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某300 MW 機組燃燒器及二次風噴口改造研究

2024-01-08 08:34:56董志強
設備管理與維修 2023年23期

董志強

(山西臨汾熱電有限公司,山西臨汾 041000)

0 引言

隨著生態環境的惡化,全球二氧化碳減排的步伐加快,能源結構將會發生變化。近年來,以風能、太陽能為代表的低碳新能源發展迅速[1],大規模風、光能源并網,然而這些電力都有著隨機性強、能源生產是間歇性的、不能隨電網的需求而調節的特征,這對電網的安全和穩定產生了極大的挑戰[2-3]。據分析,風電、光伏在電力系統中到達一定比例(15%~20%)后,每提高一個百分點,對于電力系統的調峰要求都是質的改變。但是我國大部分地區電力系統運行靈活性不足,系統亟需較大比例靈活電源改善調峰電源結構,緩解系統調峰壓力[4-6]。

從全國資源特性和現有技術條件的角度來看,煤電是最為經濟可靠和最具開發潛力的靈活性電源,煤電機組將越來越多地作為配合新能源發電的調峰手段[7-10]。目前的調峰,主要是針對電網低谷時煤電機組的低負荷跟蹤能,分為深度調峰[11]和啟停調峰[12-13]。2018 年2 月28 日,國家發展改革委、國家能源局下發了《關于提電力系統調節能力的指導意見》[14],指出要實施火電靈活性提升工程,根據不同地區調節能力需求,科學制定火電靈活性提升工程實施方案。2019 年9 月,山西省委省政府印發了《山西能源革命綜合改革試點行動方案》[15],要求先行選擇30 萬千瓦級及以上機組開展煤電機組靈活性改造試點,加快推進煤電機組靈活性改造步伐,提升電網的調峰能力。參與調峰的機組通常運行于低負荷工況下,燃燒穩定性影響著機組的安全運行。

某300 MW 機組鍋爐目前低負荷穩燃能力在45%左右,飛灰含碳量、爐渣含碳較高。鍋爐A 層四只一次風煤粉燃燒器為安裝有氣化小油槍的煤粉燃燒器,運行時微油過大存在噴嘴燒壞的風險,微油過小則容易被一次風吹滅,且A 層燃燒器在不投油燃燒時煤粉的穩燃性不好。現有一次風濃淡燃燒器,煤粉氣流的組織性差,不利于煤粉及時著火和穩定燃燒。隨著電網對鍋爐低負荷燃燒穩定性要求越來越高,為提高某300 MW 機組鍋爐低負荷穩燃能力,擬對1#機組A、B、C 三層燃燒器、底層二次風噴口進行低負荷穩燃能力提升改造。

1 設備概況

某300 MW 機組鍋爐型號為DG1060/17.4-Ⅱ4,是由東方鍋爐股份有限公司制造的亞臨界自然循環汽包爐、單爐膛、∏型布置、一次中間再熱、平衡通風、固態排渣、全鋼架懸吊結構、爐頂帶金屬防雨罩。燃燒器布置于爐膛水冷壁四角,采用四角切圓燃燒方式。燃燒器噴口布置如圖1 所示,水冷壁每角的燃燒器共有17 層噴口,一次風噴口(四周有周界風)6 層,二次風噴口9層,其中3 層二次風噴口內設有油槍、用于降低氮氧化物生成量的頂二次風噴口2 層。每角燃燒器分上下兩組,上組燃燒器有3 層噴口,下組燃燒器有14 層噴口。

圖1 燃燒器噴口布置

2 燃燒系統優化改造方案

為提高鍋爐低負荷穩燃能力,解決目前鍋爐存在的下層燃燒器掉粉導致爐渣含碳偏高的問題,現對燃燒系統進行優化改造,改造方案如下:

(1)采用強回流燃燒器,將A層(最底層)改為帶微油功能的強回流燃燒器,B、C 層為強回流燃燒器。

(2)重新設計AA 層托底二次風噴口,更換4 個托底二次風噴口。

強回流燃燒器如圖2 所示。強回流燃燒器在形成濃淡燃燒的條件下,布置豎直穩然齒,增強噴嘴附近高溫煙氣卷吸能力和煤粉氣流在噴嘴附近的停留時間,保留了利于煤粉的著火與穩燃的特性,又可確保濃淡燃燒,減少NOx的生成,且更有利于降低飛灰和大渣含碳量。在保證燃燒器冷卻的前提下,盡可能控制周界風的風量和動量,使一次風直接卷吸高溫煙氣,大大提高火焰溫度,抑制煤粉著火時間的推遲,進而達到更好的燃燒效果,保證煤粉在出口處及時著火,能更好地控制爐膛火焰中心,改善結焦和高溫腐蝕,降低飛灰含碳量。

圖2 強回流燃燒器

3 改造效果

3.1 鍋爐熱效率

為了解1#機組在改造前后的性能,采用國家標準GB 10184—2015《電站鍋爐性能試驗規程》規定的反平衡法,對1#機組鍋爐熱效率進行計算,灰渣平衡比率取飛灰90%、爐底大渣10%。鍋爐熱效率η 按式(1)計算:

