趙國英
摘要:依托雄忻高鐵五臺山機場特大橋樁基施工,針對跨滹沱河連續梁大直徑深孔樁在粉、砂類地質環境中的施工以及施工過程中所存在的問題,闡述樁基礎施工方法,并對其進行對比及總結,通過對鉆孔灌注樁的施工工藝對比、調整護筒長度、問題處理等相關施工成孔技術的歸納,確保施工效率和施工質量,從而為此類地質下大直徑深孔樁基礎施工提供參考。
關鍵詞:橋梁工程;大直徑深孔樁;粉、砂類地質;成孔技術
1? ?工程概況
五臺山機場特大橋全長28569.92m,含雙線簡支箱梁837榀,涉及跨越既有公路、鐵路、河流等特殊結構7處,主要施工內容為橋梁轉體、支架及懸臂澆筑。其中跨滹沱河處采用(60+100+60)m雙線連續箱梁懸臂澆筑。
2? ?鉆孔施工技術要點
2.1? ?施工準備
根據平面控制網及高程控制網,對測量基準點進行加密布置,確保施工所用基準點的準確性和便捷性。整平、壓實施工現場,根據現場地質條件及有無地表水等情況,采用機械對施工作業所需范圍內場地進行平整,使其滿足壓實標準。
施工范圍內作業功能區,按照標準化施工要求劃分,進行三級技術交底,針對不同的地質嚴格要求泥漿制備及施工指標。準備施工現場所需發電機、電焊機、泥漿分離器、泥漿泵、水泵、枕木等各類設備及工具。
2.2? ?護筒埋設
本工程鋼護筒采用1cm厚鋼板制作,護筒直徑大于樁徑20cm(樁直徑2.2m),結合現場要求,護筒需深入設計樁頂50cm,地面外露50cm,故按照11~12m制作,或制作為標準節段現場焊接。測放樁位中心,埋設護筒,控制護筒傾斜度≤1%,施作“十字”護樁,隨時復測。
2.3? ?制備泥漿
選合適位置放置成品鋼制泥漿箱,減少泥漿對環境的污染。泥漿一次儲存量為1.5倍單孔容量。常用泥漿為膨潤土參加外加劑配制,特殊地質可采用化學泥漿進行成孔作業。泥漿的配制應在符合規范指標要求的同時滿足現場施工,突出泥漿的護壁效果[1]。
2.4? ?鉆孔作業
鉆進前調整鉆機,使鉆桿中心與樁位對正,呈現豎直狀態。開始鉆孔時應低壓、慢鉆,以確保孔壁上部形成泥皮,達到泥漿護壁效果。鉆進過程中按照18~22r/min進行均勻鉆進,且鉆桿提升時應緩慢,同時保證鉆進時泥漿液面高度,減少鉆頭在升降過程中擾動孔壁。鉆至設計孔底深度附近時降低鉆進速度,控制樁基超鉆。鉆進過程中,根據鉆進深度及地質情況及時留取渣樣[2]。
2.5? ?清孔作業
成孔后請監理單位對孔型、孔經、孔深、傾斜度進行驗收,驗收完成后采用泥漿置換法對成孔作業泥漿進行置換,確保置換后的泥漿指標滿足規范及設計要求。
2.6? ?鋼筋籠的制作與吊裝
2.6.1? ?鋼筋籠制作
樁基礎所用鋼筋籠均為廠內集中加工,加工前針對樁長對鋼筋籠下料長度進行合理規劃,以使原材最大化利用。對于連續梁鋼筋籠的焊接,盡量在廠內焊接為成品大節段,以減少孔內焊接作業時間。縱向鋼筋接頭采用同軸雙面焊接,并按批次進行定量抽檢,保證鋼筋籠焊接質量。一般采用隨車起重機進行鋼筋籠吊裝、運輸,針對特殊孔跨大節段鋼筋籠,應設計專用炮車進行運輸,以減少成品鋼筋籠的變形[3]。
2.6.2? ?鋼筋籠安裝
鋼筋籠的安裝主要為人工配合機械進行吊裝,現場采用汽車起重機對鋼筋籠采取三點起吊,以防止發生較大變形。鋼筋籠進行孔口焊接時采用穿筋撐杠,固定于護筒兩側的方形枕木之上,孔口在護筒安裝后進行夯實整平。枕木主要用于鋼筋籠孔口焊接和灌注混凝土時對鋼筋籠進行固定,相較于放置于護筒上,可有效確保鋼筋籠的穩定性。
2.7? ?混凝土灌注
2.7.1? ?導管選取與安裝
常用的導管連接方式主要為搭接式、法蘭式、卡箍式,為了實現快速安裝,現場導管采用繩卡式連接方式,其較其他傳統方法更為便捷、快速。導管直徑應不小于300mm,同時可根據現場情況進行導管定制。導管安裝后進行水密承壓試驗,以確保導管能夠承受在混凝土灌注過程所形成的負壓力[4]。
2.7.2? ?混凝土灌注
