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大慶油田杏南開發區提質增效措施及效果

2023-12-02 12:37:58李宗巖尹立平董廣平張瑩
油氣田地面工程 2023年11期
關鍵詞:優化生產建設

李宗巖 尹立平 董廣平 張瑩

大慶油田有限責任公司第五采油廠

大慶油田第五采油廠地面工程系統針對新的開發形勢與任務,突出“效益建產和快速建產”,持續注重方案設計質量,積極推進數智化建設,努力強化技術管理,不斷提高油田開發綜合經濟效益。

1 地面建設現狀及潛力分析

第五采油廠成立于1972 年,位于大慶長垣南部,老區與外圍結合處,管轄杏南、太北開發區和高臺子油田,礦權面積612 km2,開發含油面積363.84 km2。

截至2022年10月,建成聯合站12座,脫水站6 座,轉油(放水)站40 座,計量(閥組)間348 座,各類水處理站30 座,配制(注)站8 座,注水(入)站49 座,配水間206 座,排澇站6 座,埋地管道9 075 km,各種道路1 966 km,排水干渠125.8 km。

在布局方面,水驅總體布局合理,能夠滿足當前及后續水驅開發要求;杏南區域聚驅趨于完善,滿足現階段的開發需要,也為后期開發提供了依托;杏八九區西部地區、太北開發區還需要建設完善。

在負荷方面,隨著杏南開發區聚驅開發的全面推進,2012—2020年陸續建設了5座聯合站,滿足了現階段的聚驅開發需要。由于聚驅開發區塊具有不同階段采出液成分變化較大的特點,尤其在見聚高峰期過后負荷下降快,剩余能力較大,可利用潛力大。

在工藝方面,水驅主體工藝趨于完善,但是隨著聚驅開發的不斷深入,電脫水器平穩運行難度加大,高濃聚驅污水深度處理工藝目前尚未成熟,生化工藝和物化工藝在見劑高峰期均不能穩定達標,還需進一步研究。

2 提質增效措施及效果

“十三五”以來,第五采油廠地面工程系統通過實施“三個一體化”、“四個集中”等措施,持續推進工藝布局優化簡化,在滿足油田開發生產的基礎上,站場規模得到有效控制,設施負荷率有效提升,建設投資有效降低。

2.1 “一體化”建設模式

(1)區塊開發“一體化”,努力控制建設規模。與開發緊密結合,按照相鄰聚驅區塊錯峰開發,統籌考慮編制地面總體建設方案,集中建站,合理利用建設能力。

對杏九區甲產能建設,進行系統集中布局,打破“小區域”能力利用的局限,以整個杏南開發區的“大區域”視野進行全局考慮。充分利用2座轉油放水站、4座污水處理站、1座配制站、1座注水站的能力,油系統放水進鄰近的聚杏Ⅴ-Ⅰ污水站和聚杏四-1 污水站處理,多余的污水調至聚杏Ⅴ-Ⅱ、杏十三-2污水站處理。該舉措節約建設投資2.4 億元,提高了已建系統負荷率,大幅縮短了施工周期,降低了后期維護費用。

對聚驅產能建設實施水聚集中設置,充分依托現有6座水驅脫水站的剩余能力,采用“一段分二段合”工藝,未新建脫水站,實現了地面建設方案的源頭優化,有效控制了地面建設規模,降低了投資,也提升了已建電脫水器負荷率。通過源頭優化,少建設聚驅脫水站4 座,減少建設投資8 500萬元。

2012 年以來,對聚驅建設杏十三-2、杏四聚、聚杏V-I、聚杏V-II和聚杏四-1共5座聯合站實施站點集中控制,新建24 座注入站均采用區域監控,大幅緩解了勞動用工壓力。通過集中管理提升了站場的管理效率,通過優化方案設計,減少用工306人。

(2)地上地下“一體化”,全面提升質量效率。在開發井位部署階段,油藏、地面、土地等部門聯合勘察,對地面井位進行優化,避讓難征用耕地、魚塘、林地以及高后果區,為后期建設和生產運行提供方便。

多部門聯合布平臺,地上、地下按照“控制兩個規模、井位三個優化”的原則,開展聯合勘察,設計定向井平臺,優化鉆井方案和地面建設,實現了快速建產、效益建產。2022 年杏十一區純油區西部2 塊位于廠區與興隆河村周邊,涉及魚池50 余座,建設難度大。通過地上地下一體化布井,50 座井場中,平臺井44 個,平臺井數占比96.7%,減少管道24.5 km、通井路7.9 km、變壓器53臺,優化投資2 460萬元,減少占地9 000 m2。

