宋璐璐
(晉能控股煤業集團環境督查大隊,山西 大同 037001)
揮發性有機物(VOCs)是大氣污染當中最重要的一種成分,其不僅對生態系統有著惡劣的影響,還會對人體產生嚴重的危害,因此加大對大氣中VOCs 的治理也是當前環保事業推行的重要部分[1]。現階段,光催化技術是大氣中VOCs 去除的主要手段,但同種催化劑在不同區域的VOCs 去除過程中有著不同的效果,因此根據VOCs 成分科學地制備催化劑也是提高光催化處理效率的關鍵所在。
VOCs 是影響大氣質量的關鍵因素,本次調查取某地區大氣樣本進行測驗,分析其中VOCs 成分,經過研究發現該地區大氣樣本中VOCs 成分主要以芳香烴為主,經過對地方生產企業探究發現,該地區的各類工業企業均是產生VOCs 的源頭,其中某企業內部大氣中各污染源總揮發性有機物(TVOCs)濃度最高。因此,大氣VOCs 污染治理也成為該地方政府環保事業推行的首要工作。
由上文可知,該地區某企業是VOCs 產出的主要源頭,其中VOCs 中以芳香烴為主。因此本次光催化降解主要以甲苯作為目標化合物。
本次光催化劑主要采用TiO2,為了提高催化效果,利用碳納米材料活性炭纖維(ACF)對其進行改性處理,形成復合光催化劑,這不僅能夠提高光催化過程中催化劑的吸附能力,實現催化效率的提升,還能解決TiO2粉體分布雜亂的問題[2]。復合光催化劑的合成步驟如下:
取規格為10 cm×10 cm,厚度1 mm 的AFC 置于超純水當中,利用超聲波清洗裝置清洗10 min,去除其中纖維碎片。之后將其放置于干燥箱中,溫度設置為100 ℃,干燥時間3 h。后依次將其放置于0.5 mol/L的氫氧化鈉、0.5 mol/L 的稀鹽酸中,浸泡0.5 h,每次浸泡完成后均需要利用超純水進行清洗,并利用鑷子將其中水分壓干。最后放置于超純水中,利用超聲波清洗裝置清洗20 min,后放入干燥箱當中進行干燥,干燥時間24 h,干燥溫度120 ℃。
配制質量分數為1%~5%的TiO2溶液,溶液配制完成后需要進行至少3 h 的攪拌和1 h 的超聲波振蕩,確保所配制的TiO2溶液穩定。
以水浴加熱的方式將磷酸溫度升至80 ℃,之后加入氫氧化鋁并不斷攪拌,直至形成AlPO4膠體形態,之后在其中加入超純水便可得到AlPO4溶膠。
將第一步制備的ACF 進行浸漬處理,將其放入AlPO4溶膠中勻速緩慢提拉,之后將其在120 ℃干燥機內干燥20 min,之后再次按上述步驟根據要求進行多次浸漬,在浸漬完成后在120 ℃干燥機內干燥6 h,后取出在室溫環境下冷卻,便可得到TiO2/ACF 復合光催化劑。
光催化反應裝置包含4 個方面,分別為其他發生系統、溫度控制系統、光催化系統以及檢測系統。其中氣體發生系統主要為SPG-ATO1 甲苯發生器,以此來實現對甲苯濃度的控制;反應系統包含有紫外線燈以及裝有TiO2/ACF 復合光催化劑的石英管;檢測系統為氣象色譜儀;溫度控制系統包含有氣路所纏繞的加熱帶,確保管內溫度高于120 ℃以上,以此來避免甲苯冷凝造成測量結果誤差。
3.2.1 浸漬次數對TiO2/ACF 復合光催化劑性能的影響
在配制質量分數3%TiO2時,在TiO2/ACF 復合光催化劑過程中分別浸漬1~5 次,浸漬時間控制為30 min,開啟紫外線燈,進行甲苯去除實驗,具體結果如圖1 所示。

圖1 不同浸漬次數下TiO2/ACF 復合光催化劑甲苯去除效果
由圖1 可知,隨著浸漬次數的逐步增多,甲苯去除率呈現先增大后減小的趨勢,其中浸漬3 次TiO2/ACF 復合光催化劑在甲苯去除過程中效果最佳。出現此種情況的主要原因在于在浸漬1~3 次時,隨著浸漬次數的增大,ACF 上的TiO2含量增大,這也使光催化效率有了進一步的提升。直到浸漬4 次、5 次時,雖然ACF 上的TiO2含量還在持續增多,但TiO2出現了嚴重的團聚現象,進而導致催化劑與甲苯接觸的表面積并沒有增大,并且由于TiO2含量過高,ACF上對甲苯的吸附位點也相對較少,進而影響甲苯的去除效率,因此在浸漬4~5 次時,甲苯去除率越來越低。
3.2.2 浸漬時間對TiO2/ACF 復合光催化劑性能的影響
在配制質量分數3%TiO2,浸漬次數為3 次的基礎上,將浸漬時間作為研究變量,分別為10、20、30、40、50 min,分析TiO2/ACF 復合光催化劑VOCs 治理效果,具體結果如圖2 所示。

