梁宇



摘要:在既有高速鐵路中,既有路基幫寬會引起該鐵路變形,為解決該情況,在新建連鎮鐵路淮安地區預留寧淮鐵路引入同步實施工程中,從既有鐵路變形的角度,對該工程中的寧淮鐵路黃樓區間路基展開探討,提出少擾動樁基等控制技術。研究結果顯示,通過少擾動樁基技術,可使既有高鐵沉降變形減小。在K126+420斷面中,Ⅰ、Ⅱ股道累計沉降分別為1.17mm、1.25mm。相同斷面下,x方向水平位移最大為4.95mm。通過研究設計的控制技術,有效改善了既有高鐵路基沉降。
關鍵詞:變形控制;路基幫寬;高速鐵路;沉降;水平位移
0? ?引言
城際、市域鐵路處于快速發展中,既有運營高速鐵路常出現新建高速鐵路引入近接工程的情況。在該類工程中,既有路基幫寬是其中比較常用的形式。出現填筑堆載過大等情況,會影響既有高鐵路基的穩定性,導致其產生水平位移和沉降變形,從而影響高速鐵路運營安全[1-3]。因此對既有高速鐵路變形進行控制是非常必要的。
項瑞聰等人在水泥攪拌樁復合地基的研究中,為分析路基填筑對其影響,對路基變填充下的變形進行了探討,并對地基變形監測和控制方案進行設計。結果顯示,路基填筑會導致地基變形,其變形量占總沉降的56.1%[4]。李柱雄等人在路基幫寬工程中,對其與既有線路路基之間的關系進行探究,分析不同加固方式下既有路基的變化情況。結果顯示,受鄰近堆載的影響,路基坡腳附近出現水平變形[5]。廖進星在懷化南站滬昆場工程中,為分析其與既有路基之間的關系,進行數值模擬,發現幫寬路基對既有路基的位移影響較小[6]。
考慮到多種因素的共同作用,數值計算等方法難以保證既有高鐵路基變形不超限。因此,可采用實時監測方法監測其變形,對新建線路施工產生的影響進行動態評估,以確保既有高鐵的安全運營。為了有效控制既有高鐵變形,本文以黃樓區間路基為研究對象,在介紹工程概況的基礎上,探究其近接工程路基變形原因、控制難點以及對應的控制技術,對變形進行實時監測,以期為相關路基工程提供參考。
1? ?工程概況
既有高鐵近接工程工程通常采用路基幫寬填筑[7],由于地基處理不當等原因,使得既有高鐵路基常出現變形。為確保高速鐵路運營安全,需對其變形進行控制。本文以新建連鎮鐵路淮安地區預留寧淮鐵路引入同步實施工程為例,選取其中的寧淮鐵路黃樓區間路基,進行路基變形控制研究。
新建連鎮鐵路淮安地區預留寧淮鐵路引入同步實施工程,跨京滬高速特大橋,包含兩座單線橋梁:左線NHDK15+006.626~NHDK17+155.156Z1號墩(含)~南京臺(含),其中NHDK15+6.626(Z1號墩)~NHDK15+465.176
(Z16號墩)之間的梁部不施工,僅施工橋墩及基礎;其余范圍內梁部、橋墩基礎均施工。
路基工程起訖里程DK125+819.73~DK127+666.16,路基全長1.846km,于DK126+800處設黃樓線路所一處。黃樓區間路基包括左、右線,其中左線區間路基里程范圍為D1K19+826.516~DK20+409.667,長度為0.759km;右線區間路基里程范圍為DYK19+816.228~DYK20+875.6,長度為1.062km;合計1.821km。黃樓區間左、右線外包連鎮鐵路,相應里程為LZ127+654.501~LZ128+719.783,長度為1.065km。
連鎮鐵路地處我國東部沿海地帶,位于江蘇省南北縱向中軸線上。線路北起蘇北連云港市,沿寧連高速公路引入淮安市,與京杭運河、京滬高速公路并行,向南經蘇中揚州市,跨長江后止于蘇南鎮江市。
2? ?近接工程既有高鐵變形控制分析
2.1? ?變形控制難點分析
在設計既有高速鐵路變形控制技術之前,需進行控制難點分析。在幫寬接軌段施工時,鄰近路基填料會使既有線路地基產生附加應力,從而造成既有線路產生附加變形,進而影響連鎮鐵路的正常運營與維護。對此,需進行擾動樁基施工控制。
