畢四龍
(四川成飛集成科技股份有限公司, 四川 成都 610091)
側圍外板是汽車覆蓋件中關注度較高的零件之一,其具有造型復雜、尺寸大、匹配關系多、成形難度大等特點,在實際生產中會產生諸多問題,因此在工藝設計、CAE仿真、調試制造過程中都會有各種改善方案來應對。雖然不同車型的造型需求不同,但在同一部位產生的問題具有一定的典型性,現介紹某側圍外板后保險杠處成形問題及解決措施。
側圍外板后保險杠處的結構根據車型略有不同,某車型側圍外板后保險杠處造型如圖1所示,由于棱線R值較小,內表面數模僅為R1.3 mm,拉深工序如果采用零件數模直接成形會開裂,需采用過拉深工藝,后工序進行整形。由于后保險杠處A面(外觀面)與輪轂處安裝面的臺階高度相差較大,如圖2所示,臺階最深位置為39 mm,最淺位置為16 mm,采用過拉深后進行整形容易起皺,同時尖點R值過小,拉深后材料已硬化,整形后常伴隨開裂問題。

圖1 某側圍外板后保險杠處結構

圖2 側圍外板后保險杠處不同位置高度值
圖1所示區域的沖壓工藝排布為拉深、修邊、整形,該處的拉深補充造型對成形效果至關重要。表1所示為初期嘗試的3種拉深造型方案,并對各方案進行了CAE分析驗證,僅對拉深后側圍處板后保險杠處局部造型進行更改,其余工藝參數不變。

表1 3種拉深補充方案
從表1可以看出,改變拉深造型對整形開裂與起皺影響較大,可以通過縮短拉深補充線長的方式優化起皺,控制成形深度及過拉深量解決開裂問題。綜合對比,方案2成形效果較好,但以上3種方案都不能完全解決成形缺陷問題。整形時觸料的先后時序不同是導致起皺的主要原因,如圖3所示,區域1整形時先觸料,將多余的料向區域2堆積,導致區域2產生起皺且棱線上拋。因此拉深補充應保證各區域的整形量盡量相同,同時還要考慮尖點開裂問題,在棱線尖點處進行球化處理,拉深后的減薄率不宜過大,應控制在20%以內,整形后尖點減薄率控制在25%以內,最大失效值需小于0.8,保證整形后不開裂。

圖3 整形起皺區域
經過上述分析,零件起皺區域是由于臺階高度差過大,減少臺階的高度差是零件結構優化的方向,以下3種優化方案都是基于方案2的后工序整形。
在靠近輪轂處的后保險杠安裝面根部設計1個凹陷造型,造型深度最大為7 mm,如圖4所示,通過增加凹陷減少臺階的高度差。方案一CAE分析結果如圖5所示,靠近輪轂處上模整形鑲件比原來提前觸料,起皺情況得到改善,僅在棱線處有輕微的上拋。

圖4 零件結構優化方案一

圖5 方案一CAE分析結果
更改靠近輪轂處的側壁角度,將此處的側壁角度調整為與沖壓方向一致,通過控制早期成形的側壁間隙來改善起皺問題,如圖6所示。方案二分析結果如圖7所示,起皺情況同樣也得到了改善,但在棱線處仍然出現了上拋。

圖6 零件結構優化方案二

圖7 方案二CAE分析結果
增加靠近輪轂處的頂部棱線的高度,減小臺階的相對高度差,使頂部棱線處在整形時與上模鑲件提前觸料,如圖8所示。方案三CAE分析結果如圖9所示,起皺還是集中在棱線處,棱線上拋現象仍然存在。

圖8 零件結構優化方案三

圖9 方案三CAE分析結果
對以上3種零件結構優化方案進行分析,降低臺階的相對高度差能夠起到作用,3種方案均可以減輕起皺情況,但在棱線處都沒有較好地解決上拋現象。相對方案一的效果最好,零件臺階的高度差H應控制在5 mm以內,但由于零件結構功能受限,客戶不能接受方案一和方案二的優化方式,僅同意方案三的零件結構更改,加高輪轂處棱線,使臺階過渡平緩。
雖然零件結構優化能夠起到一定作用,但是不能完全解決零件的成形缺陷問題,需要進一步優化成形工藝。采用的方式為拉深后修邊保留側圍外板后保險杠處尾部位的廢料,整形工序需要壓料成形,最后精修至零件尺寸,如圖10所示。

圖10 沖壓工藝排布
由于起皺區域在靠近輪轂處,壓料整形工序需要從2個方向控制材料流動,即a、b方向(見圖10),修邊工序要保留相應區域的廢料。為了保證A面的成形質量,零件內部壓料需強壓,外部補充面區域弱壓,如圖11所示,整形時材料由外向內流動,不能拖動A面。優化成形工藝后,成形過程中板料基本無起皺,如圖12所示。

圖11 壓料整形工序壓料器結構

圖12 壓料整形CAE分析結果
如圖13所示,通過拉深補充、零件結構、工藝排布的優化,經CAE分析驗證,實際零件出件后的成形情況良好,滿足質量要求,且批量生產時成形穩定,為類似問題提供了改善思路。

圖13 批量生產零件
側圍外板后保險杠處造型為了滿足零件功能性需求,如果前期不能較好地控制零件的成形性,在后期的調試及批量生產中會產生缺陷問題,增加了調試周期及制造成本。通過拉深補充造型、零件結構、沖壓工藝的優化,能使側圍外板后保險杠處區域的成形性得到改善,并達到質量要求,其中零件結構優化盡量在沖壓同步工程階段進行,優化方案會更容易通過。