王鵬君,張進生,劉立杰,張 晨,王 洋,李 慧,高緒風,王桂林,薛 霖
(青島雙星輪胎工業有限公司,山東 青島 266400)
輪胎在行駛過程產生的熱量積累在胎肩內部,容易導致肩空脫層,增加安全風險。為避免上述問題,應在帶束層端部加入胎肩墊膠[1-3]。目前,常采用在胎肩墊膠中加入白炭黑來降低其生熱。但白炭黑粒徑小,極易團聚,很難在橡膠中分散[4]。為促進白炭黑在橡膠基體中的分散,提升加工性能,白炭黑改性成為熱點研究方向[5-7]。
硅格粉是一種新型的改性二氧化硅(SiO2),以非結晶SiO2為主要成分,不僅具有優異的低生熱特性,還可以有效解決白炭黑在橡膠中難以分散的問題,因此在橡膠領域中可替代白炭黑使用。張林峰等[8]將炭黑和硅格粉進行化學結合,由自動水射流器分散混合形成懸濁液噴入炭黑反應爐,形成新型的雙相炭黑,并將其用于膠料中,提高了膠料的物理性能,降低了滾動阻力的同時又不損失抗濕滑性能。
本工作將硅格粉應用于全鋼載重子午線輪胎胎肩墊膠中,研究其對膠料性能和輪胎使用性能的影響。
天然橡膠(NR),SMR20,馬來西亞產品;炭黑N330和白炭黑,山東聯科科技股份有限公司產品;硅格粉,哈爾濱硅格新材有限公司產品。
試驗配方如表1所示。

表1 試驗配方 份
1.5 L BB-1600IM型密煉機,日本株式會社神戶制鋼所產品;GK400N型密煉機,德國克虜伯公司產品;GK270N型密煉機,益陽橡膠塑料機械集團有限公司產品;BL-6175-AL型高低溫開煉機,寶輪精密檢測儀器有限公司產品;XLB-D500×500×2型平板硫化機,浙江湖州東方機械有限公司產品;PREMIER MV型門尼粘度儀和PREMIER MDR型無轉子硫化儀,美國阿爾法科技有限公司產品;5965型電子萬能材料試驗機,美國Instron公司產品;WAH17A型邵氏A型硬度計,美國Wallace儀器有限公司產品;Digi test Ⅱ型高低溫回彈試驗機,德國博銳儀器有限公司產品;GT-70120D型DIN磨耗試驗機,高鐵檢測儀器(東莞)有限公司產品。
小配合試驗采用2段混煉工藝。一段混煉在1.5 L BB-1600IM型密煉機中進行,初始溫度為60 ℃,轉子轉速為90 r·min-1,混煉工藝為:生膠、炭黑等填料及小料→恒溫混煉→排膠。二段混煉工藝為:加入一段混煉膠、硫黃和促進劑→恒溫混煉→排膠,在BL-6175-AL型開煉機上薄通,下片。膠料停放8 h后,在平板硫化機上硫化,硫化條件為151 ℃×30 min。
大配合試驗采用2段混煉工藝,均執行自動混煉工藝。一段混煉在GK400N型密煉機中進行,二段混煉在GK270N型密煉機中進行。
(1)硫化特性。按照 GB/T 16584—1996測定膠料硫化曲線,擺動弧度范圍為±1°,頻率為1.67 Hz,每隔12 s自動記錄轉矩值。
(2)物理性能。膠料的硬度測試按照GB/T 531.1—2008進行;拉伸性能按照GB/T 528—2009進行,采用啞鈴形試樣;撕裂性能按照GB/T 529—2008進行,采用直角形試樣。
(3)生熱性能。壓縮生熱測試按照GB/T 1687.3—2016進行。
(4)動態性能。采用動態熱機械分析(DMA)儀,按照GB/T 9870.1—2006進行。溫度掃描條件為:溫度范圍 —20~80 ℃,升溫速率 2℃·min-1,應變 7%±0.25%。
(5)成品輪胎室內性能。輪胎耐久和高速性能按照GB/T 4501—2016《載重汽車輪胎性能室內試驗方法》進行測試;滾動阻力按照ISO 28580:2018《乘用車、載重汽車和客車輪胎 滾動阻力測量法 單點試驗和測量結果的相關性》進行測試。
硅格粉的理化性能如表2所示。

表2 硅格粉的理化分析結果
從表2可以看出,硅格粉的各項理化分析結果均符合標準要求。從氮吸附比表面積上看,其與高分散115型白炭黑相似,但加熱減量較高,這是由于硅格粉中存在大量官能團。
2.2.1 硫化特性
小配合試驗膠料的硫化特性如表3所示。