圖2 不同浸漬時間下TiO2/ACF 復合光催化劑甲苯去除效果
由圖2 可知,隨著浸漬時間的增長,TiO2/ACF 復合光催化劑在甲苯去除方面的效果先增后減,在浸漬20、30 min 時,TiO2/ACF 復合光催化劑具有良好的催化效果。出現此種情況的原因與上述浸漬次數對TiO2/ACF 復合光催化劑性能影響原理相同,隨著浸漬時間的增加,光催化反應活性中心數數量越少,進而導致光催化性能降低。
3.2.3 TiO2濃度對TiO2/ACF 復合光催化劑性能的影響
在TiO2/ACF 置備過程中,ACF 上的孔隙會被TiO2占據,進而對其催化效能產生影響,因此通過不同濃度的TiO2溶液進行實驗分析,結果如圖3 所示。

圖3 不同TiO2 濃度下TiO2/ACF 復合光催化劑甲苯去除效果
由圖3 可知,在180 min 以內紫外線燈未開啟狀態下,經過1%、2%TiO2[1%、2%均為w(TiO2)的值]配制的TiO2/ACF 復合光催化劑甲苯去除效果較高,但從整體來看1%~5%溶液質量分數下甲苯去除率相差較小,并且此段時間內處理效果均達到了70%以上。在180 min 開啟紫外線燈后,在質量分數為3%的TiO2溶液中配制TiO2/ACF 復合光催化劑在去除甲苯過程中效率明顯最高。
本次測驗主要是為了驗證TiO2/ACF 復合光催化劑在大氣VOCs 方面的去除效果,由于該區域VOCs的產生主要源頭為某企業區域,因此整個裝置設置在該企業區域內部。
試驗裝置為圓筒形,氣體由下向上,整個裝置下部設置有兩層過濾網,第一層主要為過濾棉,第二層為玻璃纖維,以此來過濾大氣內部較大的灰塵顆粒。TiO2/ACF 復合光催化劑用鐵絲固定在第二層過濾網上部,固定方式為螺旋式結構,螺旋內部設置有一根波長為180~365 nm 的紫外線燈管,以此來增大VOCs與TiO2/ACF 復合光催化劑的反應時間。在TiO2/ACF復合光催化劑螺旋片上部安裝風機,作為空氣流動凈化動力。整個裝置設計處理氣量為800 m3/h,氣體流速為0.2 m/s。試驗選用在質量分數3%TiO2溶液中浸漬3 次,浸漬時長20min 的TiO2/ACF 復合光催化劑。
在裝置設置完成后,采集裝置進風口大氣,對其中的成分進行測定,具體VOCs 中各成分質量分數為:苯32.15×10-9、甲苯40.73×10-9、二甲苯58.29×10-9、乙苯29.64×10-9、苯乙烯23.13×10-9、1,3,5-三甲基苯40.11×10-9、1,2,4-三甲基苯35.72×10-9、1,2,3-三甲基苯30.96×10-9、TVOCs2 461.37×10-9。
去除率計算公式為式(1):
式中:η 代表VOCs 的治理效率;w0代表初始VOCs 質量分數;Ct代表在t 時VOCs 質量分數。
打開風機,待裝置穩定運行后計時,并在10、20、30、40、50、60 min 時取裝置出氣口氣體樣本,檢測其中VOCs 中各成分含量,以此為基礎計算VOCs 中各成分去除率,具體結果如圖4 所示。

圖4 TiO2/ACF 復合光催化劑對VOCs 治理效率
由圖4 可知,隨著處理時間的不斷延長,出氣樣本中VOCs 各成分含量逐步降低,其中在處理60 min后,甲苯去除率最大為57.93%,1,2,4-三甲基苯去除率最低為50.35%,由此可見TiO2/ACF 復合光催化劑具有良好的VOCs 治理效果。
1)對某地大氣VOCs 污染情況進行分析,發現其中VOCs 成本主要以芳香烴為主。
2)利用浸漬法配制TiO2/ACF 復合光催化劑,配制過程中將TiO2溶液濃度、浸漬次數、浸漬時間作為變量,其中溶液質量分數控制為1%~5%,濃度變化梯度為1%,浸漬次數1~5 次,浸漬時間為10~50 min,時間梯度為10 min。
3)利用控制變量法分析TiO2/ACF 復合光催化劑對甲苯的去除效果,其中發現在TiO2質量分數3%TiO2溶液中浸漬3 次,浸漬時長20 min 時去除甲苯效果最佳。
4)對某地區區域大氣VOCs 進行治理,試驗結果表明,TiO2/ACF 復合光催化劑具有良好的大氣VOCs治理效果,其中VOCs 各組分去除率均在50%以上。