混凝土灌注時配置不小于3m3混凝土料斗。混凝土開始灌注時不停歇補充料斗內混凝土,使混凝土連續灌注不小于7.96m3,保證混凝土首封成功,且導管埋深不小于1m。灌注過程中不斷測量導管長度與混凝土頂面高程,確保導管不被超拔、不埋置過深。樁基超灌不得少于80cm且不小于設計要求。
3? ?施工常見問題及處理
3.1? ?卡鉆
3.1.1? ?原因分析
粉土中砂類顆粒含量較高,其地質及力學特征接近于砂土性質。其黏性土顆粒含量較高時,其地質及力學特征接近于黏土性質,因此具有砂土和黏性土的雙重特性。鉆頭進入黏土層時,其鉆頭上下范圍段落地質主要呈現黏土性質,通過土體內部結合水作用呈現軟塑狀態。大直徑深樁基礎底部孔壁外部壓力大,且由于孔徑較大孔壁穩定性差,導致其形成初步孔壁縮徑。
鉆頭與孔壁粉土(體現黏土性質)及黏土摩擦力增大的同時,進一步形成封閉界面。加之操作手施工經驗不足,暫停之后急于提升鉆頭,導致鉆頭下方形成壓力差,即會發生黏吸卡鉆現象。發生卡鉆后由于現場處理不及時,機械對孔內土體擾動時間長,造成孔內局部坍塌。長時間泥漿未循環引發沉砂、鉆頭上部覆土,最終導致鉆機無法轉動和提升[5]。
3.1.2? ?處理措施
根據現場情況,在既有孔內下放導管,利用氣舉反循環原理進行覆土清除及泥漿護壁。但清孔效果不佳,且伴隨局部小型塌孔。
重新測定泥漿指標,具體指標如下:泥漿比重為1.24g/cm3,含砂率為0.5%,粘度為24s。循環泥漿漿液,同時在泥漿中增加纖維素、石灰粉進行調整,以減少泥漿含水率,增強泥漿整體穩定性。經過調整泥漿比重為1.29g/cm3,含砂率為0.3%,粘度為30s。
調整泥漿后,采用正循環進行鉆頭頂部覆土清理。清理過程中孔內孔壁穩定性較好,未發生新的塌孔,但整體施工速度較慢。現場研究,決定采用正循環和氣舉反循環同時進行清孔。此次兩種方式的結合帶來了很好的清孔效果,通過不斷清孔,完成鉆頭頂部覆土清理。
此時鉆頭雖能轉動,但仍無法提起鉆桿。采用500t起重機配合鉆機進行提鉆,效果仍不理想。通過分析認為,無法提鉆仍存在上下空間壓力差。現場在氣舉反循環的導管端部增設圓形鋼筋導向環,通過進一步循環鉆進,清理鉆頭周邊土體,。持續3h后鉆機恢復正常轉動和升降功能。
3.1.3? ?預防措施
滿足規范要求的同時,對泥漿指標進行模擬試驗。在指定壓力狀態下確定泥漿的比重、黏度、PH值、泥皮厚度及失水量,進而在原有基礎之上突破規范取值范圍,尋求與地層相適應的合理泥漿指標,增加泥漿整體穩定性、護壁能力的同時,提升其懸浮砂粒的能力,減緩沉砂速度。在粉、砂土質下進行大直徑深孔樁鉆孔過程中,需不停活動鉆具,防止沉砂過快產生卡鉆。同時減慢該地層中的鉆進速度,在鉆頭產生輕微阻力時緩慢轉動,對孔壁進行上下掃孔,避免形成黏性吸鉆。
旋挖鉆在黏土質粉土中鉆進時,要充分考慮地層段縮徑現象,通過增大泥漿比重調整孔內壓力,同時每鉆進一段進行一段掃孔作業,確保施工孔徑。
3.2? ?孔口或孔壁溜塌
3.2.1? ?原因分析
孔口或孔壁溜塌的原因如下:一是樁基處于地表水及地下水位較高地質時,孔外靜水壓力較大,由于孔內泥漿比重和泥漿水頭高度不足,造成孔壁內外壓差,導致孔口或孔壁坍塌。二是由于初始鉆進速度過快,泥皮厚度不足,未能形成有效護壁效果,造成粉、砂層地質滲水較大,導致孔壁溜塌。三是孔口周邊布置不合理,大型機械振動干擾大。四是鉆機操作不當和鋼筋籠對地層擾動較大,孔壁發生坍塌。
3.2.2? ?處理及預防措施
合理規劃場地布置,重型機械及較大動荷載遠離樁基礎布置。在粉、砂地質中增加護筒防護長度,或采用護筒嵌套施工,同時對護筒周邊填土進行夯實和防水處理。合理調配泥漿,滿足規范要求的同時,針對地質特點調整泥漿指標,適當突破規范值范圍。及時補充孔內泥漿水頭高度,確保孔內壓力。
孔口作業時,放慢鉆進速度,反復旋轉鉆頭,確保泥皮厚度,以保證孔口護壁效果。減少鉆機升降和鋼筋籠下放時對孔壁的碰撞和擾動,同時做好資源調配工作,縮短工序時間。
