陳延柏
(江蘇國信淮安第二燃氣發(fā)電有限責(zé)任公司,淮安 223000)
某公司燃氣輪機機組配置為“一拖一”分軸形式,每臺燃氣輪機配1 臺發(fā)電機組。燃氣輪機采用東方汽輪機有限公司引進的由日本三菱公司生產(chǎn)的燃氣輪機,型號為M701F4。
M701F4 燃氣輪機主要由帶有進口可調(diào)導(dǎo)葉(Inlet Guide Vane,IGV)的17 級高效率軸流式壓氣機、20 只繞軸流壓氣機環(huán)形布置的分管燃燒器的燃燒室以及4 級反動式葉片的透平段組成。壓氣機壓比為17,燃氣輪機排氣溫度為586 ℃。
燃氣輪機配置汽輪機監(jiān)測儀表(Turbine Supervisory Instrumentation,TSI)系統(tǒng),采用Bently Nevada 公司開發(fā)的3500 系列保護系統(tǒng)。一般而言,TSI 系統(tǒng)的監(jiān)視參數(shù)包括多項內(nèi)容,如機組轉(zhuǎn)速、觸發(fā)自動盤車的機組零轉(zhuǎn)速、機組的軸系振動等。
TSI 系統(tǒng)作為現(xiàn)代化電廠旋轉(zhuǎn)機械保護的重要監(jiān)測工具,通過連續(xù)監(jiān)測燃氣輪機本體運行的重要參數(shù)、軸承振動等,實時為運行人員提供機組信息,指導(dǎo)其操作,并在機組發(fā)生嚴(yán)重故障時輸出停機信號,迅速遮斷燃氣輪機,避免造成更大的事故。
對于工業(yè)使用旋轉(zhuǎn)機械來說,振動值是一種判斷、了解設(shè)備機械運轉(zhuǎn)情況的指標(biāo)。測量振動值可以實時監(jiān)測軸承的工作狀態(tài),預(yù)警設(shè)備故障。振動數(shù)據(jù)測量包括徑向振動數(shù)據(jù)測量、軸向振動數(shù)據(jù)測量等。設(shè)備的振動值一旦超過標(biāo)準(zhǔn),則說明旋轉(zhuǎn)機械內(nèi)部出現(xiàn)故障。徑向振動振幅變化是衡量轉(zhuǎn)子是否發(fā)生偏移一個最重要的指標(biāo)。轉(zhuǎn)動機械發(fā)生的很多故障,如轉(zhuǎn)子葉片斷裂、轉(zhuǎn)子表面結(jié)垢后不平衡、轉(zhuǎn)子串軸、支撐軸承磨損、轉(zhuǎn)子大軸裂紋、動靜葉碰磨等,都可以通過測量振動的幅值、頻率來探測。
轉(zhuǎn)子是旋轉(zhuǎn)機械的主要零部件,轉(zhuǎn)子的運轉(zhuǎn)狀態(tài)決定著旋轉(zhuǎn)機械是否能夠正常工作。轉(zhuǎn)子的運動建立在靜子部件之上,它通過滾珠軸承或可傾瓦軸承等支撐在具有混凝土支撐的軸承座上,構(gòu)成了轉(zhuǎn)動機械轉(zhuǎn)子支撐系統(tǒng)。一般情況下,滾珠軸承間隙較小,油膜軸承間隙較大,間隙為0.01~0.02 mm,這導(dǎo)致轉(zhuǎn)子軸的相對振動與軸承座的振動有明顯差別。特別是當(dāng)設(shè)計的支撐系統(tǒng)(軸承座、軸承箱、支撐基礎(chǔ)等)的剛度有異常,會直接影響軸振動數(shù)值的準(zhǔn)確性。
目前,三菱M701F4 燃氣輪機不再向用戶提供軸承座振動檢測,只提供軸承振動檢測。因此,燃氣輪機運行狀況只能通過軸承振動數(shù)據(jù)來分析與判斷。電廠技術(shù)人員通過TSI 系統(tǒng)測量得到轉(zhuǎn)子振動數(shù)據(jù),從數(shù)據(jù)中判斷設(shè)備是否存在故障,這比從軸承座振動中得到信息更為直接和有效[1-2]。
轉(zhuǎn)子軸振動的測量對電廠技術(shù)人員診斷燃氣輪機故障非常必要。根據(jù)振動學(xué)原理建立坐標(biāo)系,并把x、y方向的振動數(shù)據(jù)進行擬合,可得到軸心運動軌跡數(shù)據(jù)圖。
2023 年8 月4 日,#1 燃氣輪機在調(diào)峰啟動過程中,出現(xiàn)3 次軸振突增現(xiàn)象,3 個峰值均不在機組臨界轉(zhuǎn)速附近,且都超過報警值。轉(zhuǎn)速在1 638 r·min-1和1 733 r·min-1的峰值附近有振動為零的異常情況,其他測點振動數(shù)據(jù)正常。#1 燃氣輪機啟動過程振動數(shù)據(jù)見圖1。圖1 中1x~5x 代表1~5 號軸承在x方向的振動,1y~5y 代表1~5 號軸承在y方向的振動。
在測量三菱M701F4 燃氣輪機的軸振時,把渦流傳感器探頭裝在軸承殼上,使探頭與軸承殼支撐座合為一體,探頭所測數(shù)據(jù)為轉(zhuǎn)子軸相對于軸承殼的徑向振動振幅。由于旋轉(zhuǎn)軸在垂直、水平方向的振動沒有必然的內(nèi)在聯(lián)系,可能垂直方向(y方向)的振動幅值很大,但水平方向(x方向)的振動幅值是正常的。因此,應(yīng)在燃氣輪機的垂直、水平方向各裝一個45°探頭,保證2 個探頭相互垂直即可,如圖2 所示。當(dāng)轉(zhuǎn)子運轉(zhuǎn)時,渦流傳感器端部與轉(zhuǎn)軸表面的間隙出現(xiàn)變化,傳感器輸出的交流信號隨之變化,測量系統(tǒng)可根據(jù)信號變化計算出間隙變化值,即為振動值。