在幫寬填筑時,需注意填料的選擇,宜選擇重度小的填料。在地基處理等施工中,取出土樁易導致附加沉降現象。進行擠土樁作業,也會對路基造成影響,導致擠土效應。此外,填充不當等情況亦會對路基造成影響。因此,應對該類問題重點關注,并提出對應的監測方案。
在既有線施工的周圍,要確保起重機等大型設備規范施工,防止其越過邊界,妨礙既有高鐵運行。對于既有高鐵而言,新建線在其周圍施工時,受到附加應力的影響,其路基原本狀態會被破壞,使其出現沉降變形等情況,導致其軌道平整性降低,妨礙其正常運行。對此,在新建線路施工時,應采取相關控制策略,將臨近既有高鐵路基的變形控制在一定范圍內。
2.2? ?既有高速鐵路變形控制技術
2.2.1? ?樁基施工控制
進行樁基施工可能會影響連鎮鐵路運行,導致其產生路基變形。在進行樁基作業時,可通過全回轉全套管鉆機成樁的方式,降低對樁基的擾動,避免路基變形。若場地面積較小,可選擇微型樁。在使用全回轉全套管鉆機作業過程中,鋼套管在驅動扭矩作用下發生轉動,幫助管口刀頭切割障礙物。在套管支撐下,液壓沖抓斗取出管內切割后的物料,從而實現挖孔操作。
先在臨近既有高鐵的第一排進行鉆孔灌注樁施工,然后進行第二排施工,之后進行其他鉆孔灌注樁施工。其中,第一排和第二排的施工方法選擇隔樁跳打法。該施工工藝可有效防止機械設備因傾倒而侵陷,且在套管的保護下,可避免孔壁出現坍塌現象。
2.2.2? ?泡沫混凝土減載填筑
傳統路基填料由于自重過大,會在已有路基中引入新的附加應力,容易導致該路基沉降變形超限。同時傳統路基填料施工中的機械干擾也會引起該路基變形。鑒于傳統幫填方法滿足不了既有線路的運營要求,根據減載需求,對路基填料進行重新選擇。選擇泡沫混凝土進行減載填筑,其相關參數如表1所示。
相較于一般的填料,表1中的兩種泡沫混凝土的質量更輕。選用這兩種填料,對幫填影響下的沉降有一定的緩解作用。要根據工程需要,合理選擇泡沫混凝土。若場地面積較小,可通過管道泵送現澆方式進行施工。
上述措施可以在一定程度上減少澆筑層表面出現裂紋,確保輕質混凝土的整體性,提高幫填實施效果。對輕質泡沫混凝土采取無落差泵送,泵送距離通常在400m以內。為了能夠進行超長距離泵送,有效降低施工成本,可以對泵送系統進行改造,增設中轉站。
2.3? ?既有高速鐵路路基變形監測
地層中包含礫砂、中砂,進行地基處理時,樁基施工的振動作用會導致地基出現沉陷。而受到樁擠土效應的影響,既有高鐵路基容易出現水平位移。其中,擠土樁地基變形類型分區如圖1所示。
從圖1可以看出,完成單樁施工后,樁身附近地基土會發生變形,其變形可劃分成4個區域,分別為強烈塑性區、塑性區、彈性區、弱變形區。在樁的擠壓下,塑性區區域土體的塑性變形較大。
實時監測既有連鎮鐵路Ⅰ、Ⅱ股道的沉降情況。在沉降監測中,要合理選擇基準點。基準點要遠離施工擾動區,選擇位置在穩定建筑物附近。在運營線路中,以巡檢數據為基礎,對基準點穩定性進行分析,并進行人工校核。
在沉降監測點設置方面,間隔距離一般設置為20m。進行水平位移監測時,其監測設備選擇自動全向傳感水平位移計,設備放置在鐵路邊坡腳外0.5m處到路肩坡面的范圍內,相鄰設備間隔60m。對既有高鐵變形監測精度進行設置,具體如表2所示。
3? ?既有高速鐵路變形控制應用結果分析
3.1? ?K126+420處沉降變形分析
從2021年6月15日開始,進行幫寬段地基處理,結束時間為2022年1月17日。檢查發現,連鎮鐵路典型斷面K126+420處,存在局部沉降情況。通過自動監測系統對該處沉降情況進行檢測,分析少擾動樁基施工控制的效果,相關變形情況見圖2。
從圖2可以看出,隨著監測時間的增加,Ⅰ、Ⅱ股道沉降變形呈現出先增大、后減小、再增大趨勢,整體上Ⅰ、Ⅱ股道累計沉降較小,小于4mm。在2021年7月19日時,Ⅰ股道沉降為0.38mm,比Ⅱ股道大0.29mm,后者的沉降為0.09mm。在2021年8月19日時,Ⅰ股道、Ⅱ股道的沉降分別為0.35mm、-0.18mm,監測點出現細微隆起。在2021年9月19日時,Ⅱ股道的沉降為0.24mm,而Ⅰ股道的沉降為負,對應監測點出現細微隆起。
