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某建筑混凝土爆裂原因及危害分析

2023-12-13 08:29:50馮亞偉柳威振
施工技術(中英文) 2023年21期
關鍵詞:混凝土建筑檢測

馮亞偉,柳威振

(山西省建筑科學研究院有限公司,山西 太原 030001)

0 引言

國內基建工程正處于飛速發展的時期,在建筑材料方面尤其明顯[1]。 在混凝土領域,商品混凝土供應商開始尋找相應的替代品,有些商品混凝土供應商利用工業廢料(鋼渣)代替部分石子作為骨料進行生產,以提高混凝土的強度和耐久性[2-3],但在后續實際使用過程中出現了混凝土點狀爆裂、破損、脫落等現象,對實體工程造成極大的安全隱患[4]。 本文通過某工程實例進行檢測分析并提出處理建議。

1 工程概況

某新建工程為單層工業建筑,長約16.2m,寬約14.0m,建筑面積為226.8m2,板頂結構標高為7.400m。 結構形式為框架結構,基礎為柱下鋼筋混凝土獨立基礎。 該建筑混凝土構件設計強度等級均為C30。 建筑設計使用年限為50 年,建筑結構安全等級為二級,抗震設防類別為丙類,抗震設防烈度為8 度,地基基礎設計等級為丙級,結構重要性系數為1.0,鋼筋混凝土框架抗震等級為二級。 結構平面布置如圖1 所示。

圖1 建筑平面Fig.1 Building plan

該建筑于2018 年9 月10 日開工,2020 年9 月8 日竣工。 從2020 年底至今,開始陸續發現混凝土構件表面出現點狀爆裂,繼而點狀爆裂處表面混凝土破損、脫落,每個脫落處內部存在粗骨料粉化現象。 為了解該建筑的混凝土現狀,對該建筑構件的混凝土現狀破損情況進行檢測,分析目前混凝土點狀爆裂、破損、脫落等缺陷對結構的影響。

2 混凝土構件檢測

結合現場實際情況,依據相關規范對建筑的柱、梁、板類構件混凝土現狀情況進行檢測,檢測方法為:現場采集構件混凝土脫落處的粉化物及異常物顆粒,測試CaO,Fe2O3,Al2O3,MgO,SiO2等化學成分的含量,分析混凝土內部發生鼓包膨脹的可能主要物料;對混凝土中的堿含量進行檢測;在該區域混凝土構件上鉆芯取樣,檢測游離氧化鈣(f-CaO)是否對混凝土存在潛在危害,并收集芯樣內骨料檢驗硫化物及硫酸鹽含量和堿骨料反應;抽檢混凝土芯樣中的水溶性氯離子含量。 綜合上述檢測與試驗結果分析目前缺陷情況對結構的影響。

2.1 現狀缺陷情況檢測

現場對該建筑柱、梁、板類構件混凝土表面點狀爆裂、破損、脫落等外觀現狀缺陷進行檢查及測量。檢查發現該區域所有構件混凝土表面均存在不同程度的點狀爆裂、破損、脫落等外觀缺陷,并對構件的最大缺陷進行測量:柱表面混凝土存在缺陷的尺寸為70~180mm,深度在10~50mm,如圖2,3 所示。

圖2 柱最大破損點情況Fig.2 The maximum damage point of column

圖3 梁、板缺陷情況Fig.3 The defects of beams and plates

2.2 化學成分含量測試

混凝土的組成成分為水泥、砂子、石子和水,并伴隨一定的礦物摻合料及外加劑等。 各種混合物質都含有對應的化學成分,在環境中會發生相應的化學反應。 當某種有害成分含量過高,會導致混凝土性能發生變化,使混凝土處于不太穩定的狀態,從而影響混凝土自身的材料性能,因此,對該建筑構件混凝土中粉化物及異常物顆粒進行取樣,共取樣3 個,對取樣做CaO,Fe2O3,Al2O3,MgO,SiO2等化學成分含量試驗,分析混凝土中的異常物成分,測試結果如表1 所示。

