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焦?fàn)t煤氣脫硫工藝方案設(shè)計(jì)分析

2024-02-29 09:35:30桑聯(lián)紅
山西化工 2024年1期
關(guān)鍵詞:效率工藝實(shí)驗(yàn)

曹 興,桑聯(lián)紅

(山西天脊潞安化工有限公司,山西 長治 046000)

0 引言

焦?fàn)t煤氣主要通過原材料焦炭經(jīng)各種物理化學(xué)變化所制得,因原材料焦炭自身的化學(xué)組分限制,其在生產(chǎn)過程中難免存在一定量的硫化氫等硫化物,如不及時(shí)處理則容易生成多種類型的含硫氣體,造成嚴(yán)重的環(huán)境污染問題。近年來,研究人員針對焦?fàn)t煤氣脫硫工藝方案設(shè)計(jì)工作也進(jìn)行了大量的研究,包括干式工藝、濕式吸收工藝和濕式氧化工藝等,這些工藝的脫硫效果相對較優(yōu),但仍然存在著設(shè)備較為笨重、傳質(zhì)效率偏低等局限,這就需要對焦?fàn)t煤氣脫硫工藝方案做進(jìn)一步的優(yōu)化設(shè)計(jì)。

1 實(shí)驗(yàn)材料和設(shè)備

參考已有研究資料,本次將在已有的“888 法”脫硫工藝的基礎(chǔ)上,引入超重力技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。因此在實(shí)驗(yàn)材料選擇上,首先選擇三核鈦菁鈷磺酸銨(其為“888 法”脫硫的催化劑材料),該化合物因其具有特殊微觀結(jié)構(gòu)而具備較高催化活性,可將氧分子轉(zhuǎn)化為原子態(tài)氧,再將焦?fàn)t煤氣中的硫化物轉(zhuǎn)化為單質(zhì)硫,以達(dá)成脫硫目的[1-2]。在此基礎(chǔ)上,自某化工廠采購實(shí)驗(yàn)所需的焦?fàn)t煤氣,并準(zhǔn)備分析純級別的碳酸鈉和氫氧化鈉備用。

為實(shí)現(xiàn)超重力技術(shù)模式,本實(shí)驗(yàn)應(yīng)用旋轉(zhuǎn)填充床(下簡稱RPB)模擬超重力環(huán)境,其主要結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 旋轉(zhuǎn)填充床結(jié)構(gòu)示意圖

除此之外,本次所使用的儀器設(shè)備還包括硫化氫檢測儀、蠕動泵、空氣流量計(jì)、液體流量計(jì)、空氣壓縮機(jī)、電子天平和水浴鍋。

2 脫硫工藝方案參數(shù)的優(yōu)化

在以上實(shí)驗(yàn)材料和設(shè)備均準(zhǔn)備就緒后開始進(jìn)行實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)流程如下:

1)將三核鈦菁鈷磺酸銨與碳酸鈉混合配制為硫化物吸收液,并用蠕動泵將其輸送至RPB 設(shè)備中;

2)打開鋼瓶閥門向RPB 中釋放焦?fàn)t煤氣;

3)當(dāng)RPB 處于運(yùn)行狀態(tài)時(shí),硫化物吸收液將經(jīng)由液體分布器而噴灑到填料上,此時(shí)氣相的運(yùn)動方向?yàn)樘盍贤饩壷羶?nèi)緣,而液相受到RPB 高速旋轉(zhuǎn)的影響,其將轉(zhuǎn)化為細(xì)小液滴,運(yùn)動方向則與氣相的方向相反,二者實(shí)現(xiàn)逆流接觸,從而實(shí)現(xiàn)脫硫的目的;

4)反應(yīng)完成后,反應(yīng)剩余物質(zhì)進(jìn)入尾氣吸收罐,由氫氧化鈉溶液對尾氣做進(jìn)一步吸收,以達(dá)到深度脫硫目標(biāo),同時(shí)使用硫化氫檢測儀器對檢測效果進(jìn)行測定。

為檢驗(yàn)脫硫效果,本次基于“脫硫率η”這一指標(biāo)進(jìn)行描述[3],其通過公式(1)進(jìn)行計(jì)算:

式中:φin和φout分別表示反應(yīng)器入口和出口位置的硫化氫體積分?jǐn)?shù);均通過實(shí)際測量獲得。代入以上數(shù)據(jù)后即可求得脫硫率。

基于以上實(shí)驗(yàn)步驟,考察不同實(shí)驗(yàn)參數(shù)對脫硫效率的影響,以實(shí)現(xiàn)工藝參數(shù)優(yōu)化,本環(huán)節(jié)具體則分為以下幾個(gè)方面進(jìn)行。

一是測試RPB 轉(zhuǎn)速對脫硫率的影響。控制其他條件不變,分析脫硫率與RPB 轉(zhuǎn)速之間的關(guān)聯(lián),并改變硫化物吸收液濃度,測試得到的脫硫效果變化如圖2 所示。