表3 小配合試驗膠料的硫化特性
從表3可以看出:1#—3#配方膠料的門尼焦燒時間變化不大,說明添加硅格粉不影響膠料的加工安全性能;與1#配方膠料相比,2#和3#配方膠料的門尼粘度均略有提高,且2#配方膠料的門尼粘度高于3#配方膠料,這是由于白炭黑表面含有羥基基團,其與橡膠的作用力大于硅格粉與橡膠之間的作用力[9]。
從表3還可以看出,1#和2#配方膠料的FL和Fmax基本相同,而3#配方膠料的FL和Fmax較低,說明3#配方膠料的流動性優于1#和2#配方膠料,其交聯程度稍低于1#和2#配方。t90和CRI表征膠料的硫化速度,t90越短,CRI越大,表明膠料的硫化速度越快。由表3可知,t90由短到長的膠料配方排序為1#,3#,2#,CRI指數由大到小的膠料配方排序為1#,3#,2#。說明1#配方膠料硫化速度最快,2#配方膠料硫化速度最慢,3#配方膠料硫化速度居中。這是因為白炭黑對促進劑的吸附作用要高于硅格粉,導致膠料中的促進劑含量減小,使硫化速度降低。添加硅格粉能夠緩解白炭黑加工性能差、硫化效率低的問題,不易產生焦燒[6,10]。
2.2.2 物理性能
小配合試驗硫化膠的物理性能如表4所示。

表4 小配合試驗硫化膠的物理性能
從表4可以看出:2#和3#配方硫化膠的密度均大于1#配方硫化膠;與1#配方硫化膠相比,2#配方硫化膠的定伸應力和拉伸強度略有下降,撕裂強度和回彈值略高;與2#配方硫化膠相比,3#配方硫化膠的邵爾A型硬度相同,定伸應力和拉伸強度略有下降,回彈值略有提高。
2.2.3 生熱性能
生熱性能分析主要分為壓縮生熱分析和DMA分析。壓縮生熱能夠反應橡膠在壓縮屈撓后的溫升情況[11],而DMA可以較好地表征硫化膠的滾動阻力性能,硫化膠在60 ℃時的損耗因子(tanδ)越小,表明膠料的滾動阻力越小,滯后損失越少,生熱越低。
小配合試驗硫化膠的生熱性能如表5所示。

表5 小配合試驗硫化膠的生熱性能
從表5可以看出,與1#配方硫化膠相比,2#配方硫化膠的壓縮生熱和tanδ分別下降6.52%和10.20%,3#配方硫化膠的壓縮生熱和tanδ分別下降9.99%和17.35%。3#配方硫化膠的壓縮生熱和tanδ較2#配方硫化膠明顯下降。這是因為硅格粉的某些官能團與橡膠內部大分子形成了作用力,限制了橡膠內部大分子的運動,減少了橡膠分子的內摩擦,從而使得膠料的生熱下降,滯后損失降低,滾動阻力減小。
2.3.1 硫化特性
大配合試驗膠料的硫化特性如表6所示。

表6 大配合試驗膠料的硫化特性
從表6可以看出,2#和3#配方膠料的門尼粘度、門尼焦燒時間、t90和CRI的變化趨勢基本與小配合試驗膠料相同,兩者具有較好的相關性,說明3#配方膠料在生產中的加工安全性高,可用于批量化生產。
2.3.2 物理性能
大配合試驗硫化膠的物理性能如表7所示。

表7 大配合試驗硫化膠的物理性能
從表7可以看出,大配合試驗硫化膠的各項物理性能與小配合試驗相差不大。與2#配方硫化膠相比,3#配方硫化膠的邵爾A型硬度、定伸應力和拉伸強度略有下降,回彈值略有提高。
2.3.3 生熱性能
大配合試驗硫化膠的生熱性能如表8所示。

表8 大配合試驗硫化膠的生熱性能
從表8可以看出,與1#配方硫化膠相比,2#配方硫化膠的壓縮生熱和tanδ分別下降6.72%和10.78%,3#配方硫化膠的壓縮生熱和tanδ分別下降10.01%和17.65%,3#配方硫化膠的生熱水平明顯低于2#配方硫化膠,變化趨勢與小配合試驗相同,進一步驗證了硅格粉具有降低生熱的作用。
試驗輪胎在生產過程中工藝性能正常,壓出膠料表面光滑平整,無異常現象出現;壓出半成品尺寸正常,符合工藝要求,各工序均未見不良問題出現。
為驗證硅格粉在成品輪胎中的實際使用性能,選擇在12R22.5 18PR規格的輪胎中以1#配方膠料作為正常生產輪胎,以3#配方膠料作為試驗輪胎,進行了輪胎室內性能測試,具體結果如表9所示。

表9 成品輪胎室內性能對比
從表9可以看出,正常生產輪胎和試驗輪胎的高速和耐久性能均達到國家標準要求,耐久性能測試累計行駛時間均在65 h左右,超過國家標準(≥47 h)要求。
正常生產輪胎和試驗輪胎25 ℃時的滾動阻力系數分別為6.10和6.05 N·kN-1,與硫化膠的壓縮生熱和tanδ測試結果相一致。
以上結果說明加入硅格粉的輪胎高速和耐久性能滿足使用要求,同時可降低輪胎的滾動阻力。
(1)在全鋼載重子午線輪胎胎肩墊膠中加入硅格粉,其焦燒時間基本不變,門尼粘度和硫化速度適中,添加硅格粉不影響膠料的加工安全性,適合大批量生產。
(2)通過小配合和大配合試驗結果可知,加入硅格粉膠料的邵爾A型硬度基本不變,定伸應力和拉伸強度略有降低,回彈值提高,壓縮生熱和tanδ均下降。
(3)通過輪胎室內性能測試結果可知,使用硅格粉的輪胎不僅能夠滿足高速和耐久性能的國家標準要求,而且其滾動阻力系數小于正常生產輪胎,可以節約燃油費用,提高品牌競爭力。