圖2 軸振測量示意圖
TSI 系統(tǒng)主要由電渦流振動傳感器(探頭)、延長電纜、前置器、電源電纜、信號電纜、輸入/輸出(Input/Output,I/O)卡件以及3500 框架等組成,如圖3 所示。

圖3 TSI 系統(tǒng)
傳感器是一種將機械振動量、位移、轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)換為電信號的機電轉(zhuǎn)換裝置。電渦流傳感器的工作原理是給傳感器端部線圈施加高頻交變電流,當(dāng)被測旋轉(zhuǎn)機械轉(zhuǎn)子間隙發(fā)生變化時,振蕩器頻率隨之變化,從而間接得出物體的振動相對位移量。電渦流傳感器與被測物之間沒有直接的機械接觸,具有很寬的使用頻率范圍(0~10 Hz)。利用電渦流傳感器性能和測試對象的要求,對燃氣輪機軸振動進行測量。
M701F4 燃氣輪機配置2 個可傾瓦式徑向支持軸承來支承轉(zhuǎn)子,分別位于進氣端和排氣端。排氣端軸承為1 號軸承,進氣端軸承為2 號軸承。由于1 號軸承位于燃氣輪機本體潛水艇倉內(nèi)(見圖4),運行時燃氣輪機排氣溫度接近586 ℃,為防止傳感器、探頭延長導(dǎo)線因高溫而損壞,在延長線鍍鋅防護套管內(nèi)注入儀用壓縮空氣作為冷卻氣源。

