宮雷
北京地鐵12號線起點—四季青站區間三聯拱斷面,因受地下水回灌影響,目前水位高于仰拱約3.8m,含水量較大,致使施工嚴重受阻。本文針對三聯拱斷面遇水施工受阻問題,通過有效論證和分析,最終提出“以降為主、以堵為輔、疏堵結合、綜合治理”的施工方案,實現了掌子面開挖有序、安全可控。
北京地鐵12號線起點—四季青站區間起始點位于通匯路與西四環輔路交口,線路整體沿西四環北路西側向南敷設約500m后,沿京門鐵路北側向西敷設,最終到達田村停車場。區間暗挖段長度為1175m,根據線路需要線路在四季站南端設置交叉渡線,渡線采用9號道岔。分別采用單洞隧道、雙聯拱隧道、三聯拱隧道斷面,斷面尺寸斷面開挖寬度7.9m~28.78m;區間側壁以卵石層為主,主要為卵石層和卵石層,三聯拱斷面整體位于地下水位以上。
起點—四季青站區間3號井三聯拱斷面中洞二襯已全部施工完成,施工至邊洞開挖時水位已上漲至30.31m,三聯拱邊洞入水最大深度約為3.8m,為保障開挖安全計劃采取降水施工,但因邊洞結構分別平行下穿西四環輔路和西郊機場鐵路,無法進行地面降水,故調整開挖方案將邊洞上層洞室初支全部完成,利用上層洞室進行洞內微型降水,由于水流補給較快,抽排降水效果不佳,砂卵石中的中粗砂在降水井施工時和水流沖刷下流失較多,臨近初支外壁易出現空腔,且水流較大,致使暗挖作業暫時停滯。
在城市軌道交通建設中,通過長期實踐已形成相對成熟有效的地下水治理經驗,例如地面降水、洞內井點降水、深孔注漿止水、洞內微型降水井等,上述幾項方案在本項目三聯拱邊洞降水籌劃時期對比詳見表1。

表1 降水方案比選
由表1可知,因場地原因和風險考慮,洞內微型降水井可作為主要降水方式,同時輔助深孔注漿止水,對水流補給方向進行部分截流,對已完成初支仰拱滲漏點進行補注漿液封堵,達到疏、堵結合綜合治理的治水效果,且該項措施風險可控,可行性較高,因此采用該項措施,并以此為試驗段結果為后續降水項目提供經驗。
根據本項目情況,降水方案施工采用黃蜂-90跟管鉆機、揚程≥15m流量16m3/h螺桿泵、直徑150mm壁厚4mmPVC材質護壁管(濾網為1層60目)、3~7mm濾料、揚程≥50m流量60m3/h污水潛水泵、尺寸為1.5m*1.5m*9m的沉淀水箱等。
根據現場,洞內微型降水方案總體施工設計如下:(1)將三聯拱邊洞上層洞室開挖全部完成,下層洞室采用工字鋼封面暫做堵水處理。(2)利用上層洞室空間進行降水井施工,根據現有情況最大化進行降水。
(1)涌水量計算
抽水影響半徑計算:根據結構平剖面設計資料,依據構筑物的埋深和涉及抽降含水層,計算含水層涌水量:
等效半徑對于不規則面狀基坑
Ro—基坑等效半徑,m;
A—降水面積,m2。
對于矩形基坑
ro—基坑等效半徑,m;
η—概化系數;
L—降水井圍成的矩形長度,m;
B—降水井圍成的矩形寬度,m;
按抽水影響半徑計算,潛水影響半徑采用下式:
式中:R—降水影響半徑,m;
S—設計水位降深,m;
H—潛水含水層厚度,m。
K—滲透系數,m/d(滲透系數根據勘察報告取值,卵石層等綜合滲透系數取120m/d)。
承壓水影響半徑采用下式:
R—降水影響半徑,m;
s—設計水位降深,m;
k—滲透系數,m/d,根據勘察報告取值,細中砂2層、卵石層等綜合滲透系數取150m/d。
涌水量(Q)計算:潛水非完整井計算公式:
Q—基坑涌水量,m3/d;
K—滲透系數,m/d;
H—潛水含水層初始厚度,m;
M—承壓含水層厚度,m;
h—降水后剩余含水層厚度,m;
s—基坑水位降深,m;
R—降水影響半徑,m;
r0—基坑等效半徑,m。
涌水量計算結果見表2。

表2 涌水量計算參數表
預估總抽水量(Qz):預計總抽水時間為180天,潛水層折減系數:前29天為β=0.85,30天到100天為β=0.85,剩余為β=0.65。則抽水總量計算如下:
層間潛水(三):Q=∑βQd=1×9063.2×29+0.85×9063.2×71+0.65×9063.2×80=1281077.5m3;
預估總排水量Q=128萬方(單洞)。
(2)降水系統設計
根據上述計算分析及施工經驗,采用洞內微型降水降低水位,滿足結構開挖要求,降水設計參數見表3。為更準確監測降水效果,在結構內外均布置水位監測孔,根據監測數據調整泵型泵量,進一步加強降水效果。

