武春磊
(晉能集團泰山隆安煤業有限公司, 山西 保德 036600)
山西某選煤廠洗選能力為150 萬t/a,入選原煤煤質以煤泥含量較高的貧瘦煤為主,現采用的洗選工藝為預先脫泥、重介旋流器分選、煤泥浮選兩段分選。隨著礦井采掘深度不斷增加以及開采煤層地質條件更趨復雜,選煤廠入選的原煤中細煤泥含量不斷增加,其中原煤中原生煤泥量、煤泥灰分質量分數分別可達到40%~50%、22%~26%。選煤廠入選原煤灰分高、煤泥含量大等不僅導致重介系統介質消耗量大、處理能力降低,而且影響后續浮選效率及產品品質。為此,選煤廠結合現場情況對優化改造煤泥回收系統,通過增添粗煤泥FBS2400 分選系統,將煤泥二次浮選兩段分選工藝改為三段分選工藝,達到增加精煤產品產率、提高選煤廠生產經濟效益目的。
選煤廠入選的原煤篩分試驗結果如表1 所示,從表1 中看出,選煤廠入選的原煤灰分質量分數、煤泥含量較高,分別可達到36.55%、41.20%。若考慮到次生煤泥影響,則入選原煤中煤泥含量可達到50%以上,原煤煤泥含量整體較高,在洗選期間應強化煤泥回收系統管理。結合煤泥篩分試驗結果發現,原始煤泥中0.5~0.25 mm、0.25~0.125 mm 粒級占比分別為37.50%、35.50%,處于主導地位,0.5~0.25 mm、0.25~0.125 mm 粒級灰分質量分數分別為28.92%、26.37%。各粒級灰分隨粒度減小而不斷降低。同時結合煤生煤泥小沉浮試驗發現,原煤煤泥占主導地位的密度級分別為>1.8 g/cm3、<1.4 g/cm3,浮選精煤灰分整體較低,有實現精煤有效回收。

表1 選煤廠入選原煤篩分試驗結果
選煤廠原采用的煤泥回收工藝如圖1 所示。入選原煤首先采用脫泥篩處理,篩下物由煤泥水泵泵送至弧形篩處理;弧形篩篩上物與脫泥篩篩上物混合進入主選系統;弧形篩篩下物先通過一次浮選處理,底流經脫水后摻混入精煤,溢流進入二次浮選處理;二次浮選底流經煤濃縮機、壓濾機處理后回收精煤泥,溢流則參與閉水循環。

圖1 煤泥回收工藝流程
結合現場情況分析選煤廠現煤泥回收系統存在問題主要為[1-3]:
1)入選原煤煤泥含量大,導致后續煤泥弧形篩脫水、脫泥效果不佳。弧形篩篩上物中細粒級煤泥含量占比較高,其中<0.2 mm 粒級占比達到30%~40%,部分細粒級煤泥進入重介旋流器,影響設備分選效率;同時細粒級煤泥混入會制約脫介篩、磁選機效率。
2)煤泥含量高,導致后續浮選系統負載較大,原生煤泥中粒級0.5~0.25 mm 占比為37.5%,給后續浮選帶來較大影響。
在對現有的煤泥回收系統現狀及存在問題分析基礎上,經過技術論證后,提出對原有的煤泥系統進行改造,增設1 套粗煤泥分選系統提升煤泥系統運行效果,具體改造后粗煤泥回收工藝如圖2 所示[4-8]。具體回收工藝流程為:預先脫泥煤泥水首先采用增設的FX610 水力旋流器進行分選處理,底流采用FBS2400分選機進行處理,溢流則進入到一次浮選系統處理;FBS2400 分選機底流通過中煤回收篩處理,篩上物為中煤產品,篩下物通過濃縮機處理;FBS2400 分選機溢流首先通過疊層高頻篩脫泥處理,篩上物采用精煤泥離心機脫水后得到精煤泥產品,精煤泥離心機與疊層高頻篩篩下物混合進入到一次浮選系統處理。在FBS2400 分選機應用時,應確保入選物料粒級在1.0~0.25 mm,避免分選期間出現錯配,影響分選機分選效率及效果。

圖2 改造后粗煤泥回收工藝流程
改造后的煤泥系統、重介系統均處于相對獨立狀態,可有效避免預脫泥煤泥混入到主洗選重介系統中,從而主洗選系統懸浮液煤泥量、確保重介系統密度保持穩定,提升重介旋流器分選處理效果以及效率。同時粒級0.5~0.25 mm 物料采用FBS 分選機處理后,可顯著降低后續浮選系統負荷,有助于提升浮選系統分選效率及效果。
對煤泥系統優化改造完成后,對增添的FBS2400 分選機入料及產品等進行試驗,FBS2400 分選機入料及產品參數如表2 所示。從表2 中看出:FBS2400 分選機入料灰分質量分數為26.89%,而溢流及底流灰分質量分數分別為20.42%、79.02%,粗煤泥回收率為88.96%,應用表明FBS2400 分選機可對粒級0.50~0.25 mm 物料有較好分選效果,降灰作用顯著;FBS2400 分選機溢流分別通過疊層高頻細篩、離心機等處理之后,得到的粗煤泥灰分質量分數為10.87%,產品品質較為穩定,可滿足選煤廠粗精煤灰分指標要求。

表2 FBS2400 分選機入料及產品參數
1)預先脫除煤泥首先采用粗煤泥分選系統處理,從而明顯降低主選系統重介旋流器入料煤泥含量,有助于重介旋流器始終保持較好工作狀態,提升分選效率、降低介耗。
2)粗煤泥系統實現對0.5~0.25 mm 粒級粗煤泥處理后,可大幅降低后續浮選系統入選煤泥量,降低浮選系統負荷,提升浮選效果及產品質量,避免得到的重介精煤產品“背灰”問題。
3)浮選系統、重介系統分選精度、分選效率均得以提升,生產的精煤產品產率較高、灰分較為穩定。
4)浮選系統負荷明顯降低,有助于提升入選量,降低洗選成本。選煤廠電能消耗降低為1.02 kW·h/t、介耗降幅為0.4 kg/t,若按照150 萬t/a 的入選量、電能按照1 元/(kW·h)、介質按照700 元/t 計算,則每年可直接降低電能、介質消耗費用約195 萬元。
結合選煤廠生產情況對粗煤泥系統進行優化改造,具體提出增加FX610 水力旋流器、FBS2400 分選機實現粗煤泥獨立回收。現場實踐表明:對選煤廠入選的原煤煤泥含量占比、特性等分析,在原有的粗煤泥回收工藝基礎之上,對粗煤泥分選系統進行優化改造,明顯降低入選原煤煤泥含量大對后續主洗選系統影響,在提高重介旋流器、浮選系統效率、穩定產品品質等方面效果顯著;粗煤泥系統優化改造后,選煤廠洗選電能消耗、介質消耗等均有所降低,有助于降低選煤廠洗選系統運行成本,提高經濟效益。