圖2 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速與脫硫率之間的關(guān)系

根據(jù)圖2 可知,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速與脫硫率整體呈現(xiàn)正相關(guān),特別是在轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速由800 r/min 上升至1 400 r/min的階段中,脫硫率的增長幅度相對更為顯著。初步推斷,其主要原因是,隨著轉(zhuǎn)速的增大,液體在絲網(wǎng)填料的作用下轉(zhuǎn)化為微小液滴,使得液相與氣相之間的接觸面積相對更高,更容易發(fā)生吸收反應(yīng)[4]。而當(dāng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速進(jìn)一步上升時(shí),由于過高的轉(zhuǎn)速降低了液相在填充床中的停留時(shí)間,因此反應(yīng)不夠充分,造成脫硫率難以繼續(xù)上升,同時(shí)也容易帶來不必要的能耗。因此確定1 400 r/min 為合適的轉(zhuǎn)速。

二是測試液氣比(本次為液體與焦?fàn)t氣的計(jì)量比)對脫硫效率的影響,本次確定轉(zhuǎn)速為1 400 r/min,并保持其他條件不變,將液體與焦?fàn)t煤氣之比進(jìn)行調(diào)整,以測試脫硫率,最終測試結(jié)果如圖3 所示。

圖3 液氣比對脫硫率的影響

由圖3 可知,液氣比與脫硫率之間整體呈現(xiàn)正相關(guān),但當(dāng)液氣比上升至14 L/m3以上時(shí),脫硫率的增加速度則大為放緩。由于本次實(shí)驗(yàn)中,焦?fàn)t氣流量為定值,僅對脫硫液體流量進(jìn)行調(diào)整,因此提高液氣比等效為提升脫硫液體的量。初步推斷,當(dāng)液氣比上升至14 L/m3以上后,由于填料已經(jīng)完全潤濕,碳酸鈉成分已經(jīng)過量,因此脫硫率難以繼續(xù)提高[5]。最終確定液氣比的最優(yōu)參數(shù)為14 L/m3。

三是對不同溫度下的脫硫效率變化進(jìn)行分析。設(shè)置RPB 轉(zhuǎn)速為1 400 r/min,液氣比為14 L/m3,改變反應(yīng)環(huán)境溫度,分析脫硫效率與溫度之間的關(guān)系,分析結(jié)果如圖4 所示。

圖4 不同溫度下的脫硫效率變化圖

由圖4 可知,整體脫硫效率隨著溫度的升高而升高,特別是在300~315 K 范圍內(nèi),脫硫率的上升相對較為顯著,而在超過315 K 后,脫硫效率上升趨緩。根據(jù)熱力學(xué)和動力學(xué)原理可知,當(dāng)溫度不超過315 K時(shí),升高溫度主要作用是提升了硫化氫與碳酸鈉的反應(yīng)速率;而當(dāng)溫度上升至315 K 以上后,雖然反應(yīng)速率進(jìn)一步提升,但硫化氫的溶解度降低,造成脫硫率難以進(jìn)一步上升。由此最終確定本次實(shí)驗(yàn)的適宜溫度為315 K。

3 實(shí)際應(yīng)用測試

根據(jù)上述實(shí)驗(yàn),并結(jié)合已有資料,設(shè)置反應(yīng)溫度為315 K,RPB 轉(zhuǎn)速為1 400 r/min,液氣比為14 L/m3;同時(shí)調(diào)整溶液中的碳酸鈉質(zhì)量濃度為16 g/L,三核鈦菁鈷磺酸銨添加量設(shè)置為1%,以此作為焦?fàn)t煤氣脫硫工藝的優(yōu)化參數(shù),在某焦化廠進(jìn)行中試放大實(shí)驗(yàn)。在經(jīng)過60 d 的實(shí)驗(yàn)后,結(jié)果顯示,其平均脫硫效率為99.4%,高于傳統(tǒng)模式下的99.0%。同時(shí),該脫硫?qū)嶒?yàn)所使用的設(shè)備總體積僅為0.43 m3,與傳統(tǒng)設(shè)備相比,輕量化和小型化特征較為突出,提高了使用便利度,同時(shí)也有助于降低后期維護(hù)工作的成本。就此推斷,本次焦?fàn)t煤氣脫硫工藝方案的設(shè)計(jì)取得了初步成功。

4 結(jié)語

本次研究主要針對當(dāng)前焦?fàn)t煤氣脫硫工藝中仍存在的技術(shù)問題進(jìn)行解決和優(yōu)化,以超重力技術(shù)為核心,搭建基于RPB 設(shè)備的焦?fàn)t煤氣脫硫反應(yīng)體系進(jìn)行實(shí)驗(yàn),并分析了PRB 設(shè)備轉(zhuǎn)速、液氣比和反應(yīng)溫度三項(xiàng)主要指標(biāo)對焦?fàn)t煤氣脫硫效率的影響,選出最優(yōu)參數(shù)并進(jìn)行中試放大實(shí)驗(yàn)。結(jié)果顯示,在應(yīng)用超重力技術(shù)并優(yōu)化參數(shù)后,中試放大實(shí)驗(yàn)取得了較優(yōu)的效果,且在成本上具有一定優(yōu)勢。因此推斷該脫硫工藝在今后具有潛在的應(yīng)用價(jià)值。

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