趙凱利,靳永昌
(南京科潤(rùn)工業(yè)介質(zhì)股份有限公司,江蘇 南京 211100)
冷軋鋼板表面質(zhì)量的好壞是評(píng)價(jià)軋機(jī)設(shè)備、軋制工藝以及軋制液應(yīng)用水平高低的一項(xiàng)重要評(píng)價(jià)指標(biāo)。但實(shí)際上,冷軋鋼板在軋制后表面通常都會(huì)出現(xiàn)部分缺陷,如黑斑[1]、橫折紋[2]、銹蝕[3]、劃傷[4]、白斑[5]、翹皮[6]等。導(dǎo)致帶鋼表面出現(xiàn)缺陷的原因很多,如來(lái)料熱軋板原有的表面缺陷(板中含夾雜物)、設(shè)備方面(噴嘴堵塞或者噴射角度不對(duì))以及工藝原因(板型控制不良)等。本文就某鋼鐵廠單機(jī)架可逆式軋機(jī)冷軋帶鋼表面曾經(jīng)出現(xiàn)劃傷問(wèn)題,通過(guò)分析并從優(yōu)化軋制液產(chǎn)品角度出發(fā)來(lái)說(shuō)明軋制液的應(yīng)用對(duì)帶鋼軋制表面質(zhì)量的影響。
現(xiàn)場(chǎng)軋機(jī)類(lèi)型為1450 mm 六輥軋機(jī),工作輥直徑和長(zhǎng)度為Φ385/435×1450 mm。
現(xiàn)場(chǎng)的軋制材料種類(lèi)為低碳鋼、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼和低合金結(jié)構(gòu)鋼等,軋制道次為5 道,最大變形率為92%,最大軋制速度1000 m/min,最大可軋制力為13000 kN。
自2021 年下半年,發(fā)現(xiàn)此1450 可逆軋機(jī)在軋制出口厚度要求在0.3 mm 以下時(shí),偶爾會(huì)出現(xiàn)軋后表面劃傷現(xiàn)象,尤其在來(lái)料硬度較高的情況下,出現(xiàn)的頻率更高,帶鋼表面劃傷現(xiàn)象具體見(jiàn)圖1和圖2,軋制力會(huì)達(dá)到1100 t左右。

圖1 工作輥表面劃傷

圖2 鋼板表面劃傷
現(xiàn)場(chǎng)勘查排除了是由于軋輥的線速度和帶鋼運(yùn)行速度差異滑動(dòng)導(dǎo)致的問(wèn)題,分析軋制乳化液,發(fā)現(xiàn)近期槽液pH 值波動(dòng)較大,雖日常有檢測(cè)和控制,但較之前有走高的趨勢(shì)?,F(xiàn)場(chǎng)軋制乳化液取樣分析后發(fā)現(xiàn),油水分離速度之前短時(shí)間內(nèi)可以分開(kāi),而現(xiàn)在變?yōu)榻咏?分鐘才能分開(kāi),軋制乳液的技術(shù)指標(biāo)較之前設(shè)計(jì)的有了較大的偏離。
軋制過(guò)程屬于混合潤(rùn)滑狀態(tài)[7]。一方面是流體潤(rùn)滑起作用,表現(xiàn)形式是軋輥和帶鋼接觸,表面被潤(rùn)滑油膜隔開(kāi),這種情況下,遵循牛頓流體定律;另一方面是邊界潤(rùn)滑起作用,軋輥和帶鋼表面間距較小,油膜中極壓潤(rùn)滑劑與帶鋼表面發(fā)生相互作用,提供潤(rùn)滑功能。碳鋼軋制液是乳液狀態(tài)下使用,其中水相主要起到冷卻作用,而潤(rùn)滑功能基本由油相提供,極壓潤(rùn)滑添加劑也會(huì)包裹在油相中發(fā)揮極壓潤(rùn)滑作用。為有效體現(xiàn)出產(chǎn)品的潤(rùn)滑性能,在軋制過(guò)程中,乳液中的油相需要以相對(duì)快的速度分離出來(lái),以提供強(qiáng)有力的油膜和足夠的蘊(yùn)含于其中的極壓劑來(lái)發(fā)揮潤(rùn)滑作用。