(3)站場改造“一體化”,區域優化整合效果顯著。對杏十二、十三區污水處理系統優化整合,通過綜合分析總體情況,對杏十三-1 含聚污水站生化工藝進行改造,同時將杏十三-1 水驅污水、杏十二區三元污水全部整合至杏十三-1 含聚污水處理站統一處理,停運2 座污水站,調整1 座污水站功能。

整合后,杏十三-1 含聚污水站運行負荷率由39%提高到86%,出水水質能夠穩定達標,節省運行費用465 萬元/年,減少勞動用工17 人,為水、聚驅污水系統優化整合積累了經驗(表1)。

表1 優化整合統計Tab.1 Statistics of optimization and integration

2.2 數字化建設成效

2.2.1 有序推進

按照“井站一體、電子巡護、遠程監控”的智能化管理模式,對全廠10 000 余口油水井(含近2 年的產能井)、600余座大中小型站場實施數字化改造,構建生產數據自動采集、關鍵過程聯鎖控制、工藝流程可視化展示的數字化管控系統[1]。

(1)井間建設任務基本完成。全廠油水施工完成7 000 余口,其中A、B、F 作業區井間建設任務基本完成,剩余主要為C 作業區油井,D、E 作業區水井和其他作業區施工條件不具備的井(常關井、待作業井),小型站場已完成74%,2022 年底可完成全部井間建設任務。

(2)構建生產環網,保證單向光纖故障不影響系統運行。提高系統防災能力,搭建生產網安全防護體系[2],實現全廠生產網、辦公網邏輯隔離,確保數字化系統安全穩定運行[3];利用A 作業區綜合隊辦公樓會議室改造成管理中心1座,監控系統軟件部署A11物聯網平臺和作業區管控平臺,硬件設置工控機、數據服務器、數據庫軟件、組態軟件、操作臺等,完成作業區生產管理中心上位機監控系統[4]。

(3)建設管控平臺。按照總體設計、分步實施、基礎先行、示范引領、迭代優化的原則,以滿足生產監控需求為主要目標,以實現生產實時監控、生產時率管理為重點,同步開發PC 端和移動端兩個應用場景,全面支持作業區日常生產經營綜合管控。經過功能完善,管控平臺1.0 階段的攻關目標已經達成,主要實現油水井生產監控、報警預警功能、生產管理、生產動態等四個模塊。

作業區員工可利用移動端應用,實現對井間數據監控,2022 年中的幾個月受疫情防控影響,一線生產員工減少80%以上。基層員工通過手機可以查看油井啟停狀態及注水量等參數,在設備運行異常或注水量波動異常等情況現場調控,保證了用工缺員情況下的正常生產。

2.2.2 試點建設

B 作業區數字化建設始于2020 年9 月,經歷“施工建設”和“正式運行”兩個階段,經過不斷磨合、試驗,構建起了數字化管控模式和生產指揮系統,并不斷總結積累經驗,滾動推進數字化建設。

(1)完成了集控室崗位設置和人員配置。作業區集控室設置采油管控、注水管控、視頻巡檢、綜合分析和調度運行5個崗位,目前配置14人,其中倒班12 人,分別為采油管控崗、注水管控和視頻巡檢合崗、調度運行崗;白班2 人,為綜合分析崗;完善了崗位職責、工作流程和管理制度。

(2)構建了作業區“三重監控”管理模式。2021 年底作業區管控平臺正式運行,建立以集控室、轉油站、操作現場為基點的“三重監控”管理模式,集控室對全區井、間、站進行全面集中管控,轉油站對轄井、間、站進行區域管控,崗位員工利用手機端平臺對所管井、間進行直接監控管理,對油水井、間實現了全員、全覆蓋、全天候、全時段的數字管控。

(3)確立了“三位一體”生產指揮系統。運行初期采取“進駐式”方式集中指揮,即生產指揮中心進駐集控室2人,負責指揮生產;技術管理室進駐4人,提供技術支持;集控室中控值班員24小時連續監控,處理報警信息,形成了管理、技術、監控“三位一體”生產指揮系統。2022 年,由“進駐式”集中指揮變為“分散式”聯合指揮,“兩室一中心”直接參與數字化管控指揮人數增加到18 人,生產指揮系統得到進一步強化。

(4)梳理了數字化管控業務和工作流程。深化報警功能應用,在完善業務流程和相關管理規定的基礎上,重點做好報警處置、閥值個性化設置工作,讓平臺功能與生產實際“高度契合”,確保數字化平穩高效運行,進一步提升報警處置對生產管理的輔助作用。

2.3 細化節能措施

按照“系統挖潛、源頭控制、節點治理、過程優化”的節能工作思路,做好集輸節氣和注水節電工作,積極推進各項措施實施,優化系統運行,提高設備效率[5],確保全年天然氣、電力消耗總量不超年初工作目標。

