水解系統(tǒng)正常運(yùn)行,高壓系統(tǒng)需減負(fù)荷運(yùn)行,建議負(fù)荷下降5%左右,觀察后系統(tǒng)變化,視情況決定是否需要繼續(xù)降負(fù)荷。
2022 年7 月19 日進(jìn)入公司年度大修階段,對精餾塔及循環(huán)加熱器進(jìn)行拆卸檢查,發(fā)現(xiàn)精餾塔內(nèi)件完好,循環(huán)加熱器進(jìn)料管線在U 型管低點(diǎn)處殘留大量鐵屑般的物質(zhì),原列管直徑為19 mm,本次檢查為12 mm,底部液體分布器的小孔部分被堵塞;通過水射流發(fā)現(xiàn),循環(huán)加熱器列管共計27 根堵死,大部分列管堵塞嚴(yán)重,這也是精餾塔精餾效果差的主要原因[3]。鑒于以上發(fā)現(xiàn),采取以下處理措施:
(1)對循環(huán)加熱器列管先采取高壓水射流。
(2)水射流完成之后,對列管進(jìn)行化學(xué)清洗。設(shè)備材質(zhì)是不銹鋼,主要采用硝酸清洗劑、緩蝕劑清洗,在滿足清洗效果的同時,能縮短清洗時間,且能極大地減少清洗廢液的排放量。具體清洗步驟如下:下線LV63101 調(diào)節(jié)閥,并將與C-303 連接口處接直徑200 mm 臨時管道連接化學(xué)清洗廢液池;在C-303 循環(huán)管線中段法蘭加直徑250 mm 盲板,在C-303循環(huán)管線導(dǎo)淋處焊接直徑75 mm 短接連接化學(xué)清洗泵;將E-302下封頭及出液法蘭回裝,同時加裝液體分布器;聯(lián)系儀表人員確認(rèn)TR63103、PT63101、PT63106、LT63101 等儀表上下法蘭是否下線換為盲板;啟動化學(xué)清洗泵進(jìn)行化學(xué)清洗。
(3)化學(xué)清洗完畢之后,再次對列管進(jìn)行高壓水射流。
(4)對循環(huán)加熱器進(jìn)液管線U 型管低點(diǎn)排放導(dǎo)淋進(jìn)行更換,由原來的直徑25 mm排放管線改為直徑75 mm排放管線,在裝置封塔停車期間,方便對循環(huán)管線和循環(huán)加熱器進(jìn)行沖洗排放使用。
尿素裝置精餾塔及循環(huán)加熱器經(jīng)過檢修處理后,高壓系統(tǒng)負(fù)荷恢復(fù)至100%,后提高至105%,精餾塔出液溫度穩(wěn)定在135 ℃,殼側(cè)蒸汽壓力降低至0.275 MPa ,蒸汽調(diào)節(jié)閥開度關(guān)小至28%,精餾塔出液尿素質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均在66%左右,完全能滿足裝置正常運(yùn)行要求。通過處理,尿素裝置氨耗高、負(fù)荷偏低的瓶頸問題得到解決,為公司完成全年生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)。