謝許敏
(上海振華重工長興分公司,上海 201913)
上海振華重工長興分公司2000畝沖砂車間空壓站內部凈高較低,且空壓機布置密集,設備與設備之間的間距較小,維修設備時很不方便。在余熱回收設備相關管道敷設安裝后,液壓推車等輔助工具已經無法進入維修區域。每次維修設備前,都必須制作較為堅固的簡易支架,使用手拉葫蘆起吊空壓機部件,起吊完成后再將簡易支架拆除。致使損壞的空壓機主機或相關部件無法及時運出來,繼而導致設備停機時間長。為使該空壓站設備維修便捷高效,需根據空壓站低凈空、設備間距狹小等特點設計吊裝解決方案。
車間內空壓機橫向一字排列,車間內部設備布置縱向截面如圖1。

圖1 車間縱向截面

圖2 軌道校驗
空壓站內部尺寸:長度=50m,寬度=7.5m;橫向承重梁尺寸:寬=260mm、高=480mm;橫向承重梁間距:6000mm;縱向承重梁尺寸:寬=260mm、高=450mm;承重梁底部凈高:5395mm;空壓機縱向尺寸:高=2145mm、長=4000mm。
根據以上數據可以輕易得出結論,車間內部空間比較狹小,能夠為維修人員作業的有效精簡更小。
(1)起重機構選型。因此,吊裝設備的設計初衷是為了保證吊裝的有效凈空高度,所以選用歐式電動葫蘆,起重量1t、自重36kg。根據改電動葫蘆的結構特點及結構參數,擬采用22a#工字鋼對主梁進行設計。
(2)軌道設計。根據空壓站內部結構,將兩排工字鋼固定在承重梁的下方,作為軌道。為保證吊裝設備實際使用的凈空高度,設計選用22a#工字鋼作為吊裝設備大車運行軌道。因考慮橫向承重梁和縱向承重梁的實際偏差,在保證軌道的水平和直線度后,軌道安裝完成后,僅能保證軌道以下凈空高度為5175mm。
設計要求:暫定軌距4165mm、軌道長度40m;固定牢固無明顯晃動和位移、滿足1.5t負荷、接頭處軌道斷面平整、接頭處鋼軌端面與軌道中心線垂直;軌道的實際中心線與軌道的幾何中心線的偏差不應大于3mm。
(3)大車運行機構設計。軌道以下凈空高度為5175mm。考慮空壓機高度2145mm,需在軌道以下3030mm的空間內設計吊裝設備,并保證能將維修部件準了轉運。根據軌道設計方案,吊裝設備只能設計成懸掛式,將常規小行車的電動葫蘆運行機構改成工裝的大車運行機構。在端梁上設計吊耳板,用于大車運行機構與吊裝設備的連接固定。
(4)吊裝設備結構設計。因考慮軌道以下的吊裝有效凈空高度僅為3122mm,必須盡量減小吊裝設備本身的結構高度,因此,端梁、主梁均采用22a#工字鋼進行設計模擬。①端梁設計。因吊裝作業現場需顧及每臺空壓機的部件吊裝和轉運空間,經現場測量確定,端梁長度確定為1300mm,去掉兩端的兩塊的10mm厚的加強擋板,22a#工字鋼的下料長度為1280mm。②主梁設計。因吊裝設備軌距已暫定4165mm,且22A#工字鋼的寬度為110mm,22a#工字鋼的下料長度為4275mm;根據起重機設計相關規范,主梁上撓要求約1/1000,暫定上撓5mm。
額定起重量:1000kg、電動葫蘆及吊鉤總重為36kg,單端梁設計自重47kg,主梁設計自重156kg,單條軌道重1602kg。
軌道梁、橫梁、軌道所用都是工字鋼22a,其相關參數如下:x軸塑性發展系數yx=1.05;抗彎截面模量Wx=325000mm3;材料:Q235;σs=210N/mm2;根據GB3811動載系數取1.1;按相關規定安全系數ne取1.33;[σs]=210/1.33=158N/mm2。
軌道共44m長,每6m一個支撐點,此計算中選取兩支撐點進行局部計算。
作用力:Q=1.1(1000+457)×10=16027N
支反力:Ra=16027×3/6=8014N
彎矩:M=8014×3000=2.4×107N.mm
彎曲應力:σ=M/(yx×Wx)=2.4×107/(1.05×325000)=70.4N/mm2≤158N/mm2。
滿載狀態時,電動葫蘆在橫梁一端時,端梁受力最大。詳見圖3。