2.3.1 堅持“四控兩優化”節氣管理

強化“四控兩優化”管理方法,1~10 月份措施井達到8 142 井次,生產耗氣比計劃增加128×104m3,商品氣量比計劃增加655×104m3(圖1)。

圖1 2022年生產耗氣情況Fig.1 Production gas consumption in 2022

(1)控制摻水量。通過季節停摻水、全年停摻水等措施,控制摻水量、降低系統耗氣[6]。實施6 222 井次,減少摻水量885×104m3,措施節氣1 924×104m3。

(2)控系統溫度。在12 座轉油站實施摻55 ℃低溫水集油1 871井次,5座轉油站采用“低溫集+高溫輸”模式657 井次,1 座轉油站全站停摻;摻水溫度降低2~5 ℃,回油溫度降低0.5 ℃。

(3)控制采暖用能。采取“一水兩用”采暖工藝改造、拆除或停用富余暖氣片等措施,控制站場采暖溫度。累計改造計量(閥組)間347座、停用或拆除暖氣片499組,措施節氣257×104m3。

(4)控制無效放空。加強“三閥”管理,共進行3 668 井次檢查及維護,保證閥門靈活、不滲、不漏,減少單井放空;加強天然氣管道巡檢工作,及時發現修補滲漏10 余次,減少了油氣損失;加強協調,在天然氣處理廠500#檢修時,全廠統一調度,大站零放空,增加外輸量220×104m3。

(5)優化摻水泵運行。根據負荷變化停運或調整摻水泵運行174 臺次,使負荷率保持80%~100%,優先啟運安裝變頻調速裝置的摻水泵。

(6)優化加熱爐運行。根據摻水量、摻水溫度等變化,規范加熱爐運行臺數[7];及時清理煙箱、清淤除垢等[8],提高熱效率3%以上。

2.3.2 探索摻水系統節能模式

通過綜合分析轉油站、計量間所轄井數、產液量、集油半徑等影響因素,優選24座計量間、2座轉油站,實施間、站區域停摻水[9];為進一步挖掘聚驅節氣潛力,選取4 座轉放站195 口油井,開展空白期、注聚期、后續水驅降摻試驗[10]。停摻、降摻后摻水量降低19%,節氣118×104m3。

2.3.3 優化完善天然氣設施

針對自產氣不足和天然氣設施腐蝕老化等問題,堅持“氣源外部引入、站場內部完善、適時優化調整”原則,分年度、分渠道加以解決,滿足生產用氣需求。

杏南引入杏北供氣管道,結合產能工程新建杏三聯合站至杏十五-1 干氣管道,供氣能力10×104m3/d;太北引入采氣供氣管道,從采氣分公司高平調壓間引氣,供氣能力8.9×104m3/d;高臺子引入返輸工藝,利用已建管道從杏V-I油氣處理站輸氣,供氣能力2.7×104m3/d。

針對杏十三-2 轉油放水站存在摻水(熱洗)爐升溫困難,易造成凍井堵井影響正常生產等問題,對已建工藝進行改造,取消油氣分離器工藝,利用已建預熱爐對現有工藝進行調整改造。

2.3.4 持續深入節電管理

圍繞“總量控制、單耗控制”雙控工作目標,抓好地面耗能關鍵環節,累計節電945×104kWh。通過停摻水、控摻水等措施的實施,應用低壓變頻,降低泵管壓差,優化摻水泵運行174臺次,全年減少摻水量950×104m3,系統節電250×104kWh;以高壓變頻作為控制支點,以“少啟泵、啟高效泵”為原則,通過優化注水泵運行,推廣高效涂膜技術等綜合節能措施,累計節電695×104kWh。

3 結束語

提質增效工作做為系統工程,要構建全周期、多專業的“立體模式”,從方案設計、生產運行、技術應用等方面協同努力,實現整體效益的最優化。

(1)方案設計是提質增效的源頭。方案階段要與開發、鉆井、采油專業密切結合,優化布井方案及地面建設方案,錯峰建站,實現能力有序接替利用,降低建設投資,同時要優選技術路線,加大新技術應用力度。

(2)技術管理是提質增效的基礎。要抓實井、間、站的生產運行,優化技術參數;同時在水驅挖潛難度大的情況下,要進一步開展粘壁溫度試驗,擴大規模,大力推動聚驅低溫集油界限的探索,降低聚驅能耗。

(3)數智化是提質增效的新手段。要以數字化轉型智能化發展為目標,利用精確采集與精準調控功能,深化數據資源利用,優化系統運行管理,促進技術管理由單一專業化向多元綜合化管理轉變,實現地面工程系統質的提升。

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