經(jīng)排查發(fā)現(xiàn),自2021年下半年開(kāi)始,配制軋制油的水由脫鹽水改為工業(yè)用水,由于工業(yè)水中含鈣、鎂等離子,配制成乳化液后pH值容易偏高。pH值對(duì)于穩(wěn)定軋制乳液至關(guān)重要,pH 偏高會(huì)引起乳液粒徑變小,油水分離速度也會(huì)變慢,析出的油相較少,進(jìn)而最終影響軋制潤(rùn)滑性能,導(dǎo)致軋制力上升和鋼板出現(xiàn)劃傷等問(wèn)題。
2021 年下半年,受當(dāng)?shù)叵揠娬哂绊?,軋機(jī)開(kāi)機(jī)不規(guī)律,也容易出現(xiàn)乳液溫度偏低、槽液腐敗、槽液乳化狀態(tài)不穩(wěn)定等一系列問(wèn)題,這對(duì)軋制油產(chǎn)品在這種情況下要始終維持良好的狀態(tài)提出了更高的要求。
由于現(xiàn)場(chǎng)配制用水短時(shí)間內(nèi)不會(huì)改為脫鹽水,為了有效解決軋制過(guò)程出現(xiàn)的表面劃傷問(wèn)題,需要從軋制油產(chǎn)品角度進(jìn)行解決。圖3 展示的是在用的軋制油產(chǎn)品按照質(zhì)量比濃度2%配制成乳液后的粒徑隨pH 值變化趨勢(shì)圖。圖中顯示,乳液粒徑隨pH值升高先增大后變小,較大的乳液粒徑落在pH 值為5.0~5.5 區(qū)間,這個(gè)區(qū)間也是在軋制油產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中根據(jù)原有現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)條件設(shè)計(jì)出來(lái)的。在這個(gè)pH值區(qū)間內(nèi),乳液粒徑較大,可以快速進(jìn)行油水分離,有效提供了在軋制輥縫區(qū)的潤(rùn)滑功能?,F(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)變化后,在用乳化槽液的pH 區(qū)間發(fā)生后移,乳液粒徑因此變小,潤(rùn)滑能力下降。為了滿足現(xiàn)場(chǎng)槽液pH 值的技術(shù)指標(biāo)要求,有意改變了原有軋制油產(chǎn)品中乳化劑的類(lèi)型和用量,優(yōu)化后的產(chǎn)品配制后的乳液隨pH 值變化趨勢(shì)見(jiàn)圖4。圖中顯示在乳液粒徑較大時(shí),pH 值落在5.4~6.1 區(qū)間,這個(gè)pH 值區(qū)間與現(xiàn)場(chǎng)槽液實(shí)際pH值變化比較接近。

圖3 原有軋制油產(chǎn)品配制成乳液的粒徑隨pH變化趨勢(shì)圖

圖4 優(yōu)化后的軋制油產(chǎn)品配制成乳液的粒徑隨pH變化趨勢(shì)圖
針對(duì)限電引起的槽液長(zhǎng)時(shí)間停用導(dǎo)致的易腐敗問(wèn)題主要有以下兩種:(1)改變了軋制原油中僅使用酚型抗氧劑的方式,搭配使用了胺型抗氧劑,兩種不同類(lèi)型的抗氧劑復(fù)配起到了有效協(xié)同以提升產(chǎn)品抗氧化性能的目的??寡趸阅茉囼?yàn)采用的是在120 ℃,銅鐵催化的情況下,通入空氣165 mL/min,進(jìn)行氧化安定性考察。經(jīng)過(guò)96 小時(shí)后,氧化后產(chǎn)品的油品外觀較原產(chǎn)品顏色淺,說(shuō)明其抗氧化性較原產(chǎn)品好。同時(shí),優(yōu)化的產(chǎn)品測(cè)試后的銅絲外觀較亮,也驗(yàn)證了其抗氧化較好的特性。