圖4 M701F4 燃氣輪機1 號軸承
燃氣發(fā)電機組軸系由燃氣輪機轉(zhuǎn)子、發(fā)電機轉(zhuǎn)子以及勵磁電機組成,整個軸系由5 個軸承支承。燃氣發(fā)電機組作為大型旋轉(zhuǎn)機械,其轉(zhuǎn)速由0 r·min-1上升至3 000 r·min-1,需要通過幾個臨界轉(zhuǎn)速。臨界轉(zhuǎn)速是指數(shù)值等于軸系轉(zhuǎn)子固有頻率時的轉(zhuǎn)速。轉(zhuǎn)子如果在臨界轉(zhuǎn)速下運行,會出現(xiàn)劇烈振動,長時間運行還會造成飛車事故。M701F4 燃氣輪機機組軸系臨界轉(zhuǎn)速:燃氣輪機第一階為900 r·min-1、第二階為1 040 r·min-1、第三階為2 420 r·min-1、第四階為2 490/3 930 r·min-1。燃氣輪發(fā)電機第一階為950 r·min-1、第二階為2 520 r·min-1。
該機組軸系5 個軸承當(dāng)單點振動幅值大于125 μm時報警,同一軸承x向、y向振動幅值同時大于200 μm時跳機。
2023 年8 月4 日,在啟動過程中,整個機組軸系5個軸承金屬溫度未見異常變化,軸承潤滑油溫未見異常變化,隨著負(fù)載增加軸承溫度變化平緩,狀態(tài)良好。
調(diào)取歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),在機組其他啟動過程中,轉(zhuǎn)速為1 400~1 800 r·min-1時,M701F4 燃氣輪機軸承的軸振有不同程度的波動,最大波動值為73 μm,最小波動值為17 μm,且在轉(zhuǎn)速1 638 r·min-1和1 733 r·min-1處均無明顯峰值。相應(yīng)的,在啟動過程中,轉(zhuǎn)速為1 400~1 800 r·min-1時,軸承金屬溫度也未發(fā)現(xiàn)異常。
出現(xiàn)波動的轉(zhuǎn)速區(qū)間并未接近軸系臨界轉(zhuǎn)速。在啟動過程中,1x 軸振雖然在2 195 r·min-1附近存在振動高點,但其頻帶較寬,未超過報警值。
調(diào)取歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),在#1 燃機停機狀態(tài)下,1x軸振測點有偶發(fā)性振動突增和波動現(xiàn)象,最大值達142 μm。而且在2023 年8 月4 日停機過程中,轉(zhuǎn)速為189 r·min-1時,1x 軸振有明顯峰值,為64 μm。在其他停機過程的這2 個轉(zhuǎn)速附近,1x 軸振均平滑變化,無明顯峰值。偶發(fā)性振動見圖5。

圖5 偶發(fā)性振動數(shù)據(jù)
#1 燃氣輪機1x 振動測量數(shù)據(jù)在啟動、停機過程中均出現(xiàn)波動,且具有不確定因素,但在其他時間內(nèi)振動正常。綜合以上因素,可以判斷#1 燃氣輪機本體軸承、轉(zhuǎn)子、動靜葉無異常,不存在碰摩現(xiàn)象。1x 軸振異常現(xiàn)象的原因可能有以下2 點:一是軸振信號受電氣因素擾動;二是軸振渦流傳感器受電磁因素干擾。
2023 年8 月12 日,利用#1 機組調(diào)停機會,對#1 燃氣輪機進行高盤冷卻,潛水艇倉內(nèi)滿足檢查溫度要求后,進入#1 燃氣輪機潛水艇倉,對1x 軸承振動探頭、前置器、延長電纜進行排查。
檢查電纜屏蔽層接地完好,測量電壓正常,為排除故障將1x、1y 振動測點進行調(diào)換,也未發(fā)現(xiàn)異常。為徹底排除故障,將1x 振動測量延長線電纜從防護套管中抽出,并進行檢查。最終檢查發(fā)現(xiàn)測量探頭線纜和延長線電纜對接接頭處未做防護處理(見圖6),不符合TSI 廠家的接線絕緣防護要求。根據(jù)現(xiàn)場情況,判斷在壓縮空氣冷卻過程中,本應(yīng)懸空處理的接頭受到氣流擾動后與外部鍍鋅防護套管接觸,導(dǎo)致接地,進而使振動數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常[3]。

圖6 接頭未防護
軸承振動保護作為燃氣輪機機組的重要保護之一,測量信號回路電纜未按規(guī)范要求安裝和接地、電纜絕緣破損、接線端子松動、探頭間隙磨損、接頭防護不到位等,都會造成機組振動測量信號異常,給機組的安全運行帶來影響。因此,現(xiàn)場技術(shù)人員對TSI系統(tǒng)維護到位尤為重要[4-5]。
為杜絕延長線接頭與套管的接觸,把探頭電纜和延長線之間的接頭鎖緊后,纏上密封用的生料帶,外部用熱縮套管縮緊。
M701F4 燃氣輪機軸承振動異常問題,不僅會影響設(shè)備的應(yīng)用效果,而且會影響公司的綜合效益。相關(guān)人員應(yīng)及時剖析振動異常的原因,并采取科學(xué)方法預(yù)防此問題,以確保機組安全、穩(wěn)定運行。TSI3500系統(tǒng)延長線對絕緣和接地要求非常高,因此對本系統(tǒng)進行定期檢查和維護至關(guān)重要,只有這樣才能從根源上提高機組保護的綜合效率。