圖3 端梁校驗
作用力:Q=1.1(1000+161)×10=12771N
支反力:Ra=12771×640/1280=6386N
彎矩:M=6386×640=4.1×106N.mm
彎曲應力:σ=M/(yx×Wx)=4.1×106/(1.05×325000)=12N/mm2≤158N/mm2。
滿載狀態時,電動葫蘆在主梁中間時,柱梁受力最大。詳見圖4。

圖4 主梁校驗
作用力:Q=1.1(1000+192)×10=13112N
支反力:Ra=13112×2138/4275=6556N
彎矩:M=6556×2138=1.4×107N·mm
彎曲應力:σ=M/(yx×Wx)=1.4×107/(1.05×325000)=41N/mm2≤158N/mm2。
經計算,設計方案的軌道、端梁以及主梁的結構強度校驗合格,滿足設計方案的使用要求。
為提高設計結果及配件選型的通用性避免非標配件的使用,采用常規電動葫蘆行走機構作為大車運行機構。由設計圖可知,大車運行機構采用4組機構(8只行走輪),其中2組為主動運行機構(選用電機功率0.8kW/只),2組為從動運行機構(詳見圖5)。

圖5 大車運行機構圖
(1)為保證吊裝設備下方的有效起升高度,主梁采用居中架在端梁上的方式進行設計。在主梁與端梁連接處兩側、端梁縱向中心位置焊接大車運行機構的連接耳板,耳板厚度16mm,詳見圖6。

圖6 吊裝設備結構圖
(2)為避免主梁結構軌道干涉(詳見圖6),主梁端部采用斜坡設計。主梁與端梁連接固定完成后,采用部分梯形板和三角板對端梁和主梁的連接處進行加固,用以提高吊裝設備的整體抗扭曲能力。梯形板和三角板采用10mm厚的鋼板進行切割下料。
起升機構是吊裝設備的核心部件,選型的決策決定了吊裝設備的其中能力。因空壓站內的主要部件(如電機、空壓機主機)自重均不超過800kg,因此采用行業內常規起重量為1t的歐式電動葫蘆,總功率4.95kW。其尺寸為:長=700mm、寬=300mm、高220mm。
根據設計結果得知,吊裝設備的主結構相關參數如表1。

表1 吊裝設備的主要參數表
吊裝設備安裝完成后經現場測量,在已經保留電動葫蘆吊鉤的安全限位距離的前提下,吊鉤下端距離吊裝設備主梁以下的距離為600mm。經計算和測量,吊鉤以下、空壓機以上的有效吊裝高度為2700mm,滿足日常空壓機主機、電機及相關部件維修時候的吊裝需求(使用時,需盡量縮短起重鋼絲的長度)。
(1)設計結構緊湊,縮小整機尺寸、自重小,提高凈空高度的利用率;(2)減速機、齊聲電機和制動器三合一設計,更可靠,更耐用。起升電機接電持續率達60%,可靠性更高;(3)歐式電動葫蘆采用變頻控制,提高了設備安裝定位的準確率,有效減少負載晃動,提高維修效率,減少啟/制動時的負載沖擊,運行更平穩、更安全。(4)保證部件產品的標準型和互換性,有效減少整機的維護成本。
此懸掛式吊裝設備從最的初方案設計、計算校驗,到選型以及制作,均根據空壓站低凈空特點進行,充分壓縮吊裝設備鋼結構及起升機構的尺寸。現場安裝完成后,通過電動葫蘆額定載荷1.1倍的動載試驗、1.25倍的靜載試驗證明,鋼結構的結構強度滿足現場作業的起重要求。通過數次維修時吊裝作業使用證明,吊鉤以下、空壓機以上的有效吊裝高度滿足現場的吊裝作業和轉運作業要求。