監測時間為2021年10月19日時,Ⅱ股道的沉降為0.32mm,Ⅰ股道的沉降為0.00mm,前者比后者大0.32m,Ⅰ股道對應監測點地表平整。監測時間在2021年12月19日至2022年1月19日之間時,Ⅰ股道沉降迅速增大,沉降增加量為0.95mm。監測時間為2022年1月19日時,Ⅰ、Ⅱ股道累計沉降分別為1.17mm、1.25mm。
由此可見,研究設計的少擾動樁基施工控制策略效果較好,能夠使既有高速鐵路沉降變形處于受控狀態內。
3.2? Ⅰ股道沉降變形時程曲線分析
添加“Boltzmann S型成長曲線模型”,模擬既有高鐵路基沉降情況,相同斷面下,分析Ⅰ股道沉降變形時程曲線,具體情況如圖3所示。其中:圖3a為地基處理階段Ⅰ股道沉降變形情況,圖3b為擋墻施工至鋪軌階段Ⅰ股道沉降變形情況,圖3c為鋪軌結束后的階段Ⅰ股道沉降變形情況。
在圖3a中,根據監測系統監測的沉降實際值與模型預測值的變化情況可知,整體上兩者的變化趨勢相近,沉降實際值曲線的變化幅度較小,沉降預測值曲線在±2mm范圍內波動。監測時間為2021年9月10日時,沉降實際值為0.35mm,比沉降預測值小0.51mm,后者為0.86mm。
在圖3b中,在擋墻施工至鋪軌施工階段中,Ⅰ股道沉降實際值和預測值相差較小。隨著時間的增加,整體上呈下降趨勢。監測時間為2022年3月10日時,Ⅰ股道沉降實際值為-2.96mm,Ⅰ股道沉降預測值為-2.52mm,該監測點地表呈現細微的隆起現象。
圖3c中,鋪軌施工結束后,隨著時間的推移,Ⅰ股道沉降實際值和預測值逐漸減小,并慢慢收斂。監測時間為2022年7月10日時,Ⅰ股道沉降實際值和預測值分別為-3.68mm和-4.38mm。
3.3? ?相關水平位移監測曲線
對該斷面的水平位移進行監測,從2021年9月8日時開始監測,結束監測時間為2021年12月11日時。得到相關水平位移監測曲線具體如圖4所示。
圖4a中,不同監測時間下K126+420斷面的x方向水平位移不同,隨著時間的延長,發生層位在25~30m之間時,出現的水平位移相對較大,x方向最大值為4.95mm。當深度為10.00m時,水平位移為0.00mm。監測時間為2021年10月20日,當深度為27.00m時,水平位移為最大為-4.95mm。
在圖4b中,不同監測時間下K126+420斷面的y方向水平位移不同,發生層位在0~5m之間時,出現的水平位移相對較大。監測時間為2021年10月20日,當深度為3.60m時,水平位移為最大為1.87mm。由此可見,研究提出的控制技術控制既有高鐵變形的效果較好。
4? ?結束語
為了實現既有高鐵變形控制,確保高鐵運營的安全性,在新建連鎮鐵路淮安地區預留寧淮鐵路引入同步實施工程中,本文以黃樓區間路基為研究對象,探究其近接工程路基變形原因,以及對應的控制技術,并進行既有連鎮鐵路變形監測。
研究結果顯示,研究設計的變形控制技術,能較好地對既有連鎮鐵路變形進行控制,樁基施工中Ⅰ、Ⅱ股道累計沉降較小,在可控范圍內,K126+420斷面水平位移偏小。2021年7月19日時,Ⅰ股道沉降為0.38mm,比Ⅱ股道大0.29mm,后者的沉降為0.09mm。監測時間為2022年1月19日時,Ⅰ、Ⅱ股道累計沉降分別為1.17mm、1.25mm。K126+420斷面中,隨著時間的延長,發生層位在25~30m之間時,出現的水平位移相對較大,x方向最大值為4.95mm。監測時間為2021年10月20日,當深度為3.60m時,水平位移為最大為1.87mm。由此可見,該方法的應用效果較好,可將該控制技術應用在類似既有高鐵變形控制中。
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