表1 樣品化學成分質量分數Table 1 The mass fraction of each chemical component in the sample%

根據表1 可知,現場粉化物取樣的化學成分中,CaO 占40%以上,并且還含有少量的f-CaO。 在煉鋼過程中,為去除鋼水中的有害元素S,P 等雜質,優化鋼水質量,需要加入石灰石做主要的造渣劑,故在排出的鋼渣中不可避免地留存一定數量未完全反應的f-CaO。 本項目現場異常物的外觀形態以及芯樣表面異常物的剖面表觀都可清晰看出含有上述成分的殘留物,因此可以判定本次檢測區域內柱、梁、板類構件混凝土中的異常物為鋼渣類物質[5]。

2.3 游離氧化鈣潛在危害的檢測推斷

參照相關國家規范要求,結合該建筑混凝土構件的強度等級、澆筑時間等,將該區域的混凝土構件作為一個檢測批。

依據GB/T 50344—2019《建筑結構檢測技術標準》中表3.3.10 檢測中構件抽取數量及附錄G 的規定,結合JGJ/T 384—2016《鉆芯法檢測混凝土強度技術規程》的相關規定抽取,此次檢測抽取直徑75mm 的芯樣15 個,將同一個部位鉆取的芯樣加工為1 個無外觀缺陷的10mm 厚薄片試件和2 個高徑比為1.0 的芯樣試件,共計15 個薄片試件及15 組芯樣試件[6-8]。

對加工試件進行外觀檢查,檢查發現部分芯樣試件及薄片試件均含有一定數量的異常物,且部分異常物中含有金屬物質,如圖4,5 所示[9-10]。

圖4 芯樣試件Fig.4 The core specimen

圖5 薄片試件Fig.5 The wafer specimen

將15 個薄片試件、15 個比對芯樣試件放在沸煮箱的試架上,在30±5min 內應將沸煮箱內的水加熱至沸騰,恒沸時間應為6h,整個沸煮過程中,沸煮箱內的水位應使試件始終處于水中,關閉沸煮箱后應使水溫自然降至室溫;當沸煮試件的粗骨料沒有明顯的膨脹跡象時,可按下列規定判定游離氧化鈣對混凝土的潛在危害:①2 個或2 個以上沸煮試件出現開裂或崩潰等現象;②芯樣試件強度變化百分率平均值ξcor,m>30%;③僅有1 個薄片試件出現開裂或崩潰等現象且對應芯樣的ξcor>30%。

沸煮試驗完成后,對試件的外觀進行檢查發現:部分試件存在開裂、破損情況,且多數試件表面存在一定數量的白色點狀粉末物質;15 個薄片試件中4 個開裂較嚴重,4 個開裂較輕微(見圖6);15 個對比芯樣試件中3 個棱角崩潰較嚴重的,4 個棱角輕微破損(見圖7)。

圖6 薄片試件開裂情況Fig.6 The cracking condition of wafer specimen

圖7 芯樣試件破損情況Fig.7 The breakage of core sample

將沸煮后的比對芯樣試件晾置3d,由于沸煮后有3 個芯樣試件棱角崩潰較嚴重,故僅對其余12 組芯樣試件進行抗壓強度測試。

芯樣試件抗壓試驗的操作應符合 GB/T 50081—2019《混凝土物理力學性能試驗方法標準》中對立方體試塊抗壓試驗的規定。 試驗前對試件的幾何尺寸及外觀情況進行記錄;抗壓試驗完成后的部分芯樣試件內部存在異常物,試驗結果如表2所示。

表2 芯樣試件抗壓強度及變化率Table 2 Compressive strength and change rate of core specimen

由上述混凝土芯樣試件沸煮試驗以及抗壓強度變化率結果可知,該建筑混凝土構件所取芯樣試件抗壓強度變化百分率的平均值(16.9%)小于規范規定的限值(30%),但沸煮試驗中7 個試件出現開裂或崩潰等現象,超過GB/T 50344—2019《建筑結構檢測技術標準》附錄G.0.9 條的相關規定,故判定該建筑混凝土中的f-CaO 對該批混凝土存在潛在危害。