式中 Q2——1 kg 煤的排煙損失熱量,kJ/kg

Q3——1 kg 煤的氣體未完全燃燒損失熱量,kJ/kg

Q4——1 kg 煤的固體未完全燃燒損失熱量,kJ/kg

Q5——1 kg 煤的散熱損失熱量,kJ/kg

Q6——1 kg 煤的灰渣物理損失熱量,kJ/kg

Qr——1 kg 煤引入的熱量,kJ/kg

q2——排煙熱損失,%

q3——氣體未完全燃燒熱損失,%

q4——固體未完全燃燒熱損失,%

q5——散熱損失,%

q6——灰渣物理熱損失,%

3.1.1 改造前鍋爐熱效率

試驗期間機組穩定在兩個調整工況下,在270 MW、220 MW、150 MW 工況下進行原煤取樣、灰渣取樣,以及對空預器進出口氧量、溫度進行測試,測試結果如表1 所示。

從表1 可知,270 MW 負荷下的實測鍋爐熱效率為89.26%,均小于220 MW 負荷(90.09%)和150 MW負荷(90.22%)下的實測鍋爐熱效率。修正后270 MW的鍋爐熱效率為89.25%,仍小于220 MW 負荷(90.01%)和150 MW 負荷(90.13%)。

3.1.2 改造后鍋爐熱效率

試驗前,鍋爐保持穩定,各設備調整至最佳運行狀態,然后對#1 鍋爐進行性能測試,試驗期間機組穩定在兩個負荷工況下,在270 MW、240 MW、180 MW 工況下進行原煤取樣、灰渣取樣,以及對空預器進出口氧量、溫度進行測試,測試結果如表2 所示。

表2 改造后各工況下鍋爐爐效

由表2 可以得出,270 MW 負荷下的修正后鍋爐熱效率為90.60%;隨著負荷降低,鍋爐熱效率升高,180 MW 負荷下的修正后鍋爐熱效率最大、為91.23%。

試驗結果表明,改造前后1#機組鍋爐熱效率都出現隨負荷降低而升高的趨勢。在270 MW 負荷下,改造后的修正后鍋爐熱效率為90.60%,大于改造前的修正后鍋爐熱效率(89.25%),鍋爐熱效率提高了1.5%。

3.2 爐內冷態空氣動力工況實驗

為了解改造后爐內動力場情況,現對1#機組進行鍋爐冷態動力場試驗。在爐內A 層、B、C 層一次風噴口上沿高度,用風速儀進行爐內冷態風速測量,確定燃燒器出口氣流在爐內形成的強風環大小,并在四周水冷壁實測貼壁風速,同時在各一次風噴口處進行飄帶示蹤試驗。爐膛截面積(寬×深)13335 mm×12829 mm,燃燒器實際切圓示意及貼壁風見圖3。

從圖3 可以看出,A 層燃燒器爐內冷態實際切圓為橢圓形,長徑7335 mm,短徑6329 mm,貼壁風在3.6~4.7 m/s;B、C 層燃燒器爐內冷態實際切圓為一橢圓,長徑7835 mm,短徑5829 mm,貼壁風在1.4~2.4 m/s。速度場測量完畢后在爐內燃燒器噴口處進行飄帶試驗,氣流不刷墻。結果表明,爐膛主燃燒區域實際切圓直徑在7 m 左右,切圓偏前墻與左墻。

3.3 爐內冷態空氣動力工況實驗

為確定1#機組的最低不投油穩燃負荷,現在保證1#機組運行參數正常的條件下,將1#機組從210 MW 負荷開始,按每分鐘1.5%額定負荷的速度降低鍋爐負荷,并在150 MW、135 MW各級負荷狀態下保持30 min,直至燃燒穩定的最低負荷,并在該負荷下維持2 h。

隨著負荷的降低,整個爐膛溫度水平也相應下降。當1#機組負荷降至120 MW 時,不投助燃油,沒有出現劇烈的火焰閃爍及爐膛溫度大幅下降的不良狀況,爐膛負壓穩定、氧量波動正常。繼續降低機組負荷至110 MW 時,火檢信號閃爍較為頻繁,再熱汽溫降為470 ℃,油槍投入助燃。由試驗結果可得,1#機組的最低不投油穩燃負荷為120 MW 負荷。結果表明,改造前1#機組最低穩燃負荷為135 MW,改造后1#機組最低穩燃負荷為120 MW,實現鍋爐最低不投油穩燃負荷≤40%BMCR(BMCR為鍋爐最大連續蒸發量)。

4 結論

為提高某300 MW 機組低負荷穩燃能力,以滿足深度調峰需求,現將機組A 層燃燒器改為帶微油功能的強回流燃燒器,B、C 層改為強回流燃燒器,同時更換AA 層4 個托底二次風噴口。對機組改造前后的鍋爐熱效率、冷態空氣動力廠、最低不投油穩燃負荷進行分析,得到以下結論:

(1)改造前,270 MW 負荷下的修正后鍋爐熱效率為89.25%,均小于220 MW 負荷(90.01%)和150 MW 負荷(90.13%)。

(2)改造后,270 MW 負荷下的修正后鍋爐熱效率為90.60%,鍋爐熱效率提高了1.5%。

(3)改造后的爐內實際切圓直徑在7~8 m,切圓偏前墻與左墻。

(4)1#機組最低穩燃負荷可達到120 MW,實現鍋爐最低不投油穩燃負荷≤40%BMCR。

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