對(duì)比試驗(yàn)后的油品理化指標(biāo),酸值、粘度和色度三個(gè)指標(biāo)均較之前產(chǎn)品有所降低,說(shuō)明優(yōu)化后的產(chǎn)品抗氧化性均較原產(chǎn)品好;(2)為了有效提升槽液長(zhǎng)時(shí)間停用情況下的抗微生物腐敗能力,在產(chǎn)品中增加了胺類(lèi)的抗菌抑菌組分別進(jìn)行了微生物測(cè)試對(duì)比試驗(yàn)。測(cè)試過(guò)程如下:將兩種待測(cè)新鮮槽液(均配制為2 %濃度)放入搖床,35 ℃情況下,連續(xù)測(cè)試30 天后,取1 mL 均勻涂在培養(yǎng)基表面并培養(yǎng)72小時(shí)后觀察。結(jié)果顯示優(yōu)化后的產(chǎn)品中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)菌的生成,而原有產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)有菌的滋生,說(shuō)明優(yōu)化后的產(chǎn)品抗微生物的能力較強(qiáng)。
針對(duì)優(yōu)化后的產(chǎn)品,重新制定了現(xiàn)場(chǎng)乳化液控制指標(biāo)。新產(chǎn)品使用后的近半年時(shí)間內(nèi),帶鋼表面未再出現(xiàn)過(guò)劃傷問(wèn)題,槽液狀態(tài)良好,也未出現(xiàn)過(guò)腐敗問(wèn)題,同時(shí)軋制力也始終穩(wěn)定在800 t以下。
軋制油作為一種工藝型產(chǎn)品,現(xiàn)場(chǎng)有效地維護(hù)和管理至關(guān)重要,以下是一些重點(diǎn)注意事項(xiàng):(1)配液前清理油箱、機(jī)架、回流槽內(nèi)積累的油泥及其它殘留物,避免大量生菌發(fā)酵污染物混入新配乳化液;(2)配液完成初期需開(kāi)啟攪拌器進(jìn)行內(nèi)循環(huán)兩個(gè)小時(shí)以上,促使乳化液充分乳化均勻;(3)配液后建議每天有效軋鋼8小時(shí)以上,至少正常生產(chǎn)六卷維持槽液溫度以及活躍性;(4)停機(jī)期間保持相對(duì)高液位,確保機(jī)械攪拌有效投入使用,防止因?yàn)闇囟鹊?、攪拌流?dòng)性較差引起冷軋油中有效成分的析出;(5)如遇開(kāi)機(jī)前槽液溫度降低至30 ℃以下,建議先優(yōu)先軋制兩卷偏厚規(guī)格鋼卷,待槽液溫度上升至40 ℃以上方可軋制常規(guī)規(guī)格;(6)如因?yàn)檫B續(xù)長(zhǎng)期間斷性停機(jī),導(dǎo)致槽液內(nèi)有浮油析出不易回溶,經(jīng)調(diào)整無(wú)效時(shí),則需要將浮油撇除。
除了常規(guī)的理化檢測(cè)指標(biāo)外,乳液的狀態(tài)對(duì)軋制產(chǎn)品潤(rùn)滑性能的發(fā)揮至關(guān)重要,其中對(duì)乳液pH 值的有效控制就是一個(gè)關(guān)鍵手段。因此,在實(shí)際使用中,所有可能引起乳液pH 變動(dòng)的因素都應(yīng)該予以關(guān)注,合適的pH 區(qū)間可以控制乳液的粒徑分布和油水分離速度,以充分發(fā)揮乳液的潤(rùn)滑和清潔性能。同時(shí),有效的現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)和管理對(duì)長(zhǎng)期的保持軋制過(guò)程的高質(zhì)量水平也尤為重要。