3.3? ?導管混凝土堵塞
3.3.1? ?原因分析
導管混凝土堵塞的原因如下:導管距孔底的距離過小,混凝土無法順利上翻,導致混凝土堵塞導管。灌注作業時,導管長時間未進行上拔取節,導致埋深過大,導管內混凝土無法壓入孔內,造成堵管。混凝土施工配合比未進行合理調控,材料質量參差不齊,導致混凝土和易性差,流動性小,現場灌注時混凝土離析。大直徑深樁未清孔或未進行泥漿置換,灌注作業時泥漿比重過大,混凝土壓力不足無法壓入。孔口處的空樁較長,導管內外壓力差較大,混凝土體量不足以上浮泥漿,造成導管堵塞。導管接口密封不嚴,管內進入泥漿,混凝土發生離析,產生堵管。
3.3.2? ?處理及預防措施
作業前對導管進行水密承壓試驗,合格后進行混凝土灌注。導管安裝時檢查安裝效果,同時根據實測孔深計算導管安裝長度,確保導管底部距離孔底距離不小于0.3m且不宜超過0.5m。灌注作業時,及時進行混凝土頂面量測,計算導管埋置深度,及時進行導管提升和取節。首封混凝土導管埋深不小于1m,正常灌注段落保持導管埋深2~6m,特殊情況不得超過8m。施工過程中嚴控混凝土原材料質量,同時及時完成班前原材料檢測,動態調整施工配合比,確保混凝土施工和易性差,保證混凝土質量。成孔完畢后,根據地質情況及時進行清空作業,確保泥漿比重不影響混凝土灌注,同時計算空樁范圍內泥漿壓力,適當提高樁頭高度。
3.4? ?導管卡死
3.4.1? ?原因分析
導管卡死原因如下:樁基深度較大,導管安裝不平順,導管傾斜后與鋼筋籠卡死。進行灌注作業時,長時間未進行拔管,導管埋深較大。
3.4.2? ?處理及預防措施
鋼筋籠安裝要定位準確,導管安裝時檢查安裝效果,確保導管安裝緊固、豎直、居中。灌注作業時,及時進行導管埋設深度計算,正常灌注段落保持導管埋深2~6m,特殊情況不超過8m,同時在作業過程中小幅度抽拔導管。大直徑深樁施工前優化資源配置,保證混凝土供應速度,縮短澆筑作業時間。
3.5? ?縮徑
3.5.1? ?原因分析
粉、砂類樁基縮徑問題主要發生在粉質地層,粉土本身具有黏土性質,在一定的條件下產生較大的塑性變形。當孔內泥漿比重不足以抵抗孔外土體壓力,且成孔時間較長時,土體膨脹便發生縮徑。
3.5.2? ?處理及預防措施
調配泥漿指標,增加泥漿泥皮厚度,同時增大泥漿比重,加大孔內壓力。鉆進作業時對縮徑地層段進行反復掃孔,確保孔徑。各工序間銜接有序,縮短樁基作業時間。
3.6? ?斷樁
3.6.1? ?原因分析
斷樁的原因如下:混凝土施工配合比不準確,混凝土質量不穩定。混凝土頂面測量不準確,導管埋深計算錯誤,導管拔出混凝土面。混凝土灌注過程中,發生孔內局部坍塌,土體進入混凝土內部形成斷樁。
3.6.2? ?處理及預防措施
動態監測混凝土原材料試驗指標,及時調整混凝土施工配合比,提高混凝土拌和質量,確保現場混凝土有良好的施工和易性。灌注混凝土設專人帶班作業,準確測量混凝土頂面深度,準確計算導管埋置深度,控制拔管長度。控制清空后泥漿指標和泥漿水頭高度,確保孔內壓力。縮短成孔、鋼筋籠安裝及混凝土灌注作業時間。
4? ?結束語
應用旋挖鉆能夠快速完成粉、砂類地質中的大直徑深孔樁基成孔作業。粉、砂類地質中大直徑深孔樁,對于泥漿指標要求較高,施工時除了滿足規范要求外,還應通過試樁或模擬試驗適當調整泥漿指標,確保粉、砂類地層中形成較厚的泥皮,減少失水。同時可通過纖維素等外加材料,提高泥漿膠體率和其穩定性。對于粉、砂類地質發生的埋鉆問題,可采用小型正循環鉆機配合氣舉反循環能夠有效完成孔內覆土清理。對于大直徑深孔樁在粉、砂類地質中的施工,必須從管理上高度重視,優化設計方案,做好技術培訓工作,配足資源儲備,緊密銜接工序,縮短各個工作時間,從而快速完成大直徑深孔樁的灌注施工,減少長時間作業帶來的各種施工風險。
參考文獻
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