董澤旭
(中鐵十六局集團地鐵工程有限公司,北京 101116)
近年來重慶地鐵施工高速發展,重慶淺表地層普遍為砂質泥巖,圍巖級別多為Ⅳ級,常用爆破施工工藝,爆破開挖質量控制一直是施工的重難點,超挖過多不僅造成出渣量和襯砌量增加,而且延長了施工工期,提高了工程成本。基于重慶軌道18號線隧道爆破施工項目,結合現場實際情況,通過精心研究、調整設計爆破掘進過程中的炮眼打設角度、單循環開挖進尺,合理增加炮孔數量,優化布置炮孔位置,在保證質量、安全為前提并滿足工期要求的情況下成功減小爆破超挖尺寸。
重慶軌道18號線外河坪北站~外河坪南站區間全長1.5km,線路位于長江、嘉陵江兩大地表水系匯合的寬緩臺地上。隧道埋深約28.29~53.00m,地層主要由砂巖—砂質泥巖不等厚的正向沉積韻律層組成,砂質泥巖以紫紅色為主,主要礦物成分為黏土礦物,粉砂泥質結構,中厚層狀構造,中等風化巖體裂隙不發育,巖體較完整,巖質較軟,巖體基本質量等級為IV級;砂巖為灰色~紫灰色,細~中粒結構,厚層狀構造,主要礦物成分為石英、長石,含少量云母及黏土礦物,多為鈣質膠結,巖質較硬,巖體完整性好,巖體基本質量等級為III~IV級,主要為IV級。隧道標注斷面寬7.38m,高7.16m,馬蹄型斷面形式,斷面面積44.38m2,采用全斷面爆破方式進行開挖。
根據隧道地質結構及圍巖級別,參考以往項目及該項目相鄰標段施工經驗統計爆破超挖量,見表1所示。
表1 隧道爆破超挖數據統計
根據上述數據統計,圍巖IV級隧道爆破開挖平均超挖達到25.7cm,超挖問題嚴重,造成炸藥雷管等火工品單耗增加,初期支護噴射混凝土厚度增加等造成材料浪費,工作時間延長造成工效降低,平均只能實現1循環/d,平均進尺約3m/d,根據現場實際情況,對爆破參數進行調整,具體情況如下:
(1)周邊眼、掏槽眼以及輔助眼數量調整[1]。掏槽眼以及輔助眼數量由原來的100個增加至133個,其中周邊眼數量由原來的20 個增加至34 個,間距減小至450~500mm之間。
(2)提高爆破開挖頻率,減小開挖進尺;開挖進尺調整為2m/d,平均2 天3 循環,平均進尺3m/d,調整炮孔深度。
(3)降低火工品單耗量[2]。掏槽眼每孔填充炸藥約1.2kg,超量裝藥,并首先起爆,形成槽腔,創造新自由面;周邊眼每孔填充炸藥約0.1kg,減少每孔炸藥用量,實現外輪廓形狀,并控制超挖。
(4)為有效控制爆破震速,減少單段起爆藥量,調整掏槽眼布置,改一次掏槽為二次掏槽分段起爆。
(5)掌子面與已完初期支護面的距離控制在1.0~1.5m或將周邊眼打設角度調整至7°左右。
爆破工藝參數調整后,以外河坪北站~外河坪南站區間SK+108.9~SK+130段進行數據實測統計分析,見表2所示。
表2 外河坪北站-外河坪南站區間爆破施工記錄表
經分析實地爆破試驗結果,平均超挖最優可達到10cm,超挖值平均約為15cm,超挖得到有效控制。
控制開挖進尺可以有效控制周邊眼打設偏離距離[3],并且控制炸藥單耗用量,以達到控制開挖目的,單循環開挖進尺越大,遠端偏離開挖限界越大,進而爆破超挖也越嚴重,將單循環開挖進尺由3m調整為2m,周邊眼炮孔搭設深度由3.5m調整為2.5m,有效降低超挖程度,平均超挖值由15.3cm降低為11cm,降低約30%,如圖1所示。
圖1 開挖進尺對超挖情況影響
該項目暗挖區間標準斷面初期支護設計厚度為21cm,由于已完初期支護厚度影響,周邊眼打設入巖位置及角度受限,導致周邊眼打設角度增大至11.9°,使爆破超挖加劇,平均超挖值達到31.25cm,如圖2所示。
圖2 初期支護厚度對超挖情況影響
為了減小初期支護厚度對炮孔打設的影響,將打設角度調整為7°左右或將已完初支面與掌子面距離增大至1~1.5m,使平均超挖值降至15cm,見圖3所示。
圖3 調整炮眼打設角度控制超挖情況
通過增加周邊眼數量,改善外輪廓成型平順度,炮孔單孔填充炸藥量減少,降低爆破猛度,改善裝藥集中、起爆震動大,周邊外輪廓形狀難以控制的情況[4]。
周邊孔的起爆順序決定了爆破效果。若周邊孔爆破時間過早,臨空面未完全形成,而周邊孔起爆過遲,則不能充分利用輔助孔的爆破破碎能量。工程經驗表明,周邊孔起爆時間比輔助孔延遲100~150ms時,爆破效果最佳,可有效控制欠挖及超挖。
施工現場管理水平、測量放線質量,裝藥結構、炮眼成孔的質量等因素均決定爆破超挖控制效果。
IV級圍巖隧道需進行初期支護,支護形式為型鋼拱架+噴射混凝土掛網錨噴,而爆破引起的超挖需要噴射混凝土進行填充,不但造成材料的超耗增加[5],延長噴錨時間,減緩施工進度,以及增加材料成本,人工成本,還有項目本級管理費等,產生較大施工成本。
以外河坪北站~外河坪南站區間為例,區間正線左右線全長3000m,斷面周長約18m,噴射混凝土約385元/m3,平均超挖正常水平為25cm,經調整降為15cm,噴射混凝土共計節約5400m3,僅材料費節約208萬元,超挖部分石方的運輸時間、運輸費用、棄渣費用等均有所減少,工期加快的同時,成本投入減少,經濟效果顯著[6]。
本文針對重慶軌道18號線項目爆破施工情況,在圍巖級別Ⅳ級實施爆破,采用調整炮孔打設數量、打設角度、并結合“短進尺、多循環”、調整起爆順序等爆破施工措施,由現場爆破效果來看,爆破擴挖效果較為良好,平均超挖值控制在15cm左右,有效降低超挖值約10cm,在保證安全、質量的同時,滿足了施工進度,并節約了施工成本,降低工程造價,可為類似隧道爆破擴挖工程提供參考。