2.4 水溶性氯離子含量檢測

在做完建筑的混凝土芯樣抗壓試驗后,將芯樣進行破碎,依據有關規定進行試樣制備及氯離子含量測定。

混凝土芯樣提取試樣的水溶性氯離子質量百分數實測為0.019%。 由于委托方提供的資料中沒有預拌混凝土的配合比,參照C30 基準混凝土配合比計算單位體積混凝土中氯離子質量比為0.14%,小于規范限值(0.30%)。

2.5 堿含量檢測

依據有關規定進行試樣制備,混凝土堿含量的檢測操作應符合GB/T 176—2017《水泥化學分析方法》的有關規定。

混凝土芯樣提取試樣中可致混凝土發生堿骨料反應的可溶性堿實測值為0.36%。 由于委托方提供的資料中沒有預拌混凝土的配合比,參照C30基準混凝土配合比計算單位體積混凝土中可溶性堿含量為2.1kg/m3,小于規范關于預防混凝土堿骨料反應的限定含量(3.0kg/m3)。

2.6 堿骨料反應性檢驗

由于上述混凝土堿含量試驗結果表明該建筑混凝土芯樣提取試樣中可致混凝土發生堿骨料反應的可溶性堿含量小于規范的限定含量,故此次檢測無需做堿骨料反應性檢驗。

3 檢測結果分析

該建筑所有柱、梁、板類構件的混凝土表面均存在不同程度的點狀爆裂、破損、脫落,原因為混凝土中存在的塊狀鋼渣類物質所含f-CaO 遇水消解、膨脹所致,特別是在雨季或潮濕環境下,該現象較嚴重。 混凝土芯樣沸煮試驗表明f-CaO 對該批混凝土具有潛在危害。 目前該建筑構件表面均存在點狀破損,部分芯樣表面、內部存在塊狀鋼渣類物質,證明該建筑構件內存在一定數量的含游離氧化鈣塊狀鋼渣類物質;在后續使用過程中含游離氧化鈣塊狀鋼渣類物質的存在對構件的耐久性與承載力均存在一定的影響,應對其進行處理[11-14]。

4 處理建議

建議對該區域構件破損部位全部塊狀鋼渣類物質鑿除,參照GB 50550—2010《建筑結構加固工程施工質量驗收規范》相關規定進行界面處理,用高一個設計強度等級的細石混凝土或灌漿料修補,再在該區域構件外表面采取防水防潮措施,杜絕水分再次進入構件混凝土內部,且應對防水防潮措施進行日常檢查維護,保持防水防潮措施完整有效[15-16]。

5 結語

在工業生產中,鋼渣的成分較為特殊,其中除了富含Fe 以外,還有大量的f-CaO 和f-MgO,游離氧化鈣在水化反應后,容量會迅速擴大,引起物質的不穩定性。 在實際工程項目建設中,如果使用了穩定性不良的鋼渣混凝土,極有可能引起混凝土爆裂等質量問題。

消除f-CaO 的方法主要有以下幾種: 溫水養護處理法、鋼渣陳放法、熱悶渣處理法等。 雖然這些處理方法都能有效消除鋼渣中的f-CaO,但溫水養護和鋼渣存放必須有較大的場地,造成了土壤的過度開發利用,而且整個過程中還可能引起空氣污染。 熱悶渣處理需要昂貴的機械設備,效益不高。因此,有必要加強這幾個方面的科學研究能力,從而保證鋼渣的穩定性,為其在工程中的廣泛應用奠定基礎。 故在混凝土粗骨料中使用鋼渣替代部分石子時,應按照相關規范及生產工藝嚴格進行,避免為了降低混凝土生產成本造成的各種問題。

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