趙曉東
(華陽新材料科技集團有限公司,山西 陽泉 045000)
開元公司15401 綜采工作面位于15 號煤四采區,埋藏深度為388~502 m,地面位于放馬溝村(已搬遷)正下方,井下位于15402 工作面(正掘)以北,東鄰15 號煤四采區系統巷,西靠礦界保護煤柱,為15 號煤首采面。
工作面走向長1 532 m,傾斜長220 m,煤層總厚1.4~4.3 m,平均4 m,煤層傾角3°~26°,平均傾角13°。切巷以東760 m 范圍存在一向斜構造,造成工作面中間低,兩邊高,向斜軸呈北東方向延伸,北翼煤層傾角最大26°,最大相對高差57 m,如圖1 所示。頂底板條件見表1。

表1 煤層頂底板情況Table 1 Coal seam roof and floor situation

圖1 15401 綜采工作面布置Fig.1 Arrangement of 15401 fully mechanized mining face
工作面采用走向長壁后退式綜合機械化一次采全高采煤方法,循環進度0.8 m,工作面采高控制在4.0 m,采用全部垮落法處理采空區。采煤工作面主要設備見表2。

表2 工作面主要設備Table 2 Main equipment table of working face
我國大采高綜采面液壓支架穩定性事故率較高,根據大采高工作面開采經驗,4~4.5 m 采高,煤層傾角應控制在12°以內;5~5.5 m 采高,煤層傾角應控制在10°以內;6 m 采高,煤層傾角應控制在5°以內。而開元公司15401 工作面受向斜構造影響,中間低,兩頭高,最大傾角達26°,嚴重超過經驗數值的12°以內,極容易造成擠架、咬架、倒架等安全事故,因此須采取相關技術措施,保證工作面安全開采。
15401 工作面開采前,為保證大傾角開采的安全性,對正常推進和繞采兩種方案進行開采論證。方案一:在底彎處進行填矸壓巷調坡,在滿足支架安裝需要的基礎上組織正常推進。方案二:繞采切巷以東300 m 范圍向斜構造影響嚴重區域,但會損失約18.9 萬噸煤炭資源。開采方案論證如下。
(1)煤層厚度對大采高開采的影響。隨著采高的增大,工作面片幫面積呈現冪函數增長,根據陽泉礦區采高與煤壁片幫關系統計,當工作面采高超過5.5 m 后,煤壁片幫程度迅速增大。15401 工作面平均煤厚4 m 左右,煤壁片幫對回采影響較小,且工作面安裝ZY12000-22.5/45D 型支架,配備護幫板,提升控幫控頂效果。
(2)頂板力學性質對大采高開采的影響。工作面煤層上方直接頂為2.4 m 左右K2 下石灰巖、19.5 m 砂質泥巖,巖石硬度系數約為9~11,水平層理,具裂隙,為方解石脈充填,綜合評定為3 類穩定頂板,不易發生冒頂,有利于支架的穩定性,防范倒架事故,如圖2 所示。