表3 降水設計參數表
洞內打井標高以上導洞或中導洞底板標高控制,井深14m,井底標高按21.20m控制,周邊降水井傾角以10°~30°為宜,中間降水井豎直。避免與已施工結構沖突。降水井距暗挖小導洞結構外輪廓線1m。降水井局部可以調整。
(3)排水系統設計
排水管網:采用鋼管、硬質PVC管作為排水主管路,主排水管直徑不小于所連接排水支管總截面面積之和。集水支管管徑應與潛水泵出水口口徑相匹配,避免變徑連接。排水管布設時傾斜度≥3‰。采用暗排的形式,埋設深度≥1m。
排水口保證:本項目排水為市政管線,排水口采用暗埋形式。由于排水量較大且防止雨季排水不暢,根據現場調查結果,現存有φ1000和φ1600的雨水管,能夠滿足現場排水需求,這樣也減輕排水系統的壓力。
(4)施工工藝
降水井成井擬采用黃蜂-90跟管鉆機成井工藝,施工工藝流程為:施工準備→放樣井位,固定鉆機角度→鉆進施工(鉆頭與鉆桿連接,鉆桿外套護壁管)→鉆進至設計深度后,逐節拔出鉆桿,最后拔出鉆頭→下井管(井管外纏濾網)→拔出護壁管→放入螺桿潛水泵→排水管路連接→大揚程水泵抽排至豎井上排入市政管網中。
(5)洞內微型降水效果分析
本項目自采取上述方案進行降水處理,現場水位呈明顯下降趨勢,最低水位點為27.1m,相較于施工前30.31m水位下降約3m,水量補給超過預期,雖未達到降水一步到位的效果,但已降低施工風險,且通過降水期施工地面監測點整體趨于穩定無監測預警。
針對區間三聯拱斷面降水井抽排降水情況,以及現場水量分析,臨近南水北調管涵側水量補給大于遠離側,考慮在該方向進行深孔注漿,意在減少孔隙率,形成臨時止水帷幕的效果,由于開挖方向為下坡,且首段開挖后觀察已完成初支仰拱部分向開挖面有明顯水流補給,因此在已完成初支部位及時跟進背后注漿,且根據水量大小分段進行深度為4m的深孔注漿,形成臨時止水帷幕,該方案既減小了開挖面水量,達到降水效果,同時為后續二襯施工以及結構防水進一步提供保障,因此提出總體疏、堵結合的理念。
(1)注漿施工工藝流程
后退式分段注漿是鉆、注交替作業的一種注漿方式,每次鉆孔注漿分段長度0.8~1.5m,采用孔口管法蘭盤止漿。
后退式注漿流程如下:測量定位—鉆機就位—開鉆孔位、調鉆桿角度—試配漿液—鉆至孔底壓漿。
為了滿足注漿固結的目的,需要按照一定的次序進行漿液配制。
①水泥漿稀釋:在攪拌桶加入所需的水,開動攪拌機,再加入水泥攪拌3分鐘以上。
②注漿泵試運轉:開動注漿泵壓水試驗,檢查注漿泵液壓情況,系統、注漿管路是否暢通。
③漿液注入:漿液通過雙重管壓入地層中,采用一次整體注漿方式。
④壓力、注漿量控制:觀察注漿壓力,檢查隨注漿量增加壓力表變化情況。注漿過程中采用壓力控制,注漿壓力達到2.0MPa時停止注漿。
(2)注漿加固方案
注漿止水帷幕加固如圖1所示:

圖1 注漿止水帷幕加固示意
注漿加固設計參數:注漿范圍為潛水層,且水層較深,因此采用速凝、濃度大的漿液即A液(水泥漿添加一定比例的添加劑)和B液(改性水玻璃)及C液(速凝劑)的混合漿液注入地層。注漿終壓為1.5~2.0MPa。漿液擴散半徑為0.8m。漿液使用流動性強、滲透性強、濃度高、速凝等特征的漿液。
A液:水泥漿采用普通硅酸鹽P.O42.5水泥,配合比為水:水泥=1∶0.8
B液:水玻璃采用濃度42Be′,配合比為水玻璃:水=1∶1
C液:固化劑。
漿液類型及配比:磷酸-水玻璃化學漿和水泥-水玻璃雙液漿相結合,并摻加外加劑(速凝劑、減水劑);A液:水:水泥=1:0.8;B液:水:水玻璃=1:1;C液:水:磷酸=1:0.06;A液:B液=1:1;B液:C液=1:1。
(3)深孔注漿堵水效果分析
通過深孔注漿堵水,有效減少降水范圍水流補給,提高降水井效果,使開挖面水位居于仰拱以下約0.5m,保證了掌子面施工安全,同時為后期二襯施工以及結構防水提高質量保障,且注漿期間地面監測點整體趨于穩定無監測預警。
本文以某軌道項目水位上漲問題為研究背景,經過現場試驗最終提出疏、堵結合降排水的措施,并通過水位監測及地表監測,結果證明該方案可行有效。施工期間,深孔注漿注意壓力的控制,做好已完成洞室初支的預加固施工,避免因注漿壓力過大,出現初支變形的情況,其次如開挖進度較緩,考慮注漿實效性,可分段、分循環施工,在初支開挖完成后,二襯施工前,應結合現場情況,對漿液失效后出現滲漏水的初支結構進行補充注漿,確保二襯施工質量。