圖2 巖層柱狀圖Fig.2 Columnar diagram of rock strata
(3)工作面仰俯采對大采高開采的影響。巷道起伏尤其是仰采對大采高綜采面片幫冒頂有重要影響,根據陽泉礦區開采經驗,工作面最大仰采角度達到20°,煤壁片幫危險性明顯增大,設備適應性差。15401 工作面回風巷俯采坡度在8°左右,進風巷仰采坡度小于12°,走向方向角度較小,有利于支架縱向上的穩定性。
(4)裝備對大采高開采的影響。15401 工作面采煤機為MG-750/1900 型,整機裝機功率1 900 kW,開采適應性強;ZY12000-22.5/45D 型支架配備護幫板、防倒千斤、底調千斤,并安裝電液控制系統實現鄰架操作,提高調架功能性能。采煤機、支架及其他配套設備均為新投入使用的裝備,裝備先進有利于高產高效組織。
(5)礦壓對大采高開采的影響。該面為開元公司15 號煤首采面,兩巷均為實體煤巷道,其他工程對工作面圍巖擾動較小,工作面礦壓顯現不明顯,有利于工作面頂板管理。
(6)經濟對比。方案一硬過撓曲構造較方案二繞采構造可避免銜接停產3 個月左右,多采出煤炭18.9 萬噸,經濟效益顯著。
綜合考慮15401 工作面放馬溝向斜構造影響范圍、頂底板條件、煤層坡度及周邊地質構造影響,開采裝備、采掘銜接合理、煤炭資源損失等方面,在技術可行、經濟合理的條件下,考慮采用方案一開采。
(1)在工作面向斜軸部20 m 范圍內填矸厚度0~1.5 m 進行掩底降低采高,并硬化處理底板,以減緩巷道曲率,滿足支架安裝要求,降低工作面初采難度。在工作面向斜軸部區域,共需安裝20 架進行調整角度26°,平均每架調角度1.3°。
(2)安裝支架時,為防止坡度大造成支架相互撞擊移位,在相鄰支架的底座間掩設道木、木墩,確保支架側護板處于正常打開狀態、支架頂梁有間隙不擠壓,并保證支架與工作溜垂直且初撐力達標。
(3)切巷中所安設支架和工作溜要平緩過渡,嚴禁出現臺階,增加后期開采過程中推溜移架的難度。
(4)工作面機頭安裝過渡支架4 架,機尾不安裝過渡架,工作面通過向斜構造落差減小后,方便后期拆架、縮溜。
(1)強化工作面初采期間的工程質量管理,加強支架初撐力管理,確保支架整體達標率不低于95%。
(2)結合15401 工作面現場實際情況,合理控制采高,不同區域采取不同的采高。為確保機組能夠順利通過,并減少割巖量,向斜軸部區域按照設計適當降低采高,控制在3.0~3.5 m,減小巷道坡度。
(3)針對15401 工作面呈現凹形,采煤機運行過程中始終處于上下坡狀態的情況,要合理控制運行速度,盡量與拉架速度相適應,割一架拉一架,避免造成工作面大面積空頂,同時支架工拉架時要帶壓擦頂移架。
(4)15401 工作面每2 架支架安裝1 組防倒千斤。操作支架時2 人一組進行配合操作,先用相對低位支架的側護板撐住相對高位的支架,1 人操作支架防倒千斤及底調千斤,1 人操作支架拉移,將高位支架拉出并升緊接頂,使初撐力達標;然后將低位支架側護板收回,1 人操作防倒千斤,1 人拉移支架,將低位支架拉出,打開側護板升緊支架,同時確保支架與工作溜垂直且不擠架。
(5)15401 工作面進風順槽安裝激光定位指向儀,鎖定機頭位置,精準監測工作溜的竄前竄后情況,便于及時調整回進風推進度。隨著15401 工作面的不斷推進,進回風落差及工作面坡度將變小,工作面斜距將縮短,要及時合理調整進、回風進度差,適當進行偽斜開采,關注回風支架占巷情況,必要時回風端頭要及時拆除支架。
(1)15401 工作面初采期間必須按風量核定批復文件中規定風量的1.2 倍進行配風,確保工作面風量充足,正常生產期間按核定風量進行配風;如在回采過程中發現瓦斯涌出量比預計量大時,在保證工作面風速不超限的前提下應及時進行風量調整。
(2)15401 工作面生產期間,加強瓦斯檢查,工作面向斜軸部區域每架施工1 個超前排放鉆孔,鉆孔深度為12 m,允許推進7 m,預留5 m 的超前保護距離。
15401 工作面開采期間,精準統計工作面日推進度,嚴格按照每2 日或每推進5 m,及時收集工作面地質資料,繪制15401 工作面專項地質預測預報剖面圖,對工作面過構造情況、割巖情況、工作面坡度、支架斜度、采高等進行詳細描述,為工作面調整施工方案提供可靠依據。
本文針對開元公司15401 大采高大傾角綜采工作面的現狀,進行了開采方案的比選和論證,確定了在底彎處進行填矸壓巷調坡,在滿足支架安裝需要的基礎上組織正常推進的開采方案,并制定了工作面支架安裝、調整等方面的針對性技術措施。根據現場實踐情況,工作面實際開采后,煤層條件進一步惡化,傾斜方向最大傾角達35°,但支架支撐有力,狀態正常,未發生“擠架、咬架、倒架”,基本實現工作面頂板的有效管理,表明制定的大傾角開采技術措施安全有效。截至目前累計推進348 m,日均割煤3 刀,較繞采方案多出煤18.9 萬t,按500 元/t 計算,產生經濟效益9 450 萬元,積累了大采高綜采工作面大傾角開采現場管理經驗。